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      新型干法生產(chǎn)中的幾項(xiàng)小改措施

      2010-12-26 06:32:02胡正云杜濤林廷全
      四川水泥 2010年1期
      關(guān)鍵詞:煤管結(jié)皮熟料

      胡正云 杜濤 林廷全

      (四川省星船城水泥股份有限公司,四川 內(nèi)江641200)

      我公司有一條新型干法熟料生產(chǎn)線,由西安建筑科技大學(xué)設(shè)計(jì),主體設(shè)備為五級雙系列(五級為單系列)旋風(fēng)預(yù)熱器加半離線式分解爐,Φ3.2×50m回轉(zhuǎn)窯,NG-1300型水平推動(dòng)式篦冷機(jī),設(shè)計(jì)產(chǎn)量1200t/d。2004年投產(chǎn),從運(yùn)行幾年的情況來看,生產(chǎn)基本正常,但也存在一些亟待改進(jìn)的地方。在2008年10月一年一度的大修中,除了對存在故障的設(shè)備進(jìn)行維修及對損壞的耐火材料進(jìn)行修補(bǔ)外,還對分解爐噴煤管、C4B到分解爐的撒料臺、窯尾煙室縮口和熟料破碎系統(tǒng)等問題進(jìn)行了適當(dāng)改造。通過6個(gè)月的正常運(yùn)行,證明改造取得了較好的效果。

      1 存在問題

      (1)分解爐為半離線式,檢修之前,雖然三次風(fēng)閥門開度較大,但是分解爐的塌料現(xiàn)象仍然較為嚴(yán)重,且經(jīng)常結(jié)皮。C4B下料管的撒料臺側(cè)面看成梯形狀,撒料臺材質(zhì)采用的是1Crl8Ni9Ti耐熱鋼,用“V”形扒釘焊接于分解爐內(nèi)壁上,再用耐火澆注料進(jìn)行澆注成型。在檢修時(shí)打開分解爐“人孔門”檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)撒料臺磨蝕較為嚴(yán)重,導(dǎo)致撒料不均勻,物料不能充分分散,大塊或成團(tuán)的物料不能被三次風(fēng)托起,使物料在分解爐內(nèi)直沖向下,從分解爐底部塌料不斷向下排出,最多時(shí)一天可達(dá)10噸左右。

      (2)分解爐噴煤管噴嘴原為扁平狀,在檢修時(shí)發(fā)現(xiàn),由于受三次風(fēng)的沖刷較為嚴(yán)重,噴嘴的下部已經(jīng)被吹蝕掉了,造成噴出去的煤粉不能保持一定形狀,導(dǎo)致煤粉與物料的混合不均勻,煤粉不能在分解爐內(nèi)快速完全燃燒,與生料一同進(jìn)入混合室及C5內(nèi)繼續(xù)燃燒,造成C5出口溫度比分解爐溫度高,形成溫度倒掛現(xiàn)象(分解爐溫度一般在860℃左右,C5出口溫度一般在870~890℃)。

      (3)窯尾煙室與混合室之間的縮口為正方形,設(shè)計(jì)尺寸為1120mm×1120mm。檢修之前,發(fā)現(xiàn)縮口結(jié)皮較為嚴(yán)重,幾乎每個(gè)班都要用高壓水槍清理結(jié)皮,影響窯內(nèi)通風(fēng)。

      (4)由于原燃材料質(zhì)量的波動(dòng)及工況不穩(wěn)等各方面原因,窯內(nèi)結(jié)“大球”和“大圈”的現(xiàn)象頻繁,當(dāng)大球及大塊圈料進(jìn)入篦冷機(jī)破碎機(jī)入口處時(shí),很容易相互棚架在一起,將熟料破碎機(jī)上部堵死,造成篦床內(nèi)熟料厚度不斷增加,危害設(shè)備正常生產(chǎn),最后只能停窯處理。設(shè)計(jì)時(shí)在篦冷機(jī)的出口處留有1m2的檢修門,供停窯時(shí)檢修篦冷機(jī)或破碎機(jī)堵塞后捅堵用。之前每當(dāng)破碎機(jī)堵塞后,為了保證捅堵人員的安全,只能先停窯再打開檢修門,利用鋼釬和鐵錘等工具進(jìn)行處理。捅堵過程中,大塊熟料被敲碎后進(jìn)入熟料破碎機(jī),內(nèi)部熾熱的熟料塊常被破碎機(jī)內(nèi)部錘頭反擊從檢修門口射出,對捅堵人員的人身安全造成很大威脅。通常每次停窯捅堵時(shí)間大約在1小時(shí)左右,最長時(shí)可達(dá)2~3小時(shí),當(dāng)結(jié)球結(jié)圈比較嚴(yán)重時(shí),那么破碎機(jī)堵塞現(xiàn)象就頻繁發(fā)生,嚴(yán)重影響了窯系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

      2 改進(jìn)措施

      (1)由于分解爐撒料臺受物料的沖刷較為嚴(yán)重,待分解爐充分冷卻后才能進(jìn)行作業(yè),按照先焊接扒釘,再打澆注料,然后在澆注料上面墊上耐熱鋼板,待撒料臺成型且強(qiáng)度達(dá)到要求后才能使用,周期較長,影響窯系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

