趙志峰,王 平,溫亞美
(舞鋼市龍山紡織科技有限公司,河南 舞鋼 462500)
捻度是紗線的重要工藝參數(shù),準(zhǔn)確的紗線捻度是保證紡織品整體質(zhì)量的關(guān)鍵。紗線捻度的變化會對產(chǎn)品特性產(chǎn)生不同的影響,同時也決定著紗線的用途及使用質(zhì)量[1],增加捻度能提高紗線強(qiáng)力、減少細(xì)紗斷頭、控制紗線毛羽等。根據(jù)捻度大小,紗線可分為機(jī)織紗、針織紗、其他用紗等。在實(shí)際生產(chǎn)中,同品種紗線的捻度不完全相同,但只要在控制范圍內(nèi),一般對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大。但是,當(dāng)紗線捻度差異過大,超出控制范圍,會出現(xiàn)弱捻紗問題,對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生較大影響[2]。筆者主要從操作及設(shè)備方面分析弱捻紗的成因及解決方法。
弱捻紗,即紗線的實(shí)際捻度小于規(guī)定范圍內(nèi)設(shè)計捻度的最小值。
弱捻紗的危害:① 紗線強(qiáng)力低,細(xì)紗重復(fù)斷頭增加;② 管紗虛易造成碰鋼領(lǐng)紗;③ 筒紗表面產(chǎn)生黃白圈;④ 整經(jīng)斷頭多、繞漿槽、織機(jī)效率低;⑤ 毛羽多,織物易起棉球(棉結(jié)),針織物布面起橫檔。
生產(chǎn)中,客戶反饋集聚紡CJ 9.72 tex T品種有弱捻紗流失問題。通過對流失弱捻紗進(jìn)行測試,發(fā)現(xiàn)該弱捻紗捻度偏低約10捻/(10 cm)且較均勻。對此品種區(qū)域使用頻閃測速儀排查,發(fā)現(xiàn)應(yīng)該使用19 mm錠盤的機(jī)臺上有多個錠盤直徑為20.5 mm,分析應(yīng)該是因機(jī)修更換錠子造成,通過整修問題得到解決。
對于集聚紡C 14.58 tex K品種,客戶反映使用該紗織造的織物出現(xiàn)橫檔。筆者對該紗進(jìn)行測試,發(fā)現(xiàn)其捻度低于正常捻度約20捻/(10 cm)。通過對問題機(jī)臺進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)是由于落紗小車落紗時帶出錠子造成錠帶上跑,也有錠帶磨損造成錠速偏低等問題。
弱捻紗的產(chǎn)生主要是由于錠子、錠帶、錠帶盤、經(jīng)紗管等卷繞器材存在問題,如錠子晃動、下沉、磨損,錠帶上下跑偏、打扭、卷邊,錠帶盤張力失效,重錘加壓刻度不一致,經(jīng)紗管無管芯等。
錠帶上下跑偏是生產(chǎn)中最常見的弱捻紗產(chǎn)生原因。以集聚紡C 14.58 tex K紗為例,當(dāng)錠帶脫離錠盤位置致使傳動不良,實(shí)測錠子轉(zhuǎn)速比正常轉(zhuǎn)速低2 kr/min 以上,就會造成弱捻紗。具體分析如下。
3.1.1當(dāng)錠帶單側(cè)上跑時,頻閃儀實(shí)測錠速為15.3 kr/min,比正常錠速低2.5 kr/min,兩錠實(shí)測捻度為82.2捻/(10 cm)~87.6捻/(10 cm),比正常捻度值低7.4捻/(10 cm)~12.8捻/(10 cm),實(shí)測集聚紡C 14.58 tex K紗線強(qiáng)力為225 cN,比正常強(qiáng)力值低25 cN。
3.1.2當(dāng)錠帶單側(cè)下跑時,頻閃儀實(shí)測錠速為12.2 kr/min,比正常錠速低5.5 kr/min,實(shí)測捻度為62.7捻/(10 cm),比正常值低32.3捻/(10 cm),實(shí)測集聚紡C 14.58 tex K紗線強(qiáng)力為120 cN,比正常強(qiáng)力值低130 cN。
3.1.3當(dāng)錠帶在相鄰兩錠同時上跑時,頻閃儀實(shí)測錠速為15.7 kr/min,比正常錠速低2.0 kr/min,實(shí)測捻度為85捻/(10 cm),比正常捻度值低10捻/(10 cm),實(shí)測集聚紡C 14.58 tex K紗線強(qiáng)力為230 cN,比正常強(qiáng)力值低20 cN。
3.1.4當(dāng)錠帶在相鄰兩錠同時下跑時,頻閃儀實(shí)測錠速為13.5 kr/min,比正常錠速低4.2 kr/min,實(shí)測捻度為75捻/(10 cm),比正常捻度值低20捻/(10 cm),實(shí)測集聚紡C 14.58 tex K紗線強(qiáng)力為190 cN,比正常強(qiáng)力值低60 cN。
錠帶與錠子依靠張力摩擦傳動,重錘控制錠帶張力,影響錠帶運(yùn)行的張力與穩(wěn)定,如果錠帶磨損或張力不足,則錠子轉(zhuǎn)速偏低、形成弱捻紗。
