近日,由中國石油石油化工研究院蘭州化工研究中心自主開發(fā)的蒸汽裂解C3餾分加氫催化劑在蘭州石化公司240 kt/a乙烯裝置首次工業(yè)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
該裝置原乙烯處理能力160 kt/a,于2020年6月進(jìn)行恢復(fù)性改造,處理能力增至240 kt/a。該裝置自2021年10月開始,C3加氫單元體積空速由原來的20~25 h-1提高至45~50 h-1,丙烯產(chǎn)能達(dá)到140 kt/a。該裝置原采用科萊恩公司生產(chǎn)的OleMax350催化劑,由于該催化劑性能衰減快、使用壽命短、價(jià)格高,成為裝置提質(zhì)增效的技術(shù)瓶頸。
裝置擴(kuò)能對C3加氫催化劑提出了更高要求。該研究團(tuán)隊(duì)針對裝置高空速、高入口炔的特殊工況,采用活性組分原位還原技術(shù)開發(fā)C3餾分加氫催化劑PEC-31。該催化劑具有活性高、選擇性高、結(jié)焦量低以及使用周期長等特點(diǎn)。
近期,該催化劑在240 kt/a乙烯裝置上開展工業(yè)試驗(yàn),一次開車成功,產(chǎn)出合格產(chǎn)品。該催化劑性能標(biāo)定結(jié)果顯示,加氫產(chǎn)品平均丙烯增量為4.10%(體積分?jǐn)?shù)),丙炔及丙二烯轉(zhuǎn)化率98.2%,丙烯選擇性78.9%。與裝置原用進(jìn)口劑相比,在入口溫度低3 ℃、耗氫量低20%的條件下,丙炔及丙二烯轉(zhuǎn)化率相當(dāng),丙烯選擇性較進(jìn)口劑高10%以上,且具有優(yōu)異的活性及選擇性。催化劑綜合性能優(yōu)于裝置原用進(jìn)口劑,各項(xiàng)指標(biāo)滿足裝置穩(wěn)定運(yùn)行及考核指標(biāo)要求。
該催化劑此次成功應(yīng)用將填補(bǔ)中國石油在C3加氫領(lǐng)域的技術(shù)空白,有望推動加氫催化劑國產(chǎn)化進(jìn)程。