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      烏魯瓦提水電廠2#發(fā)電機(jī)定子線圈下沉處理

      2010-09-03 06:23:44西爾艾力羊紹軍
      中國水能及電氣化 2010年4期
      關(guān)鍵詞:鐵芯繞組定子

      西爾艾力 羊紹軍

      (烏魯瓦提水力發(fā)電廠,新疆 和田 848000)

      一、概 況

      烏魯瓦提水電廠共安裝4臺混流式水輪發(fā)電機(jī)組,裝機(jī)容量4×15MW,保證出力16.5MW,多年平均發(fā)電量1.97億kW?h。使用的是HLJF2511-LJ-1620型水輪機(jī)及SF15-14/3250型發(fā)電機(jī),額定轉(zhuǎn)速428.6r/min。定子繞組為迭繞組,采用B級絕緣,股線采用雙玻璃絲包扁銅線(SBEB-40/130),主絕緣采用多層迭包的環(huán)氧粉云母帶,在主絕緣外面平包一層玻璃布帶,再在外面刷一層防暈漆。定子槽楔數(shù)Z=144,極數(shù)2P=14,相數(shù)m=3,每極每相槽數(shù)3×(3/7),并聯(lián)數(shù)2,循環(huán)序數(shù)列為3434343,按順時針方向(從接線端看),跨距y=9,磁場旋轉(zhuǎn)方向為順時針。

      二、問題的發(fā)現(xiàn)

      2#機(jī)組于2000年12月4日正式投產(chǎn)運(yùn)行,2005年進(jìn)行第一輪A級檢修,到至今運(yùn)行情況正常,未出現(xiàn)任何異常情況。2009年11月進(jìn)行的第二輪A級檢修中,對定子進(jìn)行清掃檢查時發(fā)現(xiàn)個別槽楔松動,根據(jù)上次大修噴漆漆面痕跡計算,線棒與槽楔的垂直距離上大部分線圈下沉約10mm左右,但整個線圈在定子鐵芯兩端伸出槽口部分距離大致相等,無明顯差別。線圈與端箍綁扎繩松動較為明顯,線圈間工字間隔片綁扎繩有約1/3松動,槽楔綁扎繩有明顯松動。同時,再對其他機(jī)組進(jìn)行了簡單的檢查,均存在不同程度的下沉,屬于共性問題,初步確定為定子槽楔松動所致?,F(xiàn)場組織技術(shù)討論認(rèn)為:定子線圈下沉較多,若不及時進(jìn)行處理將會造成定子線棒繼續(xù)下移,最終導(dǎo)致定子線棒間絕緣降低、引起定子線圈燒毀的事故??紤]到機(jī)組安全運(yùn)行,按照發(fā)現(xiàn)問題及時處理的原則,決定利用大修機(jī)會進(jìn)行處理。

      三、線圈下沉原因分析

      線圈下沉的原因比較多,比較常見的有:

      1.機(jī)型原因

      由于該廠定子繞組設(shè)計為雙層迭繞組,線槽比較深,底層線圈安裝后才安裝面層線圈。底層線圈與面層線圈在線槽之間的夾角很難做到完全一致,會有一定的偏差。即使安裝時槽楔打的再緊,機(jī)組在運(yùn)行一段時間后,由于運(yùn)行時產(chǎn)生的溫度,也會使線圈絕緣有一定的軟化,再加上機(jī)組在運(yùn)行時定子線圈的磁拉力作用,導(dǎo)致線圈兩個直線邊的夾角與鐵芯槽的夾角慢慢重合,使線圈的面層、底層在槽內(nèi)基本處于同一直線,其高度也比原來高度略有降低,槽楔槽型變松動。經(jīng)多方咨詢,該類深槽型機(jī)組在運(yùn)行一段時間都存在一定程度的類似槽楔松動的現(xiàn)象。

      2.線圈與端匝間的綁扎繩不夠緊密

      因為綁扎繩為Φ6滌玻繩,其中間部分為玻璃絲纖維,其主要承受拉力的外層則是網(wǎng)狀滌綸纖維,該纖維本身就具有一定的延伸性,如在綁扎時緊度略為差一些,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時溫度達(dá)到一定程度時,緊固力就會下降,無法托起失去槽楔固定線圈的重量。

      3.機(jī)組的機(jī)械及電磁振動

      機(jī)組在電廠安裝時,其幾何中心線與水平線等都不可能絕對達(dá)到要求,所以安裝規(guī)程會允許有一定的偏差值,允許機(jī)組在運(yùn)行時有一定的振幅,這種振幅也可能造成線圈松動導(dǎo)致下沉。

