■ 黃志高 彭禹生
黃志高:武漢鐵路職業(yè)技術學院,助教,湖北 武漢,430205
彭禹生:武漢鐵路局江岸機務段,技術員,湖北 武漢,430012
JZ-7型空氣制動機中,通過工作風缸與列車管壓力比較,控制作用風缸的充氣、排氣,實現(xiàn)機車制動缸的充氣、排氣,即機車的制動、緩解。在某機務段配屬的內(nèi)燃機車中,工作風缸充氣緩慢已成為JZ-7型制動機的典型故障之一。由于工作風缸充氣不足導致機車制動時制動缸壓力偏低甚至不產(chǎn)生制動缸壓力,威脅列車運行安全。對這一故障發(fā)生的原因進行分析,并提出相應的故障判斷及處理方法。
當自動制動閥手柄置于運轉位,均衡風缸、列車管在規(guī)定時間內(nèi)充氣至定壓500 kPa(或600 kPa)后,JZ-7型空氣制動機工作風缸充氣慢有3種常見故障現(xiàn)象:
(1)工作風缸壓力從開始就增長緩慢;
(2)工作風缸在0~200 kPa時充氣速度正常,200 kPa時出現(xiàn)短暫停頓,而后繼續(xù)以緩慢速率增壓,工作風缸充氣至480 kPa(或580 kPa)的時間超過5 min,完全充氣至定壓500 kPa(或600 kPa)則需更長時間;
(3)當自動制動閥手柄置于運轉位,均衡風缸、列車管在規(guī)定時間內(nèi)充氣至定壓500 kPa(或600 kPa)后,工作風缸在0~450 kPa充氣速度正常,工作風缸壓強達到450 kPa后,工作風缸壓力增長緩慢。
在空氣制動機工作風缸壓強達到定壓500 kPa(或600 kPa)前,自動制動閥手柄由運轉位移至制動區(qū)時,制動缸壓力與列車管減壓量不成比例或完全不起制動作用。
在列車管初充氣或再充氣時,2#列車管壓力空氣經(jīng)F-7型分配閥閥座上的管道濾塵器過濾后供給主閥部、副閥部及緊急部等各部用風,并分2條支路向工作風缸充氣。
其中一條支路見圖1,在列車管初充氣或再充氣初期向工作風缸充氣。
當作用風缸壓力低于或等于24 kPa時,副閥部充氣閥模板活塞在其上方彈簧力的作用下處于下端位(緩解位)。此時,充氣柱塞上中部小半徑形成的凹槽將2 h與23a連通,即列車管與工作風缸連通,形成工作風缸充氣的另一條支路(見圖2),實現(xiàn)工作風缸后期充氣。
當列車管壓力空氣經(jīng)過充氣閥、副閥部尾端凹槽向工作風缸充氣時,還經(jīng)副閥部閥體暗道26b、26c向降壓風缸充氣,同時還經(jīng)26a向副閥部模板降壓風缸側充氣。
根據(jù)工作風缸充氣原理可知,列車緩解后,工作風缸由2條支路分別充氣,并同時連通降壓風缸。因此,出現(xiàn)工作風缸充氣緩慢的原因可從充氣和泄露2個方面考慮。
列車緩解后,不管是工作風缸還是降壓風缸發(fā)生泄露,由于此時列車管壓強高于工作風缸或降壓風缸,只能向閥體外泄露。這種泄漏有明顯排風聲,容易判斷。主要就充氣方面進行分析。
圖1 工作風缸充氣支路一
圖2 工作風缸充氣支路二
(1)列車管濾塵器堵塞。
工作風缸充氣風源是經(jīng)由分配閥座內(nèi)列車管濾塵器堵塞而來的列車管壓力空氣,列車管濾塵器通暢與否對工作風缸的充氣速度非常重要。如有堵塞,則造成壓縮空氣流量不足,影響工作風缸充氣速度。裝配JZ-7型制動機的內(nèi)燃機車中,分配閥的安裝有分配閥座和集成風路板2種不同形式,配置的列車管濾塵裝置也有所不同。
采用分配閥座的制動機,在其閥座內(nèi)配置金屬濾網(wǎng)作為空氣過濾裝置,壓縮空氣雜質(zhì)及空氣管道內(nèi)銹蝕剝離物隨壓縮空氣流動至濾塵裝置并沉積附著在裝置內(nèi),堵塞濾塵裝置,造成壓縮空氣流通不暢,工作風缸充氣速度從開始就很緩慢。
采用集成風路板的制動機,其列車管濾塵裝置采用臥式管道濾塵器,該濾塵器端面與濾塵器芯體采用螺紋連接,在壓縮空氣的反復作用下,端面有松脫現(xiàn)象發(fā)生。一旦發(fā)生松脫,該端面就脫離芯體,在壓縮空氣作用下,緊貼濾芯座,阻塞壓縮空氣。由于該端面在外力(即氣流推力)作用下才貼向濾芯座,因此,工作風缸有一個正常的壓強上升過程,在端面對氣流形成阻塞后才出現(xiàn)工作風缸壓力緩慢上升現(xiàn)象。即工作風缸在0~200 kPa充氣速度正常,200 kPa時出現(xiàn)短暫停頓,而后繼續(xù)以緩慢速率增壓。
(2)主閥部工作風缸充氣止回閥彈簧剛度大。
工作風缸充氣初期經(jīng)過主閥部工作風缸充氣止回閥實現(xiàn),當工作風缸壓強接近列車管壓強時,充氣止回閥在彈簧作用下關閉,切斷列車管經(jīng)由此向工作風缸的充氣通路。因此,工作風缸后期充氣完全由列車管經(jīng)副閥部一次緩解逆流止回閥下縮孔、充氣閥完成。當主閥部工作風缸充氣時,止回閥彈簧剛度過大,造成止回閥過早關閉,工作風缸后期充氣通路過早獨立承擔工作風缸充氣任務,而由于副閥部一次緩解逆流止回閥下縮孔限制了充氣速度,造成工作風缸后期充氣速度過慢。這一現(xiàn)象一般發(fā)生在工作風缸正常充氣至450 kPa后。
(3)副閥部一次緩解逆流止回閥下縮孔堵塞。
工作風缸后期充氣依靠副閥部一次緩解逆流止回閥經(jīng)充氣閥實現(xiàn),壓縮空氣中的雜質(zhì)一旦粘附或堵塞該縮孔,即造成工作風缸后期充氣緩慢,即480 kPa(或580 kPa)后充氣緩慢。
(1)定期清洗檢查列車管濾塵裝置,制定該裝置檢修周期,確保其工作可靠。
(2)在分配閥主閥部檢修中,保證工作風缸充氣止回閥彈簧在±10%的范圍內(nèi),并根據(jù)彈簧批次適當取值。
(3)在分配閥副閥部檢修中,注意閥體內(nèi)部清洗,尤其是各縮孔處,清洗后用干燥壓縮空氣吹掃。
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