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      基于DR-PID與HarmonyOS的濾棒成型紙制動(dòng)控制器

      2022-11-10 07:09:40何江吳蕊胡剛董偉航
      中國(guó)煙草學(xué)報(bào) 2022年5期
      關(guān)鍵詞:紙盤濾棒磁粉

      何江,吳蕊,胡剛,董偉航

      煙草設(shè)備

      基于DR-PID與HarmonyOS的濾棒成型紙制動(dòng)控制器

      何江,吳蕊*,胡剛,董偉航

      湖北中煙卷煙材料廠成型車間,湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)七里廟岱李灣4號(hào) 430050

      【目的】解決成型紙制動(dòng)裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜、零配件易磨損、維修繁瑣等問(wèn)題?!痉椒ā繉?duì)成型紙制動(dòng)系統(tǒng)的工作原理進(jìn)行研究,使用運(yùn)行HarmonyOS的華為Hi3861國(guó)產(chǎn)芯片,采用抗擾PID(Proportional-Integral-Derivative control)算法建立數(shù)據(jù)模型,并在Matlab軟件中的Simulink模塊下對(duì)該算法進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),設(shè)計(jì)出一種制動(dòng)控制系統(tǒng)?!窘Y(jié)果】裝有該系統(tǒng)的濾棒成型機(jī)與之前相比在啟動(dòng)時(shí)、搭接時(shí)、運(yùn)行時(shí)和停車時(shí),斷裂次數(shù)分別下降了96%、91.2%、96%、88%和92.6%,總斷裂次數(shù)降低了92.6%,且滿足結(jié)構(gòu)新穎簡(jiǎn)單、維修方便、控制精準(zhǔn)的要求。

      成型紙制動(dòng)裝置;抗擾PID;仿真實(shí)驗(yàn);濾棒成型

      目前國(guó)內(nèi)外濾棒成型機(jī)成型紙制動(dòng)裝置主要為機(jī)械式的,由制動(dòng)片與制動(dòng)盤摩擦而產(chǎn)生制動(dòng)力。成型紙穿過(guò)回轉(zhuǎn)圓盤和擺動(dòng)桿上的導(dǎo)紙輥,當(dāng)加速輥加速帶動(dòng)成型紙運(yùn)行時(shí),使得擺動(dòng)桿所受的拉力大于拉簧的預(yù)拉力時(shí),擺動(dòng)桿另一端的制動(dòng)片會(huì)壓向制動(dòng)盤,反之相反,兩組動(dòng)作迫使成型紙保持張力平衡。由于制動(dòng)盤和制動(dòng)片經(jīng)常處于工作狀態(tài),因此極易磨損,從而導(dǎo)致成型紙的張力不平衡,紙帶斷裂,給設(shè)備運(yùn)行造成一定影響,且機(jī)械式的制動(dòng)裝置維修頻次較高,維修步驟較為繁瑣,因此有必要采用一種新型的制動(dòng)裝置。

      基于上述原因,本文提出一種電子式的成型紙制動(dòng)裝置,主要原理是通過(guò)磁粉制動(dòng)器來(lái)代替制動(dòng)盤和制動(dòng)片,取消擺動(dòng)桿、拉簧等機(jī)械零件,兩個(gè)成型紙均穿過(guò)一組導(dǎo)紙輥和裝有編碼器的擺臂,成型紙制動(dòng)器通過(guò)編碼器輸出信號(hào)來(lái)控制磁粉制動(dòng)器,從而使得成型紙的張力保持穩(wěn)定。

      1 制動(dòng)控制系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型

      1.1 影響張力的因素

      圖1為成型紙制動(dòng)控制系統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu)示意圖,其中兩盤(其中一盤半徑較小的成型紙?zhí)幱诜啪頎顟B(tài),另一盤為待拼接狀態(tài))成型紙分別裝在主要由磁粉制動(dòng)器構(gòu)成的轉(zhuǎn)動(dòng)軸總成上,擺桿上裝有帶有減速器的編碼器,通過(guò)擺桿左右擺動(dòng)的幅度,來(lái)檢測(cè)成型紙張力的大小。

