王林 李雅麗 黃利濤
(河南中原綠能高科有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457001)
往復(fù)式壓縮機(jī)油壓突降原因分析及處理
王林 李雅麗 黃利濤
(河南中原綠能高科有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457001)
分析了一起往復(fù)式壓縮機(jī)潤滑油壓力降低故障,從故障現(xiàn)象、可能原因、排除過程等方面描述整個(gè)故障,最后確定為乙烯大量溶解在潤滑油中,造成潤滑油中氣體過多,導(dǎo)致油壓降低。
往復(fù)式壓縮機(jī);潤滑油;壓力降低;原因分析
乙烯壓縮機(jī) C402B為整個(gè)天然氣液化裝置提供深冷所需的乙烯壓縮機(jī),型號為:2D20-38.5/0.8-19.7-BX,其潤滑油系統(tǒng)流程為:潤滑油由油池經(jīng)油池粗過濾器由輔助油泵或主油泵增壓,經(jīng)油冷器、細(xì)過濾器、精過濾器冷卻過濾后到供油總管,一路去主軸瓦,另一路從機(jī)身十字頭上滑道的油孔經(jīng)滑板、十字頭體、十字頭銷油孔、連桿小頭襯套、連桿體、連桿大頭瓦、直至曲柄。主、輔油泵為并聯(lián)使用,且在他們后面均安有止回閥, 正常工作油壓0.2~0.4MPa,油池溫度40度左右。
壓縮機(jī)供油總管壓力、油池溫度、油過濾器壓差在現(xiàn)場和中控制 DCS上均有指示,取壓點(diǎn)設(shè)在精過濾器之后的供油總管線上,取溫點(diǎn)設(shè)在機(jī)身油池,在油精、細(xì)過濾器前后設(shè)有現(xiàn)場指示壓力差表,該壓縮機(jī)供油總管壓力設(shè)有報(bào)警聯(lián)鎖,當(dāng)油壓低于0.2MPa時(shí),將自動報(bào)警并啟動輔助油泵,若油壓進(jìn)一步下降到低于0.15MPa時(shí),即聯(lián)鎖停機(jī)。
壓縮機(jī)正常工作時(shí)油壓控制在0.3~0.35MPa之間,油溫在35~45℃之間,潤滑油系統(tǒng)運(yùn)行良好。
2010年4月29日凌晨1:30左右,內(nèi)操發(fā)現(xiàn)乙烯壓縮機(jī)C402B油壓突然由0.33MPa降至0.27MPa,且油壓曲線呈不斷下降趨勢,迅速通知設(shè)備技術(shù)員和值班長到現(xiàn)場檢查。經(jīng)查,此時(shí)壓縮機(jī)油壓調(diào)節(jié)閥已全部關(guān)閉,油站及其管線無泄漏點(diǎn),油位正常,油溫37℃左右,壓縮機(jī)各軸承溫度正常,油過濾器壓差為0.05MPa,中控室DCS與現(xiàn)場表顯示值相同。
技術(shù)人員到達(dá)現(xiàn)場后采用了排除法,對各種可能造成油壓降低的原因進(jìn)行排查,主要從儀表顯示故障、油路管線、機(jī)械故障、潤滑油質(zhì)量等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查、分析:
通過現(xiàn)場儀表指示和中控室 DCS顯示對照,數(shù)值相符。排除儀表故障造成油壓降低的可能。
造成油壓降低的可能油路方面的原因主要有:
1.油位過低,檢查油池視鏡和十字頭體視窗,油位在視鏡的2/3處,油位正常。
2.油管路堵塞,檢查油過濾器,現(xiàn)場壓差表指示和中控室DCS顯示,過濾器壓差為0.05MPa,正常值為不大于0.1MPa。切換到備用過濾器,壓差為0.03MPa,油壓并未升高。確定油壓降低的主要原因不是由于油管路堵塞造成的。
3.法蘭、管線、安全閥泄漏,采用目測和紅外測溫儀檢查整個(gè)潤滑油路,未發(fā)現(xiàn)法蘭泄漏,管線有砂眼,安全閥出口溫度正常。排除泄漏造成油壓降低的可能。
機(jī)械故障造成油壓降低的原因主要有:
1.主油泵故障,該壓縮機(jī)主油泵是齒輪泵,油泵溫度、響聲、振動等無明顯異常,通過視鏡觀察,無泄漏。應(yīng)排除油泵出現(xiàn)故障的可能。
2.軸瓦磨損過度,軸瓦間隙過大導(dǎo)致潤滑油從間隙中流走,造成潤滑油壓力下降。軸瓦的磨損時(shí)一個(gè)長期的過程,當(dāng)間隙值達(dá)到一定值時(shí),壓縮機(jī)振動、聲響、溫度等都有變化。使用工作測振儀檢查壓縮機(jī)振動值正常,軸瓦溫度曲線正常,機(jī)組無明顯聲響變化,應(yīng)排除軸瓦間隙造成的油壓降低可能。
3.油溫過高,油溫高會導(dǎo)致潤滑油粘度降低,從而導(dǎo)致油壓降低 。機(jī)身油池溫度計(jì)指示和中控室 DCS上顯示為 40℃,使用紅外線測溫儀檢測,機(jī)體溫度為38℃,應(yīng)排除油溫高造成油壓降低的可能。
從機(jī)身油池取油樣進(jìn)行化驗(yàn),剛接的潤滑油內(nèi)有密密麻麻的小氣泡,待氣泡消失后,潤滑油顏色正常,經(jīng)化驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)均屬正常。應(yīng)排除油品變質(zhì)造成油壓降低的可能。
在油品取樣的過程中,將加油口打開一會,機(jī)身內(nèi)有氣體溢出,油壓開始升高至0.36 MPa,調(diào)整至0.32 MPa。潤滑油中攜帶氣泡是導(dǎo)致油壓降低的直接原因。
C402壓縮介質(zhì)是乙烯,由于該壓縮機(jī)填料泄漏量較大,造成乙烯損耗較大,為了節(jié)約成本,對壓縮機(jī)填料泄漏處的乙烯進(jìn)行回收,對各個(gè)放空點(diǎn)進(jìn)行密封,將泄漏的乙烯導(dǎo)入回收裝置中。由于乙烯泄漏量大,滲入機(jī)身油池內(nèi),在一定溫度和壓力下,乙烯在潤滑油中溶解度加大,形成密密麻麻的氣泡。在油泵工作中,氣泡受壓縮小、破裂,導(dǎo)致供油總管壓力下降。 當(dāng)加油口打開后,溶解于潤滑油中的乙烯便大量分離出來,潤滑油中乙烯氣泡減少,故潤滑油壓力升高。
造成供油總管壓力降低的原因很多,故障出現(xiàn)后要及時(shí)、準(zhǔn)確的做出判斷和處理,就需要對各種可能原因都了如指掌,逐項(xiàng)排查。
[1] 安定綱編著.往復(fù)式壓縮機(jī)技術(shù)問答(第二版)[M].北京: 中國石化出版社,2005.
TH45
A
1008-1151(2011)03-0089-01
2010-12-24
王林(1983-),男,江蘇連云港人,河南中原綠能高科有限責(zé)任公司助理工程師,從事設(shè)備管理。