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      常頂回流泵機(jī)械密封泄漏的原因分析及改進(jìn)措施

      2022-12-22 01:35:04李慶云
      化工技術(shù)與開發(fā) 2022年12期
      關(guān)鍵詞:常頂常壓塔石腦油

      李慶云

      (中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535000)

      1 常頂回流泵運(yùn)行概述

      常頂回流泵是常減壓裝置內(nèi)的重要設(shè)備,型號為CD8 8x10x14M-1,在裝置內(nèi)的位號為P110,正常生產(chǎn)時為一用一備。該泵由6000V三相電機(jī)驅(qū)動,電機(jī)額定電流為26.3A。泵的運(yùn)行參數(shù)如下:介質(zhì)為石腦油,介質(zhì)密度700kg?m-3,介質(zhì)溫度120℃,泵入口壓力0.2MPa,泵出口壓力1.0MPa,工作轉(zhuǎn)速2980r?min-1,正常流量 629m3?h-1。

      常頂油氣從常壓塔C101頂部抽出,經(jīng)常頂油氣-原油換熱器E102換熱后進(jìn)入常頂回流罐D(zhuǎn)105。常頂石腦油從罐底抽出進(jìn)入常頂回流泵P110入口,經(jīng)泵加壓后分成3路:1)通過控制閥FV1038,與常頂回流罐頂出來的氣相匯合后進(jìn)入常頂空冷A101;2)經(jīng)控制閥FC1037返回到常頂回流罐入口,作為泵的最小流量線;3)經(jīng)控制閥FV1039返回常壓塔頂,作為常壓塔的熱回流。常頂系統(tǒng)流程簡圖如圖1所示。

      圖1 常頂系統(tǒng)流程簡圖

      2 機(jī)械密封泄漏原因分析

      2.1 機(jī)械密封簡介

      泵密封使用雙端面機(jī)械密封,密封沖洗方案為PLAN11+PLAN52。機(jī)械密封的內(nèi)軸套、緊定螺釘、內(nèi)壓蓋防轉(zhuǎn)銷、銷及彈簧盒等組件的材質(zhì)均為OCr18Ni9奧氏體不銹鋼,動環(huán)材質(zhì)為浸樹脂石墨,靜環(huán)材質(zhì)為碳化硅,O型圈材質(zhì)為氟橡膠,密封墊材質(zhì)為聚四氟乙烯,傳動環(huán)、泵送環(huán)、外壓蓋及限位板材質(zhì)均為2Cr13。在正常的生產(chǎn)運(yùn)行中,常頂回流泵的機(jī)械密封投用不到1個月就出現(xiàn)泄漏,泄漏時二級密封緩沖罐的液位和壓力緩慢上升,同時機(jī)械密封部位發(fā)出尖銳的口哨聲。

      2.2 機(jī)械密封泄漏原因分析

      對常頂石腦油進(jìn)行化驗(yàn)分析,其氯離子含量最高達(dá)156.4mg?kg-1,化驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。對常頂外排酸性水的氯離子含量進(jìn)行分析,其氯離子含量最高達(dá)164.0mg?L-1,遠(yuǎn)超30mg?L-1的指標(biāo),數(shù)據(jù)如表2所示。常頂?shù)氖X油回流是回流罐與常壓塔頂抽出的循環(huán)回流,氯離子有一定的集聚性,運(yùn)行一段時間后,常頂石腦油中的氯離子含量出現(xiàn)上漲,會對機(jī)械密封內(nèi)材質(zhì)為奧氏體不銹鋼的部件產(chǎn)生極強(qiáng)的腐蝕,導(dǎo)致密封失效。在PLAN11沖洗方案中,未對沖洗油進(jìn)行冷卻降溫,從泵出口引出到密封腔進(jìn)行沖洗的的工藝介質(zhì)溫度高達(dá)120℃,不能有效帶走摩擦副產(chǎn)生的熱量,導(dǎo)致進(jìn)入密封腔內(nèi)的沖洗油氣化,造成動靜環(huán)干磨,從而產(chǎn)生尖銳的口哨聲。

      表1 常頂石腦油的氯離子含量 /mg·kg-1

      表2 常頂外排酸性水的氯離子含量 /mg·kg-1

      3 改進(jìn)措施

      為了解決常頂回流泵反復(fù)泄漏的問題,提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性,確定了以下一些改進(jìn)措施。

      3.1 改進(jìn)沖洗方案

      把一級PLAN11沖洗方案改為PLAN32方案。從旁邊常頂產(chǎn)品泵的出口引1條DN20管線,接入常頂回流泵的一級沖洗管線。常頂產(chǎn)品泵的出口壓力為1.1MPa,進(jìn)入密封腔的壓力控制在0.45MPa,比密封腔壓力高約0.25MPa(密封腔壓力為0.20MPa)。沖洗介質(zhì)為石腦油,密度700kg?m-3,與常頂回流泵的運(yùn)行介質(zhì)相同,可確保介質(zhì)純凈。沖洗油溫度為40℃,能有效帶走動靜環(huán)摩擦產(chǎn)生的熱量,從而保證油膜穩(wěn)定,防止動靜環(huán)干磨。

      3.2 升級密封材質(zhì)

      改進(jìn)密封沖洗方案,只能降低密封腔溫度,不能解決氯離子的腐蝕問題。為了使機(jī)械密封能達(dá)到連續(xù)使用25000h的指標(biāo),兼顧機(jī)封材質(zhì)的耐腐蝕性,選擇了能耐氯離子腐蝕、性能較好的材質(zhì)來制作機(jī)封。對機(jī)械密封的材質(zhì)進(jìn)行升級,機(jī)械密封內(nèi)所有使用奧氏體不銹鋼材質(zhì)的部件,全部更換為耐氯離子腐蝕較好的022Cr23Ni5Mo3N雙相鋼。

      4 結(jié)論

      本次常頂回流泵機(jī)械密封的改造,首先考慮到機(jī)械密封材質(zhì)的耐腐蝕性,選擇了022Cr23Ni5Mo3N雙相鋼,從而保證了較好的耐氯離子腐蝕性能;其次,對一級機(jī)械密封的運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行了優(yōu)化,降低了一級沖洗溫度,最終將一級密封的自沖洗方案PLAN11改為PLAN32方案。外引了溫度較低的常頂產(chǎn)品石腦油作為常頂回流泵的封油,從而優(yōu)化了一級密封的運(yùn)行環(huán)境。實(shí)施上述方案后,常減壓裝置常頂回流泵已連續(xù)運(yùn)行半年且運(yùn)行工況良好。改造后,機(jī)械密封的運(yùn)行穩(wěn)定性顯著提高,從根本上解決了常頂回流泵的機(jī)械密封腐蝕泄漏問題,達(dá)到了預(yù)期的效果,保證了機(jī)泵的長周期安全運(yùn)行。

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