      圖1 成型紙制動(dòng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

      對(duì)放卷狀態(tài)的成型紙進(jìn)行受力分析,考慮受到干擾因素,速度和張力都發(fā)生變化,得到動(dòng)態(tài)平衡方程:

      其中T為磁粉離合器輸出力矩,為摩擦阻尼系數(shù),為放卷狀態(tài)成型紙的角速度,為成型紙的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,F為系統(tǒng)張力,R為成型紙盤半徑,考慮盤芯的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的影響,則有:

      通過(guò)體積守恒法[1]可知,成型紙?jiān)诜啪磉^(guò)程中總體積是不變的,則有:

      其中為成型紙厚度,為寬度,變形后有:

      公式5和公式2帶入公式1,可以得出成型紙放卷過(guò)程中的系統(tǒng)張力公式:

      可以看出,系統(tǒng)的張力與成型紙運(yùn)行的線速度和半徑有很大的關(guān)系,在濾棒成型機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,停機(jī)和開(kāi)機(jī)的階段速度變化比較大,此時(shí)系統(tǒng)的張力受設(shè)備的運(yùn)行速度干擾較大;而當(dāng)濾棒成型機(jī)處于正常運(yùn)行階段時(shí),即運(yùn)行速度達(dá)到固定值時(shí),系統(tǒng)張力受成型紙半徑的干擾較大。

      1.2 傳遞函數(shù)

      通過(guò)磁粉制動(dòng)器來(lái)控制系統(tǒng)的輸出力矩,磁粉制動(dòng)器的控制過(guò)程是一個(gè)典型的一階慣性和純滯后系統(tǒng)[2],傳遞函數(shù)可表達(dá)為:

      其中為系統(tǒng)開(kāi)環(huán)放大倍數(shù),為慣性時(shí)間常數(shù)。

      對(duì)成型紙進(jìn)行張力控制實(shí)際上為控制成型紙盤轉(zhuǎn)動(dòng)的速度,通過(guò)公式6可將傳遞函數(shù)表達(dá)為:

      其中為轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,為阻尼系數(shù)。

      系統(tǒng)通過(guò)編碼器來(lái)測(cè)量擺臂轉(zhuǎn)動(dòng)角度,擺臂上裝有齒輪減速器和齒條,齒條通過(guò)左右平動(dòng)而帶動(dòng)編碼器轉(zhuǎn)動(dòng),從而將張力值反饋給系統(tǒng),傳遞函數(shù)為:

      由上可知,整個(gè)成型紙張力控制系統(tǒng)的傳遞函數(shù)為:

      1.3 控制策略及仿真

      為保證制動(dòng)力輸出的穩(wěn)定性,需要對(duì)制動(dòng)力的輸出響應(yīng)進(jìn)行精確控制,有必要利用相應(yīng)的算法進(jìn)行閉環(huán)控制。采用一種利用自抗擾控制原理設(shè)計(jì)的PID控制算法-抗擾PID控制(Disturbance Rejection Proportional-Integral-Derivative control,簡(jiǎn)稱DR-PID),其控制器結(jié)合傳統(tǒng)PID控制的形式,并利用自抗擾控制器的設(shè)計(jì)方法,參數(shù)調(diào)節(jié)較PID調(diào)節(jié)簡(jiǎn)潔清晰,對(duì)模型的精確性要求不高,且參數(shù)調(diào)節(jié)方式可以利用傳統(tǒng)的PID工程調(diào)節(jié)方法[4]。

      對(duì)上述理論公式進(jìn)行算法簡(jiǎn)化后得到:

      通過(guò)公式12和13得到DR-PID既可以單獨(dú)使用,通過(guò)調(diào)節(jié)Kω參數(shù)來(lái)調(diào)節(jié)響應(yīng)。也可以做傳統(tǒng)PID調(diào)節(jié)的輔助手段,輔助調(diào)節(jié)PID的參數(shù),能有效提高調(diào)節(jié)PID參數(shù)的效率。本文在Matlab的Simulink模塊下對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行仿真,從而為實(shí)際應(yīng)用提供有效的理論支撐,圖2為仿真模型。

