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      基于統(tǒng)計分析方法的卷接機回絲量研究

      2024-12-06 00:00:00殷莉殷曉娟周羅鈞鄧勤智焦薈璇
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2024年8期
      關(guān)鍵詞:回歸分析

      摘 要:為了提高ZJ17卷接機生產(chǎn)過程中的煙支質(zhì)量控制水平,本文利用煙支在線質(zhì)量檢測結(jié)果來表征煙支質(zhì)量,并對卷接機的回絲量進(jìn)行研究,建立了卷接機針輥回絲量、煙支目標(biāo)質(zhì)量和實際回絲量預(yù)測模型。研究結(jié)果表明,不同品牌的煙支在回絲量不變的情況下,其質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差存在一定差異,但整體變化趨勢基本相同;當(dāng)實際回絲量為42%左右時,質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差較好;卷接機針輥回絲量、目標(biāo)質(zhì)量與實際回絲量間具有統(tǒng)計學(xué)意義。因此,在生產(chǎn)不同目標(biāo)質(zhì)量的煙支品牌時,需要調(diào)整針輥回絲量,以滿足卷煙生產(chǎn)過程中的煙支質(zhì)量控制。

      關(guān)鍵詞:短期標(biāo)準(zhǔn)偏差;回絲量;散點圖;回歸分析

      中圖分類號:TS 43" " " " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      在卷煙生產(chǎn)過程中,為了使每支煙的質(zhì)量保持穩(wěn)定,供料系統(tǒng)會提供超出煙支目標(biāo)質(zhì)量一定比例的煙絲。這些多余的煙絲會經(jīng)過平整器進(jìn)行修整,以確保其符合標(biāo)準(zhǔn)的煙支質(zhì)量要求,修整下來的煙絲則會通過卷接機回絲機構(gòu)返回供料系統(tǒng)中。研究表明,回絲量過低或過高都會造成煙絲供量不穩(wěn)定,導(dǎo)致質(zhì)量標(biāo)偏上升[1]。通過確定卷煙機最佳回絲量,可以建立不同供絲量下的煙支質(zhì)量標(biāo)偏模型[2]。通過相關(guān)試驗,可以驗證不同牌號回絲量的差異性,建立卷煙機最佳回絲量計算模型,推算出的卷煙機最佳回絲量[3-5]。本文將分析回絲量與質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差的關(guān)聯(lián)性,對回絲量進(jìn)行一致性調(diào)整,提高煙支的質(zhì)量穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率和質(zhì)量控制精度。

      1 材料與方法

      1.1 材料與設(shè)備

      材料為西昌卷煙廠生產(chǎn)的品牌煙絲及其輔材。設(shè)備為ZJ17卷接機(中國常德)。綜合測試臺采用煙支綜合測試臺(成都瑞拓科技)。

      1.2 試驗方法

      在卷接生產(chǎn)過程中,本文在其他設(shè)備參數(shù)盡量保持不變的情況下,對品牌A和品牌B的針輥回絲量(mV)設(shè)定值分別進(jìn)行5個梯度的單因子試驗。其中品牌A的針輥回絲量的試驗水平設(shè)置為200mV、400mV、600mV、800mV和1000mV,品牌B的針輥回絲量的試驗水平設(shè)置為400mV、600mV、800mV、1000mV和1200mV。通過觀察針輥回絲量設(shè)定值調(diào)整后的實際回絲量的變化,確定兩者的相互關(guān)系、回絲量調(diào)整對卷接機質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差的影響以及卷接機的最佳回絲量,提升卷煙產(chǎn)品的質(zhì)量水平。

      考慮針輥回絲量調(diào)整后卷接機運行狀態(tài)轉(zhuǎn)換過程的不穩(wěn)定性,在試驗中,每次參數(shù)調(diào)整后,機臺均需要正常運行10min,設(shè)備狀態(tài)趨于穩(wěn)定后,通過人工取樣的方式,在卷接機的回絲振槽出口取出機臺正常運行狀態(tài)下的1min回絲量,并計算實際回絲量。為了避免人工取樣誤差帶來的數(shù)據(jù)差異,間隔5min后重復(fù)上述取樣作業(yè),累計進(jìn)行3次回絲取樣,并記錄3次實測回絲量的均值。然后利用卷接設(shè)備的過程數(shù)采系統(tǒng),以30s/次的采樣頻次收集卷接機在線質(zhì)量控制系統(tǒng)顯示的質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差,每組試驗采集30min數(shù)據(jù),共計60個樣本,并通過數(shù)據(jù)清洗和聚合得出每組試驗的質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差均值。上述試驗數(shù)據(jù)收集和整理見表1。

