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      某乘用車前排電動座椅異響問題研究與解決

      2022-07-06 03:41:54陳述
      時代汽車 2022年14期
      關(guān)鍵詞:滑軌絲桿異響

      陳述

      佛吉亞(柳州)汽車座椅有限公司 廣西柳州市 535000

      1 引言

      汽車的NVH(Noise Vibration Harshness),即噪聲、振動和聲振粗糙度,是衡量汽車制造質(zhì)量的重要指標(biāo)。對汽車的NVH 進(jìn)行深入研究,并提出解決方案來降低NVH,可以提升整車性能和駕乘舒適性。隨著消費(fèi)水平不斷提高,乘用車座椅逐漸轉(zhuǎn)向電動化。作為整車內(nèi)飾中零件數(shù)量及體積最大的零部件,汽車座椅舒適性設(shè)計在車輛開發(fā)中處于非常重要的地位。

      2 乘用車電動座椅介紹

      2.1 乘用車電動座椅結(jié)構(gòu)說明

      常見電動座椅一般為6 向電動座椅,主要由4 向電動坐盆、2 向電動靠背、頭枕、發(fā)泡、面套等部件組成。2 向電動靠背運(yùn)動機(jī)構(gòu)相對簡單,4 向電動坐盆包含電動滑軌前后滑動機(jī)構(gòu)、電動調(diào)高機(jī)構(gòu),由于坐盆支撐乘客的體重,加上調(diào)節(jié)時有相對運(yùn)動,容易產(chǎn)生異響。

      影響汽車座椅異響的主要因素有接觸型面、結(jié)構(gòu)設(shè)計、裝配精度、尺寸公差;本文通過對某乘用車電動座椅開發(fā)及量產(chǎn)過程中常見的異響模式進(jìn)行分析,提出相應(yīng)的解決方案,可為后續(xù)車型類似結(jié)構(gòu)提供經(jīng)驗借鑒。

      2.2 乘用車座椅異響原理及分類

      根據(jù)產(chǎn)生原理的不同,異響可以分為三:

      1)摩擦聲:物體之間相互摩擦所產(chǎn)生的聲音。物體材質(zhì)不同,摩擦聲亦有差異。

      2)振動聲:物體共振或者結(jié)構(gòu)性振動所產(chǎn)生的聲音。

      3)敲擊聲:兩相鄰物體之間相互撞擊所發(fā)出的聲音,例如“咔噠”、“噠噠”、“叮?!钡炔贿B續(xù)聲音。

      根據(jù)發(fā)生部位的不同,異響可分為靠背異響、滑軌異響、坐墊異響、頭枕異響等。

      3 電動座椅異響問題研究

      3.1 座椅前后滑動異響

      異響問題描述:車輛靜態(tài)檢查座椅前后滑動過程中,經(jīng)過某個特定位置時座椅存在卡頓異響,影響乘坐體驗。

      異響原因分析:座椅的電動坐盆水平前后移動由水平電機(jī)驅(qū)動,通過兩根軟軸與兩側(cè)的電動滑軌連接。電動滑軌內(nèi)部通過斜齒輪與長絲桿的嚙合,驅(qū)動滑軌的上下軌進(jìn)行滑動。

      故障件座椅滑動產(chǎn)生的異響在某個特定位置產(chǎn)生,判斷為滑軌內(nèi)部問題,拆下滑軌組件進(jìn)行拆解分析,拆解后看到滑軌齒輪箱內(nèi)斜齒輪無異常,單獨(dú)轉(zhuǎn)動齒輪箱異響仍然存在。

      拆解齒輪箱,絲桿上發(fā)現(xiàn)有異物,擦拭后仍有痕跡存在,且觸摸有明顯凸起,表面絲桿在母軌底側(cè)方口處受損,受損處呈現(xiàn)黑色,如圖1,導(dǎo)致單向滑動異響。