      圖2 Simulink仿真圖

      按照PID調(diào)節(jié)手段,對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行初步計(jì)算和選定后,系統(tǒng)仿真得到圖3粉色單位脈沖響應(yīng)曲線,此時(shí)系統(tǒng)的超調(diào)量為24%,上升時(shí)間t為0.11 s,調(diào)節(jié)時(shí)間t為0.45 s,峰值時(shí)間t為0.2 s。通過(guò)DR-PID輔助調(diào)節(jié)參數(shù)得到圖3藍(lán)色單位脈沖響應(yīng)曲線,此時(shí)系統(tǒng)的超調(diào)量為16%,上升時(shí)間為0.06 s,調(diào)節(jié)時(shí)間t為0.31 s,峰值時(shí)間t為0.12 s,即DR-PID可以有效輔助PID參數(shù)的調(diào)節(jié)。

      圖3 Simulink仿真結(jié)果曲線圖

      2 硬件設(shè)計(jì)

      2.1 總體設(shè)計(jì)方案

      該系統(tǒng)由HI3861主控板,集成SSD1306驅(qū)動(dòng)芯片的0.96寸OLED顯示屏、磁粉制動(dòng)器、L298N驅(qū)動(dòng)模塊、接近開(kāi)關(guān)及放大器和編碼器等組成。其中,主控芯片為華為Hi3861國(guó)產(chǎn)芯片,與其它ARM、STM32芯片相比,該芯片集成了2.4 GHz WLAN SOC芯片,是一款較先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)芯片,整體結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示。

      圖4 整體結(jié)構(gòu)示意圖

      2.2 OLED顯示屏與按鍵

      采用0.96寸OLED顯示屏顯示操作選項(xiàng),主控芯片通過(guò)I2C總線與OLED顯示屏連接;同時(shí)利用顯示屏上所配的S1、S2兩個(gè)按鍵和主控板上的USER按鍵一起完成相關(guān)操作。由于這3個(gè)按鍵均與GPIO5相連接,同時(shí)GPIO5與ADC2接口復(fù)用同一接口,通過(guò)讀取GPIO5的模擬量值可區(qū)分3個(gè)按鍵,因此節(jié)省了2個(gè)GPIO口留作其它用處,接線示意圖見(jiàn)圖5。

      圖5 OLED及按鍵接線示意圖

      2.3 磁粉制動(dòng)器

      根據(jù)YC/T208—2006《濾棒成型紙標(biāo)準(zhǔn)》,高透濾棒成型紙的縱向抗張能量吸收≥9 J/m2、試樣寬度為15 mm、試驗(yàn)夾初始間距為180 mm。根據(jù)抗張能量吸收值TEA公式[5]:

      TEA =E/L×b≈K×F×I/ L×b (14)

      其中:TEA——抗張能量吸收值(J?m-2),---破裂功,被夾距間紙條所吸收的能量(J),換算系數(shù),縱向0.62,橫向0.72,絕對(duì)抗張力(N),絕對(duì)伸長(zhǎng)度(m),紙條的有效長(zhǎng)度、即夾距(m),紙條寬度(m)。

      測(cè)試機(jī)器的成型紙選用民豐12000高透成型紙,伸長(zhǎng)率約為2.08%,計(jì)算可得該成型紙的絕對(duì)抗張力約為7.78。根據(jù)磁粉制動(dòng)器選型的公式:

      (15)

      其中:磁粉制動(dòng)器功率,紙帶所受的最大張力,紙帶最大運(yùn)行速度。

      主控芯片的4個(gè)GPIO口與L298N驅(qū)動(dòng)模塊的4個(gè)IN口連接,程序中需要將GPIO口更改為PWM模式,輸出0~5 V的電壓;L298N驅(qū)動(dòng)模塊的4個(gè)輸出口分別與2個(gè)磁粉制動(dòng)器連接,通過(guò)給定的輸入電壓輸出0~14 V左右的電壓,控制輸出的制動(dòng)力,接線示意圖如圖6所示。

