郎 寧,郭玉鑫,楊 威,胡紅偉
(1.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,浙江 杭州 311121;2.浙江省火力發(fā)電高效節(jié)能與污染物控制技術(shù)研究重點實驗室,浙江 杭州 311121)
新疆煤炭資源豐富,預(yù)測資源量2.09 萬億噸,約占全國預(yù)測儲備的39.3%[1]。 新疆原煤產(chǎn)量逐年上升,2019 年全區(qū)煤炭產(chǎn)量達(dá)2.38 億噸,同比增長24.9%。 根據(jù)國家能源戰(zhàn)略部署和自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要,新疆是我國第十四個現(xiàn)代化大型煤炭基地,同步已逐漸形成以吐哈、準(zhǔn)噶爾、伊犁、庫拜四大煤田為中心的重要能源接替區(qū)和戰(zhàn)略能源儲備區(qū)[2,3]。 隨著內(nèi)地煤炭資源的日益枯竭及國家環(huán)保治理力度的不斷加大,根據(jù)國家《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,明確了全國煤炭開發(fā)總體布局調(diào)整為:壓縮東部,限制中部和東北,優(yōu)化西部。 新疆煤炭產(chǎn)能隨之開始逐步釋放,在滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮耐瑫r,大幅度提高煤炭的產(chǎn)運量,填補國內(nèi)市場的缺口[4]。
綜合考慮運輸成本,在浙江某660 MW 超臨界機(jī)組電廠進(jìn)行高熱值新疆煤摻燒試驗。 本文在對高熱值新疆煤的工業(yè)分析、元素分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合熱重實驗分析,對新疆煤的燃燒特性進(jìn)行初步研究,并在電廠以分磨燃燒的方式進(jìn)行摻燒試驗,了解陸運高熱值新疆煤對某660 MW 超臨界火電機(jī)組的試燒性能。
試驗所用熱重(TGA)系統(tǒng)使用瑞士梅特勒-托利多公司的TGA/DSC3 +熱重分析儀。 熱分析儀的測溫范圍為室溫至1600 ℃,線性升溫速率為0.1 ~150 ℃/min 可調(diào)。
為研究高熱值新疆煤的燃燒特性,利用熱重分析儀,分析煤的著火溫度、燃盡溫度及最大燃燒速率溫度,試驗采用20 ℃/min 的升溫速率,反應(yīng)氣氛為空氣,流量為80 L/min,保護(hù)氣氛為N2,流量20 L/min,煤量為10 mg左右,每個煤樣多次試驗,減小平均誤差所引起的影響。
圖1 TGA與DTG著火溫度計算方法
根據(jù)煤種的熱重分析曲線(TGA)和微商熱重分析曲線(DTG),本文采取最常用的TG-DTG法,可以分析出煤種的著火溫度Ti、燃盡溫度Th和最大燃燒速率溫度Tmax。 具體方法是在TG-DTG圖像中,選取DTG曲線的失重點峰值為A點作垂線,該A點的橫坐標(biāo)為煤的最大燃燒速率溫度Tmax,該垂線交于DT曲線于B點處作切線,該切線與失重開始時的平行線相交于C,C點對應(yīng)的橫坐標(biāo)溫度即為煤粉的著火溫度Ti,燃盡溫度Th選取樣品中可燃成分消耗98%時對應(yīng)的溫度[5]。
本次研究選取該電廠的常用煤種蒙混和富動24 號動力煤作對比試驗研究,表1 和表2 分別為高熱值新疆煤與蒙混、富動24 號的工業(yè)分析和元素分析。
