徐堯峰
(陜西國華錦界能源有限責(zé)任公司,陜西 神木 719300)
鍋爐汽包是火電廠鍋爐最大、最重要的一個部件,也是主要受壓部件。鍋爐吹管的目的在于清除新鍋爐過、再熱器系統(tǒng)及蒸汽管道內(nèi)殘存的沙粒、氧化鐵皮、鐵屑、焊渣、未沖洗掉的化學(xué)清洗物,防止鍋爐運行中過、再熱器管子堵塞、爆管、高溫腐蝕或被帶入汽輪機內(nèi)引起通流部分的損傷。因此,吹管質(zhì)量的好壞對新機組的高質(zhì)量投產(chǎn)將有重要意義。但隨著電力行業(yè)投資主體的多樣化,調(diào)試與業(yè)主單位的關(guān)系也隨之復(fù)雜,在這種情況下,為提高吹管速度,減少調(diào)試時間或降低機組調(diào)試費用,降低質(zhì)量驗證標準以達到減少吹管次數(shù)的事情也時有發(fā)生。
蒸汽吹管的原理就是利用蒸汽的動量來沖刷附著在鍋爐管壁內(nèi)部的各種雜質(zhì)。因此,確保吹管時的蒸汽動量高于機組最大運行工況的蒸汽動量,即可保證吹管剩余的雜質(zhì)在正常運行工況下不會被沖刷下來,從而達到吹管的目的。為此,吹管導(dǎo)則引入吹管系數(shù)K,作為吹管期間監(jiān)測吹管質(zhì)量的參數(shù),其定義如下:吹管系數(shù)=(吹管時的蒸汽流量)2×(吹管時蒸汽比容)/(額定負荷蒸汽流量)2×(額定負荷時的蒸汽比容)。其中蒸汽流量的平方乘以蒸汽比容就是蒸汽的動量。因此只要保證吹管過程中,各處的吹管系數(shù)K能大于1,也就保證了吹管的質(zhì)量。所以導(dǎo)則對此明確規(guī)定“被吹系統(tǒng)各處的吹管系數(shù)K均應(yīng)大于1”。然而,在實際工程應(yīng)用中,動量測量很難,因此常選用簡易的壓差法替代。即:
吹管系數(shù)
式中:
△P—蒸汽流經(jīng)采區(qū)段后的壓降;
c—平均流速;
ξ—阻力系數(shù);
V—蒸汽比容;
g—重力加速度;
G—質(zhì)量流量。
上面的公式只有在一個假設(shè)比容不變的小區(qū)段才成立。換言之,只有在比容不變的小區(qū)段內(nèi),吹管系數(shù)才等于壓差比,否則將出現(xiàn)重大誤差。而實際工程中,不可能將鍋爐過、再熱器分成無數(shù)個小段并安裝壓力測點用于監(jiān)視,一般只在過、再熱器的進出口安排壓力測點。過、再熱器蒸汽在吹管過程中不斷的膨脹流動,沿蒸汽流程,壓力逐漸下降,比容增大,流速增加,動量越來越大,因此入口處的動量必然小于整段內(nèi)的平均值。為此,吹管導(dǎo)則在附錄A中,特別對壓差法在吹管中的應(yīng)用做了闡述,認為保證吹管工況和額定工況下的過、再熱器差壓比大于1.4,即可保證過熱器入口處的吹管系數(shù)K大于1。所以,用差壓比值來代替的吹管系數(shù),標準數(shù)值應(yīng)大1.4而非大于1。
采用一步法可減少吹管過程中的系統(tǒng)改動工作量,因此,某電廠三期工程1×600Mw鍋爐為亞臨界汽包爐的吹管即采用降壓一步法方案。為保證吹管質(zhì)量,在嚴格審核調(diào)試方案及廣泛調(diào)研基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)以下三個方面是采用降壓一步法吹管時必須注意的事項。
由于對導(dǎo)則理解不深或者其它的原因,很多調(diào)試單位在選擇吹管系數(shù)時,往往將用差壓比值計算出來的K大于1作為吹管期間監(jiān)測吹管質(zhì)量的標準。由于前面已經(jīng)詳細介紹了兩者之間的區(qū)別,這里不在累敘,只是再次重申,無論是采用穩(wěn)壓法吹管的超臨界鍋爐,還是采用降壓法吹管的汽包爐,只要K值是由過、再熱器的進出口差壓計算出來的,必須要保證K值大于1.4才能保證吹管質(zhì)量。
吹管系數(shù)是一個比值,因此分母的大小將對K值產(chǎn)生直接的影響。如果選取較大的分母(△P額定),則在同樣的吹管工況下,K值將變小。這也意味著要保證相同的K值,必須選取較大的吹管差壓。這也表示額定工況的差壓值選的越大,達到相同K值時,吹洗的質(zhì)量更高。根據(jù)鍋爐的設(shè)計參數(shù)可見,鍋爐在BMCR工況下的過、再熱器進出口差壓是最大的。因此在吹管過程中,宜采用鍋爐BMCR工況下的參數(shù)作為導(dǎo)則中的“額定工況”,否則將導(dǎo)致吹管系數(shù)被人為放大,放寬了吹管標準。