      4.機(jī)組運(yùn)行情況

      2005、2006年該廠進(jìn)行了4臺機(jī)組大修,大修中沒有發(fā)現(xiàn)槽楔松動,本次發(fā)現(xiàn)的4臺機(jī)組線圈下沉中2#、3#機(jī)組下沉量較大,都在10mm左右,而2006年大修的1#、4#機(jī)組線圈下沉在5mm左右。2006年8月前和田電網(wǎng)與新疆主電網(wǎng)沒有聯(lián)網(wǎng),機(jī)組在電網(wǎng)中承擔(dān)著調(diào)頻作用,由于網(wǎng)架比較薄弱、電網(wǎng)剛剛實(shí)現(xiàn)農(nóng)網(wǎng)改造,經(jīng)常出現(xiàn)跳閘甩負(fù)荷情況,電網(wǎng)沖擊較多。2006年實(shí)現(xiàn)110kV弱連接后,電網(wǎng)沖擊次數(shù)有所減少,但是偶爾也會發(fā)生,每次的沖擊都會在線圈上產(chǎn)生很大的瞬間磁拉力,磁拉力作用使線圈產(chǎn)生巨大的震動,會使線圈之間的槽楔松動。查閱機(jī)組運(yùn)行歷史記錄,該廠機(jī)組2006年前滿負(fù)荷運(yùn)行時間不多,停運(yùn)時間超過運(yùn)行時間。2006年起機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時間較多,2009年連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行時間超過5個月,機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時的電網(wǎng)沖擊對線圈影響最大。

      5.其他

      當(dāng)機(jī)組發(fā)電并網(wǎng)時非同期或操作不當(dāng)都有可能造成機(jī)組承受沖擊,從而導(dǎo)致線圈下沉。雖然該廠并未出現(xiàn)過誤操作、非同期并網(wǎng)等情況,每次并網(wǎng)都是靠自動準(zhǔn)同期裝置來完成,但是電壓、頻率也不可能完全一致,始終存在一定誤差。

      綜上分析,機(jī)型設(shè)計和機(jī)組運(yùn)行方式是引起槽楔松動使線圈整體下沉的兩個主要原因。

      四、處理過程

      該廠針對槽楔松動的共性問題,經(jīng)現(xiàn)場檢查后,制訂了切實(shí)可行的兩種處理方案,并嚴(yán)格按照所制定的方案進(jìn)行處理。一是對個別下沉嚴(yán)重并可能影響今后運(yùn)行正常的線圈進(jìn)行加熱提升后打緊槽楔;二是對下沉在允許范圍內(nèi)的,直接打緊槽楔。

      1.加熱提線圈

      線圈之間的絕緣加熱后會變得柔軟,絕緣層不會被破壞,反而在常溫下線圈絕緣比較脆弱,不加熱進(jìn)行的任何提升,都會破壞絕緣層。因此,要對線圈進(jìn)行加熱提升后,再進(jìn)行打緊槽楔工作。

      (1)用2只10t千斤頂、1塊20×1000×300絕緣板,在需要提升的線圈下端固定千斤頂,鏟除槽楔綁扎繩,打出槽楔。

      (2)準(zhǔn)備加熱設(shè)備:選擇600A直流電焊機(jī),根據(jù)線圈8根2.8×7.5雙玻璃絲包扁銅線的規(guī)格準(zhǔn)備10根35mm2焊把線作為輸入輸出導(dǎo)線。

      (3)接線:為了準(zhǔn)確掌握所加電流量,選用500A分流器配合75MV伏特表來監(jiān)視電流,如圖1。

      (4)加熱試驗:鏟除引線絕緣,焊開連接點(diǎn),通入500A直流電,待線圈溫度升至約80℃時,翻出面層線。利用機(jī)座上端鋼管做支撐,在線圈鼻部穿入綁扎繩,并用槽楔插入其中旋轉(zhuǎn),根據(jù)手感慢慢抬起線圈,效果不明顯,只能提升1~2mm。

      2.重新打緊槽楔

      (1)現(xiàn)場仔細(xì)檢查,根據(jù)以下情況決定,是否采用打緊槽楔不讓線圈繼續(xù)下沉的方案。

      圖1 用分流器配合伏特表掌握所加電流量

      ①線圈的直線段還在鐵芯里面。按照電機(jī)學(xué)理論,有效做功的是鐵芯中的線圈,該線圈可以產(chǎn)生磁場,超出鐵芯的線圈不能產(chǎn)生磁場,也就是說這段線圈沒有作用。所以只要保證線圈不再繼續(xù)下沉,直線段在鐵芯中,不會對機(jī)組處理造成影響。

