付小坤 李軍 付鵬 劉剛 陳啟龍
摘要:針對(duì)注氣開(kāi)采中常規(guī)封隔器無(wú)法正常解封、容易形成井下落魚(yú)等問(wèn)題,研制了一種稠油井注氣摻稀一體化管柱。介紹了該管柱及主要配套工具的結(jié)構(gòu)和工作原理,進(jìn)行了室內(nèi)性能測(cè)試試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:該管柱中配套的注氣封隔器不使用水力錨和卡瓦結(jié)構(gòu),封隔器易解封,解決了由于沉淀物雜物堆積和長(zhǎng)期注氣摻稀水力錨卡瓦可能無(wú)法收回等造成的無(wú)法解封問(wèn)題;該管柱中的封隔器膠筒密封性能較好,可滿足高壓注氣,摻稀旁通保證了稠油井正常摻稀生產(chǎn),E型旁通閥結(jié)構(gòu)避免下井時(shí)中途膠筒提前坐封;該管柱配套的注氣封隔器可替代常規(guī)液壓封隔器,應(yīng)用于注氣、摻稀生產(chǎn)的稠油井中。所得結(jié)論可為油田開(kāi)采提高生產(chǎn)時(shí)效及降低采油成本提供技術(shù)支撐。
關(guān)鍵詞:稠油井;注氣摻稀一體化管柱;封隔器;坐封;解封;現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
0 引 言
塔河油田為奧陶系縫洞型碳酸鹽巖油藏,油藏埋藏深,非均質(zhì)性嚴(yán)重,原油黏度大,需要進(jìn)行套管摻稀油開(kāi)采。近年來(lái),塔河油田已進(jìn)入開(kāi)發(fā)中后期,注水替油效果逐漸變差,注氣三次采油技術(shù)應(yīng)用已在塔河油田開(kāi)發(fā)中普及[1-3]。目前注氣、摻稀生產(chǎn)管柱組合主要是液壓封隔器加注氣摻稀單流閥組合,封隔器均帶水力錨。該管柱組合后期解封需要上提一定拉力,工具及井筒在井下長(zhǎng)期注氣的工況下會(huì)出現(xiàn)腐蝕,封隔器水力錨卡瓦會(huì)因自身腐蝕和其他異物堆積,導(dǎo)致無(wú)法解封,塔河油田每年約有30口井因封隔器解封困難而造成重大井下故障,嚴(yán)重影響生產(chǎn)時(shí)效,增加采油成本。因此,筆者結(jié)合常規(guī)封隔器[4-20]和注氣生產(chǎn)管柱的結(jié)構(gòu),研制了一種稠油井注氣摻稀一體化封隔器,形成了注氣摻稀機(jī)抽一體化生產(chǎn)管柱技術(shù),有效解決了封隔器無(wú)法正常解封、容易形成井下落魚(yú)的問(wèn)題?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果證明,注氣摻稀一體化封隔器解封、坐封正常,不需增加解封拉力,滿足生產(chǎn)技術(shù)需求。
1 技術(shù)分析
1.1 管柱結(jié)構(gòu)
稠油井注氣摻稀一體化管柱由88.9 mm油管、摻稀旁通封隔器(內(nèi)通徑60 mm)、E型旁通閥和注氣封隔器(內(nèi)通徑60 mm)4大部分組成,井下工具組合如圖1所示。
1.2 工作原理
注氣摻稀一體化管柱工作原理如圖2所示。E型旁通閥在下井過(guò)程中循環(huán)孔處于打開(kāi)狀態(tài),井下液體會(huì)快速通過(guò)循環(huán)孔向上流動(dòng),并經(jīng)過(guò)摻稀旁通封隔器下端的單流閥流動(dòng)到上層,由此可減小下鉆過(guò)程中激動(dòng)壓力對(duì)擴(kuò)張式膠筒的作用;當(dāng)管柱下放到設(shè)計(jì)位置后,從管柱內(nèi)投入鋼球,待鋼球入座后,地面開(kāi)啟大排量泵車(chē),此時(shí)E型閥分瓣球座在節(jié)流壓差的作用下會(huì)向下移動(dòng)并關(guān)閉循環(huán)孔;分瓣球座的爪頭在移動(dòng)到循環(huán)外筒內(nèi)孔的空位處后回彈張開(kāi),鋼球繼續(xù)向下落入井底,管柱形成全通徑狀態(tài)[21-22]。