      這次檢修,為便于能夠及時(shí)快速修砌撒料臺,按照“抽屜式”的設(shè)計(jì)思路進(jìn)行改進(jìn):即用1Crl8Ni9Ti耐熱鋼做成“抽屜”的框架,框架內(nèi)焊接“Y”形扒釘,在“抽屜”內(nèi)打上耐火澆注料,這樣一個(gè)完整的“抽屜”就成了撒料臺,在分解爐原撒料臺位置開一個(gè)小門,分解爐內(nèi)壁用耐熱鋼和耐火澆注料做一個(gè)支撐撒料臺的三角裝置。更換時(shí),撒料臺可以從小門中抽出,然后用螺釘把撒料臺固定在小門上就可以了。這樣做的目的是:當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)撒料臺磨蝕嚴(yán)重時(shí),可以進(jìn)行快速更換,把損壞的撒料臺從小門中抽出來,更換備用的撒料臺,四周用石棉繩外加高溫澆注料進(jìn)行密封處理。這樣既節(jié)省了時(shí)間又減少了勞動(dòng)強(qiáng)度。

      (2)為了減小三次風(fēng)對分解爐噴煤管的沖刷,檢修時(shí)把噴煤管噴嘴改成圓口收縮形狀,噴嘴尺寸為Φ100,材質(zhì)為8mm厚的耐熱鋼,同時(shí)噴煤管內(nèi)增加四塊風(fēng)翅,風(fēng)翅與噴嘴壁之間的徑向夾角為15°。這樣改進(jìn)的目的在于:噴嘴內(nèi)加風(fēng)翅使噴出的煤粉保持一定的角度形成旋流狀態(tài),有利于分解爐內(nèi)煤粉(煙煤:熱值在5000大卡、揮發(fā)份在21%、水分1.5%、0.08mm篩余細(xì)度4.0%左右)的快速充分燃燒,使生料在分解爐內(nèi)快速分解,提高物料的分解率。同時(shí)圓口收縮狀的噴嘴受三次風(fēng)的沖刷磨蝕比扁平狀的噴嘴相應(yīng)小得多,有利于延長噴煤管的使用壽命。

      (3)窯尾煙室由于原來設(shè)計(jì)的尺寸過大,造成縮口處的風(fēng)速較低,物料易于沉積在縮口上方,導(dǎo)致結(jié)皮的經(jīng)常發(fā)生。在經(jīng)過多次理論計(jì)算并相互討論后,決定把尺寸由原來的1120×1120mm改為1070× 1070mm。使窯尾煙室的截面積減少,使截面風(fēng)速相應(yīng)增加,風(fēng)速大有利于在混合室形成“噴騰效應(yīng)”,可以有效地防止產(chǎn)生結(jié)皮。

      (4)為了減少破碎機(jī)堵塞次數(shù),降低停窯捅堵對生產(chǎn)的不利影響,檢修時(shí),在破碎機(jī)入口側(cè)壁處開設(shè)兩個(gè)便于打開的小方形“觀察孔”,尺寸為300× 300mm,改造前后對比圖見圖1所示?!坝^察孔”作好后,要求崗位工交接班必須檢查,或者中控人員發(fā)現(xiàn)破碎機(jī)電流波動(dòng)較大時(shí)馬上通知崗位人員進(jìn)行檢查處理。因觀察孔較小,發(fā)現(xiàn)有輕微堵塞的情況,可以直接通過觀察孔進(jìn)行在線作業(yè),且熟料飛濺出來的幾率很小,這樣就能及時(shí)有效地防止破碎機(jī)堵塞,把堵塞消除在萌芽之中,而且比原來開檢修門處理要安全得多。

      圖1 破碎機(jī)入口改造前后示意圖

      3 改進(jìn)效果

      對分解爐撒料臺、分解爐噴煤管以及窯尾煙室縮口和熟料破碎系統(tǒng)的改造,從運(yùn)行6個(gè)月的情況來看,效果較顯著。

      (1)煙室縮口尺寸改小后,系統(tǒng)負(fù)壓變化明顯,窯內(nèi)通風(fēng)量減少,分解爐通風(fēng)量加大了,窯尾煙室負(fù)壓由之前的-200Pa降到了-150Pa左右,分解爐負(fù)壓由之前的-400Pa升到了-500Pa左右,分解爐塌料過去每天最多10噸,檢修后基本沒有發(fā)生塌料的現(xiàn)象(偶有清理混合室時(shí)產(chǎn)生輕微塌料)。

      (2)分解爐噴煤管噴出的煤能與物料充分混合,分解爐中部溫度由過去的860℃升到了875℃左右,C5出口溫度由870~890℃也降到了870±10℃。煤粉在分解爐內(nèi)得到了充分的燃燒,入窯生料分解率由過去的88%升到了94%,且煤后燃現(xiàn)象得到了有效地解決。窯尾結(jié)皮現(xiàn)象明顯減輕,過去的每班都要用水槍的現(xiàn)象已經(jīng)更改為每班只需檢查、三天一清(一般只需用氣管清理即可)。

      (3)熟料破碎系統(tǒng)增設(shè)觀察孔,效果較為顯著。回轉(zhuǎn)窯因熟料破碎機(jī)堵塞而停窯的現(xiàn)象明顯減少:改進(jìn)前的6個(gè)月時(shí)間里因此原因停窯共發(fā)生了17次,共計(jì)停窯43小時(shí)。檢修改進(jìn)后的6個(gè)月時(shí)間里共發(fā)生了2次,共計(jì)停窯2.3小時(shí)。

      4 結(jié)束語

      通過以上幾項(xiàng)技改措施的實(shí)施,極大地改善了系統(tǒng)存在的問題,確保了系統(tǒng)的安全正常生產(chǎn)。窯系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)率由改進(jìn)前6個(gè)月統(tǒng)計(jì)的82%提高到了改進(jìn)后6個(gè)月的89.6%,效果明顯。

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