計(jì)萬平,梅劍香,蔡文華,陳昌念,陳 軍,周雙琴
(武漢裕大華紡織服裝集團(tuán)股份有限公司,武漢 430080)
錠子是環(huán)錠細(xì)紗機(jī)的核心專件,它在紡紗過程中的運(yùn)行狀態(tài)是影響紗線捻度不勻最重要的因素[1]。保證錠子處于良好的運(yùn)行狀態(tài),能減小錠速差異,穩(wěn)定紗線的捻度均勻度,提高紗線品質(zhì)和最終產(chǎn)品質(zhì)量[2]。科學(xué)地使用好錠子,對(duì)錠子的維護(hù)和保養(yǎng)開展深入地探索與實(shí)踐,使其向更高速、更平穩(wěn)、更可靠、更清潔的方向發(fā)展,為企業(yè)取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。
加捻,是使紗線具有一定強(qiáng)伸性和穩(wěn)定外觀形態(tài)的工藝技術(shù),它使紗線獲得不同程度的捻度。在生產(chǎn)中,不同機(jī)臺(tái)、不同錠子紡?fù)黄贩N紗時(shí)存在捻度分布不勻,甚至出現(xiàn)同一管紗的不同區(qū)段捻度分布不勻的問題。紡紗的實(shí)際捻度與設(shè)計(jì)捻度存在差異,如果捻度差異過大,紗線捻度的均勻度就變差。實(shí)踐表明,紗線捻度CV值與強(qiáng)力CV值密切相關(guān),而且強(qiáng)捻和弱捻都會(huì)造成紗線強(qiáng)力弱環(huán)。紗線捻度均勻度差,對(duì)整經(jīng)、織造等后道工序的生產(chǎn),成品質(zhì)量、風(fēng)格和手感等影響很大,導(dǎo)致織造過程中易產(chǎn)生紗線扭結(jié)、斷頭等問題,形成橫路、粗節(jié)等疵點(diǎn),而在緯編織物上易使織物產(chǎn)生歪斜等弊端。捻度過小,弱捻紗在布面形成白緯疵點(diǎn);捻度過大,在布面形成緊捻疵點(diǎn)[3]。
捻度是指單位長度上的捻回?cái)?shù)。正常情況下,紗線捻度的大小由細(xì)紗機(jī)錠子轉(zhuǎn)速和前羅拉轉(zhuǎn)速?zèng)Q定,見式(1):
(1)
加捻后必然產(chǎn)生捻縮,考慮捻縮后,紗線的捻度計(jì)算公式見式(2)。
(2)
式(1)、式(2)中:
T——紗線捻度/[捻·(10 cm)-1];
nsp——錠子轉(zhuǎn)速/(r·min-1);
nFR——前羅拉轉(zhuǎn)速/(r·min-1);
dFR——前羅拉直徑/mm;
β——捻縮率。
在生產(chǎn)中,紡某一個(gè)品種時(shí)前羅拉轉(zhuǎn)速一般是不變的(按變頻分段轉(zhuǎn)速的最高速),但錠速由于受錠子的狀態(tài)和傳動(dòng)系統(tǒng)的影響,實(shí)際轉(zhuǎn)速與設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速有所差異,如果錠子出現(xiàn)不良狀況時(shí),錠速要小很多,就會(huì)產(chǎn)生不同捻度的弱捻紗。
在JWF1520型細(xì)紗機(jī)上紡C 18.2 tex紗,設(shè)計(jì)錠速為15.5 kr/min,前羅拉轉(zhuǎn)速為209 r/min。前羅拉直徑d為27 mm,捻縮率為5.4%。那么帶入式(2)計(jì)算可得設(shè)計(jì)捻度T為92.5捻/(10 cm)。
在1200錠的JWF1520型細(xì)紗機(jī)上紡C 18.2 tex紗,檢測出36個(gè)錠子產(chǎn)生弱捻紗,實(shí)測錠速為13.5 kr/min~14.6 kr/min。當(dāng)錠速為13.5 kr/min時(shí),紗線的捻度僅為80.5捻/(10 cm);當(dāng)錠速為14.6 kr/min時(shí),紗線捻度為87.1捻/(10 cm);這些紗線的捻度都小于企業(yè)設(shè)定的(92.5±5%)捻/(10 cm)的標(biāo)準(zhǔn)值,屬于弱捻紗。實(shí)際上,我公司細(xì)紗工序的近10萬枚紗錠中有較多的異常錠速,造成每時(shí)每刻都在生產(chǎn)捻度不合格的紗線,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,必須引起高度重視。
