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      污水處理中設(shè)備機(jī)械密封的故障和處理

      2023-03-23 05:50:06
      設(shè)備管理與維修 2023年4期
      關(guān)鍵詞:往復(fù)泵失效率軸頸

      汪 祥

      (中國(guó)石化資產(chǎn)管理公司荊門分公司,湖北荊門 448002)

      0 引言

      機(jī)械密封裝置是污水處理系統(tǒng)中的一種重要設(shè)備,是相對(duì)運(yùn)動(dòng)中靜環(huán)與動(dòng)環(huán)之間相互貼合而構(gòu)成的一種裝置,此時(shí)動(dòng)靜環(huán)兩者之間形成了一種流體膜,在轉(zhuǎn)軸與機(jī)體之間營(yíng)造一種良好的密封效果。機(jī)械密封裝置具有良好的密封效果,工作狀態(tài)較為穩(wěn)定,適用于酸堿性腐蝕液,可以在高溫狀態(tài)下工作,因此在污水廠廣泛應(yīng)用。在污水處理裝置的運(yùn)行中,機(jī)械密封故障占總故障的30%~50%,因此要不斷加強(qiáng)對(duì)其的有效處理。

      1 污水泵常見故障

      污水處理中機(jī)械密封設(shè)備運(yùn)行中,在設(shè)備機(jī)體與靜環(huán)底座壓合位置處容易出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,機(jī)械密封軸頸與動(dòng)環(huán)軸套之間容易出現(xiàn)泄漏,機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)中一旦壓力突然變大,就會(huì)造成大量污水與藥劑噴灑出來,導(dǎo)致兩密封端面出現(xiàn)泄漏。污水處理過程中,發(fā)生故障的設(shè)備主要有離心泵、軸流泵、往復(fù)泵、回轉(zhuǎn)泵、往復(fù)式壓縮機(jī)、引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等[1]。

      某污水廠2019—2020 年發(fā)生故障的設(shè)備合計(jì)195 臺(tái)(其中有密封231 套),具體情況如下:離心泵112 臺(tái),2019 年密封失效18 臺(tái)、失效率0.122%,2020 年密封失效34 臺(tái)、失效率0.230%;軸流泵3 臺(tái),2019 年密封失效18 臺(tái)、失效率0.122%,2020 年密封失效0 臺(tái);往復(fù)泵49 臺(tái),2019 年密封失效1 臺(tái)、失效率3.570%,2020 年密封失效1 臺(tái)、失效率3.570%;回轉(zhuǎn)泵9臺(tái),2019 年密封失效1 臺(tái)、失效率8.330%,2020 年密封失效1臺(tái)、失效率8.33%;引風(fēng)機(jī)7 臺(tái),2019 年密封失效1 臺(tái)、失效率7.140%,2020 年密封失效2 臺(tái)、失效率14.290%;鼓風(fēng)機(jī)13 臺(tái),2019 年密封失效1 臺(tái)、失效率3.850%,2020 年密封失效3 臺(tái)、失效率11.540%(表1)。

      表1 故障分析處理前的故障類型及數(shù)量

      2 污水泵故障原因分析

      污水泵故障的常見位置為聯(lián)軸器,原因較為復(fù)雜,主要有設(shè)備運(yùn)行中技術(shù)指標(biāo)不過關(guān)、安裝時(shí)電機(jī)與設(shè)備主軸未處于標(biāo)準(zhǔn)部位。例如,在安裝作業(yè)中,精度達(dá)不到要求則容易出現(xiàn)故障;電機(jī)安裝底座基礎(chǔ)牢固性不足,在使用時(shí)則局部沉降容易產(chǎn)生偏移,或一些舊設(shè)備未及時(shí)檢查,導(dǎo)致出現(xiàn)故障[2]。

