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      萊鋼1500mm寬帶延跨鋼卷運(yùn)輸系統(tǒng)電氣控制改造

      2010-08-25 08:20:54
      設(shè)備管理與維修 2010年2期
      關(guān)鍵詞:鋼卷運(yùn)輸系統(tǒng)編碼器

      周 東

      作者通聯(lián):萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司板帶廠 山東萊蕪市 271104

      E-mail:lgzhoudong@126.com

      一、萊鋼1500mm寬帶延跨鋼卷運(yùn)輸系統(tǒng)

      1.主要設(shè)備

      該運(yùn)輸系統(tǒng)為后期配套工程,由大連重工2007年設(shè)計(jì)制造,主要是接收原運(yùn)輸系統(tǒng)的鋼卷并送至成品發(fā)貨區(qū)域,主要設(shè)備見圖1。

      圖1 鋼卷運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)備組成

      (1)步進(jìn)梁為液壓步進(jìn)式驅(qū)動,升降和平移分別采用電磁換向閥和比例閥控制。步進(jìn)梁步距控制時序?yàn)榈却恢谩【砥揭啤仙\(yùn)卷平移→下降→返回等待位置。8個接近開關(guān)進(jìn)行步進(jìn)梁等待位置、取卷減速、取卷停止、上升位置、運(yùn)卷減速等信號檢測。

      (2)運(yùn)輸鏈將前一個步進(jìn)梁上鋼卷逐步運(yùn)送至下一個步進(jìn)梁。1#、2#運(yùn)輸鏈各由1臺75kW的YTSP315S-6型交流變頻電機(jī)驅(qū)動,采用110kW西門子6SE7032-1EG60變頻器,V/F控制模式。

      2.存在的問題

      (1)步進(jìn)梁。①升降用電磁換向閥流量不易控制,導(dǎo)致機(jī)械沖擊過大,檢測信號不穩(wěn)定。②步進(jìn)梁平移過程中振動,造成平移位置檢測用接近開關(guān)信號不穩(wěn)定,鋼卷在運(yùn)卷過程中掉落,影響生產(chǎn)。

      (2)傳輸鏈。①電機(jī)V/F控制模式在低速運(yùn)行時電壓調(diào)整困難,調(diào)速范圍小,不能精確控制電機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速。運(yùn)輸鏈所帶鋼卷負(fù)載大且低速運(yùn)行,電機(jī)頻繁出現(xiàn)過流故障。②1#、2#運(yùn)輸鏈各有19個鋼卷支架,滿載狀態(tài)下負(fù)載重,其停止位置和定位檢測采用接近開關(guān),由于機(jī)械設(shè)計(jì)原因,設(shè)備運(yùn)行中振動大,接近開關(guān)檢測距離小,頻繁出現(xiàn)運(yùn)輸鏈不到位或超行程,影響運(yùn)卷,存在掉鋼卷的安全隱患。

      (3)系統(tǒng)未設(shè)計(jì)和原運(yùn)輸系統(tǒng)的信息交換、控制,鋼卷運(yùn)輸上下工序銜接僅依靠兩個操作臺人員口頭確認(rèn),增大操作難度和危險性,影響運(yùn)輸節(jié)奏。

      由于上述問題,延跨鋼卷運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)的手動/半自動/自動3種工作模式,目前只能采取手動操作,操作人員和維護(hù)人員勞動強(qiáng)度大。為此,決定對系統(tǒng)進(jìn)行改造。

      二、系統(tǒng)改造

      1.步進(jìn)梁

      (1)將步進(jìn)梁升降改用Rexroth公司ZDR 6 DP0-45/40YMV W80型比例伺服閥控制。比例閥可按輸入電氣信號連續(xù)、按比例的遠(yuǎn)距離控制油液壓力、流量和方向,一般具有壓力補(bǔ)償性能,確保輸出壓力和流量不受負(fù)載變化影響。利用軟件編程中功能塊,對比例伺服閥給定增加斜坡控制,通過4~20mA輸出信號改變比例閥閥口開度,從而平滑控制輸出流量,提高了設(shè)備的運(yùn)行精度和穩(wěn)定性,保證了檢測信號可靠穩(wěn)定。

      (2)采用美國BANNER LT3PILV型激光測距傳感器(輸入電壓DC 24V,輸出信號4~20mA)檢測步進(jìn)梁平移液壓缸行程??刂葡到y(tǒng)采集傳感器輸出信號即可準(zhǔn)確判斷步進(jìn)梁平移取卷、運(yùn)卷位置,實(shí)現(xiàn)步進(jìn)梁步距可靠控制和信號跟蹤。而且激光測距傳感器檢測液壓缸實(shí)際行程,不受步進(jìn)梁平移時產(chǎn)生的振動偏差影響,穩(wěn)定性好,控制精度高。