      圖1 受損示意圖

      分析電動坐盆裝配過程,無類似異物進(jìn)入滑軌風(fēng)險。將絲桿做物理性能檢測,材質(zhì)合格。到滑軌供應(yīng)商處檢查滑軌生產(chǎn)過程,發(fā)現(xiàn)絲桿焊接工裝定位塊由于焊接過程電流回路的影響,定位塊存在燒傷磨損,絲桿裝夾后0.25mm 的塞尺可以通過,如圖2,正常定位塊0.02mm 的塞尺無法通過,如圖3,絲桿與定位塊間有較大間隙,產(chǎn)生晃動,絲桿容易損壞,為產(chǎn)生異響的主要原因。

      圖2 故障件示意圖

      圖3 正常件示意圖

      改進(jìn)措施:一是在絲桿焊接工裝定位塊及安裝螺釘處增加絕緣塊,二是在首件檢查中增加對絲桿安裝面進(jìn)行間隙檢查。

      3.2 座椅前后滑動顫音異響

      異響問題描述:車輛靜態(tài)檢查時座椅前后滑動過程中座椅發(fā)出較明顯、共振顫音的異響。

      異響原因分析:查看故障件發(fā)現(xiàn)電動坐盆馬達(dá)支架上的軟軸套管在軟軸轉(zhuǎn)動時,跟著軟軸轉(zhuǎn)動,套管與馬達(dá)支架摩擦,產(chǎn)生了共振異響,如圖4。測量各零件的尺寸,符合圖紙要求,分析為結(jié)構(gòu)設(shè)計問題。

      圖4 馬達(dá)支架組件

      流出原因分析:電動坐盆噪音檢測為自動靜音房檢測,噪音合格放行標(biāo)準(zhǔn)為小于50db。查看追溯系統(tǒng)中故障件電動坐盆噪音檢查記錄,向前滑動噪音檢測值為43db,向后滑動噪音檢測值為49.5db,都在合格標(biāo)準(zhǔn)線內(nèi)。但是前后滑動噪音存在較大差值,用戶感知明顯,不能接受。

      解決措施:為了解決該異響問題,考慮設(shè)計上對軟軸套管結(jié)構(gòu)增加固定限位,即在電機(jī)端頭增加3 個筋條,如圖5,套管裝配時被筋條限位,使得套管無法轉(zhuǎn)動,消除轉(zhuǎn)動異響。為了解決靜音房噪音檢測識別不出差異問題,對靜音房檢測程序進(jìn)行修改,針對前后滑動時的噪音差增加設(shè)置最大差值不超過4db 的檢測判定放行條件,如圖6。當(dāng)檢測出的前后滑動噪音差值超過4db 時,系統(tǒng)判定不合格。員工將電動坐盆貼不合格標(biāo)識,隔離返修,避免缺陷流出。

      圖5 增加筋條

      圖6 靜音檢測增加差值判斷

      3.3 座椅往后滑動異響

      異響問題描述:前排副駕駛電動座椅向前調(diào)節(jié)到1/3 行程時異響,影響乘客感受。

      異響原因分析:經(jīng)過在車輛上互換驗證,異響不能消除。進(jìn)一步分析異響位置為左側(cè)滑軌后端腳蓋與滑軌內(nèi)軌干涉,滑軌滑動過程中頂開腳蓋,腳蓋回彈產(chǎn)生異響。

      座椅上標(biāo)準(zhǔn)白車身查看,定位銷進(jìn)孔后,查看前后四個基準(zhǔn)面的貼合情況:1)、后端2 個基準(zhǔn)面間隙為0 貼合;2)、前端內(nèi)側(cè)滑軌基準(zhǔn)面間隙為0.35mm;3)、前端外側(cè)滑軌基準(zhǔn)面間隙為0.2mm。以上結(jié)果符合車身間隙小于0.5mm 的標(biāo)準(zhǔn),說明座椅安裝面合格。

      座椅上標(biāo)準(zhǔn)白車身未擰螺栓前,目測后端滑軌孔位與車身固定孔有偏移不居中,如圖7;用電槍擰緊滑軌過程,滑軌目測有扭曲變形(Y 向)。在前端擰緊、后端未擰的情況下,電檢調(diào)節(jié)不異響;在前端擰緊、后端擰緊的情況下,電檢調(diào)節(jié)異響。調(diào)節(jié)過程聽聲音,異響源從內(nèi)側(cè)滑軌后端發(fā)出,如圖8。查看有干涉風(fēng)險的只有滑軌腳蓋,取下滑軌腳蓋后,電檢調(diào)節(jié)不異響。