      2 數(shù)據(jù)分析

      2.1 回絲量與質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差的關(guān)系

      ZJ17卷接機在線質(zhì)量檢測系統(tǒng)利用微波掃描高速運行中煙條密度,并計算100支煙的單支質(zhì)量相對于這100支煙平均質(zhì)量的離散的平均值,得出煙支質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差。這個指標(biāo)可以評估卷接機對煙支質(zhì)量調(diào)節(jié)的短期性能。如果短期標(biāo)準(zhǔn)偏差越小,煙條質(zhì)量的分散性越小,生產(chǎn)的煙支質(zhì)量就越好。由于質(zhì)量控制系統(tǒng)具有便捷性、準(zhǔn)確性和實時性,其數(shù)據(jù)采樣頻次高,數(shù)據(jù)點多,數(shù)據(jù)的可靠性強,能夠更準(zhǔn)確地反應(yīng)出卷接生產(chǎn)過程中機臺的加工性能,從而做出快速響應(yīng),調(diào)整機臺對應(yīng)的設(shè)備參數(shù)和工藝參數(shù),以保證卷包生產(chǎn)過程中煙支質(zhì)量具有穩(wěn)定性。

      回絲量與短期標(biāo)準(zhǔn)偏差的相關(guān)性如圖1所示,短期標(biāo)準(zhǔn)偏差與回絲量間存在一定的負(fù)線性相關(guān)性,短期標(biāo)準(zhǔn)偏差會隨回絲量的不斷增大而逐漸降低。對短期標(biāo)準(zhǔn)偏差與回絲量進(jìn)行回歸擬合,發(fā)現(xiàn)兩者間的擬合R2僅為23.53%,無法獲得滿意的擬合效果。從圖1的數(shù)據(jù)分布形態(tài)上看,2個品牌間的質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差出現(xiàn)了明顯的分層現(xiàn)象。在相同的設(shè)備參數(shù)和工藝參數(shù)條件下,牌號2的質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差整體高于牌號1,表明卷接過程中煙支的質(zhì)量波動會受多方面影響。比較這2種煙支品牌的設(shè)計規(guī)格,發(fā)現(xiàn)兩者的來料煙絲質(zhì)量要求、煙支外觀尺寸標(biāo)準(zhǔn)間存在明顯差異,這就造成了煙支質(zhì)量短期標(biāo)偏的不同。因此,為了更準(zhǔn)確地研究卷接機回絲量對質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差的影響,需要規(guī)避品牌間客觀影響因素的不同,減少數(shù)據(jù)分析過程中的噪聲因素對響應(yīng)變量的影響。

      為了更準(zhǔn)確地研究卷接過程中回絲量與質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差間的關(guān)聯(lián)性,通過對質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱化處理來消除數(shù)據(jù)間的量綱影響,使不同品牌的質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差指標(biāo)之間具有可比性。在數(shù)據(jù)處理過程中,常用的無量綱化處理方法主要有極值化、標(biāo)準(zhǔn)化、均值化和標(biāo)準(zhǔn)差化等。對于不同品牌的質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差數(shù)據(jù),按照品牌進(jìn)行分類,再將同品牌煙支在不同回絲量下的質(zhì)量短期標(biāo)偏進(jìn)行均值化處理,并與平均值進(jìn)行比較,得到轉(zhuǎn)換后的響應(yīng)變量。經(jīng)均值化處理后的數(shù)據(jù)以1為中心值分布在兩側(cè),避免了不同牌號間數(shù)據(jù)量綱不同對相關(guān)性分析的影響。其轉(zhuǎn)換過程如公式(1)所示。

      (1)

      式中:為該品牌的樣本均值;為單一梯度下的樣本均值。

      利用回絲量與短期標(biāo)準(zhǔn)偏差(均值化)進(jìn)行多項式回歸分析,得到相應(yīng)的回歸方程,如公式(2)所示。

      Y=38.78-263.7×X+613.7×X2-476.2×X3" " (2)

