李國(guó)盛
(佛山市新之源污水處理有限公司,廣東 佛山528000)
我公司某污水處理廠的污泥池安裝有一臺(tái)水下攪拌器,用于污泥池的污泥攪拌。自投產(chǎn)使用以來(lái),經(jīng)常出現(xiàn)機(jī)械密封損壞的現(xiàn)象,造成攪拌器故障,影響了污水處理生產(chǎn)的正常運(yùn)行。為此,分析導(dǎo)致攪拌器機(jī)械密封損壞的原因,并通過(guò)技術(shù)改造,徹底解決這一問(wèn)題。
起吊攪拌器并對(duì)其進(jìn)行拆卸,通過(guò)對(duì)攪拌器機(jī)械密封進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)靜環(huán)密封面上有幾處較大的缺口,動(dòng)靜環(huán)密封表面均有深淺不一的溝槽。從機(jī)封結(jié)構(gòu)上來(lái)看,靜環(huán)座與密封腔之間沒(méi)有止口定位結(jié)構(gòu),安裝時(shí)靜環(huán)座和軸套的同心度主要靠人工手動(dòng)調(diào)整。對(duì)攪拌器進(jìn)行對(duì)中復(fù)查,并對(duì)電機(jī)單試,發(fā)現(xiàn)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),并無(wú)明顯振動(dòng)。同時(shí),每次機(jī)封檢修時(shí)都會(huì)看到動(dòng)靜環(huán)的磨損非常嚴(yán)重,動(dòng)環(huán)承磨臺(tái)被磨平,靜環(huán)碎裂成幾塊,機(jī)封處軸套受靜環(huán)碎塊的摩擦被磨穿,機(jī)封處軸擺動(dòng)量目測(cè)值在3-5mm。減速箱處軸套向著葉輪側(cè)內(nèi)孔端口處存在寬約8mm、深約0.5mm 的磨損痕跡。
改造前攪拌器結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
由于攪拌器安裝在垂直的導(dǎo)桿上,由于導(dǎo)桿較長(zhǎng),材料剛度亦不夠,引起了共振。攪拌器振動(dòng)較大,使減速箱處軸套與攪拌軸之間出現(xiàn)磨損,導(dǎo)致攪拌軸出現(xiàn)擺動(dòng)。減速箱兩支撐軸承距離太近,軸套太短,攪拌軸懸臂太長(zhǎng),攪拌軸撓度較大,隨著攪拌器的運(yùn)行,攪拌軸與軸套之間的磨損進(jìn)一步加大,導(dǎo)致攪拌軸擺動(dòng)量逐漸增大,過(guò)大的擺動(dòng)量進(jìn)一步導(dǎo)致整臺(tái)攪拌器的振動(dòng)也越來(lái)越大,反之,攪拌器的振動(dòng)又加劇了減速箱軸套與攪拌軸的磨損,從而進(jìn)一步促使擺動(dòng)量的增大,形成惡性循環(huán),最終導(dǎo)致機(jī)械密封頻繁損壞泄漏。
攪拌器機(jī)械密封組件簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖2 。
3.2.1 機(jī)封摩擦副材料不合理
原機(jī)封摩擦副為碳石墨一碳化硅材質(zhì),屬軟一硬配合,因工作介質(zhì)含細(xì)微砂粒,容易導(dǎo)致動(dòng)環(huán)磨損,從而使機(jī)械密封失效泄漏。
3.2.2 靜環(huán)與機(jī)封處軸套間隙過(guò)小
由于靜環(huán)座在安裝時(shí)與密封腔之間沒(méi)有定位結(jié)構(gòu),安裝時(shí)靜環(huán)與軸套的同心度完全依靠檢修人員的判斷,靜環(huán)與軸套之間單邊間隙僅為0.5mm,因此,靜環(huán)座的安裝誤差加上攪拌器過(guò)大的軸擺動(dòng),靜環(huán)很容易與軸套摩擦被擠壓碎裂,從而導(dǎo)致機(jī)械密封失效泄漏。
3.2.3 靜環(huán)座結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)缺陷
在圖2 攪拌器機(jī)械密封組件簡(jiǎn)圖中,定位卡環(huán)有兩個(gè)作用,一是安裝時(shí)控制補(bǔ)償環(huán)波紋管的壓縮量;二是對(duì)安裝時(shí)靜環(huán)和攪拌軸軸套的同心度有一定的輔助定位作用,但是并不能從根本上保證同心度。實(shí)際操作中,憑維修人員的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)水平保證有一定的偶然性。因此,安裝誤差及攪拌軸的跳動(dòng)容易導(dǎo)致摩擦碰撞。
