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      LAROX立式壓濾機(jī)的故障診斷分析

      2012-04-29 00:44:03鄭華
      中國高新技術(shù)企業(yè) 2012年13期
      關(guān)鍵詞:故障診斷

      鄭華

      摘要:立式壓濾機(jī),又稱濾布全行走式自動壓濾機(jī),廣泛應(yīng)用于鎳精礦、氧化鋅浸出液、酵素、淀粉、堿渣、沸石、銅精礦等產(chǎn)品的過濾。文章根據(jù)LAROX立式壓濾機(jī)的構(gòu)成,對在沸石使用中的故障進(jìn)行了詳細(xì)的診斷與分析,有效提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率。

      關(guān)鍵詞:LAROX;立式壓濾機(jī);故障診斷;濾板系統(tǒng);濾布驅(qū)動系統(tǒng)

      中圖分類號:TF351文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1009-2374(2012)19-0089-03

      我公司引進(jìn)了兩套具有國際先進(jìn)水平的固液兩相分離過濾設(shè)備——LAROXPF型立式壓濾機(jī),用于沸石生產(chǎn)流程。在實(shí)際使用過程中,設(shè)備整體性能較好,自動化程度高,但由于生產(chǎn)產(chǎn)量要求高,設(shè)備多數(shù)時間處于超負(fù)荷運(yùn)行,同時運(yùn)行環(huán)境的惡劣,一段時間后導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行故障率偏高。為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,在生產(chǎn)實(shí)踐中,我們根據(jù)壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)組成,對常見故障情況進(jìn)行分類總結(jié)。

      1濾板系統(tǒng)

      濾板系統(tǒng)是壓濾機(jī)的核心組件,每一工作循環(huán)中都要升降,同時也是主要的受力部件,所以,濾板系統(tǒng)的好壞嚴(yán)重關(guān)系到設(shè)備的過濾效果及效率。濾板系統(tǒng)的故障主要有:濾板變形;隔膜破裂;密封條脫落;格柵裂碎及堵塞;懸掛板斷裂;滑塊損壞;進(jìn)不上料或料薄。

      1.1濾板變形

      濾板變形是壓濾機(jī)在長期使用中濾板受力不均勻產(chǎn)生的結(jié)果,導(dǎo)致濾板變形的可能原因有:(1)濾框中未進(jìn)上料,在強(qiáng)大的隔膜擠壓壓力作用下,出現(xiàn)下凹變形;(2)濾框中出現(xiàn)較大異物,下壓過程中出現(xiàn)硬破壞而變形;(3)濾板系統(tǒng)升降中懸掛板意外脫落而扭曲變形。出現(xiàn)濾板變形時,如果變形較為嚴(yán)重,采用再修復(fù)手段很難再達(dá)到使用精度要求,只能報廢,但如果變形在可修復(fù)范圍內(nèi),可通過制作專用的鋁板修復(fù)工具外加人力作用實(shí)現(xiàn)再修復(fù)。

      1.2隔膜破裂

      檢查隔膜是否破裂可以從以下兩方面進(jìn)行判斷:(1)擠壓水站的液位或擠壓水渾濁度。在隔膜完好狀態(tài)下,擠壓水理論上是無損耗循環(huán)使用,如果隔膜破裂,高壓水會通過濾布和濾液一起排出,此時擠壓水站的水位出現(xiàn)下降,需要經(jīng)常補(bǔ)充新水,同時在進(jìn)料過程中料漿進(jìn)入水管,擠壓水變得渾濁,在風(fēng)干過程中壓縮空氣進(jìn)入水管,有“噴罐”情況出現(xiàn)。(2)濾餅的狀態(tài)。如果出現(xiàn)某塊板框的濾餅濕度較大,而其余板框?yàn)V餅干燥時,即可判斷此塊濾板隔膜破裂。消除故障的最好辦法是根據(jù)經(jīng)驗(yàn),對隔膜狀況定期檢查,定時更換。

