王維松 李默華 靳豹
(長(zhǎng)城汽車股份有限公司保定技術(shù)研發(fā)分公司,保定 071000)
汽車NVH 性能直接影響乘坐舒適性,因此備受消費(fèi)者和汽車廠商的關(guān)注。車內(nèi)噪聲主要分為動(dòng)力總成噪聲、路噪和風(fēng)噪,相比于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車,電動(dòng)汽車由于沒(méi)有動(dòng)力總成噪聲的掩蔽作用,其路噪在中低頻噪聲中顯得尤為突出[1]。
國(guó)內(nèi)整車制造商均對(duì)路噪問(wèn)題的優(yōu)化進(jìn)行了相關(guān)研究。車勇等[2]通過(guò)對(duì)車身及其板件進(jìn)行動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)特性分析,識(shí)別出了車內(nèi)結(jié)構(gòu)路噪的主要振動(dòng)源和影響途徑。趙偉豐等[3]建立時(shí)域弱耦合傳遞路徑分析模型,進(jìn)行傳遞路徑貢獻(xiàn)量分析,通過(guò)優(yōu)化襯套隔振性能及抑制車身板件振幅降低了車內(nèi)路噪。劉鵬等[4]利用CAE 方法對(duì)路噪問(wèn)題產(chǎn)生原因進(jìn)行分析鎖定,提出車身結(jié)構(gòu)和底盤襯套的優(yōu)化方案,并進(jìn)行了驗(yàn)證分析。姚斌輝[5]基于車身及懸架的接附點(diǎn)建立傳遞路徑分析(Transfer Path Analysis,TPA)模型,對(duì)各路徑貢獻(xiàn)量進(jìn)行分析,確定了主要結(jié)構(gòu)傳遞路徑。劉偉等[6]利用TPA 方法對(duì)整車路噪問(wèn)題進(jìn)行分析,并利用仿真分析確定優(yōu)化方案,使車內(nèi)噪聲明顯降低。
本文針對(duì)某純電動(dòng)車型,對(duì)噪聲源、傳遞路徑和車身響應(yīng)進(jìn)行分析,結(jié)合底盤和車身板件的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)特性,利用試驗(yàn)與仿真相結(jié)合的方法,識(shí)別出影響車內(nèi)路噪的主要因素,通過(guò)優(yōu)化車身板件結(jié)構(gòu)、降低板件振動(dòng)能量降低傳遞到車內(nèi)的路噪。
某純電動(dòng)車型在粗糙路面以40 km/h 的速度勻速行駛時(shí),車內(nèi)噪聲較大,且存在明顯的轟鳴聲。在不同路面條件下進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn),汽車在粗糙路面行駛時(shí)轟鳴聲最明顯;在不同擋位條件下進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn),在汽車加速或減速、帶擋滑行或空擋滑行時(shí),車內(nèi)轟鳴聲變化較小。因此判斷該噪聲問(wèn)題主要由路面激勵(lì)引起,與動(dòng)力系統(tǒng)相關(guān)性較小,初步判斷為路噪問(wèn)題。
通過(guò)測(cè)試設(shè)備對(duì)車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,并進(jìn)行頻譜分析,結(jié)果如圖1所示。通過(guò)濾波分析,結(jié)合主觀評(píng)價(jià)及噪聲回放,明確80 Hz、120 Hz、210 Hz左右峰值為車內(nèi)噪聲過(guò)大的主要原因。
圖1 某純電動(dòng)車型路噪頻譜
根據(jù)發(fā)生機(jī)理,可將車內(nèi)路噪傳遞方式分為結(jié)構(gòu)噪聲傳遞和空氣噪聲傳遞,如圖2所示。