表1 試驗煤種的工業(yè)分析
表2 試驗煤種的元素分析
從煤質(zhì)分析中可以看出,高熱值新疆煤相對于其他兩種煤灰分較低,固定碳較高,C、H 和S元素也高于對比的試驗煤種,因此,熱值均大于蒙混煤和富動24 號。
在煤灰的沾污特性評價中,一般將煤中當(dāng)量Na作為沾污判別指標(biāo)[6],煤中當(dāng)量Na指標(biāo)沾污性判斷分級界限如表3 所示。
表3 煤中當(dāng)量鈉沾污性判別分級界限
煤中Na當(dāng)量如式(1)所示:
式中,Na2O和K2O為煤灰中氧化鈉和氧化鉀的含量,%;Ad為煤中灰分,%。
煤中鈉鹽為易揮發(fā)物質(zhì),在高溫?fù)]發(fā)后,容易凝結(jié)在受熱面上形成燒結(jié)或粘結(jié)性的灰塵積。 煤灰中的堿金屬化合物的熔點比較低,當(dāng)堿金屬愈多時,灰的燒結(jié)性愈強,受熱面就愈容易積灰[7]。本批次高熱值新疆煤的灰成分分析如表4 所示,煤中堿金屬含量不高,由堿金屬引起的結(jié)渣傾向并不會太強。
表4 高熱值新疆煤灰成分分析
新疆煤、蒙混煤和富動24 號的熱重分析曲線(TG)和微商熱重曲線(DTG)分別見圖2 和圖3。
圖2 新疆煤、蒙混煤和富動24 的DT曲線
圖3 新疆煤、蒙混煤和富動24 的DTG曲線
按照TG-DTG法對新疆煤、蒙混煤和富動24進(jìn)行燃燒特性分析(見表5),3 種常用煤中蒙混煤的燃燒特性相對較好,著火溫度和燃盡溫度分別為372 ℃和580 ℃,相比于新疆煤和富動24 均較低。 新疆煤和富動24 的著火溫度和最大燃燒速率溫度相接近,燃盡溫度低705 ℃比富動24 的616 ℃更為滯后。
表5 新疆煤、蒙混煤和富動24 燃燒特性
除了燃盡溫度外,煤的燃盡受到受到煤種的揮發(fā)分、內(nèi)水、固定碳以及灰分等因素的影響,是一個復(fù)雜的過程,燃盡特性指數(shù)Fz的計算方法也有多種。 有學(xué)者采用式(2)利用煤的工業(yè)分析指標(biāo)對煤的燃盡指數(shù)Fz進(jìn)行評估[8]。
從表6 可以看出,新疆煤相比于蒙混煤和富動24 的內(nèi)水很低,但煤中含有較高的固定碳使得燃盡指數(shù)為10.31,略高于蒙混煤的9.89 和富動24 的9.49。 雖然新疆煤的燃盡溫度較高,但燃盡指數(shù)稍高于蒙混煤和富動24 號。
表6 新疆煤、蒙混煤和富動24 號試驗煤種燃盡特性
本次摻燒試驗在某電廠660 MW 超臨界燃煤鍋爐上進(jìn)行。 鍋爐本體采用螺旋爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、露天布置的∏型鍋爐,鍋爐配有帶循環(huán)泵的內(nèi)置式啟動系統(tǒng)。 采用ZGM中速磨冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),前后墻對沖燃燒方式,配置B&W 公司的DRB-4Z超低NOx雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器及NOx(OFA)噴口。 尾部設(shè)置分煙道,采用煙氣分流擋板調(diào)節(jié)再熱器出口汽溫。 尾部豎井下設(shè)置兩臺三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。