JWF1520型細(xì)紗機(jī),使用JWD4211F型鋁套管錠子,紡C 18.2 tex紗,設(shè)計(jì)最高錠速為15.5 kr/min,在其他條件均不變的情況下,用LED-1型頻閃儀檢測12枚錠子。在這些錠位上分別使用相同型號(hào)的新錠子和使用5 a的舊錠子,實(shí)測數(shù)據(jù)見表1。
表1 用LED-1型頻閃儀檢測新舊錠子轉(zhuǎn)速
錠子編號(hào)轉(zhuǎn)速/(kr·min-1)舊錠子新錠子115.05015.410214.91015.400315.10015.250414.95015.250514.98515.380614.02015.310714.88015.330814.95015.280914.50014.9001014.79015.0101114.95015.2001214.99014.950均值14.84015.223
由表1可知,使用5 a的12枚錠子的平均錠速為14.840 kr/min,其中兩枚錠子產(chǎn)生弱捻紗;而12枚新錠子的平均錠速為15.223 kr/min,比舊錠子平均錠速提高了383 r/min,無弱捻紗錠位;所以,錠子使用一定年限后,錠尖、軸承的磨損和錠桿的變形,會(huì)使錠子的機(jī)械性能下降,造成錠子運(yùn)行不穩(wěn)定,導(dǎo)致紗線捻度大幅波動(dòng)。
錠子潤滑狀態(tài)良好,是保證錠速穩(wěn)定的重要因素。JWF1520型細(xì)紗機(jī)使用JWD4211F型鋁套管錠子,一般結(jié)合保養(yǎng)周期對(duì)錠膽補(bǔ)充L-AN10機(jī)械油,補(bǔ)油周期不超過15 d。在紡C 18.2 tex紗的機(jī)臺(tái)上,補(bǔ)油前用LED-1型頻閃儀測量20枚錠子,平均錠速為14.996 kr/min;補(bǔ)油后再測量這20枚錠子,平均錠速為15.210 kr/min。結(jié)果表明,錠子運(yùn)行約15 d,錠膽內(nèi)的油位已下降到極限值附近,錠子的潤滑效果變差,錠速變低[4]。
錠子的振動(dòng)是錠子在高速運(yùn)動(dòng)時(shí)最突出的問題,它不僅影響其使用壽命,而且對(duì)細(xì)紗斷頭率和紗線捻度不勻都有很大的影響[5]。
3.3.1 錠子自激振動(dòng)
自激振動(dòng)是系統(tǒng)本身激起的振動(dòng),是由于錠底與錠桿接觸不正常而產(chǎn)生摩擦,錠桿、錠盤等材料的內(nèi)摩擦以及配合零件間的內(nèi)摩擦所致;還與零件的材質(zhì)、熱處理和加工精度密切相關(guān)。錠子的自激振動(dòng)會(huì)使錠速受到很大的影響;所以,清洗后的新錠子應(yīng)進(jìn)行空錠檢驗(yàn)。在錠速為15 kr/min的條件下,空錠振程不應(yīng)大于0.05 mm。
3.3.2 錠子軸向振動(dòng)
錠子高速運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生軸向振動(dòng),是指錠子和筒管的上下竄動(dòng),它是由于錠尖和上支承軸承磨損所致,更多的是因錠盤內(nèi)腔集聚雜質(zhì)和積花引起。錠子的軸向振動(dòng)會(huì)使錠速下降,嚴(yán)重的會(huì)使錠速下降5%以上。
3.3.3 錠子徑向振動(dòng)
錠子在高速運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的徑向振動(dòng),實(shí)質(zhì)上是自然振動(dòng)、強(qiáng)迫振動(dòng)和自激振動(dòng)的混合。