      1.3密封損壞

      在濾板閉合狀態(tài)下,上壓板給框架下壓力,使鑲嵌在框架下部的密封條與格柵固定板密封嚴(yán)實(shí),實(shí)現(xiàn)濾餅的過濾。出現(xiàn)密封不好的原因可能有:參數(shù)設(shè)定不對造成濾布接縫夾在板間;過濾時間過長;油壓頻繁低下,油壓泵啟動頻繁;密封板密封距離不足;密封條磨損;板框內(nèi)卡硬物;擠壓壓力過大;濾布跑偏嚴(yán)重或?yàn)V布接頭損壞等。要減少此類故障的出現(xiàn),定期更換質(zhì)量較好的密封條是最好的辦法。

      1.4格柵裂碎及堵塞

      格柵板在過濾時對濾布進(jìn)行支撐,濾液通過格柵板空間隙匯集到回液管流出。在進(jìn)料過濾和隔膜擠壓過程中格柵都承受濾餅的強(qiáng)大壓力,需要一定的強(qiáng)度,長時間在高溫高堿大壓力下工作,會出現(xiàn)破碎情況,同時濾布卸料過程中若刮刀調(diào)節(jié)不當(dāng)會造成卸料不完全,濾布再反轉(zhuǎn)時會把殘渣帶到柵格板處引起格柵的堵塞。在壓濾機(jī)運(yùn)行時,要定期揭開濾布檢查柵格板的情況,如發(fā)現(xiàn)破碎要及時更換,出現(xiàn)堵塞要及時清理并調(diào)節(jié)刮刀和濾布的間隙,減少物料進(jìn)入格柵。

      1.5懸掛板斷裂

      壓濾機(jī)在工作過程中,懸掛板起到連接各濾板之間的作用。在濾板上升過程中,懸掛板承受較大的剪切拉力,內(nèi)槽與掛板軸之間出現(xiàn)金屬與金屬之間的摩擦而減小受力面,尤其如果磨損較為嚴(yán)重,則出現(xiàn)最底部濾板上的濾餅不能從濾框中正常卸出。所以,為防止懸掛板的斷裂造成較大事故,定期更換懸掛板是非常必要的。

      1.6滑塊損壞

      滑塊在濾板運(yùn)動中起定位作用,在長時間的磨損中,滑塊與導(dǎo)輥間距離減小,導(dǎo)致濾布引導(dǎo)輥不平行或?yàn)V板不平行,容易引起濾布跑偏,一般需要定期更換滑塊。

      1.7進(jìn)不上料或料薄

      壓濾機(jī)進(jìn)料量的多少通過進(jìn)料時間和進(jìn)料壓力的設(shè)定來控制。濾餅較薄主要有以下方面的原因:(1)過濾時間過短,適當(dāng)調(diào)節(jié)進(jìn)料時間,如在增加進(jìn)料時間后發(fā)現(xiàn)濾餅的厚度正常,說明漿液濃度低,應(yīng)適當(dāng)延長過濾時間。(2)V02進(jìn)液管處料漿過濾器堵塞,因立式壓濾機(jī)濾板采用小孔進(jìn)液,為防止雜物堵塞濾板進(jìn)液口,在進(jìn)液管處安裝過濾器,定期檢查并清理過濾器后一般可以解決問題;如進(jìn)料管過濾器磨損會造成大塊物料進(jìn)入進(jìn)料管堵塞進(jìn)料口,造成板框間濾餅薄或無濾餅形成。因此應(yīng)定期對進(jìn)料管濾網(wǎng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)腐蝕或磨損后應(yīng)將濾網(wǎng)更換。(3)濾板或隔膜破損,當(dāng)隔膜或?yàn)V板破損時,漿液會通過高壓水管進(jìn)入高壓水站并溢流,造成板間漿液量少,形成渣薄,此時只須檢測高壓水站即可發(fā)現(xiàn)。