      圖6 制動(dòng)器接線示意圖

      2.4 編碼器與光電開(kāi)關(guān)的選型

      編碼器主要用來(lái)檢測(cè)擺臂的擺動(dòng)幅度,選用歐姆龍E6B2-CWZ6C型編碼器,工作電壓為24 V,控制輸出電壓為5 V。光電開(kāi)關(guān)用來(lái)檢測(cè)成型紙盤的余量,以控制系統(tǒng)在更換成型紙和切換成型紙時(shí),對(duì)兩個(gè)成型紙盤輸出相應(yīng)制動(dòng)力,經(jīng)選型采用基恩士PZ-G102型光電開(kāi)關(guān)。

      編碼器的A、B、Z相輸出分別連接到主控板的3個(gè)GPIO口,2個(gè)接近開(kāi)關(guān)的放大器與主控板的2個(gè)GPIO口連接,2個(gè)接近開(kāi)關(guān)為將需要更換成型紙和切換到另一個(gè)成型紙盤的信號(hào)傳遞給主控芯片,結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)7。

      圖7 編碼器與光電開(kāi)關(guān)接線示意圖

      3 軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

      3.1 系統(tǒng)的主要功能

      軟件系統(tǒng)功能主要為:1、檢測(cè)擺臂的擺幅,并將編碼器的值轉(zhuǎn)化為相應(yīng)數(shù)據(jù);2、根據(jù)擺幅的數(shù)據(jù),輸出相應(yīng)的PWM值,用來(lái)控制L298N的輸出電壓,從而調(diào)整制動(dòng)力的大小;3、DR-PID控制器用來(lái)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能;4、讀取接近開(kāi)關(guān)的狀態(tài),并給出相應(yīng)的制動(dòng)力;5、提供相應(yīng)的顯示操作界面,顯示相關(guān)數(shù)值。

      3.2 系統(tǒng)框架

      HarmonyOS可支持多種操作系統(tǒng)內(nèi)核,如Linux內(nèi)核、HarmonyOS微內(nèi)核以及LiteOS,該系統(tǒng)采用liteOS-m內(nèi)核(RTOS)。分別由內(nèi)核層、系統(tǒng)服務(wù)層、框架層和應(yīng)用層組成,每層包含各種子系統(tǒng)及其功能模塊,可根據(jù)需求裁剪不同的子系統(tǒng)或功能模塊,圖8為系統(tǒng)框架圖。

      圖8 系統(tǒng)框架圖

      3.3 系統(tǒng)運(yùn)行流程

      LiteOS采用搶占式的調(diào)度機(jī)制,同時(shí)也支持時(shí)間片輪轉(zhuǎn)的調(diào)度方式。由上文可知,該系統(tǒng)設(shè)計(jì)了5個(gè)子任務(wù),依次為顯示操作頁(yè)面、擺臂數(shù)值計(jì)算、成型紙盤轉(zhuǎn)換位置、制動(dòng)力輸出以及操作頁(yè)面顯示。根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行特點(diǎn),設(shè)定前3個(gè)任務(wù)與后2個(gè)任務(wù)為優(yōu)先級(jí)的搶占調(diào)度方式,且任務(wù)1、2、3、5的優(yōu)先級(jí)高于任務(wù)4,系統(tǒng)運(yùn)行流程圖見(jiàn)圖9。

      圖9 系統(tǒng)運(yùn)行流程框圖

      3.4 擺臂數(shù)值讀取

      系統(tǒng)張力的大小是靠擺臂擺動(dòng)的幅度來(lái)判斷的,擺臂實(shí)際的擺動(dòng)幅度設(shè)計(jì)在160°以內(nèi)。為提高檢測(cè)精度,編碼器不直接安裝在擺臂上,而是將一個(gè)大齒輪裝在擺臂的一端,編碼器的軸端裝有一小齒輪,兩齒輪的齒比為1:20。