      式中:X為回絲量;Y為均值化處理的短期標(biāo)準(zhǔn)偏差。

      回絲量與短期標(biāo)準(zhǔn)偏差(均值化)的模型R2為86.79%,模型的擬合效果較好。由此可見,回絲量與短期標(biāo)準(zhǔn)偏差間具有統(tǒng)計學(xué)意義。在卷煙生產(chǎn)過程中,卷接機的回絲量對煙支質(zhì)量波動的影響具有明顯的規(guī)律性。兩者的擬合圖如圖2所示。當(dāng)回絲量逐漸增大時,短期標(biāo)準(zhǔn)偏差呈下降趨勢,回絲量從39%增至42%,下降趨勢明顯。從卷接機的運行機理來看,回絲量的大幅增加提高了煙絲成形過程中的供絲量,在煙絲運輸條件不變的情況下,吸絲帶上煙絲厚度增大,提升了煙絲束的緊實度,降低了煙絲束內(nèi)部的不均勻性。在卷制成形過程中,緊實的煙絲束的煙條密度更均勻,可以提高煙支質(zhì)量穩(wěn)定性。但是,當(dāng)回絲量增加到一定量時,煙絲束的緊實度達(dá)到最大值,繼續(xù)增加供絲量反而會對煙絲束內(nèi)煙絲的緊密程度造成不利影響,使煙絲分布不平衡,降低了煙絲束的均勻性。同時,吸絲帶上過多的煙絲也會增加煙絲束傳輸過程中的阻力,在煙絲束前進(jìn)過程中產(chǎn)生瞬時停滯。卷煙機的質(zhì)量控制系統(tǒng)采用后反饋模式調(diào)整煙支質(zhì)量,無法及時調(diào)整煙條的切割位置,會對煙支切割位置的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響,無法滿足煙支質(zhì)量一致性要求,導(dǎo)致煙支質(zhì)量有較大波動。當(dāng)過量煙絲被平整器切削下來并進(jìn)入卷接機的回絲系統(tǒng)時,造碎的煙絲回到卷接機加料槽內(nèi),與來料煙絲相比,煙絲結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了明顯的結(jié)構(gòu)變化,表現(xiàn)為長絲比例低、短絲比例高,大量回絲的摻入造成卷接機內(nèi)煙絲結(jié)構(gòu)出現(xiàn)整體波動,影響煙條的密度均勻性和煙支質(zhì)量穩(wěn)定性。因此,在卷接過程中,將實際回絲量控制在一定范圍內(nèi),對控制煙支質(zhì)量的穩(wěn)定性具有重要意義。

      2.2 回絲量與針輥回絲量的關(guān)系

      在卷接機運行過程中,ZJ17卷接機針輥轉(zhuǎn)速決定了卷接機的供絲量。通常情況下,為了保證煙支的均勻性和飽滿性,卷接機的供絲量比煙支實際所需煙絲量高30%~50%。而ZJ17卷接機的針輥速度主要由變頻器進(jìn)行控制,它會隨卷接機車速的變化進(jìn)行同步調(diào)整。在實際生產(chǎn)中,通過卷接機的人機交互界面可以調(diào)整針輥回絲量(mV)的設(shè)定值,使針輥轉(zhuǎn)速(針輥變頻器的顯示值)變大或變小,從而改變卷接機運行過程中的供絲量。針輥回絲量(mV)的設(shè)定值越高,針輥轉(zhuǎn)速越快,實際供絲量也越大。此時,在卷接機供絲量不變的情況下,煙支的目標(biāo)質(zhì)量(即煙絲使用量)決定了卷接過程中的消耗煙絲量和實際回絲量。因此,根據(jù)上述卷接機的供絲機理,將煙支目標(biāo)質(zhì)量、針輥回絲量(mV)納入實際回絲量的預(yù)測模型中,可以得到回歸方程式,如公式(3)所示。

      Y=0.753+0.000069×X1-0.000583×X2 (3)

      式中:Y為回絲量;X1為針輥回絲量(mV);X2為煙支目標(biāo)質(zhì)量。

      回絲量的模型R2值為98.49%,模型的擬合效果較好。公式(3)表明,針輥回絲量設(shè)定值與實際回絲量呈正相關(guān)性,而煙支目標(biāo)質(zhì)量與實際回絲量呈負(fù)相關(guān)性。即針輥回絲量設(shè)定值不變時,煙支目標(biāo)質(zhì)量變大,其對應(yīng)的實際回絲量會變小,反之則變大。因此,切換煙支品牌后,當(dāng)煙支目標(biāo)質(zhì)量增大時,需要增加針輥回絲量的設(shè)定值,提高針輥轉(zhuǎn)速。而當(dāng)煙支目標(biāo)質(zhì)量減少時,則需要降低針輥回絲量設(shè)定值和針輥轉(zhuǎn)速,使實際回絲量維持在一定范圍內(nèi),使卷接過程中的實際回絲量得到合理調(diào)整,使卷煙質(zhì)量得到穩(wěn)定控制。

