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      某車型汽車座椅SBR不靈敏問題的解決

      2024-01-11 10:01:02黃瑋
      時代汽車 2023年23期
      關(guān)鍵詞:汽車座椅缺陷

      黃瑋

      摘 要:本篇文章針對某新車型開發(fā)過程中碰到的SBR裝置不靈敏問題進(jìn)行了研究,并提供了解決方案。文章詳細(xì)介紹了問題的根本原因以及解決方法,其中包括魚骨圖分析、缺陷座椅測量分析和關(guān)鍵因素?fù)Q裝分析等。最終,作者通過測試和實(shí)驗(yàn),成功地解決了SBR裝置不靈敏問題,為汽車制造商提供了一種可行的解決方案。

      關(guān)鍵詞:汽車座椅 不靈敏 缺陷

      1 引言

      汽車座椅是汽車內(nèi)部最重要的部件之一,對于駕駛者和乘客的舒適度至關(guān)重要。汽車座椅也是汽車安全性的重要組成部分。座椅的設(shè)計應(yīng)該使安全帶在車禍中能夠正確定位于乘客身體的正確位置。

      隨著汽車行業(yè)的不斷發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步,越來越多的汽車座椅開始配置SBR(Seat Belt Reminder)安全帶提醒裝置。這種安全裝置可以通過傳感器檢測駕駛員和乘客是否系好安全帶,并通過聲音、光信號等方式提醒他們系好安全帶,從而提高駕駛?cè)藛T和乘客的安全性。近年來,隨著國家對于汽車安全性的要求越來越高,越來越多的汽車制造商開始將SBR裝置作為標(biāo)準(zhǔn)配置,而不僅僅是高端車型的選裝配置。隨之而來的是SBR裝置帶來的質(zhì)量問題發(fā)生幾率提升,本文作者針對在某新車型開發(fā)過程中碰到的SBR裝置不靈敏問題進(jìn)行研究,并提供了解決方案。

      2 某新車型開發(fā)過程中碰到的質(zhì)量問題

      在某車型的開發(fā)樣車試制過程中,路試過程中有多臺車輛動力中斷,懷疑與座椅重力傳感器有關(guān)。經(jīng)過比對分析,這與新車型的“VLK功能”有關(guān),VLK德語名字為 Verlassenskonzept,中文翻譯為離車輔助功能,該系統(tǒng)通過儀表報警,自動拉起EPB,自動下電等功能來提升駕駛員離開車輛時的安全性和舒適性。由于顛簸路面導(dǎo)致座椅重力傳感器沒有識別到駕駛員的占位信號,且在駕駛員未系安全帶的極端工況下,車輛識別為駕駛員已離座,啟動了VLK功能,將擋位自動切換為N檔,導(dǎo)致車輛失去動力。

      3 根本原因分析

      在識別到座椅SBR的靈敏度存在問題后,首先對座椅座墊和SBR相關(guān)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了對應(yīng)分析,這款新車型采用的是B面的SBR傳感器,SBR位于發(fā)泡與座盆骨架之間。通過感應(yīng)座椅發(fā)泡上傳來的壓力,將壓力信號轉(zhuǎn)成電信號反饋給控制單元[1]。

      3.1 基本裝配結(jié)構(gòu)

      (1)SBR表面與發(fā)泡底面配合尺寸理論間隙為0.9mm,在疊加發(fā)泡公差和骨架公差之后的間隙理論值為0.9±4.5mm;

      (2)SBR觸發(fā)要求的壓陷行程理論要求: 1.1-1.4mm。

      首先可以看出,該SBR的觸發(fā)條件與整個系統(tǒng)(面套,發(fā)泡,骨架)的公差均有相關(guān),魯棒性較差。

      3.2 魚骨圖分析

      由于該SBR的觸發(fā)影響因素眾多,問題復(fù)雜所周知,魚骨分析法在處理這種多因素問題時具有因果關(guān)系直觀、列舉因素完整、使用方便等特點(diǎn),因此廣泛應(yīng)用于項(xiàng)目管理、整車品質(zhì)問題解決[2]。本文作者也使用了魚骨圖的方法進(jìn)行了分析。

      在接到路試抱怨后,由質(zhì)量部門牽頭,匯集設(shè)計、技術(shù)、裝配、供應(yīng)商等多方成立問題解決小組,列舉與此問題的相關(guān)部件清單(圖1)。小組成員進(jìn)行了頭腦風(fēng)暴,對各種可能的因素進(jìn)行了詳細(xì)的列舉。見圖2。

      3.3 缺陷座椅測量分析

      經(jīng)過對缺陷車輛的座椅和正常座椅的重新測量分析,主要采用了在整車廠發(fā)現(xiàn)的缺陷車座椅和合格車輛上拆下來的座椅進(jìn)行對比,測量結(jié)果見表1。

      通過對重新測量實(shí)驗(yàn)的結(jié)果分析可知,座椅供應(yīng)商的座椅流水線電檢設(shè)備測量數(shù)據(jù)失真,導(dǎo)致缺陷件流出。針對這個因素,外購件質(zhì)保部門要求供應(yīng)商對電檢設(shè)備重新標(biāo)定和校準(zhǔn),并建立合理的設(shè)備點(diǎn)檢和標(biāo)定流程。