      運(yùn)行中軸承出現(xiàn)異?,F(xiàn)象的主要原因?yàn)椋S承損壞或松曠時(shí)未及時(shí)進(jìn)行必要的維護(hù),使得設(shè)備運(yùn)行中滾動(dòng)體與內(nèi)、外圈之間間隙不斷增加,超過一定的限度之后就會(huì)出現(xiàn)滾動(dòng)體脫落、隔離圈斷裂等現(xiàn)象,使主軸的運(yùn)動(dòng)軌跡產(chǎn)生較大偏移,影響設(shè)備有效運(yùn)行,導(dǎo)致出現(xiàn)軸向竄動(dòng)、徑向跳動(dòng)現(xiàn)象,進(jìn)而降低機(jī)械密封效果,最終導(dǎo)致部件碎裂。

      各設(shè)備的密封主要失效模式及原因見表2。

      表2 設(shè)備密封主要的失效模式及原因

      3 污水泵故障防范的技術(shù)方案及措施

      (1)離心泵的主要失效模式為動(dòng)靜密封面泄漏,解決方案為:①機(jī)械密封由內(nèi)循環(huán)冷卻改為新鮮水冷卻方式,并安裝過濾器;②加強(qiáng)設(shè)備檢修隱蔽工序質(zhì)量檢查,控制動(dòng)環(huán)補(bǔ)償環(huán)固定底座與軸同心度偏差小于0.005 mm;③加強(qiáng)設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收,嚴(yán)格控制聯(lián)軸器對(duì)中誤差小于0.08 mm;④升級(jí)為耐酸堿材料的橡膠密封。

      (2)往復(fù)泵、回轉(zhuǎn)泵、鼓風(fēng)機(jī)的主要失效模式均為動(dòng)靜密封面泄漏:往復(fù)泵故障的解決措施主要是減少動(dòng)靜環(huán)壓比、加大冷卻管直徑[5];回轉(zhuǎn)泵則應(yīng)加強(qiáng)啟運(yùn)操作管理,在啟泵前應(yīng)灌泵排凈氣體;鼓風(fēng)機(jī)則應(yīng)定期檢查和清除過濾網(wǎng)上的灰塵,降低軸振動(dòng)值。

      (3)引風(fēng)機(jī)的主要失效模式為橡膠密封泄漏,日常應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備檢修動(dòng)靜環(huán)O 形密封安裝工序質(zhì)量的檢查。

      在對(duì)各種類型機(jī)械密封設(shè)備進(jìn)行故障診斷與處理過程中,要求不斷加強(qiáng)對(duì)設(shè)備各個(gè)零部件的有效診斷與處理,促進(jìn)設(shè)備內(nèi)部各個(gè)零部件之間的有效貼合,避免出現(xiàn)結(jié)構(gòu)錯(cuò)亂問題。在運(yùn)行中一旦出現(xiàn)問題組件與零部件,要求由專業(yè)人士負(fù)責(zé),加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)設(shè)備的合理使用。在設(shè)備檢查時(shí)著重分析主軸軸頸表面是否光滑、是否有不同程度的缺陷,一旦出現(xiàn)聯(lián)軸器損壞嚴(yán)重現(xiàn)象則要及時(shí)更換,并嚴(yán)格檢測(cè)軸承轉(zhuǎn)動(dòng)靈活性與運(yùn)轉(zhuǎn)精度,出現(xiàn)徑向竄動(dòng)嚴(yán)重、軸向偏離現(xiàn)象的則應(yīng)及時(shí)更換。檢測(cè)機(jī)械密封摩擦嚴(yán)重程度,一旦磨損超過一定限度則及時(shí)更新,重點(diǎn)檢測(cè)端面的平整度,是否出現(xiàn)變形現(xiàn)象,重點(diǎn)檢測(cè)端面的粗糙度與平整度。如果不符合污水廠設(shè)備技術(shù)管理要求,則及時(shí)更換新件或重新研磨,全面檢測(cè)補(bǔ)償彈簧、O 形密封圈及相關(guān)附件[6]。