      2液壓系統(tǒng)故障

      LAROX投入使用后,液壓系統(tǒng)故障主要體現(xiàn)在:液壓缸故障、液壓泵故障、液壓閥件故障。

      2.1液壓缸故障

      液壓缸故障主要體現(xiàn)在液壓缸上升下降過程中不同步,動板不平衡,B505傳感器頻繁報警。出現(xiàn)此情況的可能為有油缸上下密封漏油嚴(yán)重或缸內(nèi)部內(nèi)漏。故障判斷辦法為:解開防塵罩,直觀地觀察液壓缸上下密封是否漏油,若有,則更換密封V型圈即可,如排除此種可能,則是“串缸”情況的發(fā)生,此時通過檢修手柄操作,使4個油缸下落到最低位置,然后拆除油缸底部的進(jìn)油管路,手動開啟液壓泵,操作“板框閉合”使上半缸達(dá)到一定壓力,觀察油缸下部的進(jìn)油口是否有液壓油流出,有即為內(nèi)漏的油缸。拆下此油缸更換活塞密封圈后,解決了內(nèi)漏問題。

      2.2液壓泵故障

      液壓泵故障主要體現(xiàn)在擠壓過程中濾板上移,使B515與B505差值增大,不能密封報警,可能原因是液壓缸出現(xiàn)內(nèi)漏“串缸”泄壓或泵在長期工作過程中出現(xiàn)磨損,泵產(chǎn)生壓力降低,不能克服擠壓壓力對濾板產(chǎn)生的上推力,通過更換油泵或處理液壓缸串缸來解決此故障。

      2.3液壓閥件故障

      LAROXPF35型立式壓濾機(jī)液壓閥系統(tǒng)由液壓站閥組件、液壓缸升級系統(tǒng)閥組件、糾偏系統(tǒng)閥組件、濾布驅(qū)動系統(tǒng)閥組件等幾大閥件系統(tǒng)組成,每個系統(tǒng)單元單獨(dú)集成形成一個閥件系統(tǒng),在不同工作階段通過不同的控制信號來確保閥件是否處于工作狀態(tài)。液壓閥系統(tǒng)出現(xiàn)故障主要體現(xiàn)在電磁線圈燒壞閥件不能正常開關(guān)或閥件堵塞與內(nèi)漏。一般線圈燒壞容易判斷,只需在保證線圈接頭無電氣故障的情況下,通過檢修手柄讓線圈得電或失電而是否產(chǎn)生電磁力即可判斷,如燒壞更換即可。閥件的堵塞也可嚴(yán)重導(dǎo)致液壓系統(tǒng)癱瘓,一般通過使用汽油等試驗(yàn)來清洗即可,而閥件的內(nèi)漏是整個液壓系統(tǒng)中最難判斷和處理的,在更換內(nèi)部O型圈等密封圈后仍不能解決的,一般只能采取更換單個閥件的辦法來解決。

      3擠壓水系統(tǒng)故障

      在擠壓水系統(tǒng)中,常見故障是擠壓壓力低。出現(xiàn)此故障的原因和解決辦法:(1)加壓水泵葉輪結(jié)垢,導(dǎo)致流量小,通過葉輪的酸洗清理來去除結(jié)垢即可。(2)V04閥內(nèi)漏。V04擠壓閥為常開管夾閥,只有在擠壓程序中才關(guān)閉,如果V04出現(xiàn)內(nèi)漏泄壓,也可導(dǎo)致擠壓壓力偏低,更換V04閥或閥套即可消除此故障。(3)調(diào)壓閥失靈。在壓濾機(jī)擠壓過程中,擠壓壓力的高低可由調(diào)整安全閥彈簧的彈力來實(shí)現(xiàn)。如果調(diào)整閥彈簧損壞,失去彈力,造成內(nèi)部泄壓,也會導(dǎo)致擠壓壓力低。如果是這樣,需要更換調(diào)壓閥。(4)隔膜泄露嚴(yán)重。