圖2 路噪產(chǎn)生機(jī)理
路噪通過(guò)結(jié)構(gòu)傳遞的頻率范圍為20~400 Hz,輪胎與路面接觸面局部壓縮和釋放產(chǎn)生垂向力,局部滾擠和釋放產(chǎn)生縱向力,激勵(lì)力通過(guò)輪胎和輪輞傳到輪轂軸承和轉(zhuǎn)向節(jié)、懸架、車身,車身板件與空腔相互耦合產(chǎn)生低頻噪聲。路噪通過(guò)空氣傳遞的頻率范圍為400~5 000 Hz,輪胎與路面相互作用,通過(guò)壓縮和釋放空氣、輪胎與路面摩擦產(chǎn)生高頻噪聲。
本文研究對(duì)象的路噪頻率在80 Hz、120 Hz、210 Hz左右,為結(jié)構(gòu)噪聲,屬于低頻噪聲。
通過(guò)“源-路徑-響應(yīng)”的排查思路進(jìn)行分析,如圖3 所示。路面激勵(lì)通過(guò)輪胎振動(dòng)傳遞到輪輞、輪轂軸承、懸架、副車架、扭力梁,最后激振力傳遞到車身,車身板件與車內(nèi)聲腔會(huì)產(chǎn)生耦合現(xiàn)象,產(chǎn)生車內(nèi)低頻噪聲問(wèn)題。
圖3 結(jié)構(gòu)路噪傳遞路徑
車輛行駛過(guò)程中,路面激勵(lì)首先經(jīng)過(guò)輪胎傳遞,受輪胎自身的結(jié)構(gòu)特性影響,激勵(lì)力通過(guò)輪胎自身變形,對(duì)激勵(lì)力的衰減起到首要作用。
更換輪胎規(guī)格驗(yàn)證車內(nèi)路噪是否與輪胎自身特性有關(guān)。將輪胎規(guī)格由215 50R18 更換為225 55R18,新胎胎面與胎壁尺寸加大,提升輪胎的隔振性能,同時(shí)為提升輪胎舒適性,降低胎面剛度,車內(nèi)噪聲對(duì)比結(jié)果如圖4 所示。由于胎面剛度降低,輪胎具有更好的隔振性能,全頻段中80~400 Hz低頻噪聲范圍改善明顯。
圖4 不同輪胎規(guī)格試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
該車型主觀評(píng)價(jià)車內(nèi)后排噪聲明顯較前排高,故對(duì)后扭力梁進(jìn)行排查。
對(duì)后扭力梁進(jìn)行模態(tài)測(cè)試,結(jié)果如圖5所示,后扭力梁在噪聲頻率為80 Hz 左右時(shí)存在振動(dòng)模態(tài),后扭力梁模態(tài)頻率與路噪峰值頻率存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。由此可初步判斷,激勵(lì)力通過(guò)輪胎傳遞到輪轂軸承,由輪轂軸承傳遞到后扭力梁時(shí),激勵(lì)力與后扭力梁模態(tài)耦合,會(huì)加大后扭力梁垂直方向的振動(dòng),對(duì)激勵(lì)振動(dòng)起到放大作用。
圖5 后扭力梁模態(tài)測(cè)試結(jié)果
在后扭力梁前側(cè)增加80 Hz 吸振器,如圖6 所示,通過(guò)吸振改變后扭力梁振動(dòng)。進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試,扭力梁振動(dòng)加速度和車內(nèi)噪聲聲壓級(jí)如圖7、圖8所示,后扭力梁在噪聲頻率為80 Hz 左右時(shí)振動(dòng)變化明顯,振動(dòng)幅值降低,車內(nèi)噪聲在頻率為80 Hz 左右時(shí)聲壓級(jí)峰值下降明顯,由49 dB(A)降低為41 dB(A),主觀評(píng)價(jià)車內(nèi)噪聲明顯改善。
圖6 后扭力梁增加80 Hz吸振器方案
圖7 后扭梁加吸振器方案扭梁振動(dòng)結(jié)果對(duì)比
圖8 后扭梁加吸振器方案車內(nèi)噪聲對(duì)比
