文/周晶晶,何成·安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司
側(cè)圍外板是影響車身品質(zhì)的關(guān)鍵沖壓件之一,側(cè)圍A 柱上端起皺問題長期影響著側(cè)圍外板成形質(zhì)量。本文基于某車型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和實(shí)物狀態(tài)的研究,結(jié)合CAE 數(shù)值模擬與分析,對(duì)側(cè)圍外板A 柱上端起皺問題進(jìn)行了系統(tǒng)地原因描述,并給出改進(jìn)方案和現(xiàn)場驗(yàn)證。
在側(cè)圍外板調(diào)試期間,現(xiàn)場對(duì)單件開展AUDIT評(píng)審,A 柱上端部位起皺問題明顯(圖1),嚴(yán)重影響車身外觀品質(zhì)。
圖1 側(cè)圍A 柱上端起皺問題
導(dǎo)致側(cè)圍外板A 柱上端品質(zhì)缺陷的原因,主要為產(chǎn)生缺陷位置的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)多為拉壓變形(圖2),加上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝特點(diǎn)的影響,共同導(dǎo)致了側(cè)圍外板在CAE分析過程中存在不同程度的缺陷風(fēng)險(xiǎn)。
圖2 A 柱上部的應(yīng)變狀態(tài)分析
側(cè)圍A 柱上端只能通過拉延后再側(cè)整形,由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn),整形分模線R 角與法蘭在側(cè)整方向上距離不一致,導(dǎo)致側(cè)整刀塊與拉延工序件的板料不同時(shí)接觸,深度較大的區(qū)域首先接觸并開始成形;此時(shí)深度較淺的區(qū)域料片不受控制,處于自由成形狀態(tài),兩側(cè)進(jìn)料速度不一致導(dǎo)致此處的平面應(yīng)變狀態(tài)為拉壓變形,次應(yīng)變?yōu)樨?fù)值,多余的板料會(huì)聚集在最后整形到底的位置并產(chǎn)生起皺。
⑴保證R 角過渡平順。
如圖3 所示,側(cè)圍外板A 柱上端臺(tái)階斜面的長度b 為1.4mm,角度θ 為41°,與翼子板匹配面的深度h1為3.4mm,角度θ1為17°,局部造型設(shè)計(jì)得到優(yōu)化,緩和局部整形材料流動(dòng)。
圖3 產(chǎn)品A 柱上端結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參數(shù)
⑵設(shè)置凸筋和法蘭邊水滴造型。
側(cè)圍外板A 柱上端的R 角部位增加2 處凸筋。
⑶R 角中間區(qū)域改向內(nèi)凹設(shè)計(jì)。
側(cè)圍外板A 柱上端的過渡R 角改內(nèi)凹設(shè)計(jì),加寬R 角局部寬度,延長過渡區(qū)長度L,保證能存儲(chǔ)更多的料,降低起皺程度。
⑴側(cè)圍A 柱側(cè)整區(qū)域采用壓料設(shè)計(jì)(圖4)。
圖4 側(cè)圍外板側(cè)整壓料工藝設(shè)計(jì)
⑵側(cè)整刀塊設(shè)置沉槽造型,如圖5 所示。
圖5 側(cè)圍側(cè)整刀塊結(jié)構(gòu)優(yōu)化
通過保證整形R 角過渡平順、設(shè)置凸筋和法蘭邊水滴造型、R 角中間區(qū)域向內(nèi)凹設(shè)計(jì)等幾項(xiàng)產(chǎn)品優(yōu)化方案和工藝側(cè)整廢料區(qū)域采用壓料設(shè)計(jì)、側(cè)整刀塊設(shè)置沉槽造型等工藝方案優(yōu)化后,利用AutoForm 軟件建模并進(jìn)行沖壓件有限元CAE 分析,基于側(cè)圍外板CAE 分析結(jié)果對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行定性與定量評(píng)價(jià)。結(jié)構(gòu)和工藝優(yōu)化后的CAE 分析結(jié)果見圖6。
圖6 結(jié)構(gòu)和工藝優(yōu)化后的CAE 分析結(jié)果
通過結(jié)構(gòu)和工藝兩方面的優(yōu)化,結(jié)合側(cè)圍外板CAE 的分析結(jié)果,在接觸前3mm 的起皺程度明顯優(yōu)于原產(chǎn)品結(jié)構(gòu),通過Wrinkles 數(shù)值分析,大于0.03的起皺得到有效的控制,僅局部區(qū)域仍然存在,但不影響焊接面和外觀質(zhì)量,尖點(diǎn)側(cè)壁Wrinkles 數(shù)值由0.02 降低到0,已無起皺風(fēng)險(xiǎn)。通過Pt Wrinkles 數(shù)值評(píng)判潛在的起皺風(fēng)險(xiǎn),基本上都低于0.03,不存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述,通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝方案上的優(yōu)化,A 柱上端成形起皺問題得到了極大地改善。
通過側(cè)圍外板A 柱部位狀態(tài)跟蹤,現(xiàn)場根據(jù)實(shí)際多料的區(qū)域調(diào)整局部產(chǎn)品造型,存儲(chǔ)吸收多余的料,避免多余的料在法蘭和R 角處集聚導(dǎo)致側(cè)圍A 柱起皺,隨著問題得到完美解決,生產(chǎn)調(diào)試過程中繼續(xù)優(yōu)化外側(cè)進(jìn)料阻力,沖壓件的最終狀態(tài)保持穩(wěn)定(圖7)。
圖7 側(cè)圍A 柱部位最終狀態(tài)
針對(duì)側(cè)圍外板A 柱起皺問題,通過產(chǎn)品、工藝、模具和調(diào)試等多個(gè)環(huán)節(jié)的優(yōu)化與跟蹤驗(yàn)證,目前側(cè)圍外板產(chǎn)品狀態(tài)基本達(dá)到CAE 分析狀態(tài),實(shí)物面品狀態(tài)相對(duì)于調(diào)試階段得到了大幅提升。本次結(jié)合產(chǎn)品優(yōu)化參數(shù)和工藝調(diào)試驗(yàn)證,將解決問題的思路和方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)固化,積累了調(diào)試經(jīng)驗(yàn),降低了開發(fā)成本,縮短了開發(fā)周期,提高了側(cè)圍外板的產(chǎn)品質(zhì)量。