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      工作面壓架原因分析及預(yù)防措施

      2022-12-31 04:48:42王崇景
      中國煤炭工業(yè) 2022年6期
      關(guān)鍵詞:初撐力礦壓覆巖

      文/王崇景

      液壓支架是重要的煤炭開采機械設(shè)備,但在進(jìn)行綜采或綜放采煤過程中,工作面壓架事故時有發(fā)生。2021年10月,陜西中太能源投資有限公司朱家峁煤礦-2工作面在開采過程中發(fā)生液壓支架壓架情況,通過對綜采工作面壓架原因進(jìn)行分析,采用消除支架頂板應(yīng)力方法進(jìn)行了有效處理,并提出預(yù)防措施,對礦井以后預(yù)防支架壓架和做好工作面頂板管理具有借鑒價值。

      一、工作面概況

      朱家峁煤礦1305-2工作面地表被第四系松散沉積物所覆蓋,對應(yīng)地面位置主要為黃土梁峁。區(qū)內(nèi)地勢西北部低,東南部高,地形起伏較大,溝壑縱橫。中部有兩條季節(jié)性河流(溝谷)通過,流向為自南向北。1305-2工作面整體為一單斜構(gòu)造,地質(zhì)構(gòu)造簡單,兩順槽及切眼掘進(jìn)過程中均未發(fā)現(xiàn)斷層、巖漿巖體、沖刷帶、陷落柱等地質(zhì)構(gòu)造,煤層頂?shù)装逵幸欢ㄆ鸱?,預(yù)計對回采影響不大,物探報告也未發(fā)現(xiàn)工作面內(nèi)部發(fā)育其他地質(zhì)構(gòu)造。煤層總厚為2.4~3.1m,平均為2.8m;煤層傾角為0°~0.6°,穩(wěn)定;可采系數(shù)為1.0。

      二、支架技術(shù)參數(shù)

      本工作面布置145組支架。基本支架選用136架ZY9000/17/35型掩護(hù)式液壓支架,機頭側(cè)選用3架ZYG9000/17/35型過渡液壓支架、1架ZYT9000/17/35型端頭液壓支架、1架ZYT6800/17/35型端頭液壓支架,機尾側(cè)選用4架ZYG9000/17/35型過渡液壓支架。

      基本支架外型長6755mm、寬1660~1860mm(中心距1750mm),由頂梁、掩護(hù)梁、連桿、底座、擋矸板、側(cè)護(hù)板、推溜框架構(gòu)成,手動片閥操作。初撐力為6412kN(泵站壓力31.5MPa),支護(hù)工作阻力為9000kN,支護(hù)強度為1.05~1.10MPa,單柱活柱直徑為340mm(立柱直徑為420mm),支架總重約為27t。

      三、液壓支架壓架經(jīng)過

      2021年10月5日,1305-2工作面46號~122號支架頂板在煤壁處切頂斷開,壓力顯現(xiàn)明顯,現(xiàn)場立即結(jié)束檢修,提前開機,采取“割煤讓壓”的方式避開工作面壓力,防止支架受壓嚴(yán)重,造成過機高度不夠。5日11時45分,工作面開機生產(chǎn),煤機割煤后,后部支架壓力持續(xù)加大,支架高度持續(xù)降低,現(xiàn)場采取挑頂及臥底的方式繼續(xù)進(jìn)行割煤,割完一刀煤后,采煤機位于60號往機尾方向割煤,64號~97號支架高度繼續(xù)降低,支架高度由平均高度2.8m降低至2.2m左右。5日15時40分,60號支架高度已不能過機,此時后部支架持續(xù)來壓,支架高度進(jìn)一步降低,降至最低高度為1.8m。為防止壓死采煤機,現(xiàn)場決定將采煤機向機頭支架高度較高處牽引,此時支架高度已不能正常過機,在拆除采煤機拖纜裝置后,5日18時40分將采煤機牽引至機頭頂板較穩(wěn)定處。工作面仍能聽到頂板來壓的聲響,未壓死支架仍有下降趨勢,于是在支架前梁采取支設(shè)單體的方式進(jìn)行加強支護(hù)。最嚴(yán)重地段為70號~92號支架,基本壓死,工作面多處液壓管路損毀。

      四、支架壓架原因分析

      1.主觀原因

      (1)礦壓技術(shù)管理欠缺。關(guān)于本區(qū)淺埋、薄基巖、厚風(fēng)積沙這一特殊賦存條件下,煤層開采時的覆巖運動及礦壓規(guī)律研究總結(jié)不夠,僅限于礦壓觀測系統(tǒng),技術(shù)分析指導(dǎo)流于形式。

      (2)設(shè)備操作管理不規(guī)范。從礦壓觀測數(shù)據(jù)分析可知,由于部分支架接頂不嚴(yán)、操作不規(guī)范、升架時持續(xù)時間過短,導(dǎo)致兩立柱受力偏差過大,未充分發(fā)揮出支架的支撐作用。

      (3)支架初撐力管理不到位?,F(xiàn)場支架的初撐力沒有進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)管理考核,僅按照不小于24MPa的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)定,泵站壓力只有28MPa,工作面支架壓力考核、工程質(zhì)量監(jiān)督不到位。