油井注氣時(shí),摻稀單流閥關(guān)閉,由于雙皮碗膠筒的作用產(chǎn)生密封壓差,壓力傳至擴(kuò)張式膠筒下端,膠筒膨脹密封環(huán)空,隨著注氣壓力的不斷增加,擴(kuò)張式膠筒和下端雙皮碗密封壓力隨之增加。油井生產(chǎn)期間,由環(huán)空向管柱內(nèi)注入稀油,摻稀旁通封隔器的單向皮碗結(jié)構(gòu)可將環(huán)空摻稀液導(dǎo)入管柱內(nèi),而不流入地層,稀油經(jīng)過(guò)摻稀單向閥的通道進(jìn)入油管內(nèi),并與井下稠油充分混合后,使井底稠油流動(dòng)性提高,經(jīng)抽油泵抽吸,由油管柱內(nèi)開(kāi)采出來(lái)。如果需要解封封隔器,只需要上提管柱即可解封。
1.3 技術(shù)參數(shù)
適用工作溫度-20~170 ℃;封隔器最大外徑144 mm,全通徑60 mm,不需增加解封拉力;扣型均為73 mmTP-JC螺紋;膠筒工作壓力為50 MPa,擴(kuò)張膠筒啟動(dòng)壓力范圍為2~3 MPa。
2 一體化管柱配套工具
2.1 摻稀旁通封隔器
2.1.1 結(jié)構(gòu)
摻稀旁通封隔器主要由摻稀外筒、摻稀結(jié)構(gòu)、摻稀皮碗、旁通結(jié)構(gòu)等部件組成,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。
上接頭、摻稀閥球座、連接接頭、摻稀閥球、過(guò)流環(huán)、擋環(huán)、摻稀皮碗、導(dǎo)流短節(jié)、心軸及下接頭依次連接。上接頭一端設(shè)有摻稀閥閥球和閥座,摻稀固定座的一端設(shè)有過(guò)流環(huán),導(dǎo)流短節(jié)下方設(shè)有摻稀皮碗。
2.1.2 工作原理
摻稀旁通封隔器是將3組合金單流閥串聯(lián)密封[23-24]。沒(méi)有常規(guī)單流閥的彈簧結(jié)構(gòu),在稠油開(kāi)采過(guò)程中,由環(huán)空向管柱內(nèi)注入稀油,稀油經(jīng)過(guò)摻稀單流閥的通道注入作業(yè)管柱內(nèi),并與井下稠油充分混合后,提高了井底稠油流動(dòng)性,再由作業(yè)管柱內(nèi)開(kāi)采出來(lái)。摻稀旁通封隔器具有的單向皮碗結(jié)構(gòu),可以很好地將環(huán)空摻稀液導(dǎo)入到管柱內(nèi),而不是通過(guò)環(huán)空進(jìn)入地層;同時(shí)摻稀旁通封隔器皮碗膠筒的下端帶有單向旁通結(jié)構(gòu),允許液流由下向上流動(dòng),這樣在封隔器下井過(guò)程中,可以在很大程度上減輕激動(dòng)壓力對(duì)管柱的影響。
2.1.3 主要技術(shù)參數(shù)
兩端連接螺紋均為73 mm TP-JC螺紋;剛體最大外徑144 mm,膠筒最大外徑160 mm,內(nèi)通徑60 mm;抗拉力630 kN,抗內(nèi)壓87 MPa,抗外壓力82 kN;摻稀過(guò)流通道面積380 mm2,2組通道共計(jì)760 mm2;旁通過(guò)流面積113 mm2,4組通道,共計(jì)452 mm2;適用溫度-20~170 ℃,適用于177.8 mm套管中。
2.2 E型旁通閥
2.2.1 結(jié)構(gòu)
