蔣小林,袁 苑,石成軍
(安徽馬鋼氣體科技有限公司,安徽馬鞍山 243000)
汽化裝置因設備少、工藝流程簡單、操作方便,保供介質反應速度快等特點而作為氧氣保供設備系統(tǒng)廣泛運用。
隨著某鋼廠高爐大富氧及煉鋼大量廢鋼技術的應用,氧氣需求缺口較大、且時間緊,急需建1 套1.5 萬m3/h 液氧氣化裝置,進行管網供氣能力補充。要求項目設計在“安全、可靠、先進、低成本”的原則下,盡可能縮短時間、減少占地、節(jié)省投資。決定在一所高爐相近處建立1 套獨立氧汽化裝置,與原先的氧管網相連,以增強氧氣保供能力。
液氧通過低溫汽車槽車運至新建液氧氣化站,槽車通過卸車增壓器對槽車儲罐增壓,利用壓差將液氧送至站內50 m3×3 液氧真空儲罐。工作條件下,儲罐內的液氧經中壓液氧泵增壓至1.8 MPa 進入蒸汽水浴式氣化器,與熱水換熱后轉化為氣態(tài)氧氣并升高溫度,出口溫度約20 ℃,汽化器內水溫由蒸汽直接加熱,通過調閥維持水溫約50 ℃,出汽化器的中壓氧氣,最后經調壓閥組調壓至1.6 MPa,進入用氣管網其工藝流程圖見圖1。
圖1 工藝流程圖
(1)3×50 m3儲罐采用并聯(lián)供液方式,供應液氧氣化泵連續(xù)使用。
(2)每臺儲罐出液管線設置快速切斷閥和手動截止閥。
(3)槽車充液至儲槽,進液方式采用頂部進液或底部進液方式。
(4)儲槽設置自增壓系統(tǒng),增壓系統(tǒng)由空溫式增壓器、自立式調節(jié)閥和手動截止閥、管路安全閥來共同完成。
(5)運行模式,采用液體槽車連續(xù)充液至儲罐,氣化泵同時運行供氣方式。
通過以上工藝流程及設備數(shù)據(jù)了解到,本套汽化裝置是有別于空分機組通常使用的類別,既通常空分機組配備的汽化泵所用的液體是來自于自身的液體儲罐,其液體儲存量是根據(jù)空分機組產液量決定的容積,例如:1 套2 萬m3/h 的空分機組一般配備的是500~1 000 m3液體氧儲罐,由于液體儲備量大而穩(wěn)定,當汽化裝置啟運期間,運行穩(wěn)定性可靠,波動小。而本套汽化裝置,因時間緊等客觀因素,采用了50 m3×3 的小儲罐來配套1.5 萬m3/h 液體泵,工藝具有一定的特殊性:
(1)1.5 萬m3/h 液體泵氣態(tài)氧量約等于消耗20 m3液態(tài)氧,50 m3×3的液體罐最多維持運行7 h 左右,所以,儲罐在氣化的同時補液。
(2)液體槽車補充液體倒換操作頻繁,液位及儲罐壓力波動較大,對正在運行液體泵的穩(wěn)定性影響較為明顯,輸出氣量波動較大。
(3)液體槽車補充液體時,儲罐自增壓的壓力控制需及時調控。
儲罐設計出口管通徑為?40 mm,液體泵進口通徑為?80 mm,3 個儲罐出口管一并接至液體泵進口管,考慮充分保證液體泵泵前液體供應量充足,減少泵前液體因保溫或液體量不足,而產生的介質溫度升高導致汽蝕現(xiàn)象的發(fā)生,將泵前原先?80 mm管改為?100 mm管,從而保證泵前有充足的液體量。[1]
2 臺液體泵A、B 設計為自動互切換運行模式,因備用泵冷態(tài)備用時,需要消耗一定液體量,本套系統(tǒng)儲槽儲液量有限的制約,改為一臺運行,另一臺泵熱態(tài)備用,把相關邏輯控制條件關閉,不參與正常運行控制。