a) 錠子運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),受瞬時(shí)外力(如錠帶接頭、破邊)沖擊后產(chǎn)生的振動(dòng)稱為自然振動(dòng);自然振動(dòng)在外力作用停止后,會(huì)逐漸衰退而消失,所以對(duì)錠速的影響不大。
b) 錠子在周期性的外力持續(xù)作用時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng)稱為強(qiáng)迫振動(dòng)。周期性的外力主要是由于錠桿、錠盤、筒管和管紗等回轉(zhuǎn)件的彎曲或偏心引起的。而集體落紗細(xì)紗機(jī)錠盤滾軋網(wǎng)紋結(jié)構(gòu)上附著的回絲較多,也會(huì)產(chǎn)生周期性的外力。
3.4.1 對(duì)紗管的技術(shù)要求
自動(dòng)落紗細(xì)紗機(jī)由于使用鋁套管錠子,一般選用具有耐熱、抗彎曲變形、耐沖擊和耐磨等特性的聚碳酸酯塑料紗管,在使用中應(yīng)注意以下幾點(diǎn)。
a) 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)錠子和圖紙定制紗管,保證經(jīng)紗管和錠子配合良好;若紗管與錠子不匹配,使用后將直接影響錠子和紗管的同軸度。
b) 紗管使用1 a后應(yīng)做保養(yǎng)檢查,一般用手感、目測檢查,清除纏繞的回絲和紗管內(nèi)孔的雜物,并剔除不合格的紗管。
3.4.2 變形紗管對(duì)錠速的影響
變形的紗管會(huì)使其上部振程過大,手感紗管上部振程大于0.15 mm為不合格紗管,應(yīng)該立即予以剔除。在同等條件下,紡C 18.2 tex紗,當(dāng)紗管上部振程不大于0.06 mm時(shí),用LED-1型頻閃儀實(shí)測錠速為15.320 kr/min;當(dāng)紗管上部振程為0.12 mm時(shí),實(shí)測錠速為15.130 kr/min;當(dāng)紗管上部振程為0.16 mm時(shí),實(shí)測錠速為14.890 kr/min。紡紗試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,紗管上部振程越大,對(duì)錠速的影響就越明顯。
3.4.3 管芯嚴(yán)重磨損的紗管對(duì)錠速的影響
值車工在接頭拔紗管時(shí)不使用剎錠器,會(huì)對(duì)紗管造成磨損,久而久之會(huì)使紗管管芯嚴(yán)重磨損,使紗管與光桿錠子配合松動(dòng),造成紗管跳動(dòng)和滑溜,導(dǎo)致紗管的轉(zhuǎn)速比錠速低很多。
在同等條件下,紡C 18.2 tex紗,采用10個(gè)新紗管時(shí),實(shí)測平均轉(zhuǎn)速為15.315 kr/min;換上10個(gè)管芯磨損嚴(yán)重的紗管后,實(shí)測紗管平均轉(zhuǎn)速為13.580 kr/min。
3.4.4 錠桿纏繞紗線和紗管內(nèi)有回絲、積花對(duì)錠速的影響
錠桿纏繞紗線和紗管內(nèi)有回絲、積花都會(huì)使紗管在錠子上安裝歪斜,導(dǎo)致錠子的運(yùn)動(dòng)不平衡,造成錠子轉(zhuǎn)速下降。在紡C 18.2 tex紗的細(xì)紗機(jī)臺(tái)上,錠桿上纏有回絲、紗管內(nèi)有回絲的一個(gè)錠子,實(shí)測錠速為14.780 kr/min,將回絲清除干凈后,實(shí)測錠速為15.210 kr/min。
錠子傳動(dòng)系統(tǒng)由錠帶、張力盤和滾盤等組成。
3.5.1 錠帶
自動(dòng)落紗細(xì)紗機(jī)一般使用丁腈錠帶,表面為丁腈橡膠,內(nèi)層為滌棉織物,其內(nèi)外摩擦因數(shù)不同。丁腈橡膠面的硬度大、摩擦因數(shù)??;滌棉織物面柔軟、摩擦因數(shù)大,能拖動(dòng)錠子穩(wěn)定轉(zhuǎn)動(dòng)。一般錠帶在運(yùn)行中會(huì)出現(xiàn)以下幾種情況影響錠速。
a) 錠帶反用,會(huì)使錠速下降約2%。