E型旁通閥主要由旁通外筒、分瓣球座、鋼球及循環(huán)孔等構(gòu)成,結(jié)構(gòu)如圖4所示。上接頭、分瓣球座、鋼球、上密封軸、下密封軸及下接頭依次連接構(gòu)成。上接頭的一端內(nèi)側(cè)設(shè)置有分瓣球座、鋼球和銷釘,上密封軸與上接頭通過(guò)剪切銷釘固定連接,上密封軸與下密封軸均安裝在旁通外筒的內(nèi)側(cè),旁通外筒的另一端固定連接有下接頭,下接頭的一端伸入旁通外筒的內(nèi)側(cè)與下密封軸的一端固定連接。
2.2.2 工作原理
采用E型旁通閥目的在于減輕封隔器下井時(shí)的激動(dòng)壓力對(duì)膠筒和卡瓦的影響[25],旁通流體通過(guò)旁通閥循環(huán)孔流到上皮碗與下皮碗之間的環(huán)空,液體會(huì)沿旁通單流閥流到上皮碗上端,以保證坐封封隔器不受激動(dòng)壓力的影響。E型旁通閥在下井過(guò)程中循環(huán)孔處于打開(kāi)狀態(tài),這樣井下液體會(huì)快速通過(guò)循環(huán)孔向上流動(dòng),并經(jīng)過(guò)摻稀旁通封隔器下端的單流閥流動(dòng)到上層;當(dāng)管柱下放到設(shè)計(jì)位置后,從管柱內(nèi)投入鋼球,待鋼球入座后,地面開(kāi)啟大排量泵車(chē),此時(shí)E型閥分瓣球座在節(jié)流壓差的作用下會(huì)向下移動(dòng)并關(guān)閉循環(huán)孔;分瓣球座的爪頭在移動(dòng)到循環(huán)外筒內(nèi)孔的空位處后回彈張開(kāi),鋼球繼續(xù)向下落入井底,管柱形成全通徑狀態(tài)。
2.2.3 主要技術(shù)參數(shù)
兩端連接螺紋均為73 mm TP-JC螺紋;最大外徑114 mm,球座擊落前內(nèi)通徑42 mm、擊落后通徑60 mm;抗拉力1 500 kN,抗內(nèi)壓強(qiáng)度78 MPa,抗外壓強(qiáng)度74 MPa;旁通過(guò)流面積1 600 mm2,旁通投球直徑45 mm,旁通閥關(guān)閉壓力12 MPa(6支銷釘);工作溫度-20~170 ℃,適用于177.8 mm套管。
2.3 注氣封隔器
2.3.1 結(jié)構(gòu)
注氣封隔器(見(jiàn)圖5)由密封系統(tǒng)和錨定系統(tǒng)2大部分構(gòu)成。其中上心軸外側(cè)套有擴(kuò)張式膠筒,擴(kuò)張式膠筒的一端連接膠筒上護(hù)套,膠筒上護(hù)套上端與上接頭連接,擴(kuò)張式膠筒的另一端連接膠筒下護(hù)套,心軸連接定位套,定位套兩端均連接有皮碗,下心軸另一端連接下接頭。
2.3.2 工作原理
注氣封隔器在整個(gè)管串中具有最終建立密封的作用,密封系統(tǒng)由擴(kuò)張式膠筒和雙皮碗膠筒組合而成。擴(kuò)張式膠筒可輔助下雙皮碗進(jìn)行密封,當(dāng)下皮碗出現(xiàn)滲漏后,擴(kuò)張式膠筒也能達(dá)到密封效果,雙皮碗膠筒直接承受注氣高壓,且給擴(kuò)張式膠筒提供了初期壓差,使擴(kuò)張式膠筒受力膨脹,起到密封的作用。雙皮碗膠筒出現(xiàn)密封不嚴(yán)和滲漏后,封隔器不會(huì)完全失封,在井口大排量泵壓的情況下,仍然可以建立起壓差,此時(shí)擴(kuò)張式膠筒可以起到很好地密封作用。
2.3.3 主要技術(shù)參數(shù)
兩端連接螺紋均為73 mmTP-JC螺紋;最大外徑114 mm,皮碗最大外徑158 mm,最小內(nèi)通徑60 mm;抗拉力930 kN,抗內(nèi)壓強(qiáng)度116 MPa,抗外壓強(qiáng)度107 MPa,膠筒密封壓力50 MPa;工作溫度-20~170 ℃,適用于177.8 mm套管中。
3 技術(shù)特點(diǎn)