通過(guò)仿真對(duì)車身板件進(jìn)行振動(dòng)響應(yīng)分析,經(jīng)過(guò)板件振動(dòng)識(shí)別對(duì)比,后側(cè)圍鈑金薄弱,后側(cè)圍振動(dòng)頻率與車內(nèi)噪聲頻率吻合,車身后側(cè)圍在78~90 Hz、120~250 Hz 頻率區(qū)間存在明顯振動(dòng)峰值,如圖9 所示。
圖9 車身后側(cè)圍鈑金振動(dòng)
對(duì)車內(nèi)聲腔進(jìn)行模態(tài)分析,車內(nèi)聲腔模型如圖10所示。
圖10 車內(nèi)聲腔模型
仿真分析獲得的車內(nèi)聲腔模態(tài)分布情況如表1所示,車內(nèi)聲腔在低頻范圍存在模態(tài)較多,使得聲腔在85 Hz、129 Hz、167 Hz、220 Hz 頻率下的模態(tài)與后側(cè)圍78~90 Hz、120~250 Hz 頻率段存在聲振耦合的可能,因此需對(duì)后側(cè)圍結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,降低聲振耦合能量。
表1 聲腔模態(tài)分析結(jié)果
在側(cè)圍外板與C 柱和D 柱之間增加支撐結(jié)構(gòu),如圖11所示,通過(guò)支撐作用提升側(cè)圍外板的局部剛度,由此降低側(cè)圍外板的模態(tài)密度及振動(dòng)幅值。仿真結(jié)果如圖12所示,后側(cè)圍鈑金振動(dòng)在整個(gè)頻率段的振動(dòng)幅值均明顯降低;車內(nèi)噪聲在78~90 Hz、120~250 Hz頻率段均有明顯改善,如圖13所示。
圖11 驗(yàn)證方案
圖12 后側(cè)圍鈑金振動(dòng)
圖13 后側(cè)圍到車內(nèi)傳遞函數(shù)對(duì)比
通過(guò)以上排查及驗(yàn)證可知:輪胎性能對(duì)該車型路噪影響較大;后扭力梁增加80 Hz 吸振器,車內(nèi)噪聲在80 Hz 左右改善明顯;車身后側(cè)圍大板件與車內(nèi)聲腔產(chǎn)生聲振耦合,通過(guò)對(duì)后側(cè)圍外板增加支撐結(jié)構(gòu),車內(nèi)噪聲明顯改善,且該方案易于實(shí)施及驗(yàn)證。
在C 柱加強(qiáng)板與側(cè)圍外板之間增加支撐支架,支架結(jié)構(gòu)與C柱加強(qiáng)板卡接,由發(fā)泡膠粘接,支架結(jié)構(gòu)與側(cè)圍外板通過(guò)發(fā)泡膠粘接,由此對(duì)側(cè)圍外板起到支撐加強(qiáng)作用,如圖14所示。
圖14 后側(cè)圍支撐方案
將優(yōu)化方案在實(shí)車上進(jìn)行驗(yàn)證,在粗糙路面以40 km/h的速度勻速行駛進(jìn)行車內(nèi)噪聲測(cè)試,結(jié)果如圖15所示。由圖15可以看出,在78~90 Hz、120 Hz、200~220 Hz 頻率區(qū)間車內(nèi)噪聲降低明顯,主觀評(píng)價(jià)車內(nèi)路噪改善效果較好。
圖15 優(yōu)化后車內(nèi)噪聲對(duì)比
本文通過(guò)對(duì)某純電動(dòng)車型路噪問(wèn)題進(jìn)行分析與方案優(yōu)化,可以得到以下結(jié)論:
a. 在車內(nèi)路噪問(wèn)題排查中,利用“源-路徑-響應(yīng)”的排查思路,對(duì)不同傳遞路徑進(jìn)行驗(yàn)證分析,可以準(zhǔn)確地了解不同傳遞路徑的影響,進(jìn)而確定有效的優(yōu)化方案。
b.輪胎選型對(duì)路噪影響較大,需結(jié)合成本進(jìn)行綜合考慮;非獨(dú)立懸架扭力梁是底盤中重要的傳遞路徑,前期設(shè)計(jì)階段需考慮避開路噪關(guān)鍵頻率段。
c. 前期設(shè)計(jì)階段需控制車身關(guān)鍵大板件模態(tài)和振動(dòng)幅值,避免大板件與車內(nèi)聲腔耦合,放大車內(nèi)噪聲。