b) 錠帶在錠盤與滾盤之間打扭,有的打扭一圈,有的打扭多圈,使錠帶張力變大,錠速增大,形成緊捻紗。
c) 由于張力架位置安裝不正確,同一錠帶在滾盤附近產(chǎn)生相對(duì)摩擦,導(dǎo)致錠速下降,容易產(chǎn)生弱捻紗。
d) 錠帶落掛錠帶張力盤或護(hù)鉤,嚴(yán)重的會(huì)使錠速減少10%以上。
e) 錠帶嚴(yán)重跑偏,即錠帶跑出錠盤之外。鋁套管錠子錠盤上下直徑都要大于錠盤,錠帶如果在這些部位運(yùn)行將使錠速減小。以錠盤為φ20.5 mm的錠子為例,錠速為15.5 kr/min,若錠帶在φ23 mm處運(yùn)行,則錠速為15.5×20.5/23=13.815 kr/min;如果錠帶在φ30.0 mm處運(yùn)行,那么錠速將降低至10.592 kr/min。
3.5.2 張力盤
張力盤下面重錘的刻度定位決定了錠帶的張力,而錠帶的張力直接影響著錠子的轉(zhuǎn)速。錠帶張力的大小應(yīng)該結(jié)合錠帶的長度、機(jī)械磨損、電耗和紗線捻度不勻來合理調(diào)整,注意要避免過大或過小。使用一定規(guī)格的錠帶,重錘的刻度應(yīng)調(diào)整一致,張力架左右位置和前后位置應(yīng)保持均勻一致;使用一段時(shí)間后,錠帶將有一定程度的伸長,影響錠子轉(zhuǎn)速。以2650 mm的丁腈錠帶為例,如果伸長率大于1%,則錠速將降低約5%,在這種情況下,張力架必須重新調(diào)整定位,以保證錠子可以達(dá)到生產(chǎn)工藝要求的速度。
在生產(chǎn)中,張力架位置不一致、重錘刻度不一致和緊固螺絲松動(dòng)等是最常見的問題,必須重視并加強(qiáng)這些方面的檢修工作。
3.5.3 滾盤
滾盤是錠子傳動(dòng)的主要部件,它對(duì)錠速的影響有以下幾個(gè)方面。
a) 電機(jī)與主軸采用片基膠帶傳動(dòng),易拉伸變長,使用時(shí)間越長滑溜率越大、傳動(dòng)效率下降,造成整臺(tái)錠速變??;因此,對(duì)主軸片基膠帶的松緊應(yīng)定期檢查并調(diào)整。
b) 主軸軸承缺油、損壞,會(huì)使?jié)L盤速度下降,造成整臺(tái)錠速變小。
c) 滾盤安裝在主軸上,而緊固滾盤的鎖緊套的螺母易松扣,使?jié)L盤鎖緊失效、運(yùn)轉(zhuǎn)速度失恒。
3.6.1 剎錠器
當(dāng)值車工將一個(gè)錠子剎停,同錠帶的其余3個(gè)錠子錠速就會(huì)降低。剎停前,實(shí)測一個(gè)錠帶的4個(gè)錠子錠速分別為14.98 kr/min、15.01 kr/min、15.12 kr/min、15.08 kr/min,把轉(zhuǎn)速為14.98 kr/min的錠子剎停,其它3個(gè)錠子的錠速變?yōu)?4.90 kr/min、15.01 kr/min、14.96 kr/min;剎停的時(shí)間越長,對(duì)其他錠子紡紗的影響越大,造成紗線捻度降低,產(chǎn)生隱形紗疵。
3.6.2 有錠子出現(xiàn)錠速異常
同錠帶上的1枚錠子運(yùn)行異常(如一個(gè)上支承軸承因缺油以致嚴(yán)重磨損),會(huì)使錠帶松弛顫動(dòng),其它3枚錠子的錠速會(huì)降低很多。同條錠帶上有1枚壞錠子,實(shí)測錠速為10.10 kr/min,另外3枚錠子錠速分別為14.76 kr/min、14.67 kr/min、14.81 kr/min;將壞錠子換成正常錠子后再次實(shí)測4枚錠子,實(shí)測錠速分別為15.22 kr/min、15.18 kr/min、15.21 kr/min、15.20 kr/min。
在生產(chǎn)中,出現(xiàn)錠速十分異常的錠子占比可能不多于5%,但它會(huì)影響同一錠帶上的其它3枚錠子,波及面將達(dá)到15%,所以危害是比較大的。
對(duì)不同時(shí)間使用的錠子應(yīng)有時(shí)間標(biāo)識(shí),并把分次使用情況做好質(zhì)量記錄文件,做到對(duì)不同標(biāo)識(shí)的錠子嚴(yán)禁混用。
