顧 飛
摘要:轉(zhuǎn)向節(jié)機(jī)構(gòu)不對(duì)稱,導(dǎo)致機(jī)加工后內(nèi)徑尺寸橢圓變差大;通過退火處理,消除毛坯鑄造應(yīng)力,達(dá)到工件綜合性能及尺寸要求。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)向節(jié)內(nèi)孔橢圓 解決
1 問題描述
轉(zhuǎn)向節(jié)材料:QT450-10,表面噴丸強(qiáng)化處理?,F(xiàn)加工工藝為:如圖1示:鏜φ82-0.078mm內(nèi)孔,再以內(nèi)孔定位,套車外徑。問題點(diǎn):鏜孔完成后,內(nèi)孔尺寸合格,橢圓0.01mm,套車后測(cè)量?jī)?nèi)孔尺寸,橢圓0.03-0.045mm。為便于查找變差點(diǎn)和數(shù)據(jù)分析,在內(nèi)孔的內(nèi)外側(cè)和垂直方向上分為4個(gè)部位,對(duì)稱方向上的8點(diǎn)作為測(cè)量?jī)?nèi)徑的測(cè)量點(diǎn),分別為A、B、C、D。見示意圖2。
抽取5套(左右各5件),使用測(cè)量工具:內(nèi)徑千分表,精度:0.001。尺寸見表1。
通過表1數(shù)據(jù)和折線圖顯示,尺寸主要變差點(diǎn)在B部位,且左右件變差部位一致。
2 原因分析
2.1 化學(xué)成分及金相分析:檢測(cè)工件化學(xué)成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化學(xué)成分符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。金相分析:如圖,基體組織:鐵素體,珠光體≤25%,符合產(chǎn)品要求。浸蝕方法:4%硝酸酒精溶液。
2.2 結(jié)構(gòu)分析:見圖3、圖4所示,鑄造結(jié)構(gòu)工藝性分析,Y—Y方向結(jié)構(gòu)不對(duì)稱;單邊加工量4.5-5.5mm,加工量大。
根據(jù)以上現(xiàn)狀分析,由于鑄件結(jié)構(gòu)不對(duì)稱,鑄造過程中,各部分的冷卻速度不同,在同一時(shí)期內(nèi)鑄件各部分的收縮不一致。但鑄件各部分彼此相連,互相制約,不能自由收縮,因而產(chǎn)生熱應(yīng)力。經(jīng)切削加工后,應(yīng)力釋放,是造成內(nèi)孔橢圓變差的主要原因。為解決橢圓大的問題,通過熱處理方式,對(duì)鑄造毛坯進(jìn)行退火處理,成功解決了這個(gè)問題。
3 熱處理工藝
將工件隨爐緩慢加熱到Ac1以下的溫度,約600±10℃,經(jīng)4-6小時(shí)保溫,隨爐緩慢冷卻至250-300℃出爐空冷。見圖5
4 試驗(yàn)結(jié)果
4.1 對(duì)退火后的工件進(jìn)行機(jī)加工:鏜孔、套車外圓后,檢測(cè)內(nèi)孔尺寸,見表2。數(shù)據(jù)表明,工件通過退火處理,橢圓明顯減小。
4.2 金相分析:對(duì)退火后的轉(zhuǎn)向節(jié)進(jìn)行金相分析,組織如圖示,基體組織:鐵素體,珠光體≤25%,符合產(chǎn)品要求。
浸蝕方法:4%硝酸酒精溶液。
5 結(jié)論
生產(chǎn)實(shí)踐證明,球墨鑄鐵轉(zhuǎn)向節(jié)經(jīng)退火處理后再進(jìn)行機(jī)械加工,有效的控制了工件的加工應(yīng)力,橢圓明顯減小,且基體組織合格,保證了產(chǎn)品品質(zhì)。
參考文獻(xiàn):
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