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      客運(yùn)專線鐵路無砟道岔軌距偏小原因分析

      2011-09-03 10:15:02徐井芒
      關(guān)鍵詞:軌底軌頭軌距

      徐井芒,荊 果,徐 浩,王 平

      (西南交通大學(xué)高速鐵路線路工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都 610031)

      客運(yùn)專線無砟道岔作為我國客運(yùn)專線的重大基礎(chǔ)裝備,其作用是使動車組從一股道轉(zhuǎn)入或越過另一股道,實(shí)現(xiàn)動車組進(jìn)站停車或轉(zhuǎn)線運(yùn)行,是客運(yùn)專線中不可或缺的裝備[1,2]。道岔具有軌線剛度急劇變化、軌下基礎(chǔ)彈性不均勻及量值遠(yuǎn)大于區(qū)間軌道不平順等特點(diǎn)。因此在客運(yùn)專線中,道岔成為限制容許通過速度的關(guān)鍵設(shè)備[3]。軌距不平順是其中的一種軌道不平順[4,5],道岔軌距偏大或者偏小都會影響列車過岔時平穩(wěn)性和舒適性,故應(yīng)嚴(yán)格控制道岔部位的軌距不平順。本文旨在對客運(yùn)專線無砟道岔存在軌距偏小的現(xiàn)象進(jìn)行分析,并且提出可行的解決方案。

      1 問題

      通過對滬寧客運(yùn)專線時速350 km 60-18無砟道岔進(jìn)行了現(xiàn)場靜態(tài)檢測,測試數(shù)據(jù)如表1所示,數(shù)據(jù)表明:在轉(zhuǎn)轍器部位出現(xiàn)軌距偏小現(xiàn)象。安裝豎向支撐系統(tǒng)(圖1)后,從轉(zhuǎn)轍器基本軌前端到轉(zhuǎn)轍器跟端范圍軌距為-2.2~-6.8 mm。軌距偏差最大在1~3號岔枕處。對此處的鋼軌進(jìn)行了測量,軌頭寬度71.6 mm,軌底寬度150.5 mm,軌頭內(nèi)側(cè)和軌底內(nèi)側(cè)距離分別為33 mm和33.5 mm(圖2(b))。軌頭寬度和軌底寬度在誤差范圍內(nèi),但軌頭內(nèi)側(cè)和軌底內(nèi)側(cè)距離顯示軌頭內(nèi)傾,軌底坡為1∶27,過大。正常情況下,當(dāng)軌底坡為1∶40時,軌頭內(nèi)側(cè)和軌底內(nèi)側(cè)距離分別為35.2 mm(圖2(a))。拆除豎向支撐系統(tǒng),對軌距進(jìn)行了測量,測量結(jié)果列于表1。對比分析表1的數(shù)據(jù)可知,安裝豎向支撐系統(tǒng)后轉(zhuǎn)轍器33根岔枕處軌距平均值為-4.15 mm,拆除豎向支撐系統(tǒng)后轉(zhuǎn)轍器33根岔枕處軌距平均值為-1.55 mm,變化量為2.6 mm。在軌距偏差最大的1號岔枕處,軌距由-6.8 mm變化為-2.5 mm,變化量為4.3 mm。拆除豎向支撐系統(tǒng)后對1~3號岔枕處軌頭內(nèi)側(cè)和軌底內(nèi)側(cè)距離進(jìn)行了測量,為34.5 mm和35.5 mm,基本恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)軌底坡1∶40。

      由上述定量分析可以得出:引起轉(zhuǎn)轍器33根岔枕處軌距偏小的原因有二:原因一為豎向支撐工裝引起的軌頭內(nèi)傾,即支撐鋼軌的豎向支撐系統(tǒng)使得鋼軌朝內(nèi)側(cè)扭轉(zhuǎn)、軌底坡變大、軌距變小;原因二為制造和組裝的公差累積,即岔枕釘孔距、軌距塊、墊板加工誤差均為使軌距減小。

      圖1 豎向支撐系統(tǒng)(單位:mm)

      圖2 不同軌底坡時軌頭內(nèi)側(cè)和軌底內(nèi)側(cè)距離(單位:mm)

      表1 道岔軌距檢測結(jié)果 mm

      2 軌距偏小原因分析

      由表1可知,拆除豎向支撐系統(tǒng)后轉(zhuǎn)轍器33根岔枕處軌距平均值為-1.55 mm,軌距偏差最大為-3 mm,該偏差量值完全因制造和組裝原因引起??赡艿囊蛩赜幸韵聨追N。

      2.1 岔枕釘孔距偏差

      對岔枕釘孔距進(jìn)行了測量(表2),釘孔距偏差均在測量±1.0 mm內(nèi),但大部分為0~-1 mm的負(fù)公差,釘孔距負(fù)公差使得道岔組裝后軌距偏小。