正常情況下,如果鋁套管錠子設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)速為16 kr/min,設(shè)計(jì)使用年限A為6 a,其計(jì)算公式見式(3):
A=16×6/n
(3)
式(3)中:
A——使用年限/a;
n——錠子實(shí)際轉(zhuǎn)速的均值/(kr·min-1)。
由式(3)可知,如果錠子以18 kr/min的均速運(yùn)轉(zhuǎn),國產(chǎn)鋁套管錠子的使用年限約為5.33 a;如果錠子以12 kr/min的均速運(yùn)轉(zhuǎn),則使用年限約為8 a。
在生產(chǎn)中,一定要加強(qiáng)錠子的使用管理,準(zhǔn)確掌握錠子的使用時(shí)間,嚴(yán)禁錠子超過使用年限。
錠尖和錠底軸承、錠桿和上支承軸承的磨損,錠桿和錠盤不同軸、彎曲對(duì)錠子的轉(zhuǎn)速都有很大的影響,造成紗線捻度CV值偏高,所以,在日常工作中應(yīng)重視錠子的定期檢查,并對(duì)錠桿、錠盤的不同軸、彎曲問題進(jìn)行校正。
錠子加油并不是一項(xiàng)簡單的工作,錠座上方只有一個(gè)軸承檔入口,入口只有8 mm,且無排氣孔,是加油和排氣的唯一通道,在加油過程中易使油飛濺到錠腳、錠鉤、剎錠器和龍筋表面,從而產(chǎn)生油花和油污紗[6]。
飛濺到錠腳周圍的油污如未徹底清潔干凈,車間內(nèi)的飛花將在此集聚,特別是錠鉤處積花最多;同時(shí),在錠子的高速運(yùn)轉(zhuǎn)下,錠腳上的積花也會(huì)向錠盤內(nèi)腔移動(dòng),久而久之在錠盤內(nèi)腔直角處堆積成塊,有的還會(huì)纏繞在錠盤內(nèi)腔的錠桿上,不僅阻礙錠子的正常運(yùn)轉(zhuǎn),還會(huì)使錠子上下竄動(dòng)。
4.3.1 錠鉤處積花
錠鉤被油污染后,將會(huì)積聚飛花和雜物,對(duì)錠盤運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生阻力,積花越多、越緊密,對(duì)錠盤的阻力就會(huì)越大。錠鉤處積花嚴(yán)重的10枚錠子在積花清理前、后紡C 18.2 tex紗,進(jìn)行錠速集中測試,實(shí)測數(shù)據(jù)見表2。
表2 錠鉤處積花清理前后錠速對(duì)比
錠子編號(hào)錠速/(kr·min-1)清理前清理后114.20015.080213.90014.960313.91014.970413.82014.880513.88015.010614.50015.280714.80015.320814.30015.150914.20015.1801014.60015.210均值14.21115.104
從表2可見,錠鉤處有積花時(shí)的錠速都在14.800 kr/min以下,都是產(chǎn)生弱捻紗的錠子;錠鉤處積花清除干凈后,平均錠速達(dá)到15.104 kr/min,平均捻度為90.1捻/(10 cm),達(dá)到正常值,并且無錠子產(chǎn)生弱捻紗。
4.3.2 錠盤內(nèi)腔積塊
錠腳集聚的飛花、雜物在錠子高速運(yùn)轉(zhuǎn)下向錠盤內(nèi)腔移動(dòng),進(jìn)而堆積成硬塊,使錠子錠速明顯下降。錠盤內(nèi)腔有積塊嚴(yán)重的10枚錠子在積塊清理前、后紡C 18.2 tex紗,進(jìn)行錠速集中測試,實(shí)測數(shù)據(jù)見表3。
從表3可知,錠盤內(nèi)腔有積塊的錠子,平均轉(zhuǎn)速為14.202 kr/min,實(shí)際捻度均值為84.7捻/(10 cm),大大低于標(biāo)準(zhǔn)捻度值范圍,錠子全部生產(chǎn)的是弱捻紗;錠盤內(nèi)腔積塊全部清除干凈后,平均錠速達(dá)到15.166 kr/min,實(shí)際捻度均值為90.5捻/(10 cm),達(dá)到正常值范圍,消滅了弱捻紗錠子。
表3 錠盤內(nèi)腔積塊清理前后錠速對(duì)比
