王環(huán)東,張永慧,林善明,葉倩倩
(1.松江河發(fā)電廠,吉林 撫松 134500;2.長春工程學院,吉林 長春 130012)
松江河梯級石龍水電站裝有2臺單機容量為35 MW的軸流轉槳式機組,發(fā)電機型號為SF35-30/6250,額定轉速為200 r/min。機組型式為三導懸式結構,推力軸承與上導軸承共用1個油箱(即推導一體式結構),推力瓦由8塊塑料瓦組成,推力負荷為586 t。上導軸瓦由10塊鎢金瓦組成,推力頭與鏡板為一體式結構,推力頭外緣作為上導軸領承受機組的徑向力。
自2010年投運以來,石龍電站1號機組上導軸承一直存在內(nèi)甩油的問題,每4天約需補油1次,每次補油量20 L。如不及時補油,推力瓦與上導瓦溫將持續(xù)升高,溫度從最初的36 ℃升至44 ℃,無法運行穩(wěn)定;同時打開觀察孔測量油位,油位降低50 mm左右,并已降至上導瓦下緣(標準油位為導軸瓦中間位置),甩出的油霧直接濺至定、轉子內(nèi)部,嚴重影響機組定、轉子絕緣,對下游環(huán)境也造成了一定的污染。因此,必須分析上導軸承甩油的原因,并解決此問題。
由于機組運行時轉子旋轉鼓風,致使推力頭及滑轉子內(nèi)下側至油面之間形成局部負壓,其作用相當于1臺吸風泵,導致油面被吸高或涌溢。此外,由于機組在安裝過程中主軸與擋油圈不同心,機組旋轉時同樣形成泵效應;導致甩油發(fā)生。
石龍電站機組推力軸承和上導軸承采用上、下2個油箱,油箱之間通過兩上導瓦之間的空隙及瓦座背側的Φ24×10 mm回油孔相連,靜止油位為上導瓦抗重螺栓的1/2處,下油箱完全充滿油(見圖1)。從圖1可以看出,隨著油的流動和溫度的升高,下油箱中的油受熱膨脹,由于上、下油箱連通空間有限,下油箱將無法有效地釋放壓力,導致無法形成內(nèi)低外高的楔形油面,易使推力頭內(nèi)表面出現(xiàn)爬油現(xiàn)象。
由于推力頭內(nèi)側較光滑,阻尼效果差,旋轉的油面在離心力作用下,沿推力頭內(nèi)側向上爬升。而第1道擋油環(huán)隨著油位的升高完全浸泡在油中,起不到應有的阻尼作用,因此旋轉的油可較為順利地越過第2道擋油環(huán),并沿擋油圈甩出。
圖1 推力軸承與上導軸承連接
原冷卻器下部未設置隔油板,經(jīng)推力瓦后的部分熱油未經(jīng)冷卻器直接短路循環(huán),導致油溫整體升高,體積膨脹增大,黏度降低,形成油霧及甩油。
為徹底解決漏油問題,結合2012年2月份春季檢修情況,對1號機推力頭和擋油圈進行了改造,并對油循環(huán)路徑進行了改進(參見圖1)。
為破壞發(fā)電機與擋油圈間的負壓,用1根Φ50的鋼管將擋油管的下端區(qū)域與發(fā)電機蓋板外的大氣連通,有效防止了發(fā)電負壓而使油面吸高甩油的情況,同時在管口處加裝1只濾網(wǎng)以防雜物落入。
在推力頭內(nèi)孔靜止油面處,加鉆4只向外斜30°的Φ20斜孔。由于推力頭旋轉時其外緣的線速度大于內(nèi)緣線速度,從而形成泵效應,使油面沿推力頭內(nèi)側爬升,通過泵孔可減少向上的爬油量。
針對下油箱運行時的蹩壓問題,在上、下油箱間加裝了6只Φ50的連通管,確保下油箱壓力能有效釋放,有利于形成內(nèi)低外高的楔形油面,從而降低了擋油管口區(qū)的油位。為保證油循環(huán)效果,將連通管入口選擇在冷卻器后,出油孔正對上導瓦的上沿,有利于油和瓦的冷卻。同時為保證上油槽油循環(huán)通暢,在上導瓦外側鉆8個Φ30的回油孔,將原鏡板泵孔用絲堵封堵,有效降低了冷卻器與推力頭之間的壓力,使上油箱的油能順利回到下油箱,加強了油的循環(huán)效果。
結合雙層擋油管和迷宮通道特點,在推力頭上焊接擋環(huán),在原雙道擋油環(huán)上部加裝一道“L”形擋油管,并在第2道擋油環(huán)上加鉆3個Φ14的回油孔。該結構既利用了雙層擋油管降低管區(qū)雷諾數(shù)的特點,又結合了迷宮擴大、縮小、拐彎的優(yōu)點,使油、氣的動壓減小,減少了泄漏,同時在迷宮間的積油還可通過底部回油孔流回油槽。
為提高油的循環(huán)冷卻效果,在冷卻器底部加裝徑向隔油板。油流過冷卻器后,溫度降低,體積減小,密度增大,冷油下沉,形成溫差對流,改進了油循環(huán),提高了冷卻器的換熱性能,從而可以降低油溫和瓦溫。
按上述方法改造后,經(jīng)過近1個月的運行觀察,機組最長連續(xù)運行時間12 h,油位沒有發(fā)生改變,也未發(fā)現(xiàn)任何油跡,推力、上導瓦溫較改造前平均降低了3 ℃。上導軸承漏油問題得到了徹底解決。