王喜成
(珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)
房間空調(diào)器是小型空氣調(diào)節(jié)裝置,通過(guò)模式切換實(shí)現(xiàn)制冷量、制熱量輸出。影響空調(diào)設(shè)備能力輸出的影響因素很多,葉務(wù)占[1]從空調(diào)用分流器個(gè)體差異方面闡述其對(duì)空調(diào)性能一致性的影響,王喜成[2]從分流器結(jié)構(gòu)及擺放方式闡述對(duì)換熱器性能的影響,楊強(qiáng)、戴立生[3]則闡述了蒸發(fā)器親水性對(duì)空調(diào)性能的影響。以上研究從影響換熱器換熱量的因素出發(fā)進(jìn)行多方面論證,并提出了有效的改善措施。崔嵩、孟亞鵬等[4]研究了壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速與回油率對(duì)空調(diào)性能的影響,張永亮、眭敏[5]研究了滾動(dòng)轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)裝配間隙對(duì)空調(diào)性能一致性的影響。以上研究從壓縮機(jī)吐油、結(jié)構(gòu)裝配方面說(shuō)明了影響因素。郭宋、洪宇峰等[6]從可靠性方面闡述了儲(chǔ)液器回油孔的重要性及設(shè)置要點(diǎn),但未涉及回油孔設(shè)置對(duì)性能的影響。壓縮機(jī)的泵體零件氣缸、滾子等之間的配合面是制冷劑泄露的主要通道,通過(guò)潤(rùn)滑油進(jìn)行密封和冷卻,如果潤(rùn)滑油的密封性能變差,必然導(dǎo)致泄漏量增加,進(jìn)而影響空調(diào)制冷、制熱的性能輸出。文章通過(guò)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中遇到的問(wèn)題進(jìn)行闡述、分析、以及優(yōu)化方案的驗(yàn)證,展現(xiàn)了回油孔的設(shè)置對(duì)空調(diào)性能的影響,為空調(diào)開(kāi)發(fā)過(guò)程中同類問(wèn)題的解決提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。
實(shí)驗(yàn)樣機(jī)配置如表1所示。
表1 實(shí)驗(yàn)樣機(jī)配置Table 1 Experimental prototype configuration
回油孔距離儲(chǔ)液器底面距離為標(biāo)記為H,如圖1 所示,未優(yōu)化前H=38mm。
圖1 壓縮機(jī)回油孔示意圖Fig.1 Schematic diagram of the compressor oil return hole
壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)Table 2 Compressor structure data
在室內(nèi)20℃/12℃,室外2℃/1℃工況下,以135Hz 運(yùn)行時(shí),制熱量達(dá)不到5000W 的目標(biāo)要求,主要變現(xiàn)為制熱周期內(nèi),排氣溫度高,開(kāi)機(jī)的初期和末期室外機(jī)盤管溫度降低較大,運(yùn)行后期的制熱衰減量大,制熱量測(cè)試數(shù)據(jù)如表3 所示。測(cè)試峰值制熱量滿足目標(biāo)值(6100W),但周期平均制熱量偏低目標(biāo)值約455W,進(jìn)入化霜前制熱量?jī)H4546W,相比峰值制熱量衰減約26.2%,運(yùn)行中后期制熱量衰減嚴(yán)重是導(dǎo)致制熱量低的主要原因。
表3 制熱量測(cè)試數(shù)據(jù)Table 3 Heating test data
樣機(jī)運(yùn)行過(guò)程中的關(guān)鍵參數(shù)排氣溫度、室外換熱器盤管溫度、電子膨脹閥開(kāi)度變化如圖2、圖3所示。
圖2 排氣溫度、室外機(jī)盤管溫度變化圖Fig.2 Exhaust temperature,outdoor unit coil temperature change diagram
圖3 排氣溫度、膨脹閥開(kāi)度變化圖Fig.3 Discharge temperature,expansion valve opening change chart
