戴長征,孟榮貴,范有才
(一汽-大眾規(guī)劃模具制造科佛山基地,廣東佛山 528000)
側(cè)圍外板作為轎車車身非常重要而又關(guān)鍵的沖壓外表面覆蓋件,它具有形狀復(fù)雜難成形,匹配精度高,外表面質(zhì)量要求高的特點。由于側(cè)圍外板多處與外購件匹配,項目期間實際整車試裝時,會存在部分裝配干涉,相比更換大量外購件而言,更改沖壓件的匹配造型,更為節(jié)約成本且效率更高。其表面質(zhì)量的好壞以及匹配精度的穩(wěn)定性,直接影響著轎車整車的質(zhì)量及美觀,也代表著沖壓模具制造商乃至汽車整車廠的制造水平。
如圖1所示,某德系車型側(cè)圍外板模具在整車試驗過程中,后輪眉護(hù)板外購件與側(cè)圍外板沖壓件的匹配固定面為弧形,容易出現(xiàn)契合匹配問題,從而導(dǎo)致后輪眉護(hù)板存在開膠問題,該缺陷為Audit B 類項問題,為滿足后續(xù)裝配需求,故需要針對該車型側(cè)圍外板輪眉處進(jìn)行AEKO技術(shù)更改,將輪眉護(hù)板及側(cè)圍沖壓單件匹配固定區(qū)域改成平面。
為消除后輪眉護(hù)板與側(cè)圍輪眉區(qū)域匹配干涉開膠問題,涉及到降低側(cè)圍外板件匹配固定面工藝凸包高度(見圖2)。由于側(cè)圍外板C柱輪眉區(qū)域成形坡度較陡,且形狀復(fù)雜,存在拉伸、彎曲的復(fù)合成形,其本身就容易出件褶皺與聚料風(fēng)險,在設(shè)計模具時增加此工藝凸包用于撐開該區(qū)域成形時多于的板料,防止出現(xiàn)板料流動失衡。
現(xiàn)需要將此工藝包高度降低來滿足與外購件的匹配需求,則必須考慮設(shè)計變更后該區(qū)尺寸匹配和面品質(zhì)量穩(wěn)定性,如圖3所示。借助藍(lán)光掃描進(jìn)行OP20凸模和數(shù)模擬合對比分析,計算出準(zhǔn)確加工整改數(shù)據(jù)(見圖4),工藝包最高點預(yù)計可向下銑削加工2mm,即能滿足后輪眉護(hù)板裝配需求,又能滿足該區(qū)域在拉伸成形時不會產(chǎn)生大面積褶皺和聚料缺陷。
結(jié)合該車型側(cè)圍整改區(qū)域的沖壓成形工藝及模具結(jié)構(gòu),制作每道工序的加工數(shù)模,并對其進(jìn)行模擬數(shù)據(jù)分析及調(diào)試實驗預(yù)測分析整改后該區(qū)的成形狀態(tài)。
該側(cè)圍設(shè)計變更全工序分析結(jié)果如圖5所示,通過CAD 進(jìn)行模具結(jié)構(gòu)分析判斷,此整改工藝方案合理可靠,制件成形良好,無開裂等風(fēng)險,可以進(jìn)行改進(jìn)驗證。
確定整改方案為OP20 上型補焊機加,下型按數(shù)模機加到位;OP30該區(qū)域有預(yù)整形功能,需要保證強壓成形,故上型補焊機加,下型機加去量;OP40 輪眉位置存在修邊,需做修邊隨型,故壓料板補焊機加,下型機加做基準(zhǔn);OP50輪罩處最終成形,且存在翻邊工作,也需要保證整改區(qū)域翻邊隨型,故壓料板補焊機加,下型機加做基準(zhǔn);OP60整改區(qū)域研修干涉。
結(jié)合圖5 分析成形工藝及模具結(jié)構(gòu)可知,工藝凸包位置存在拉伸成形和整形功能,則需要保證設(shè)計變更焊接區(qū)域的焊接質(zhì)量。拉伸凹模(見圖6)和整形鑲塊(見圖7)主要采用T2000焊絲交叉錯位焊接的方式進(jìn)行焊接,此焊絲特性為抗裂性好,焊后硬度可達(dá)45~52HRC,并可表面鍍鉻,后期處理方便。
焊接時需要特別注意,焊接電流選擇115 到120A,燒焊時采用分段焊接,降低燒焊速度,短焊道,控制溫度在230℃以下,防止局部過熱產(chǎn)生淬硬組織開裂,并且不斷的錘擊消除內(nèi)應(yīng)力,保證焊接無咬邊、砂眼等缺陷,此方式更好提升焊材與母材熔合性且表面具備硬度和耐磨性,使得加工修復(fù)后的表面硬度更接近工作表面本身硬度。
數(shù)控機加后返廠,在調(diào)試壓機研合壓件過程中發(fā)現(xiàn)技術(shù)更改區(qū)域出現(xiàn)輕微褶皺缺陷(見圖8),此處為外漏面,嚴(yán)重影響表面質(zhì)量。原因分析為整改區(qū)域左側(cè)成形落差較大,產(chǎn)品造型復(fù)雜,拉伸成形困難,再加上工藝凸包高度降低,板料成形時流動速度速度過快,量流入過多并在三角區(qū)產(chǎn)生褶皺。
通過問題點排查分析,此問題由側(cè)圍外板OP20工序整形產(chǎn)生,但是為了拉伸模走料成形的長期穩(wěn)定性,則選擇在OP50 工序進(jìn)行強壓補償。通過減小缺陷區(qū)的整形凸凹模的間隙,提升成形著色率的(見圖9),此處做強壓處理,整形間隙小于1 個料厚,通過在凹模上做的補償減小間隙來控制板料的流動,此區(qū)板料達(dá)到綜合應(yīng)變要求,防止板料成形時在厚度方向自由起伏,保證強壓面的面品質(zhì)量,從而消除褶皺缺陷。
此次技術(shù)更改的成功,防止了該區(qū)域附帶缺陷產(chǎn)生,并且在原有模具狀態(tài)上再一次提高側(cè)圍外板模具C柱輪眉區(qū)的成形裕度,更改調(diào)試后上線以13次/min沖程連續(xù)生產(chǎn)600件,質(zhì)保首尾件檢查無表面質(zhì)量缺陷,設(shè)計變更位置在生產(chǎn)過程中質(zhì)量狀態(tài)穩(wěn)定,測量數(shù)據(jù)與理論數(shù)據(jù)相差0.04mm 在公差范圍內(nèi)(見圖10),如圖11所示試裝后反饋滿足后續(xù)匹配需求,消除后輪眉護(hù)板出現(xiàn)開膠問題,解決Audit B類項,保證該項目車型按時間節(jié)點完成任務(wù)。
對于模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜的外表面件,結(jié)合以往產(chǎn)品造型問題進(jìn)行總結(jié)梳理,分析問題產(chǎn)生原因,及時反饋至項目模具設(shè)計前期,通過模擬數(shù)據(jù)對比驗證,在模具設(shè)計時就避開潛在的問題風(fēng)險,對于工藝補充區(qū)域,優(yōu)化整形工序成形順序,盡可能在CAE 分析就達(dá)到要求,在制件數(shù)據(jù)階段優(yōu)化造型,使制件造型簡單化,減小三角區(qū)成形高度差和成形臺階數(shù)量,保證制件成形穩(wěn)定性及裝配的簡便性。