      2.運(yùn)輸鏈

      (1)電機(jī)改為速度矢量閉環(huán)控制模式。①矢量控制變頻調(diào)速模式是將交流電機(jī)等效為直流電機(jī),分別對速度,磁場兩個分量進(jìn)行獨(dú)立控制,調(diào)速范圍大,響應(yīng)速度快,適于電機(jī)頻繁加、減速運(yùn)行情況。②電機(jī)速度反饋。保持變頻器配置和軟件程序不變,在1#、2#運(yùn)輸鏈電機(jī)非負(fù)荷端分別增裝1套倍加福RNI58N-0BAK1R61N-1024型速度編碼器,通過屏蔽電纜連接至變頻器X103:23-28(速度反饋輸入端子),采集電機(jī)實(shí)際速度。③參數(shù)設(shè)置和電機(jī)辨識。將電機(jī)控制模式參數(shù)P100=1改為P100=4(速度矢量閉環(huán)控制);通過參數(shù) P130=11,P151=1024 設(shè)置編碼器類型及每轉(zhuǎn)脈沖數(shù);自動設(shè)置參數(shù)和電機(jī)識別P115=2(電機(jī)靜止?fàn)顟B(tài)識別),電流調(diào)節(jié)器參數(shù) P283(增益)、P284(積分時間)自動設(shè)置;P115=4(計(jì)算電機(jī)模型“空載測量”),P103(電機(jī)勵磁電流),P120(電機(jī)電感自動調(diào)整);P115=5(計(jì)算電機(jī)模型“調(diào)節(jié)器優(yōu)化”),速度調(diào)節(jié)器P235(增益)、P240(積分時間)自動設(shè)置。

      (2)采用編碼器定位檢測。經(jīng)過充分論證,分別在1#、2#運(yùn)輸鏈電機(jī)減速機(jī)端安裝1輸出軸,用于固定瑞士宜科公司EAM58G10-GS6XPCR-8192 SSI型絕對值型編碼器(圖1虛線框),通過屏蔽電纜分別連接至PLC模擬量模塊。程序?qū)⒕幋a器讀數(shù)和運(yùn)輸鏈每運(yùn)送1支鋼卷的步距距離進(jìn)行對應(yīng),現(xiàn)場測量運(yùn)輸鏈每運(yùn)送1支鋼卷的實(shí)際步距距離為4.8m,對應(yīng)編碼器讀數(shù)為10930。軟件設(shè)計(jì)運(yùn)輸鏈電機(jī)運(yùn)行速度為梯形控制,初始速度以一定斜率加速到設(shè)定速度運(yùn)行,編碼器實(shí)際值與步距距離(對應(yīng)10930)比較,若變化率<0.3%,則速度降低以一定斜率減速到停止位置,實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸鏈自動停止和準(zhǔn)確定位。程序設(shè)計(jì)見圖2。

      3.網(wǎng)絡(luò)化控制

      基于SIEMEN控制技術(shù),采用SIMATIC NET工業(yè)以太網(wǎng)和原生產(chǎn)線運(yùn)輸系統(tǒng)PLC540主站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通信和數(shù)據(jù)交換。鋼卷運(yùn)輸系統(tǒng)自動化網(wǎng)絡(luò)分為兩級(圖3):①以太環(huán)網(wǎng)。由PLC610主站、8CS HMI、9CS HMI組成。②DP網(wǎng)。軟件編程通過發(fā)送、接收功能塊完成控制字和狀態(tài)字的發(fā)送和接受,PLC540主站和PLC610主站實(shí)施網(wǎng)絡(luò)信息交換后,鋼卷運(yùn)送到步進(jìn)梁后面回轉(zhuǎn)臺,回轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)到位自動發(fā)送控制信號位,觸發(fā)延跨鋼卷運(yùn)輸系統(tǒng)1#步進(jìn)梁自動運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)鋼卷全區(qū)域自動運(yùn)輸。

      圖2 程序設(shè)計(jì)框圖

      三、改造效果

      2008年6月鋼卷運(yùn)輸系統(tǒng)完成改造、調(diào)試,經(jīng)過運(yùn)行,各項(xiàng)性能指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)要求。

      (1)減緩了對機(jī)械設(shè)備的慣性沖擊,系統(tǒng)故障率降低70%,作業(yè)率提高25%。

      (2)鋼卷運(yùn)輸步距控制和自動定位控制可靠準(zhǔn)確,鋼卷運(yùn)輸系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全自動控制,產(chǎn)量提升40t/h。

      (3)備件更換率明顯降低,月節(jié)約備件費(fèi)用1.8萬余元。

      (4)運(yùn)輸鏈電機(jī)通過參數(shù)設(shè)置,電機(jī)靜態(tài)、動態(tài)識別后,系統(tǒng)響應(yīng)特性快,運(yùn)行電流波動范圍<5%,過流故障消除。

      1 王大海、段方民、王峰.步進(jìn)梁式加熱爐鋼坯定位控制系統(tǒng)[J].冶金自動化,2004(4)

      2 孫平.PLC步進(jìn)定位控制系統(tǒng)[J].電工技術(shù),2002(2)

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