本次摻燒試驗采用分磨摻燒的試驗方式,共進(jìn)行三個試驗工況,其中包括燃用該廠常用煤種的蒙混與優(yōu)混的基礎(chǔ)工況,工況1 為一倉新疆煤,工況2 為二倉新疆煤,其余保持蒙混與優(yōu)混不變。試驗期間保持鍋爐汽溫汽壓穩(wěn)定運行,控制二次風(fēng)門開度不變。 試驗主要包含摻燒新疆煤的安全性及經(jīng)濟(jì)性。
4.3.1 制粉系統(tǒng)評估
試驗選取F磨為試驗?zāi)ソM,控制此磨煤機(jī)煤量45 t/h,風(fēng)量投自動模式,磨煤機(jī)出口溫度85 ℃,在磨制常用煤種優(yōu)混煤與試驗煤種新疆煤穩(wěn)定運行期間記錄各參數(shù)(見表7)。 試驗結(jié)果表明:在磨制優(yōu)混煤與新疆煤期間,制粉系統(tǒng)均能正常運行,相比磨煤機(jī)電流無明顯變化,石子煤排放量正常,在磨制新疆煤的時候干燥出力情況比磨制優(yōu)混要好,這是由于新疆煤水分較低的原因。
表7 新疆煤與常用煤種優(yōu)混磨煤機(jī)運行情況
4.3.2 減溫水量投運情況
表8 中對比了三個工況下鍋爐過熱器與再熱器減溫水量投運情況,隨著新疆煤摻配比例的提高,減溫水量有一定增加,應(yīng)與新疆煤的燃盡溫度較高有關(guān),隨著新疆煤摻配比例的提高,鍋爐燃燒器區(qū)域煤粉燃盡越滯后,但整體的減溫水量維持在正??煽厮?,鍋爐各受熱面無超溫情況。
表8 三個工況下鍋爐過熱器與再熱器減溫水量對比(單位:t/h)
4.3.3 爐膛結(jié)渣情況
在三個工況下,鍋爐不吹灰穩(wěn)定運行8 小時后,觀察爐膛的燃盡風(fēng)OFA層與屏過區(qū)域的結(jié)渣情況,隨著新疆煤摻配比例的增加,OFA層水冷壁清晰可見,無明顯結(jié)渣情況,屏過區(qū)域位置結(jié)渣較少,未見有大面積掛焦情況。 在試驗期間,爐膛負(fù)壓未發(fā)生大范圍波動,說明試驗期間爐膛結(jié)渣情況良好,無大渣掉落的情況發(fā)生。
4.3.4 鍋爐熱效率
在基礎(chǔ)工況、摻燒1 倉新疆煤、摻燒2 倉新疆煤3 個工況下,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷處于穩(wěn)定600 MW 的工況下分別進(jìn)行了鍋爐熱效率試驗(見表9)。
表9 三個工況下鍋爐熱效率對比
從表9 可以看出,隨著新疆煤的占比增加,飛灰含碳量及CO濃度變化不大,主要是由于排煙溫度有所上升,導(dǎo)致鍋爐熱效率略微下降,應(yīng)與新疆煤燃盡溫度相對偏高、燃燒拖后有關(guān)。
(1)高熱值新疆煤具有水分低,固定碳高,堿金屬含量低、燃盡溫度高的特點。
(2)制粉系統(tǒng)在磨制新疆煤時能正常運行,磨煤機(jī)各項指標(biāo)均正常,相同條件下磨制新疆煤時的干燥出力要優(yōu)于電廠的常用煤種優(yōu)混。
(3)在進(jìn)行基礎(chǔ)工況、摻燒1 倉、2 倉新疆煤三個工況下,鍋爐均可穩(wěn)定運行。 隨著新疆煤比例的增加,減溫水量有一定提高,三個工況下鍋爐效率分別為93.11%、92.74%、92.73%,修正到設(shè)計工況下鍋爐效率分別為93.32%、93.28%、92.98%。隨著摻燒新疆煤比例增加鍋爐效率略有下降,上述兩種情況應(yīng)與新疆煤的燃盡溫度較高有關(guān),隨著新疆煤摻配比例的提高,鍋爐燃燒器區(qū)域煤粉燃盡越滯后。
(4)針對新疆煤燃盡溫度較高的特性,建議在實際運行中,可采用增加二次風(fēng)門開度,降低煤粉細(xì)度等措施,促進(jìn)煤粉提前燃盡,提高鍋爐熱效率。