郭澤陽
(中鐵二十局集團(tuán)有限公司,西安 710000)
目前,市場上對精調(diào)技術(shù)的研究集中在精調(diào)設(shè)備、精調(diào)方法上,很少提到預(yù)精調(diào)概念。鋪軌時一般使用標(biāo)準(zhǔn)型扣件,精調(diào)時再根據(jù)測量結(jié)果更換精調(diào)件,從而達(dá)到精調(diào)線型合格。已安裝的標(biāo)準(zhǔn)件只能丟棄造成大量資源浪費(fèi),精調(diào)成本較高。
目前,國內(nèi)項(xiàng)目在無砟軌道精調(diào)上,達(dá)到線路軌道不平順質(zhì)量指數(shù)(TQI)不大于1.8時,扣件的更換率通常高達(dá)90%,甚至有些達(dá)到100%。調(diào)整扣件的成本高,造成項(xiàng)目效益流失和國家資源的浪費(fèi)。原則上采用扣件預(yù)精調(diào)第一遍安裝扣件時成本將加大,但是后期更換工作量減少,總的來說,減少了標(biāo)準(zhǔn)扣件的采購量,從而降低成本,提升了作業(yè)效率。本文通過研究,使用預(yù)精調(diào)技術(shù)及精調(diào)過程中的科學(xué)組織管理,大幅減少不適用扣件的進(jìn)貨量,實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的,從而降低精調(diào)成本。
鄭萬鐵路某標(biāo)段,線路全長44.8 km。主要鋪設(shè)CRTS-Ⅰ型雙塊式無砟道床91.61 km。由3個分部進(jìn)行施工,3個分部施工公里數(shù)分別為22.21 km、44.14 km、25.26 km。
全段無砟道床由中鐵二十局鄭萬鐵路項(xiàng)目部統(tǒng)一組織14個施工班組交叉流水施工完成,現(xiàn)場施工管理、施工設(shè)備投入、熟練工人配置等基本一致。在進(jìn)行分部級別的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時可以忽略由施工水平造成的誤差。
實(shí)驗(yàn)考慮對一分部路段進(jìn)行軌道預(yù)精調(diào)施工,即通過運(yùn)用標(biāo)架復(fù)測法[1]在長鋼軌鋪設(shè)之前提前采集精調(diào)件數(shù)據(jù),與中工武大合作,通過其提供的預(yù)精調(diào)計(jì)算軟件得到精調(diào)數(shù)據(jù),根據(jù)精調(diào)數(shù)據(jù)采購精調(diào)扣件進(jìn)行預(yù)精調(diào)。預(yù)精調(diào)后進(jìn)行常規(guī)鋪軌、精調(diào)工作。在后續(xù)常規(guī)精調(diào)過程中,采集數(shù)據(jù)特別是第一次精調(diào)時的數(shù)據(jù)對預(yù)精調(diào)效果進(jìn)行分析,驗(yàn)證預(yù)精調(diào)算法。并在驗(yàn)收通車后將一分部與二、三分部精調(diào)件使用量進(jìn)行對比分析,總結(jié)經(jīng)濟(jì)效益。
長軌預(yù)調(diào)整方法的研究有兩種思路,一是采用“類長軌精調(diào)”法,根據(jù)無砟軌道的絕對偏差,以圖形控制為基礎(chǔ)進(jìn)行長軌的預(yù)調(diào)整;另一種是采用“基因”算法進(jìn)行自動計(jì)算,即根據(jù)設(shè)定的平順性條件“基因”和已有道床的“遺留”基因,軟件自動計(jì)算,避免人為因素產(chǎn)生較大的扣件調(diào)整量差異,本次實(shí)驗(yàn)采用“基因”算法[2-3]。
為研究“基因”算法自動計(jì)算中各基因條件對TQI和軌道線型的影響,對選定的試驗(yàn)區(qū)域進(jìn)行了規(guī)劃,試驗(yàn)區(qū)段規(guī)劃見表1。預(yù)精調(diào)方案波形圖以右線70#~266#墩為例,橫向預(yù)精調(diào)方案見圖1,豎向預(yù)精調(diào)方案見圖2。
表1 試驗(yàn)區(qū)段規(guī)劃表
為驗(yàn)證預(yù)調(diào)整效果,在長軌開始精調(diào)前,對試驗(yàn)線路進(jìn)行了相對小車測量(瑞邦相對小車),17.16 km線路共輸出80個段落的200 m長度的TQI值,200 m平均TQI=3.25,最大TQI=4.28,最小TQI=2.00。其分布情況如表2和表3所示。