      3.5 制動(dòng)力輸出

      磁粉制動(dòng)器的理論制動(dòng)力大小與輸入電流成線性關(guān)系,最大控制電流0.45 A,制動(dòng)器電阻33 Ω,輸出最大制動(dòng)力時(shí),L298N輸出電壓14.85 V。在實(shí)際使用中,電壓在11.5 V左右制動(dòng)力即可滿足要求。程序根據(jù)擺臂的數(shù)值輸出相應(yīng)的PWM值,控制L298N輸出相應(yīng)的制動(dòng)電壓,從而產(chǎn)生相應(yīng)的制動(dòng)力。

      3.6 顯示操作頁(yè)面

      系統(tǒng)提供一個(gè)多級(jí)菜單,程序通過(guò)檢測(cè)按鍵的輸入,顯示不同的操作頁(yè)面,并可以修改相關(guān)數(shù)據(jù)。操作頁(yè)面提供4個(gè)功能,可以手動(dòng)修改一號(hào)和二號(hào)制動(dòng)力的值用于調(diào)試任務(wù),查看編碼器的值用于調(diào)試擺臂的幅度,設(shè)置控制參數(shù)。由于這些功能基本只在調(diào)試時(shí)使用,所以該任務(wù)的優(yōu)先級(jí)最低。

      3.7 控制器程序設(shè)計(jì)

      本文在1.3節(jié)已經(jīng)給出了DR-PID的理論公式,其形式與PID是相似的,因此可以借用PID的數(shù)字化實(shí)現(xiàn)方式推導(dǎo)出DR-PID的離散化公式。PID控制器的連續(xù)形式和離散PID的增量式為:

      對(duì)于DR-PID的連續(xù)形式有:

      其離散形式可表達(dá)為:

      對(duì)于PI控制器的參數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)化則有如下公式:

      4 試驗(yàn)驗(yàn)證及分析

      4.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

      試驗(yàn)生產(chǎn)的濾棒長(zhǎng)度為120 mm,車速為394 m/min,成型紙規(guī)格為:26.0 g×25.5 mm×4000 m。試驗(yàn)設(shè)計(jì)如下:

      設(shè)置DR-PID控制器的參數(shù)后進(jìn)行試車試驗(yàn),圖10為控制器制動(dòng)力輸出試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

      圖10 實(shí)際制動(dòng)力輸出曲線圖

      圖10可知,在濾棒生產(chǎn)過(guò)程中,成型紙盤在T4和T6時(shí)刻進(jìn)行盤紙搭接,系統(tǒng)起始時(shí),首先放卷的成型紙長(zhǎng)度約為其規(guī)格長(zhǎng)度的1/3,T4~T6時(shí)間段為整盤紙張放卷時(shí)間。車速不變時(shí),系統(tǒng)制動(dòng)力輸出隨著成型紙盤的直徑大小線性遞減,這與理論模型(公式6)是符合的。T5時(shí)系統(tǒng)輸出有較大的波動(dòng),這是由于兩盤成型紙搭接轉(zhuǎn)換位置,造成系統(tǒng)的張力有突變。在T1~T4時(shí)間段,即開(kāi)機(jī)啟動(dòng)時(shí),制動(dòng)控制器迅速根據(jù)實(shí)際的張力大小輸出相應(yīng)的制動(dòng)力,制動(dòng)力從35%迅速下降到20%以便保持系統(tǒng)的張力平衡。T2時(shí)刻,由于操作上的暫時(shí)停機(jī),制動(dòng)力固定在22%不變,這是因?yàn)轶E然停機(jī)檢測(cè)張力的擺臂突然被拉動(dòng)而無(wú)法回復(fù)造成的,T7~T8時(shí)刻同理。