      4濾布糾偏系統(tǒng)故障

      濾布跑偏是壓濾機(jī)常見故障,故障原因較多,主要有以下幾個方面:(1)濾布變形:主要原因是濾餅過厚,造成卸料時對濾布的拉力過大,導(dǎo)致濾布各部受力不均而變形。因此需要根據(jù)物料的固含合理調(diào)節(jié)進(jìn)料時間和進(jìn)料壓力,使料餅的厚度控制在40mm左右,減少濾布張力。(2)板框原因:首先,壓濾機(jī)在卸餅及空走布過程中,濾布運(yùn)動軌跡為S形,每塊濾板卸料端都有導(dǎo)向輥,如輥?zhàn)虞S承有損壞,則立式壓濾機(jī)行程阻力大,造成輥?zhàn)娱g不平行,導(dǎo)致濾布跑偏。其次,在板框的安裝和運(yùn)行過程中,對板框的垂直度和水平度有很嚴(yán)格的要求,設(shè)計中是通過聚四氟乙烯材質(zhì)的滑塊定位來實(shí)現(xiàn)的,但是在實(shí)際的濾板頻繁升降過程中,由于每個滑塊受力大小不同,滑塊與導(dǎo)向立柱的摩擦力不同,所以滑塊磨損程度不一致,板框的垂直度和水平度出現(xiàn)較大的偏差,這也是導(dǎo)致濾布跑偏的主要因素之一,定期更換滑塊即可消除此隱患。(3)濾布洗滌不均:濾布清洗水噴頭局部堵塞會造成濾布洗滌不均,致使濾布上殘留的料渣不均衡,這樣濾布在托輥上行進(jìn)時就會發(fā)生跑偏現(xiàn)象。(4)壓濾機(jī)自帶濾布調(diào)偏裝置失靈。壓濾機(jī)在設(shè)計中,采用液壓缸軸的升降來實(shí)時調(diào)整糾偏棍的位置,如糾偏裝置損壞,不能糾偏;如果是糾偏裝置完好而濾布跑偏量超出糾偏裝置的調(diào)整范圍,此時應(yīng)先手動整理濾布,通過調(diào)節(jié)濾布和處理滑塊處的偏心套,實(shí)現(xiàn)濾布糾偏。

      5濾布驅(qū)動系統(tǒng)故障

      LAROX濾布驅(qū)動系統(tǒng)主要由兩根襯膠的濾布驅(qū)動輥通過液壓馬達(dá)的驅(qū)動使驅(qū)動輥轉(zhuǎn)動來實(shí)現(xiàn)。在卸料程序或空走布過程中,卸不動餅或?yàn)V布不能正常行走,大部分故障點(diǎn)都集中在濾布驅(qū)動系統(tǒng)。如在有濾餅負(fù)荷下不能卸餅,可能是濾餅太厚,超出輥?zhàn)拥尿?qū)動力,也可能是輥?zhàn)由系南鹉z磨損脫落,無足夠的摩擦力卸餅,同時也需要檢查與濾布接觸的各類輥?zhàn)?,是否因?yàn)檩S承的損壞而導(dǎo)致阻力

      增大。

      6結(jié)語

      在設(shè)備使用過程中,針對發(fā)生的故障,根據(jù)以上的對策,采取先易后難的方法逐個故障排除,一般是能使故障得以有效解決的。

      參考文獻(xiàn)

      [1]鄧文彬,林先彬.LAROX壓濾機(jī)的運(yùn)行及改進(jìn)[J].硫酸工業(yè),2010,(5).

      [2]陳明云,高興.降低LAROX壓濾機(jī)運(yùn)行故障的實(shí)踐研究[J].湖南有色金屬,2001,17(2).

      [3]吳新東,耿忠.延長壓濾機(jī)濾布使用周期的研究[J].純堿工業(yè),2010,(2).

      [4]錢星密.立式壓濾機(jī)板框校正裝置設(shè)計與實(shí)踐[J].湖南有色金屬,2003,19(5).

      (責(zé)任編輯:葉小堅)

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