      表2 岔枕釘孔距設(shè)計(jì)值與實(shí)測值 mm

      2.2 基本軌軌底寬度

      基本軌軌底寬度偏差為正公差,1~3號岔枕處軌底寬度為150.5 mm,基本軌軌底寬度正公差使得道岔組裝后軌距偏小。

      2.3 軌距塊厚度偏差

      轉(zhuǎn)轍器區(qū)域基本軌外側(cè)的軌距塊為11 mm厚的軌距塊,軌距塊厚度實(shí)際測偏差為0~0.4 mm,軌距塊厚度正偏差使得道岔組裝后軌距偏小。

      2.4 組裝狀態(tài)不正確

      設(shè)計(jì)時在滑床板壓舌與基本軌軌肢側(cè)面之間預(yù)留了1 mm的縫隙,軌距塊與基本軌外側(cè)軌肢側(cè)面貼靠,在岔枕設(shè)計(jì)時同樣按照此種狀態(tài)進(jìn)行的釘孔距設(shè)計(jì)(圖3)。

      圖3 鋼軌在滑床板上的正確組裝狀態(tài)(單位:mm)

      但現(xiàn)場鋪設(shè)道岔出現(xiàn)的狀態(tài)不完全與設(shè)計(jì)相同,大部分與滑床臺壓舌與基本軌內(nèi)側(cè)軌肢側(cè)面之間貼靠,1 mm縫隙轉(zhuǎn)移到基本軌外側(cè)軌肢側(cè)面與軌距塊之間,即鋼軌向內(nèi)偏移了0.5~1 mm,使得道岔組裝后軌距偏小(圖4)。

      圖4 鋼軌在滑床板上的實(shí)際組裝狀態(tài)

      2.5 緩沖調(diào)距塊與硫化墊板缸套及岔枕螺栓的配合問題

      緩沖調(diào)距塊與硫化墊板缸套之間存在縫隙約為1 mm(圖5),緩沖調(diào)距塊與岔枕螺栓之間存在縫隙約為2 mm(圖6)。

      圖5 緩沖調(diào)距塊與硫化墊板缸套之間的縫隙

      上述縫隙在現(xiàn)場鋪設(shè)時,如果留在基本軌外側(cè)的內(nèi)側(cè),意味著墊板將向道岔中心偏移了,墊板帶動著鋼軌也將向道岔中心靠近,使得軌距偏小。

      圖6 緩沖調(diào)距塊與岔枕螺栓之間的縫隙

      3 解決方案

      3.1 臨時方案

      將6~9的緩沖調(diào)距塊更換為5~10,可調(diào)整每側(cè)鋼軌位置1 mm,軌距擴(kuò)大2 mm,解決轉(zhuǎn)轍器區(qū)域軌距偏小問題。該方案只使用了一半的鋼軌向外調(diào)整量,即解決了上述問題。同時可預(yù)留一半的調(diào)整量給今后使用。該方案可解決因制造和組裝引起的軌距偏小問題。

      要解決工裝引起的軌距偏小問題,應(yīng)修改工裝,如增加軌距桿,改懸臂支撐(鋼軌)為簡支梁支撐(鋼軌),防止扭轉(zhuǎn)鋼軌。同時應(yīng)按照三點(diǎn)接觸的方法緊固彈條。

      3.2 最終解決方案

      新的岔枕圖紙?jiān)黾恿耸┕び秘Q向支撐套管,不再使用支撐鋼軌的方式,因此工裝的問題徹底解決。解決因制造和安裝累計(jì)公差引起的軌距偏小問題措施如下:

      (1)嚴(yán)格控制岔枕釘孔距;

      (2)提高軌距塊制造精度,解決其相對于設(shè)計(jì)值偏厚的問題;

      (3)正確組裝,保證鋼軌軌底外側(cè)和軌距塊接觸,將縫隙留在滑床板壓舌處;

      (4)嚴(yán)格道岔逐組組裝制度,推進(jìn)道岔帶枕分段整體運(yùn)輸。

      [1]王 平,劉學(xué)毅.無縫道岔計(jì)算理論與設(shè)計(jì)方法[M].成都:西南交通大學(xué)出版社,2007:235-240.

      [2]李成輝.軌道[M].成都:西南交通大學(xué)出版社,2004(11):121-152.

      [3]徐娟娟.客運(yùn)專線道岔軌距加寬式轉(zhuǎn)轍器動力仿真分析[D].西南交通大學(xué),2006(6):1-5.

      [4]王元豐,王 穎,王東軍.鐵路軌道不平順模擬的一種新方法[J].鐵道學(xué)報(bào),1997(12):111-113.

      [5]劉寅華,李 芾,黃運(yùn)華.軌道不平順數(shù)值模擬方法[J].交通運(yùn)輸與工程學(xué)報(bào),2006(6):29-33.

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