      由于純滯后系統(tǒng)的特性,設(shè)備運(yùn)行速度穩(wěn)定時(shí),制動(dòng)力輸出會(huì)在正常范圍內(nèi)的波動(dòng)。在開(kāi)機(jī)時(shí)和更換成型紙時(shí),車速與成型紙直徑數(shù)據(jù)突變,雖有短暫的超調(diào)量過(guò)高的情況,但仍能迅速讓系統(tǒng)輸出的制動(dòng)力保持張力平衡。

      4.2 效果驗(yàn)證

      成型紙因張力不穩(wěn)定斷裂的次數(shù),是判斷系統(tǒng)性能是否良好的關(guān)鍵指標(biāo)。對(duì)車間兩臺(tái)成型機(jī)成型紙斷裂次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)如表1所示,其中A車為機(jī)械式制動(dòng)裝置,B車為本文的制動(dòng)裝置,調(diào)查統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年6月至2021年11月,每天兩班,單班運(yùn)行約9 h,成型紙品牌型號(hào)、生產(chǎn)時(shí)間、產(chǎn)品品規(guī)等均保持一致,每月抽取5個(gè)可用于對(duì)比的有效班次。另外,A車分別在5月底更換過(guò)剎車片和剎車盤,9月底更換剎車片。

      表1 成型紙斷裂次數(shù)對(duì)比圖

      Tab.1 Comparison of breaking times of formed paper

      由表1可知,改裝后的系統(tǒng),成型紙?jiān)趩?dòng)時(shí)、搭接時(shí)、運(yùn)行時(shí)和停車時(shí),斷裂的次數(shù)分別下降了96%、91.2%、96%、88%和92.6%,總斷裂次數(shù)由148次下降到11次,降低了92.6%。另外,原成型機(jī)需約3個(gè)月更換一次剎車片,新系統(tǒng)中該工作可省略,并且檢修剎車盤和彈簧等零件的維修工作也可省卻。

      5 結(jié)論

      本文設(shè)計(jì)的成型紙制動(dòng)控制器,可以通過(guò)擺臂檢測(cè)系統(tǒng)的張力,采用DR-PID控制器控制制動(dòng)力的輸出,能有效保持張力的穩(wěn)定。實(shí)際應(yīng)用效果表明,5個(gè)月內(nèi)成型紙總斷裂次數(shù)由148次下降到11次,降低了92.6%。整套系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,機(jī)械結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,能夠極大降低維修人員的工作強(qiáng)度。

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      Brake controller of wrap paper system based on DR-PID and HarmonyOS

      HE Jiang, WU Rui*, HU Gang, DONG Weihang

      China Tobacco Hubei cigarette material factory, Wuhan 450001, China

      [] This study aims to solve defects of the forming paper brake device, including complex structure, quick-wearing spare parts and tedious maintenance. [] The working principle of the forming paper brake system was studied. Data models were constructed by using Huawei Hi3861 domestic chip running HARMONYOS and antichard PID (ProPormressional-DeriVative Control) algorithm. The algorithm was simulated under the Simulink module in the MATLAB software, and a brake control system was designed. [] The breaking times of the filter rod forming machine equipped with this system decreased by 96%, 91.2%, 96%, 88% and 92.6% respectively, and the total breaking times decreased by 92.6%, which meets the requirements of novel and simple structure, convenient maintenance and accurate control.

      forming paper brake; disturbance rejection proportional-integral-derivative control; simulation; filter rod molding

      . Email:403498325@qq.com

      何江,吳蕊,胡剛,等. 基于DR-PID與HarmonyOS的濾棒成型紙制動(dòng)控制器[J]. 中國(guó)煙草學(xué)報(bào),2022,28(5).

      HE Jiang, WU Rui, HU Gang, et al. Brake controller of wrap paper system based on DR-PID and HarmonyOS[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2022,28(5).

      10.16472/j.chinatobacco. 2021.T0208

      何江(1985—),碩士研究生,工程師,主要研究煙草行業(yè)設(shè)備改造,Tel:13164661910,Email:502108720@qq.com

      吳蕊(1993—),Tel:18602720751,Email:403498325@qq.com

      2021-11-16;

      2022-06-23

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