調(diào)試單位提供的鍋爐吹管調(diào)試方案討論稿中,對于過、再熱系統(tǒng)的串聯(lián)降壓吹管流程,并沒有要求在過熱器出口安裝靶板,僅在中聯(lián)門設(shè)一道靶板。這樣的吹管流程實際上是只校驗再熱器的吹管質(zhì)量,而忽略了過熱器,明顯違反了“鍋爐吹管采用一步法時應(yīng)分別檢查主汽及再熱汽管道的吹管質(zhì)量”導(dǎo)則要求。在新的方案中,糾正了這一錯誤,要求在臨沖門后和中聯(lián)門門后都安裝靶板,分別作為過、再熱器的檢驗靶板。只有兩者都合格,鍋爐吹管才能認為合格。
采用上述措施后,某廠于2009年7月15日~24日對#6爐進行了為期9天的吹管,共計吹管194次(另外還試吹6次),耗煤約2250噸。第187次靶板經(jīng)有關(guān)參與單位評議合格后,接著不裝靶板吹管5次后,第193、194次吹管靶板連續(xù)兩次合格(靶板斑痕點數(shù)3個,粒度均為0.2mm),完成蒸汽吹管。其中,從第33次起,再熱器吹管靶板就已合格,再熱器嚴重地過度吹洗。這樣雖保證了吹管質(zhì)量,但如此大的耗能和耗時,在講究節(jié)能、高效的今天還是不能令人滿意的。究其原因,主要有如下兩點:
一是采用一步法吹管,處于上游的過熱器由于集粒器和再熱器阻力的存在,造成壓降低,吹管系數(shù)?。ㄟ^熱器的K值僅為1.45左右),難以合格。因此要保證過、再熱器都能充分吹洗干凈,必須提高蒸汽參數(shù)和增加吹洗次數(shù)。
二是由于蒸汽參數(shù)提高和吹洗次數(shù)增加,臨沖門故障率大增。為解決臨沖門問題,在吹管期間被迫多次停爐,從而延長了吹管時間。
吹管導(dǎo)則中對兩步法的定義是“第一階段吹洗過熱器、主蒸汽管道和冷再蒸汽管道,第二階段再進行全系統(tǒng)的吹洗”。
由于第一階段過熱器已經(jīng)吹洗合格,在第二階段加入再熱器進行全系統(tǒng)吹洗時,過熱器吹洗其實是多余的。如此安排就存在一個問題,即過熱器過度吹洗。
改良二步法即先進行全系統(tǒng)吹洗。流程如下:汽包—過熱器—主蒸汽管—主汽門—臨沖門—靶板—冷再管—集粒器—再熱器—熱再管—中聯(lián)門—靶板—排汽管—消聲器。
其工作安排與前面介紹的降壓一步法完全相同,但在吹管質(zhì)量檢查時有所區(qū)別,僅以中聯(lián)門后的第二道靶板合格為標準(這與以前同類型機組調(diào)試過程中所采用的檢驗方法一致),目的在于將容易吹洗合格的再熱器先吹洗干凈。全系統(tǒng)吹洗完成后,由安裝單位對吹管系統(tǒng)進行改動,除去再熱器和集粒器,對過熱器進行單吹。具體流程如下:汽包—過熱器—主蒸汽管—主汽門—臨沖門—靶板—排汽管一消聲器。此階段去除了集粒器和再熱器的阻力,因此,在同等參數(shù)下,一次汽吹管效果明顯提高,K值增加了0.2左右,同時還避免了再熱器的過吹問題。
某廠#8號爐于2010年6月30日19∶01進行第一次試吹,至2010年7月1日01∶35結(jié)束。第一階段吹管結(jié)束,共吹管24次,靶板合格,再熱器吹管合格。第二階段再進行過熱器單吹,鍋爐停爐冷卻12小時,于2010年7月1日15∶18鍋爐再次點火,至7月2日1∶50共吹管79次,其中第49、50次(總計)連續(xù)兩次二次汽靶板合格(斑痕點數(shù)3個,粒度為0.2mm),第 76、77、78次連續(xù)多次靶板合格(一次汽靶板斑痕點數(shù)2個,粒度為0.2mm)。本次吹管共耗時3天,吹管總數(shù)79+24=103次,耗煤607噸(其中97噸油用于穩(wěn)燃和更換等離子陰極頭)。在此期間還進行了小機高壓汽側(cè)吹管、高低旁路以及過熱器、再熱器減溫水管道汽側(cè)的吹管。其中再熱器減溫水系統(tǒng)汽側(cè)沖洗3次,每次3分鐘;過熱器一、二級減溫水汽側(cè)吹管3次,每次3分鐘。均為目視清潔。高旁吹管3次,低旁吹管10次。
綜上所述,采用改良的二步法除在第一階段結(jié)束后需進行系統(tǒng)改動、增加工作量外,與導(dǎo)則中規(guī)定的其余兩種方式相比,它能節(jié)約燃料和吹管次數(shù),并解決了過熱器或再熱器的過度吹損問題,減小吹管造成的鍋爐壽命損失。能有效消除一步法和傳統(tǒng)二步法所帶來的問題,對同類型機組有較好的推廣價值。
[1]任杰,600Mw超臨界鍋爐降壓吹管操作方法探討[J].鍋爐技術(shù),2011.04.