      (4)基礎(chǔ)制度管理不匹配。安全生產(chǎn)技術(shù)類的基礎(chǔ)制度未及時修編,與現(xiàn)場的管理不匹配。

      2.客觀原因

      (1)工作面頂板壓力分析。工作面壓架區(qū)域位于黃土梁峁底部,兩條季節(jié)性河流(沙空溝谷)中間,頂板巖石常年受水流沖蝕,巖性較脆,抗剪強度降低。以往在開采過程中,直接頂隨采隨落。液壓支架壓架時工作面正通過沙空溝底部100余m,處于周期來壓和見方來壓期間,同時受谷底重力不均勻影響,頂板來壓造成工作面支架壓架。

      (2)支架設(shè)計。如前所述,ZY9000/17/35型掩護(hù)式液壓支架最大工作阻力為9000kN(初撐力為6412kN)。當(dāng)直接頂懸臂梁達(dá)12.8m以上時,自然狀態(tài)下作用在支架上的壓力大于6411.1kN,而頂板壓力顯現(xiàn)時,根據(jù)動載系數(shù)(1.0~1.3)的最大值估算(礦壓研究報告最大動載系數(shù)為1.31),其壓力值遠(yuǎn)大于自然狀態(tài)下的壓力值,達(dá)到9100kN。偽頂隨采隨落,11.5~12.8m時自然狀態(tài)下作用在支架上的壓力為5994.3~6411.1kN。而當(dāng)頂板來壓時,其壓力值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過該值。因此,工作面支架初撐受力后,周期來壓期間壓力值很快就達(dá)到安全閥的開啟壓力值42MPa。

      為進(jìn)一步證實工作阻力是否滿足支護(hù)需要,對1305-2工作面近期礦壓觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。如前所述,當(dāng)工作面直接懸臂過長達(dá)到頂板來壓距時(3煤層頂板初次來壓步距為32.7m,周期來壓步距為11.5~12.8m),作用在支架上的壓力部分大于支架安全閥卸載壓力42MPa,因此中部支架工作阻力不能完全滿足支護(hù)需要。

      (3)制造缺陷。從支架壓死情況可知,支架立柱操作閥的安設(shè)位置不合理,支架壓死時,易將支架操作閥擠壓變形,致使處理困難。同時,支架管路布置不合理,支架壓死時易損壞管路,增大了處理的難度。

      (4)特殊地質(zhì)構(gòu)造原因。工作面地形特殊,谷壑地表、地形起伏落差較大,局部是坡陡。通過對工作面覆巖柱狀進(jìn)行關(guān)鍵層位置判別后發(fā)現(xiàn),雖然基巖內(nèi)存在5層硬巖層,但由于上覆厚風(fēng)積沙的載荷傳遞作用(垂直應(yīng)力最小為0.9MPa),導(dǎo)致上部硬巖層的破斷步距小于下部硬巖層,從而判別出覆巖中僅有一層關(guān)鍵層,為復(fù)合單一關(guān)鍵層結(jié)構(gòu)。因此,覆巖中上部各硬巖層與底部硬巖層發(fā)生復(fù)合同步破斷,引起覆巖的全厚切落。當(dāng)大于支架最大工作阻力時,造成切頂壓架事故的發(fā)生。

      五、支架壓死處理方法

      支架被壓死處理方法有兩種:消除支架頂板應(yīng)力;清除支架底板阻力?,F(xiàn)采用消除支架頂板應(yīng)力方法。

      (1)把支架頂梁、前梁上方的大塊矸石用風(fēng)鎬或打眼放炮的方式破碎,矸石放下后升起前梁支架,確保采煤機能順利通過。

      (2)對被壓死的支架,每架另用一根液壓支柱支撐頂梁。

      (3)更換損壞的支架配件。

      (4)待支架頂梁上方被掏空或震松后,將支架立柱升起,卸去支撐支架頂梁支柱后,再降立柱拉架,最終將支架處理活。

      (5)處理支架時,采用由兩頭往中間順序進(jìn)行。放炮處理時一次只處理一架,且必須控制好裝藥量,防止將支架炸壞;剩下不足5架時按順序進(jìn)行處理。

      六、預(yù)防壓架措施

      (1)加大對支架初撐力的考核管理。對每架支架都進(jìn)行考核,支架初撐力由24MPa增加到26MPa,讓頂板在采空區(qū)斷裂,降低關(guān)鍵層破段長度。

      (2)加強采煤工作面礦壓規(guī)律研究。掌握關(guān)于本區(qū)淺埋薄基巖厚風(fēng)積沙這一特殊賦存條件下,煤層開采時的覆巖運動及礦壓規(guī)律。

      (3)進(jìn)行頂板預(yù)裂爆破。根據(jù)井下揭露的煤層頂板巖性情況,直接頂中砂巖目前位于工作面中部,影響范圍約為100m,由此確定具體切頂范圍為100m(共57架,施工57個鉆孔)。

      (4)加強工作面工程質(zhì)量管理。避免煤壁、支架受力不均,局部壓力過大。

      (5)建立礦壓規(guī)律預(yù)測預(yù)報“日分析”制度。每天定時專人進(jìn)行分析,預(yù)警超標(biāo)時采取人工斷頂卸壓、高壓水預(yù)裂等措施。

      (6)采取頂板水力預(yù)裂方案。鉆孔數(shù)量及平面布置為:進(jìn)風(fēng)巷孔布置30個,仰角5°,孔深125m;回風(fēng)巷孔布置30個,仰角5°,孔深125m;孔位布置間距10m,預(yù)裂高度控制在11m左右,水壓30MPa。

      (7)對泵站進(jìn)行特護(hù)管理。對水處理設(shè)備全面檢查檢修,確保備用完好;乳化液濃度、壓力按要求達(dá)標(biāo)運行并監(jiān)督到位。

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