(1)注氣封隔器密封膠筒設(shè)有擴(kuò)張式膠筒和雙皮碗膠筒組合式的密封結(jié)構(gòu),雙皮碗膠筒給擴(kuò)張式膠筒提供壓差,使其受力膨脹,起到密封的作用;擴(kuò)張式膠筒輔助雙皮碗膠筒密封,當(dāng)雙皮碗膠筒密封失效時(shí),封隔器不會(huì)完全失封;注氣封隔器起出井筒時(shí)無(wú)需增加解封拉力,并且密封性能與注入壓力密切相關(guān),注入壓力越高,封隔器密封能力越強(qiáng)。
(2)摻稀旁通封隔器的摻稀通道設(shè)有3組單流閥串聯(lián)密封,閥球、閥座分別采用鈦合金和鎢合金材質(zhì),耐腐蝕和耐磨;其中的單向皮碗可使稀油與稠油混配更均勻;設(shè)有的單向旁通結(jié)構(gòu)與封隔器管柱配合下入井中,不僅可以減輕激動(dòng)壓力對(duì)管柱的影響,避免出現(xiàn)提前坐封,而且可減小封隔器與套管間的抽吸作用,防止封隔器短時(shí)間內(nèi)失封。
(3)E型旁通閥結(jié)構(gòu)設(shè)有的旁通循環(huán)孔,用于平衡注氣封隔器上下管柱內(nèi)的壓力,可以減小激動(dòng)壓力對(duì)擴(kuò)張式膠筒的作用,防止下井時(shí)中途膠筒提前坐封;設(shè)有的分瓣球座在封隔器坐封后,投球加壓,可實(shí)現(xiàn)管柱全通徑。
(4)該一體化管柱中的封隔器無(wú)水力錨和卡瓦結(jié)構(gòu),封隔器易解封,可重復(fù)坐封,避免出現(xiàn)因長(zhǎng)期注氣、摻稀腐蝕產(chǎn)生的雜物堆積和工具自身腐蝕等導(dǎo)致水力錨和卡瓦可能無(wú)法收回,從而無(wú)法解封等問(wèn)題。
(5)該一體化管柱所有工具關(guān)鍵零部件均采用42CrMo高強(qiáng)度材料,提高了工具抗拉及抗壓強(qiáng)度,并進(jìn)行了耐磨處理;皮碗及膠筒材質(zhì)改進(jìn)為氫化丁腈橡膠,耐溫達(dá)170 ℃,且耐腐蝕、耐壓和更加耐磨。
4 室內(nèi)試驗(yàn)
對(duì)研制的注氣摻稀一體化管柱分別進(jìn)行坐封及解封試驗(yàn)、膠筒及輔助承壓和解封變形試驗(yàn),以檢驗(yàn)其性能是否滿足設(shè)計(jì)要求。
4.1 坐封及解封試驗(yàn)
將注氣摻稀一體化管柱組下至試驗(yàn)井筒內(nèi),連接地面高壓管匯、加熱油槽、加壓泵和試驗(yàn)裝置,循環(huán)高溫油使井筒溫度升至150 ℃,保溫48 h。加壓20 MPa,將注氣封隔器坐封于試驗(yàn)井中,穩(wěn)壓15 min,泄壓解封,反復(fù)試驗(yàn)5次,坐封壓力分別為20.2、21.0、21.5、20.0及20.8 MPa,分別穩(wěn)壓15 min,均順利實(shí)現(xiàn)坐封和解封。
4.2 膠筒及輔助承壓和解封變形試驗(yàn)
井口加壓至20 MPa,將注氣摻稀一體化管柱坐封于試驗(yàn)井筒中,穩(wěn)壓15 min,再逐級(jí)加壓4次,加壓分別為40、50、60及70 MPa,穩(wěn)壓時(shí)間分別為15、30、180及300 min,總保壓時(shí)間為540 min。穩(wěn)壓試驗(yàn)曲線如圖6所示。
由加壓試驗(yàn)得到,壓降范圍在0.02~0.57 MPa,最大壓降出現(xiàn)在加壓至70 MPa時(shí)。泄壓解封,取出封隔器,觀察注氣封隔器雙皮碗膠筒有輕微永久變形,測(cè)量膠筒變形量從158 mm變?yōu)?59.5 mm,其他設(shè)備機(jī)構(gòu)未出現(xiàn)永久變形,設(shè)備滿足生產(chǎn)要求。