      ②定子線圈的爬電距離大于制造廠經(jīng)驗規(guī)定值100mm,滿足運(yùn)行要求。

      ③定子線圈上、下端直線段部分距離誤差滿足制造廠經(jīng)驗規(guī)定值20%左右。

      鑒于以上分析,線圈下沉在允許范圍內(nèi),只要采取打緊槽楔等防范措施,不讓線圈繼續(xù)下沉,就對機(jī)組安全運(yùn)行不會有影響,重新打緊槽楔的方案是可行的也是安全的。

      (2)打緊槽楔

      將原來的所有槽楔進(jìn)行空啞聲檢查,作好記錄,線圈下面放好可靠支撐物后,將原來的槽楔更換合適的墊條,重新打緊。

      更換墊條時有以下注意事項:

      ①打進(jìn)槽楔前,槽內(nèi)應(yīng)用干燥的壓縮空氣吹凈,不可在槽內(nèi)留有墊條碎屑等雜物。

      ②打出與打進(jìn)槽楔時,應(yīng)特別注意防止損壞線圈。

      ③打槽楔時,應(yīng)注意通風(fēng)溝的方向,槽楔不應(yīng)凸出鐵芯,槽楔下墊條伸出槽口的長度不得超越槽楔。

      ④槽楔應(yīng)與繞組及鐵芯齒槽配合緊密。

      ⑤槽楔打入后鐵芯上下端的槽楔應(yīng)無空隙;其余每塊有空隙的長度,不應(yīng)超過槽楔長度的1/2,否則應(yīng)加墊條塞實(shí)。

      ⑥繞組接頭的銀焊接頭的填料部分間隙,應(yīng)在0.05~0.2mm之間,焊料應(yīng)充實(shí),焊后表面應(yīng)光滑,無棱角、氣孔及空洞。

      ⑦修理槽楔時,先用比槽寬稍窄的層壓板墊頭頂住槽楔,然后再用木錘將槽楔打進(jìn)或打出。

      ⑧在槽楔下加墊條時,一定注意使線圈各處壓緊程度一致,這樣才能保證槽楔打進(jìn)后線圈緊固。

      3.打緊槽楔中的改進(jìn)

      (1)制作專用工具。為順利完成此次任務(wù),提高工作效率,現(xiàn)場進(jìn)行了改進(jìn),用磁極鍵制作寬度與槽楔寬度相同、長度不同的幾根專用工具,一頭開個有一定角度的口子(不論松還是打緊比較方便),與鐵榔頭配合使用,如圖2。

      圖2 打緊槽楔使用的專用工具

      (2)重新打緊槽楔時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有槽楔每根長250mm,要想打緊極為困難。借鑒汽輪發(fā)電機(jī)線圈槽楔規(guī)格,從打緊槽楔及提高工作效率考慮,除上下兩端槽楔維持原長度外,中間3根長度縮短一半(即每根長120mm)。并對槽楔的空啞聲作出了嚴(yán)格規(guī)定,即每根槽楔空啞聲控制在3/4之內(nèi)。

      3.清掃線圈、預(yù)防性試驗及刷漆

      定子線圈重新清掃后,按照《DL/T596-1996電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》要求,對定子線圈進(jìn)行直流電阻測試,絕緣電阻測試,交流耐壓試驗,直流耐壓及泄露試驗,試驗數(shù)據(jù)均在允許范圍之內(nèi)。按照要求底層使用氣干漆,表面再噴一層防霉絕緣漆。

      五、結(jié)束語

      該次檢修嚴(yán)格按照提前擬定的檢修方案進(jìn)行,雖然嘗試了加熱提線圈,但直流電焊機(jī)容量有限,溫升過快,繼續(xù)加熱容易破壞直流電焊機(jī)的絕緣,無法加熱到規(guī)定值,僅僅提升了2mm左右,全部線圈采用加熱提升,所需時間較長,現(xiàn)場沒有合適的加熱源,經(jīng)全面檢查分析后轉(zhuǎn)為打槽楔加固的辦法來固定定子線圈,處理過程中線圈絕緣沒有受損,絕緣情況良好,可靠通過了交流耐壓試驗,投入運(yùn)行正常。今后運(yùn)行中定期對線圈槽楔記號進(jìn)行檢查,特別是機(jī)組受到?jīng)_擊后應(yīng)進(jìn)行全面檢查,為3#機(jī)組線圈處理提供參考依據(jù)。

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