3.2.1重錘卡死造成弱捻紗,頻閃儀實(shí)測錠速為14.6 kr/min,比正常錠速低3.0 kr/min,實(shí)測捻度為78捻/(10 cm),比正常捻度值低17捻/(10 cm),實(shí)測集聚紡C 14.58 tex紗線強(qiáng)力為215 cN。
3.2.2錠帶脫盤造成錠帶運(yùn)行不良、張力小,實(shí)測捻度為75捻/(10 cm),比正常捻度值低20捻/(10 cm),實(shí)測強(qiáng)力比正常值低50 cN,形成弱捻紗。
3.2.3錠帶過長,在重錘落至低位仍無法起到張力作用后,會造成錠帶張力偏小,實(shí)測成紗捻度為88捻/(10 cm),比正常捻度值低7捻/(10 cm),實(shí)測強(qiáng)力比正常值低15 cN。
3.2.4錠帶內(nèi)壁粘花過多,錠帶與錠盤摩擦力減小且運(yùn)行不穩(wěn)性,導(dǎo)致重錘張力忽大忽小,使錠子轉(zhuǎn)速降低且不穩(wěn)定,實(shí)測成紗捻度為85捻/(10 cm)~103捻/(10 cm),捻度不勻率為6.8%。
3.2.5錠帶磨損后與錠盤接觸面積減小,錠帶與錠盤之間的摩擦力變小,錠速偏低,有4錠實(shí)測捻度為85捻/(10 cm)~93捻/(10 cm),比正常值低5捻/(10 cm)~10捻/(10 cm),實(shí)測成紗強(qiáng)力比正常值低20 cN。
3.3.1無管芯經(jīng)紗管與錠桿無法緊密接觸,使經(jīng)紗管與錠子轉(zhuǎn)速不同步,在紡集聚紡CJ 9.72 tex T紗時,頻閃儀實(shí)測經(jīng)紗管轉(zhuǎn)速為15.6 kr/min,比正常轉(zhuǎn)速低2.4 kr/min,實(shí)測成紗捻度為110捻/(10 cm),比正常捻度低17捻/(10 cm)。
3.3.2一根錠帶同時使用2個剎錠器,錠子轉(zhuǎn)動阻力大,實(shí)測錠速低1.0 kr/min,導(dǎo)致其他2錠捻度降低4捻/(10 cm)~5捻/(10 cm),時間過長會造成錠帶斷裂。
3.3.3剎錠器按下不到位,與錠子摩擦,造成錠子轉(zhuǎn)速低0.5 kr/min~1.0 kr/min,致使成紗捻度小。
3.3.4大小錠盤混用機(jī)臺的捻度相差約為10捻/(10 cm),特別是小錠盤機(jī)臺混裝大錠盤更易造成的捻度降低。
3.3.5錠子缺油、錠子軸承不良等造成的錠子運(yùn)行不良,致使捻度偏低形成弱捻紗。
3.3.6捻度對牙裝反,從而造成整臺車出現(xiàn)強(qiáng)捻或弱捻紗。
4.1定期檢查,保證錠子不缺油,且每個錠子加油后無黑油外溢;日常更換磨損錠子時,按照錠盤直徑進(jìn)行分裝,切忌混裝。
4.2保證錠鉤作用可靠有效,平揩車后錠盤輪、錠鉤處的飛花要清掃干凈。
4.3保證錠帶無跑偏、打扭等問題;保證錠帶進(jìn)出位置符合工藝要求,且錠帶不碰錠帶盤輪緣;發(fā)現(xiàn)錠帶磨損應(yīng)及時更換;錠帶內(nèi)壁粘花要及時清潔干凈;落紗工做錠鉤清潔或落紗時,一定要回查錠帶運(yùn)行是否正常,嚴(yán)防出現(xiàn)錠帶上下跑偏問題。
4.4保證錠帶盤重錘加壓刻度一致,不允許錠帶盤張力失效;嚴(yán)格清洗錠帶盤,杜絕缺油和軸承磨損的錠帶盤上車使用;保證錠帶按規(guī)定上車,嚴(yán)禁長錠帶或不符合要求的錠帶上車。
4.5細(xì)紗擋車工在接頭過程中,對無管芯的經(jīng)紗管進(jìn)行嚴(yán)格檢查,發(fā)現(xiàn)后由車間管理人員對有問題經(jīng)紗管作報廢處理,嚴(yán)禁有問題的經(jīng)紗管再次流通。
4.6細(xì)紗擋車工在使用剎錠器后要把剎錠器拔回原位,防止與錠子摩擦影響錠速,若無法拔回原位則應(yīng)及時通知機(jī)修工修復(fù)。
在日常生產(chǎn)中,弱捻紗產(chǎn)生的原因較多,不同成因弱捻紗的預(yù)防和控制措施不同。對設(shè)備整修造成的弱捻紗要以預(yù)防為主,從根本上杜絕,防止經(jīng)常出現(xiàn);對于操作不當(dāng)、清潔不良等造成的弱捻紗,擋車工、清潔工在處理相關(guān)位置時要復(fù)查,做到錠子、錠帶正常運(yùn)行;自絡(luò)擋車工發(fā)現(xiàn)弱捻后,及時處理問題管紗的同時要檢查筒子上是否有流失;細(xì)紗使用單錠檢測時,關(guān)注錠速偏高或偏低超過500 r/min以上的單錠,及時排查原因并整修;對于無單錠檢測的細(xì)紗車間,定期使用頻閃測速儀檢查細(xì)紗錠速,分析原因并整改提升。完善以上各項(xiàng)工作,能夠有效預(yù)防和控制弱捻紗,確保成紗質(zhì)量和后道產(chǎn)品質(zhì)量的提升。