      對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行有效控制,在池體結(jié)構(gòu)中布置底部抽泥單元,由此有效清理池底淤泥。設(shè)備的有效運(yùn)行容易受到固態(tài)微粒的影響,一旦顆粒含量超過一定限度則要求有效優(yōu)化污水輸送泵站池體結(jié)構(gòu)。由此將污水中固態(tài)沉積物集中于一沉池之中,從而降低輸出口池體污水固態(tài)物含量,為設(shè)備的有效運(yùn)行創(chuàng)造必要的支持條件,從而降低機(jī)械密封磨擦副故障的發(fā)生概率。這要求有效結(jié)合池體污泥沉積程度,及時(shí)清理池底淤泥,并在完成之后采取必要的環(huán)保措施,從而為設(shè)備的有效運(yùn)行提供一定的環(huán)保措施。

      補(bǔ)償環(huán)安裝之前,要求仔細(xì)檢查軸頸、軸端,避免運(yùn)行裝置中出現(xiàn)尖角、毛刺現(xiàn)象,在矩形槽內(nèi)部尤其是軸頸內(nèi)部涂抹一層潤(rùn)滑脂。在各項(xiàng)設(shè)備組合中盡量設(shè)置大截面的O 形圈,并綜合運(yùn)用專業(yè)的安裝工具。這樣可為設(shè)備的有效運(yùn)行提供各項(xiàng)必要支持,避免軸頸鍵槽鋒利棱邊損傷密封圈[7]。

      安裝矩形槽后密封圈時(shí),應(yīng)避免扭曲扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象,并保證彈簧處于正常位置、各項(xiàng)參數(shù)運(yùn)行正常。比壓小時(shí)容易發(fā)生泄漏,比壓過大則容易破壞動(dòng)環(huán)與靜環(huán)之間的配合關(guān)系,為此在安裝作業(yè)開展之前涂抹一層潤(rùn)滑脂,以配件之間的有效貼合。安裝完成之后,應(yīng)及時(shí)關(guān)注電機(jī)與機(jī)體的運(yùn)行穩(wěn)定性,重點(diǎn)關(guān)注局部損壞或沉降現(xiàn)象、基礎(chǔ)預(yù)埋螺栓松動(dòng)等問題,一旦出現(xiàn)裝置異?,F(xiàn)象則及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。優(yōu)化聯(lián)軸器設(shè)備選擇,安裝時(shí)要求精準(zhǔn)把握各項(xiàng)參數(shù),重點(diǎn)為兩軸中心線位置精度,一般使用百分表和塞尺進(jìn)行調(diào)整。

      4 采取措施后的效果

      通過對(duì)機(jī)械密封設(shè)備故障類型的診斷、原因分析及技術(shù)方案的制定,及時(shí)處理了各種類型的故障,實(shí)現(xiàn)了對(duì)離心泵、軸流泵、往復(fù)泵、回轉(zhuǎn)泵、往復(fù)式壓縮機(jī)、引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等故障類型的有效處理,在污水廠運(yùn)行中取得了良好的運(yùn)行效果。在2021年4 月—2022 年4 月的監(jiān)測(cè)中,上述設(shè)備中僅有8 臺(tái)離心泵發(fā)生了密封失效故障、失效率為5.405%,與2019 年的12.162%、2020 年的22.972%相比,使用效果更佳。

      5 結(jié)束語

      在污水廠各種類型的設(shè)備中,由于密封機(jī)械設(shè)備導(dǎo)致的故障類型較多,故障表現(xiàn)形式較為復(fù)雜,在具體的處理過程中要求不斷加強(qiáng)故障原因分析,基于各項(xiàng)設(shè)備的參數(shù)進(jìn)行必要的檢測(cè)分析,并制定相應(yīng)的處理方案,進(jìn)而保障污水廠設(shè)備的有效運(yùn)行,為污水的有效處理提供技術(shù)支持。

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