      3.4 關(guān)鍵因素?fù)Q裝分析

      在排除設(shè)備測量因素之后,我們繼續(xù)進(jìn)行了一系列的換裝分析來確定關(guān)鍵的影響因素。首先進(jìn)行的是面套+發(fā)泡進(jìn)行的換裝實(shí)驗(yàn),數(shù)據(jù)見表2。

      實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,面套,發(fā)泡因素為A,B座椅差異的非主要因素。

      接下來進(jìn)行了座墊骨架的換裝驗(yàn)證,數(shù)據(jù)見表3。

      實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,骨架尺寸因素為A,B座椅差異的主要因素之一。備注:A 骨架有利2mm,B骨架有利4mm。

      再接下來進(jìn)行了SBR的換裝驗(yàn)證,數(shù)據(jù)見表4。

      實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,SBR為A,B座椅差異的主要因素之一。

      4 問題解決措施

      通過一系列的換裝分析,我們確定了座墊骨架的尺寸和SBR的觸發(fā)行程是SBR靈敏度問題的重要因素,而缺陷并不完全跟隨著某一散件,互換SBR或座墊骨架都可以讓兩個座椅同時變?yōu)楹细窳慵?。SBR的電檢為100%進(jìn)行并且記錄,經(jīng)過檢查抱怨座椅上的SBR的檢測記錄均合格且電阻無明顯波動。而對骨架尺寸的測量和SBR的檢測結(jié)果進(jìn)行檢查可以得知零件尺寸均在公差范圍內(nèi)(檢查結(jié)果見圖3和圖4),這個問題的產(chǎn)生并不是某個零件的尺寸超差,而是各子零件之間的公差帶配合帶來的系統(tǒng)問題。

      根據(jù)換裝實(shí)驗(yàn)的結(jié)果,我們知道了骨架尺寸對測量結(jié)果有明顯影響,但由于座墊骨架和SBR都為平臺零件,同時用于多個車型,貿(mào)然更改會帶來其他車型的不可預(yù)知的后果,通過對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的詳細(xì)分析,問題解決小組最終確定更改本車型的骨架和SBR的匹配對手件,也就是將發(fā)泡底部與SBR支架的匹配位置的加強(qiáng)毛氈沖切掉2個合適大小的方孔,讓發(fā)泡本體與SBR更加貼合,減少SBR不觸發(fā)的可能性。具體沖切位置見圖4。同步也要求供應(yīng)商對骨架重新定義和縮窄了公差。

      5 措施驗(yàn)證

      在供應(yīng)商將問題解決小組制定的方案實(shí)施后,座椅的一次下線合格率得到了明顯提升。改進(jìn)前的座椅SBR觸發(fā)力值測量數(shù)據(jù)直方圖見圖6,可以見到一次合格率為84%,且數(shù)據(jù)主要分布在上公差,SBR偏向于不靈敏。改進(jìn)后的測量數(shù)據(jù)直方圖見圖7,一次合格率提升到100%,且測量數(shù)據(jù)優(yōu)化到了下公差,靈敏度明顯提高,符合整車“VLK功能”的需要,問題得到圓滿解決。

      6 結(jié)語

      在本文中,針對某新車型的SBR不觸發(fā)問題,我們使用魚骨分析法對問題進(jìn)行拆解,采取了換裝實(shí)驗(yàn)分析的方法,識別出了影響SBR靈敏度的多個因素,包括測量系統(tǒng)誤差、骨架尺寸、座椅系統(tǒng)公差匹配問題等等。通過對這些因素的逐一分析,我們發(fā)現(xiàn)座椅系統(tǒng)公差匹配是影響SBR靈敏度的關(guān)鍵因素,因?yàn)槠ヅ漪敯粜圆顚?dǎo)致傳感器無法正常檢測到乘員的乘坐情況,從而導(dǎo)致SBR裝置無法觸發(fā)。

      為了解決座椅系統(tǒng)公差匹配問題,我們通過對發(fā)泡件進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化,優(yōu)化了骨架的公差帶,從而解決了SBR靈敏度缺陷問題。通過直方圖實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,經(jīng)過改進(jìn)后的SBR裝置靈敏度得到了明顯的提升,可以更準(zhǔn)確地檢測到乘員情況,提高了駕駛?cè)藛T和乘客的安全性。

      本文的研究成果為SBR裝置的質(zhì)量控制提供了實(shí)際有效的思路和方法,對于汽車制造商提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高客戶滿意度具有重要的意義。

      參考文獻(xiàn):

      [1]張帥.HNSAE15030安全帶提醒裝置(SBR)有效區(qū)域性研究.第十二屆河南省汽車工程科技學(xué)術(shù)研討會.

      [2]欒輝.魚骨分析法在解決試驗(yàn)車電氣問題中的應(yīng)用.汽車電器2017年第1期.

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