      圖7 后端安裝孔偏

      圖8 擠壓位置回彈

      進(jìn)一步分析為坐盆側(cè)板安裝面不平,導(dǎo)致與滑軌安裝后受應(yīng)力發(fā)生扭曲,帶動滑軌安裝孔Y 向偏差。坐盆滑軌安裝孔為14mm,檢具安裝孔定位銷尺寸為12mm,無法有效識別安裝孔偏問題。

      結(jié)論:異響零件為內(nèi)側(cè)滑軌后端腳蓋;1、異響方式為滑軌內(nèi)滑動軸擠壓腳蓋過程,在滑動過后,腳蓋回彈的響聲;2、滑動軸擠壓腳蓋是因滑軌孔偏,擰緊后滑軌扭曲,導(dǎo)致極端情況下影響滑軌軸與腳蓋的貼合間隙為0;3、側(cè)板安裝面平面度不合格,導(dǎo)致安裝孔偏。

      解決措施:對坐盆側(cè)板模具進(jìn)行檢查整改,優(yōu)化提升側(cè)板滑軌安裝面平面度;加大坐盆檢具定位銷尺寸,下線后100%上檢具檢測安裝孔。

      3.4 座椅調(diào)高卡頓異響

      異響問題描述:駕駛員乘坐在座椅上,調(diào)節(jié)高度時,座椅在某個特定位置有卡頓異響,影響乘客感受。

      異響原因分析:查看故障電動座椅,異響處為調(diào)高電機(jī)與齒板嚙合存在間隙,電機(jī)轉(zhuǎn)動時,產(chǎn)生滑齒卡頓現(xiàn)象,造成異響。目前裝配未按標(biāo)準(zhǔn)工藝執(zhí)行,采用氣槍一次性擰緊,導(dǎo)致扭矩不受控(標(biāo)準(zhǔn)為10±1Nm),拆解失效件發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重超標(biāo)(>20Nm)及扭矩不足(接近0Nm)兩種狀態(tài);調(diào)高電機(jī)安裝輔助壓緊借用現(xiàn)有工裝,如圖9,但由于坐盆存在差異,輔助壓緊工裝需微調(diào)才能使用,調(diào)整未完成,導(dǎo)致樣件階段均為人力推緊裝配,出現(xiàn)間隙不穩(wěn)定且未針對間隙進(jìn)行晃動測量。

      圖9 壓緊工裝

      解決措施:微調(diào)壓緊工裝,裝配調(diào)高電機(jī)時用壓緊工裝將電機(jī)與齒板的間隙消除,再用電槍將電機(jī)安裝牢固,確保安裝扭矩。

      圖10 異響位置

      3.5 座椅路試動態(tài)異響

      異響問題描述:車輛下線路試經(jīng)過扭曲路時,駕駛員座椅發(fā)出金屬碰撞的異響聲。

      異響原因分析:查看故障座椅,電動坐盆調(diào)高機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動部位處存在間隙,晃動座椅間隙明顯。拆下電動坐盆骨架做進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)電動坐盆調(diào)高四連桿機(jī)構(gòu)的前提升連桿處存在間隙晃動,實測連接的臺階螺栓臺階尺寸為14.85mm,標(biāo)準(zhǔn)15.1-0.08mm,螺栓臺階偏小,造成座盆松動。

      解決措施:分選庫房螺栓尺寸,通知供應(yīng)商對螺栓臺階處尺寸進(jìn)行整改控制。

      4 結(jié)束語

      隨著經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,消費(fèi)者對汽車品質(zhì)要求進(jìn)一步提高,車內(nèi)座椅等內(nèi)飾件與客戶直接接觸,產(chǎn)品異響問題極大影響消費(fèi)者駕乘體驗,座椅等內(nèi)飾件廠家需重點關(guān)注解決產(chǎn)品異響問題,提升客戶滿意度。本文通過對幾種電動座椅常見異響問題進(jìn)行研究分析,提出解決方案,改善座椅異響問題,提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高用戶乘坐座椅的舒適度與滿意度。

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