在調試運行初期,采用了3 個儲罐輸液閥全部打開,以保證充足的液體進入液體泵前,泵運行較為正常。當儲罐液位下降需要槽車補充液體量時,就出現(xiàn)液體泵流量出現(xiàn)大幅波動,由于流量波動,致使汽化器內溫度隨之波動,操作調整頻繁且難以控制穩(wěn)定。
由表1 中可以看出,當某一個或兩個儲罐在槽車充液時,因充液期間,槽車需要自增壓進行的,由于儲罐內壓力變化和儲罐出口管距離的影響,極易導致底部出液速度隨之變化,致使與另外兩個儲罐出液速度擾動性增加,從而使得泵進液量發(fā)生波動,造成出口流量波動的連鎖不穩(wěn)定的現(xiàn)象。儲罐出液管示意圖見圖2。
圖2 儲罐出液管示意圖
表1 槽車充液時,儲罐壓力
針對這一現(xiàn)象,采取了改變原先液體供應方式:
(1)將原3個儲罐輸液閥全部打開,改為只使用2 個儲罐向液體泵送液,退出1 個儲罐,進行槽車充裝,當儲罐液位充滿后,再與運行的儲罐中低液位的進行倒換使用,退出的,按上述重復操作。這樣,消除了泵后流量大幅波動的現(xiàn)象,也滿足液體補充的連續(xù)性;
(2)當使用的2個儲罐液位都處于低位時,可采取兩個儲罐同時充液操作,控制好槽車自增壓壓力數(shù)值,盡可能2 車壓力相同,以保證2 儲罐內壓力接近。
當槽車向儲罐里進行補充液體時,初期為減少充液時液體汽化損失,采用的是下進液的方式(見圖3),造成儲罐液位波動大,致使液體泵前、后壓力波動,流量同樣出現(xiàn)了波動不穩(wěn)定。
圖3 儲罐進、出示意圖
為解決此現(xiàn)象,通過摸索,優(yōu)化了充液操作方式:
(1)根據(jù)槽罐液位安排槽車就位,根據(jù)用量情況安排槽車充液,范圍在5 000 mm至6 000 mm。
(2)槽車進入指定槽罐充液口。
(3)槽車充裝液體進儲罐前期只從上進液口進液。
(4)槽車充裝液氧儲槽,前30 mm 在0.5 MPa 充裝,待儲槽壓力平穩(wěn)后槽車壓力可增加到0.65 MPa,注意儲罐壓力,控制槽車壓力不宜過高。
(5)充裝儲槽的槽車液體降到2~3 m3時,開下進液閥門同時關閉上進液閥門,充裝時要時刻關注槽內壓力,充裝結束前保持儲罐內壓力不低于1.3 MPa。
(1)問題一:南方空氣濕度大,低溫液氧泵長周期運行時,會有冷量通過迷宮及泵軸外泄,導致連軸器被冰塊包裹,不利安全運行。
解決方法:設定使用周期,主動倒換液氧泵,備用泵復溫解凍。泵聯(lián)軸器外部,用DN12 儀表管通干燥氮氣對結冰部位吹掃,加溫除冰,并且形成相對干燥的環(huán)境,減緩結冰速度。
(2)問題二:用戶方是鋼廠,氧氣管網壓力波動大,當管網壓力升高過快,泵背壓高,流量低,液氧泵就會出現(xiàn)氣蝕,失去供氧能力。
解決方法:保持泵出口與氧氣管網的差壓在150 kPa以上,避免出現(xiàn)泵有壓力無流量的狀況。保持泵的回流閥開度20%以上,維持液氧泵運行時的最小流量,避免氣蝕。[2-3]
自裝置投運以來,已運行16 個月,用戶用量大時,最多24 h 導入儲罐18 車次(液體約400 m3),未出現(xiàn)一起因充液而導致的介質斷供事故。
這次小儲罐汽化裝置從設備土建施工到系統(tǒng)投運,歷時2個半月左右完成。整個過程,充分體現(xiàn)了汽化裝置見效快的特點。通過實踐中,摸索設備安裝及現(xiàn)場操作的經驗積累,為今后汽化裝置靈活廣泛的應用,提供了有利的借鑒作用。