      3 實例的應(yīng)用驗證

      為了進(jìn)一步驗證上述分析結(jié)論和回歸模型的準(zhǔn)確性,本文以牌號3為驗證品牌,在卷包生產(chǎn)過程中,以機臺針輥回絲量900mV為中心值,進(jìn)行±200mv、±400mv的設(shè)定值調(diào)整,每次調(diào)整后機臺穩(wěn)定運行30min。在驗證過程中運用模型預(yù)測卷接機的回絲量,并進(jìn)行人工取樣測量機臺實際回絲量,并比較計算值與實測值,檢驗預(yù)測模型的可靠性。同時,在卷接過程中記錄質(zhì)量控制系統(tǒng)顯示的短期標(biāo)準(zhǔn)偏差,進(jìn)一步確定回絲量變化對質(zhì)量穩(wěn)定性的影響。驗證結(jié)果見表2。

      從表2的驗證數(shù)據(jù)可知,在卷接機的生產(chǎn)過程中,回絲量變大使卷接機的煙絲供應(yīng)量增加,短期標(biāo)準(zhǔn)偏差隨之逐漸降低,從而降低了煙支質(zhì)量的波動幅度。但是,隨著回絲量逐漸增加,短期標(biāo)偏的降幅有所減緩。當(dāng)回絲量達(dá)到一定程度后,繼續(xù)增加回絲量對煙支質(zhì)量的影響程度會逐漸弱化,卷接機的堵絲停機風(fēng)險上升,反而會影響正常的生產(chǎn)。根據(jù)不同品牌質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差的數(shù)據(jù)驗證可知,調(diào)整機臺回絲量設(shè)定值時,機臺顯示的短期標(biāo)準(zhǔn)偏差的變化趨勢基本相似。這也表明,在生產(chǎn)過程中,卷接機沒有出現(xiàn)煙絲堵塞時,卷接機的實際回絲量控制在42%左右,可有效降低煙支的質(zhì)量波動,提高煙支的質(zhì)量穩(wěn)定性。

      同時,由于牌號3的煙支目標(biāo)質(zhì)量較大,因此在生產(chǎn)過程中消耗了更多煙絲,在卷接機的針輥回絲量設(shè)定值不變的情況下,對應(yīng)的實際回絲量出現(xiàn)了明顯下降。這也進(jìn)一步驗證了切換不同目標(biāo)質(zhì)量的煙支品牌后,為了保證煙絲供應(yīng)量,需要在機臺設(shè)備參數(shù)不變的情況下調(diào)整卷接機的針輥回絲量設(shè)定值。

      利用回歸預(yù)測模型計算出卷接機在不同針輥回絲量設(shè)定值下的實際回絲量。結(jié)果顯示,模型預(yù)測回絲量與實際測量回絲量間的差異最大為0.86%,最小僅為0.34%,預(yù)測的平均相對誤差<10%,表明該模型的預(yù)測準(zhǔn)確度較高,預(yù)測結(jié)果比較理想。因此,在實際生產(chǎn)中,切換生產(chǎn)牌號后,可以利用預(yù)測模型計算出卷接機臺的實際回絲量,同時對應(yīng)調(diào)整卷接機的運行參數(shù),消除人工測量回絲量對卷接過程的影響,提高卷接生產(chǎn)效率,保證卷煙產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

      4 結(jié)論

      綜上所述,本文得出以下3個結(jié)論。1)在卷煙機運行穩(wěn)定的情況下,質(zhì)量短期標(biāo)準(zhǔn)偏差與實際回絲量具有統(tǒng)計學(xué)意義,。受煙支規(guī)格設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的影響,不同品牌煙支的質(zhì)量短期標(biāo)偏存在一定差異。2)回歸分析結(jié)果顯示,在卷接機正常運行的情況下,實際回絲量控制在42%左右有利于降低煙支質(zhì)量的短期標(biāo)準(zhǔn)偏差。3)煙支目標(biāo)質(zhì)量和針輥回絲量對實際回絲量有顯著影響。當(dāng)煙支目標(biāo)質(zhì)量發(fā)生變化時,需要對針輥回絲量進(jìn)行調(diào)整,以滿足卷接機的實際供絲需求,從而使煙支質(zhì)量得到穩(wěn)定控制。

      參考文獻(xiàn)

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      通信作者:殷曉露(1987-),女,四川成都人,本科,助理工程師,研究方向為卷煙工藝質(zhì)量。

      電子郵箱:205266@qq.com。

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