在測量過程中,在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了少量的扣件錯裝(主要是絕緣軌距塊裝反)。為真實(shí)反映預(yù)調(diào)整效果,按50m長度再次計(jì)算上述線路的TQI,共輸出337個段落的50m長度TQI值,平均TQI=3.09,最大TQI=5.22,最小TQI=1.67,統(tǒng)計(jì)見表4。
圖1 右線70#~266#墩橫向預(yù)精調(diào)方案(順坡長度150 m)
圖2 右線70#~266#墩高程預(yù)精調(diào)方案(順坡長度150 m)
為驗(yàn)證預(yù)調(diào)整效果,采用CIII復(fù)測成果,使用絕對小車對長軌進(jìn)行了測量,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)[4-5],統(tǒng)計(jì)表見表5和表6。
本次預(yù)精調(diào)實(shí)驗(yàn)精調(diào)件采用1 mm級,未使用0.5 mm級,將第一遍長軌精調(diào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以作對比,見表7。
表2 預(yù)精調(diào)后正式長軌精調(diào)前TQI(200 m)值統(tǒng)計(jì)表
表3 預(yù)精調(diào)后正式長軌精調(diào)前TQI(200 m)值匯總表
表4 預(yù)精調(diào)后正式長軌精調(diào)前TQI(200 m)值匯總表(調(diào)整)
從表7統(tǒng)計(jì)分析來看,由于長軌預(yù)調(diào)整時未提供0.5 mm級扣件,故扣件的更換率仍然較高,達(dá)到65%,但主要的調(diào)整是用0.5 mm的扣件更換1 mm的扣件。
1)本預(yù)精調(diào)方案能有效提高長軌精調(diào)質(zhì)量和工效。根據(jù)預(yù)調(diào)整后的測量數(shù)據(jù)來看,預(yù)調(diào)整的軌道較之未預(yù)調(diào)整的軌道TQI值有著顯而易見的提升。按TQI(50)數(shù)據(jù)來看,除極少數(shù)段落(7%)大于4.0外,80%以上的段落均小于3.5,有46%的段落TQI值小于2.5。
本次實(shí)驗(yàn)采用的是1 mm級的調(diào)整件進(jìn)行預(yù)調(diào)整,從理論上計(jì)算,其最小錯位差為0.5 mm,7項(xiàng)值TQI應(yīng)為3.5,與實(shí)際測量結(jié)果基本一致。同樣,使用0.5 mm級調(diào)整件,其錯位差為0.25 mm,7項(xiàng)值TQI應(yīng)為1.75,與大多數(shù)線路精調(diào)后效果接近。可以推算如果使用0.5 mm級調(diào)整件進(jìn)行預(yù)調(diào)整,其預(yù)期的平均TQI值應(yīng)小于2.5。
2)本預(yù)精調(diào)方案能有效降低長軌精調(diào)成本。根據(jù)最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果(見表8),進(jìn)行預(yù)精調(diào)的一分部最終折算精調(diào)件成本為5.6萬元/km,二分部為8.5萬元/km,三分部為8.3萬元/km。從扣件費(fèi)用的情況來看,平均每單線公里能節(jié)約2.8萬元,換算成全標(biāo)段可節(jié)省256.5萬元,切實(shí)降低了精調(diào)成本。
表5 試驗(yàn)段左線-軌道幾何形位與平順性分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)
表6 試驗(yàn)段右線-軌道幾何形位與平順性分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)
表7 預(yù)精調(diào)后第一遍長軌精調(diào)情況統(tǒng)計(jì)
表8 精調(diào)件最終使用量折算費(fèi)用表
目前,國內(nèi)項(xiàng)目在無砟軌道精調(diào)上,達(dá)到線路TQI不大于1.8時扣件的更換率通常要高達(dá)90%,甚至有些達(dá)到100%。調(diào)整扣件的成本高,造成項(xiàng)目效益流失。而采用扣件預(yù)精調(diào)第一遍安裝扣件時成本將加大,但是后期更換工作量減少,總的來說減少了標(biāo)準(zhǔn)扣件的采購量,從而降低成本。