5 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
5.1 井況
截至2022年8月,該工藝已在塔河油田應(yīng)用18井次,管柱坐封、解封、注氣及摻稀生產(chǎn)均正常,未發(fā)生過(guò)井下事故。TP2井為塔河油田的一口開(kāi)發(fā)井,2012年酸壓完井,管串組合為:88.9 mm絲堵+88.9 mm油管6根+88.9 mm割縫篩管6根+88.9 mm油管2根+球座(95mm)+177.8 mm MCHR封隔器(通徑60 mm,坐封位置5 335 m)+88.9 mm油管2根+88.9 mm伸縮節(jié)(通徑76 mm,2 m)+88.9 mm油管×1 779 m+88.9 mm油管2根+摻稀單流閥+88.9 mm油管2根+38.0 mm桿式泵泵座+88.9 mm油管×3 500 m+雙外短節(jié)+油管掛。因地層能量降低,2015年開(kāi)始注氮?dú)怛?qū)油,累計(jì)注氣100×104 m3。2019年大修檢管作業(yè),解封封隔器作業(yè)過(guò)程中,上提管柱拉力920 kN(管柱原懸重762 kN)未能解封,倒扣套銑打撈出原井管柱,共耗時(shí)42 d。
5.2 完井管柱設(shè)計(jì)
考慮該井本次作業(yè)封隔器解封困難,后期需長(zhǎng)期進(jìn)行注氣作業(yè),且該井為稠油井,而抽稠泵抗拉力位僅有420 kN,泵下需懸掛油管,常規(guī)液壓封隔器需要解封拉力,抽稠泵的抗拉力不滿足后期解封作業(yè),因此完井使用注氣摻稀一體化封隔器。完井管柱組合為:73.0 mm絲堵+73.0 mm油管6根+73.0 mm割縫篩管6根+73.0 mm油管2根+177.8 mm注氣封隔器+177.8 mmE型旁通閥+73.0 mm油管×1 000 m+177.8 mm摻稀旁通封隔器+73.0 mm油管×3 560 m+88.9 mm油管2根+83/44TH抽稠泵泵筒+變扣+88.9 mm油管×1 390 m+雙外短節(jié)+油管掛。177.8 mm注氣封隔器坐封位置為5 995 m,下封隔器前,反復(fù)對(duì)177.8 mm套管刮洗干凈,坐封、驗(yàn)封均正常。完井后,累計(jì)注入100×104 m3氮?dú)?,注氣期間油、套壓壓力變化如圖7所示。從圖7可見(jiàn),注氣期間最高油壓35 MPa,最高套壓2.6 MPa,注氣結(jié)束后摻稀生產(chǎn)正常。2020年12月修井作業(yè),上提管柱至拉力570 kN(管柱原懸質(zhì)量552 kN)解封,起出管柱及封隔器膠筒等,結(jié)構(gòu)正常。
通過(guò)2次作業(yè)情況對(duì)比,注氣摻稀一體化封隔器與液壓封隔器相比,達(dá)到了封隔保護(hù)套管的目的,未因封隔器解封困難而造成井下復(fù)雜事故,提高了生產(chǎn)時(shí)效,降低了采油成本。
6 結(jié) 論
(1)注氣摻稀一體化管柱中配套的注氣封隔器不使用水力錨和卡瓦結(jié)構(gòu),封隔器易解封,解決了由于沉淀物雜物堆積和長(zhǎng)期注氣摻稀水力錨卡瓦可能無(wú)法收回等造成的無(wú)法解封問(wèn)題。
(2)注氣摻稀一體化管柱中的封隔器膠筒密封性能較好,可滿足高壓注氣。摻稀旁通保證了稠油井正常摻稀生產(chǎn),E型旁通閥結(jié)構(gòu)避免了下井中途膠筒的提前坐封。
(3)注氣摻稀一體化管柱安全可靠,性能穩(wěn)定,配套的注氣封隔器可替代常規(guī)液壓封隔器,應(yīng)用于注氣、摻稀生產(chǎn)的稠油井中,具有較好的推廣前景。
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