圖2 中樣機(jī)的排氣溫度上升的速度快,且幅度較開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)值(85℃左右)偏大約10℃,同時(shí)樣機(jī)的室外機(jī)盤管溫度在開(kāi)機(jī)的前幾分鐘以及運(yùn)行周期的后期都有出現(xiàn)大幅降低。由于控制上是通過(guò)目標(biāo)排氣調(diào)節(jié)膨脹閥開(kāi)度,樣機(jī)排氣偏高引起電子膨脹閥開(kāi)度較開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)值偏大約40B,如圖3 顯示,節(jié)流變?nèi)踹M(jìn)而引起室外側(cè)換熱溫差減小,制熱量變低。
從上述現(xiàn)象推導(dǎo)出以下結(jié)論:
(1)機(jī)組以設(shè)置的目標(biāo)排氣溫度(85℃)為目標(biāo)進(jìn)行電子膨脹閥調(diào)節(jié),直至接近目標(biāo)值,由于排氣偏高的幅度較大,所以運(yùn)行中膨脹閥一直開(kāi)大,符合控制邏輯要求。
(2)排氣高可能的原因有:①吸氣比容大導(dǎo)致經(jīng)壓縮后排氣溫度高或者目標(biāo)排氣本身設(shè)置偏高不合理;②由于電機(jī)靠排氣和潤(rùn)滑油流動(dòng)冷卻,排氣的質(zhì)量流量變低,導(dǎo)致排氣溫度偏高。本次采用證偽法進(jìn)行推導(dǎo)排除,假設(shè)是第一種原因?qū)е屡艢飧?,那么從理論上講,通過(guò)開(kāi)大膨脹閥或者增加制冷劑量,又或者降低目標(biāo)排氣值可以有效改善制冷劑流量,進(jìn)而降低排氣溫度,提升制熱量。但是經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,開(kāi)大膨脹閥開(kāi)度、降低目標(biāo)排氣值以及增加制冷劑量,均沒(méi)有明顯改善,制熱量測(cè)試數(shù)據(jù)如表4、表5 所示,實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象不符合理論推導(dǎo),假設(shè)不成立。
表4 調(diào)整膨脹閥開(kāi)度及降低目標(biāo)排氣后制熱量測(cè)試數(shù)據(jù)Table 4 Adjust the expansion valve opening and reduce the heat generation test data after the target exhaust
表5 增加制冷劑量后制熱量測(cè)試數(shù)據(jù)Table 5 Heating test data after increasing the refrigerant dose
假設(shè)是第二種原因,結(jié)合膨脹閥開(kāi)大和增加制冷劑量的影響因素排除,那么有可能是制冷劑泄露引起的實(shí)際的有效排量降低引起排氣偏高。究竟是什么因素導(dǎo)致的泄露呢?壓縮機(jī)滾子與法蘭、氣缸內(nèi)壁間隙是制冷劑泄露的主要通道,而配合面通過(guò)潤(rùn)滑油進(jìn)行密封,如果潤(rùn)滑油的溫度較高或者油量不夠,就會(huì)降低油膜厚度及潤(rùn)滑油的流動(dòng)性,進(jìn)而降低潤(rùn)滑油的密封效果,導(dǎo)致泄露增加和排氣溫度升高。壓縮機(jī)的回油路徑主要有機(jī)內(nèi)回油、吸氣制冷劑混合帶油和壓縮機(jī)儲(chǔ)液器內(nèi)通過(guò)回油孔的回油,壓縮機(jī)的回油孔設(shè)置過(guò)高會(huì)增加回油的難度,再加上高頻下奔油量增多,可能會(huì)出現(xiàn)回油量不足問(wèn)題,引起潤(rùn)滑及密封效果變差,同時(shí)高頻運(yùn)行下壓縮機(jī)的運(yùn)行壓力比增大,加劇了泄露,實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象符合理論推導(dǎo),假設(shè)成立。
根據(jù)上述推導(dǎo),優(yōu)化后回油孔高度H=18mm。理論上講,由于低頻下壓縮機(jī)的奔油量少,且儲(chǔ)液器內(nèi)容易匯聚較多的制冷劑,由于制冷劑的密度大于潤(rùn)滑油的密度,降低回油孔高度后,液態(tài)制冷劑更容易優(yōu)先從回油孔進(jìn)入壓縮機(jī)泵體,降低泵體及排氣溫度。因此,在低頻下,優(yōu)化前、優(yōu)化后在同等條件下要達(dá)到同一目標(biāo)排氣,優(yōu)化后膨脹閥的開(kāi)度相比優(yōu)化前要小一些,而且由于進(jìn)入泵體的制冷劑量增加,壓縮機(jī)做功也會(huì)有所上升。因此在驗(yàn)證方案上,設(shè)計(jì)了高頻(低溫制熱量)和低頻下的性能驗(yàn)證(中間制冷量/中間制熱量)。