錠子編號(hào)錠速/(kr·min-1)清理前清理后114.10014.950214.50015.390313.80014.900414.40015.280514.50015.410614.05015.010714.30015.210814.40015.310913.87014.9101014.41015.290均值14.20215.166
4.3.3 設(shè)備維護(hù)
設(shè)備維護(hù)方面有幾點(diǎn)要求一定要做到:① 設(shè)備維護(hù)人員平、揩車工作結(jié)束后,要認(rèn)真揩凈錠腳和錠鉤上的油污;② 定期用專用工具清除錠盤內(nèi)腔處堆積的塊狀物;③ 清潔工每班把錠腳和錠鉤上的積花清潔一次。
錠桿上的回絲使筒管安裝不到位和歪斜,造成錠子振動(dòng),影響錠速,也會(huì)對(duì)紗線捻度不勻產(chǎn)生不良影響。
錠盤滾軋花紋上積累較多的回絲會(huì)增加錠子的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷,影響錠子平穩(wěn)運(yùn)行;同時(shí)錠子在高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量飛花,使錠腳和相鄰錠子的錠腳積花增多、降低錠子的轉(zhuǎn)速,使紗線捻度下降。
錠帶張力的大小直接影響錠子的錠速。錠帶發(fā)生破損和嚴(yán)重伸長后,錠帶松弛、錠帶張力變小,使該錠帶上的4枚錠子產(chǎn)生弱捻紗的機(jī)會(huì)增大;出現(xiàn)這種情況時(shí),一般應(yīng)收緊張力架,而當(dāng)張力架調(diào)整到最緊時(shí),錠帶運(yùn)行處于“死錠帶”狀況,產(chǎn)生弱捻紗的機(jī)會(huì)大增。
用手拉兩錠間的錠帶,張力架能向前擺動(dòng);用手指下壓重錘時(shí),張力架能向后擺動(dòng)且略拉伸錠帶為佳;否則,則為“死錠帶”。出現(xiàn)這種情況,一是要對(duì)張力架進(jìn)行檢修;二是要對(duì)破損和嚴(yán)重伸長的錠帶進(jìn)行更換。
5.1 紗線捻度不勻主要取決于錠速差異的大小,錠速不勻是造成紗線捻度不勻的最主要原因。紗線捻度穩(wěn)定性差,不僅會(huì)造成紗線強(qiáng)力弱環(huán),而且對(duì)整經(jīng)、織造等后道工序的生產(chǎn)和最終產(chǎn)品的質(zhì)量、風(fēng)格、手感等影響很大。
5.2 影響錠速的因素,一是來自錠子機(jī)械性能的差異,如錠子的制造質(zhì)量、使用年限,日常對(duì)錠子的檢查、整形等;二是來自于相關(guān)的傳動(dòng)部件,如錠帶、張力盤和滾盤等。
5.3 錠速差異在生產(chǎn)過程中是客觀存在的,雖然無法消除,但是可以采取以下措施將其控制在正常范圍之內(nèi)。
a) 根據(jù)錠子的使用時(shí)間,做好錠子的分批次管理工作。
b) 做好錠子的加油和清潔,錠桿和錠盤上的回絲要結(jié)合落紗清除干凈;錠盤內(nèi)腔的積花雜物要結(jié)合平、揩車清除干凈。
c) 安排工作人員定期檢測每枚錠子的錠速;機(jī)臺(tái)保全保養(yǎng)時(shí)要檢查錠帶張力,并把錠帶張力調(diào)整在最適宜的范圍內(nèi);加強(qiáng)卷繞部件的維修,保證機(jī)械狀態(tài)正常,把破損錠帶、“死錠帶”,錠帶跑偏、打扭,錠帶落掛張力盤或護(hù)鉤,錠帶相互摩擦或摩擦其他機(jī)件等問題徹底解決,保證錠子在高速狀態(tài)下穩(wěn)定運(yùn)行。
事實(shí)證明,只有做好以上幾個(gè)方面的工作,并在細(xì)紗錠子的使用維護(hù)和精細(xì)化管理方面不斷完善和改進(jìn),才能穩(wěn)定細(xì)紗錠速,降低紗線捻度不勻,紡出更加優(yōu)質(zhì)的紗線,使產(chǎn)品質(zhì)量提升到一個(gè)新高度。
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