對(duì)導(dǎo)桿進(jìn)行加強(qiáng)剛度處理,燒焊加強(qiáng)筋,增加壁厚,因?qū)U是空心管,所以采取往其澆灌環(huán)氧樹(shù)脂與水泥混合物,待硬化達(dá)到強(qiáng)度時(shí)使用。
靜環(huán)設(shè)計(jì)內(nèi)徑為67mm,配合的軸套外徑為66mm,兩者之間的間隙單邊為0.5mm。針對(duì)攪拌器運(yùn)行過(guò)程中攪拌軸擺動(dòng)量過(guò)大易擠壓靜環(huán)造成其碎裂的問(wèn)題,將靜環(huán)內(nèi)徑增大為68mm,使兩者的間隙單邊增大為1.0 mm,從而增加靜環(huán)緩解攪拌軸擺動(dòng)的能力,進(jìn)而避免攪拌軸擺動(dòng)時(shí)對(duì)靜環(huán)的擠壓。
原靜環(huán)材料為碳化硅,其抗沖擊韌性很差,脆性大,在攪拌軸的擠壓下很容易碎裂。針對(duì)這種情況,將靜環(huán)材料改為含鈷量較大的碳化物硬質(zhì)合金,在一定程度上提高了靜環(huán)的抗擊沖韌性。原動(dòng)環(huán)材料為碳一石墨環(huán),因介質(zhì)含細(xì)小顆粒,動(dòng)環(huán)磨損嚴(yán)重,故改為碳化鎢硬質(zhì)合金,機(jī)封由軟一硬配合改為硬一硬配合。
靜環(huán)座與軸套的同心度靠定位卡環(huán)調(diào)節(jié),定位卡環(huán)起兩個(gè)作用:①安裝時(shí)預(yù)設(shè)波紋管的壓縮量;②安裝時(shí)通過(guò)它與鎖緊環(huán)及靜環(huán)座的相對(duì)位置來(lái)判斷靜環(huán)座與軸是否同心,當(dāng)機(jī)械密封組件安裝完畢后,將其取出。對(duì)靜環(huán)座的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,增加了凸臺(tái)止口定位結(jié)構(gòu),密封腔殼體內(nèi)壁與靜環(huán)座止口間隙單邊為0.05mm,靜環(huán)座密封墊要用"O"形環(huán),直徑3mm,改造后靜環(huán)座見(jiàn)圖3 。
軸套端部?jī)?nèi)徑由55 mm 擴(kuò)大為77mm,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際安裝空間,測(cè)量確定新軸套的長(zhǎng)度和其他尺寸,所用材料為45# 鋼,并將其與原軸套配合安裝在一起,使其成為一個(gè)整體,從而降低攪拌軸的撓度,如圖4。兩軸套配合處采用過(guò)盈配合,過(guò)盈量為0.05mm,熱套安裝,并在新軸套與舊軸套端面連接處沿圓周點(diǎn)焊4 點(diǎn)以加大連接強(qiáng)度。新軸套端部沿圓周加工3 個(gè)螺紋孔(均布),安裝時(shí)用3 顆M14 的頂絲把軸與新軸套鎖緊,鎖緊軸套時(shí),要打表測(cè)量,保證軸套與軸的同心度,軸套鎖緊后,3 顆頂絲分別用螺母鎖緊,防止運(yùn)行中頂絲脫落。
由圖1 可見(jiàn),止推板和中心螺釘是用來(lái)限制攪拌軸向著葉輪方向軸向竄動(dòng)的,而止推環(huán)是用來(lái)限制攪拌軸沿背離葉輪方向軸向竄動(dòng)的。由于新軸套的安裝導(dǎo)致原來(lái)限制攪拌軸竄動(dòng)的止推環(huán)無(wú)法安裝。針對(duì)此情況,對(duì)止推板進(jìn)行了改造將其外徑由原來(lái)的8 0mm增至9 6mm,重新加工新止推板,原中心孔不動(dòng),在7 6 m m 圓周上新增加了均勻分布的4 個(gè)孔,孔徑為9 mm,原中心位置螺釘仍然不變,另外用4 顆M8 的螺釘將止推板沿圓周新加工的4 個(gè)孔固定在原軸套上,從而限制了攪拌軸的反向竄動(dòng)。
結(jié)語(yǔ)
經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn),污泥池水下攪拌器經(jīng)過(guò)以上技術(shù)改造后,自2009 年至今運(yùn)行正常,徹底消除了攪拌器的振動(dòng)和攪拌軸的運(yùn)行跳動(dòng),機(jī)械密封再未出現(xiàn)非正常損壞及泄漏,使用壽命大大加長(zhǎng)。因此,污泥池水下攪拌器的技術(shù)改造取得成功,效果理想,保證了污水處理生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
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