優(yōu)化前排氣溫度高,如果僅調(diào)整回油孔位置,膨脹閥初始開(kāi)度及目標(biāo)排氣值不變條件下,優(yōu)化后排氣溫度上升速度、初期抽吸導(dǎo)致的室外機(jī)盤管溫度降低幅度都會(huì)有所減小,但是目標(biāo)最優(yōu)排氣設(shè)置偏高,會(huì)導(dǎo)致運(yùn)行過(guò)程中膨脹閥開(kāi)度不斷減小,低壓降低,造成運(yùn)行過(guò)程中結(jié)霜速度加快,引起制熱衰減快,如圖4 所示。
圖4 回油孔優(yōu)化前后運(yùn)行關(guān)鍵參數(shù)對(duì)比Fig.4 Comparison of key parameters of operation before and after oil return hole optimization
理論上分析,壓縮機(jī)潤(rùn)滑油量增加后,可以更好的冷卻泵體和密封間隙,最優(yōu)排氣溫度會(huì)降低?;诖?,對(duì)目標(biāo)排氣進(jìn)行下調(diào),實(shí)際測(cè)試制熱量確有大幅提升,調(diào)整初始開(kāi)度及目標(biāo)排氣后制熱量測(cè)試數(shù)據(jù)如表6 所示。
表6 調(diào)整初始開(kāi)度及目標(biāo)排氣后制熱量測(cè)試數(shù)據(jù)Table 6 Adjust the initial opening and the heat generation test data after the target exhaustt
回油孔優(yōu)化及降低目標(biāo)排氣后,實(shí)際測(cè)試制熱量4895W,較優(yōu)化前制熱量增加349W,化霜前制熱量衰減率從26.2%降低至8%,運(yùn)行關(guān)鍵參數(shù)對(duì)比如圖5 所示。
圖5 回油孔優(yōu)化及降低目標(biāo)排氣后運(yùn)行關(guān)鍵參數(shù)Fig.5 The return hole optimizes and reduces the key parameters of operation after the target exhaust
從圖5 可以看出,增大初始開(kāi)度且降低目標(biāo)排氣后,運(yùn)行過(guò)程中室外機(jī)盤管溫度的穩(wěn)定性變好,沒(méi)有出現(xiàn)大的波動(dòng)。
低頻下(中間制冷量/中間制熱量)的驗(yàn)證數(shù)據(jù)如表7 所示。數(shù)據(jù)趨勢(shì)符合預(yù)期推導(dǎo),從側(cè)面佐證了壓縮機(jī)缺油對(duì)空調(diào)性能的影響的理論分析的正確性。
表7 優(yōu)化后低頻性能測(cè)試數(shù)據(jù)Table 7 Optimized low-frequency performance test data
壓縮機(jī)作為空調(diào)系統(tǒng)的主要核心部件,決定著制冷空調(diào)系統(tǒng)的性能和使用壽命,壓縮機(jī)中的潤(rùn)滑油主要起到潤(rùn)滑、冷卻和密封等作用。壓縮機(jī)運(yùn)行最怕的是缺油,缺油一方面對(duì)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)部件的磨損、電機(jī)的溫升退磁都會(huì)帶來(lái)不可逆的損傷,另一方面密封性和流動(dòng)性變差,會(huì)引起制冷劑泄露增大及泵體的冷卻效果變差,排氣溫度升高,大大降低壓縮機(jī)的容積效率,增加能耗,對(duì)空調(diào)的性能輸出產(chǎn)生較大的影響。一般在出現(xiàn)壓縮機(jī)部分缺油(缺油量不至于引起旋轉(zhuǎn)部件卡死)時(shí),外在表征上較開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)往往是性能輸出較大下降、排氣溫度較大升高,因此在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中,遇到上述的異常特征時(shí),除了核查導(dǎo)致上述現(xiàn)象的節(jié)流裝置是否堵塞、制冷劑充注量是否充足外,壓縮機(jī)的回油效果確認(rèn)也不可忽視。
壓縮機(jī)的回油主要包括機(jī)內(nèi)循環(huán)回油和空調(diào)系統(tǒng)循環(huán)回油。其中在空調(diào)系統(tǒng)循環(huán)回油中,儲(chǔ)液器回油孔的設(shè)計(jì)至關(guān)重要,要充分結(jié)合高頻回油效果、低頻回液效果進(jìn)行綜合評(píng)估。