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      高溫過(guò)熱器爆管原因分析及對(duì)策

      2012-12-07 01:10:26汝雪雷
      關(guān)鍵詞:管座爆口過(guò)熱器

      張 寧 汝雪雷

      安徽華電宿州發(fā)電有限公司 安徽 宿州 234101

      0 引言

      隨著我國(guó)大容量高參數(shù)機(jī)組的不斷發(fā)展,據(jù)統(tǒng)計(jì),每年由于鍋爐原因?qū)е碌姆峭J鹿事始s占40%左右,而鍋爐“四管”泄漏約占鍋爐非停事故80%。因此確保鍋爐“四管”安全穩(wěn)定在鍋爐運(yùn)行中突顯重要。本文主要對(duì)鍋爐過(guò)熱器爆管原因分析,深入研究爆管的根本原因,制定措施,為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航。

      1 鍋爐概況

      某電廠#1鍋爐是600MW超臨界直流型鍋爐。該鍋爐由東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司與東方-日立鍋爐有限公司合作設(shè)計(jì)、聯(lián)合制造,系DG1900/25.4-Ⅱ3型;為一次再熱、單爐膛、尾部雙煙道結(jié)構(gòu);采用平行擋板調(diào)節(jié)再熱氣溫,固態(tài)排渣;平衡通風(fēng)、半露天布置;全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)式鍋爐。該爐于2007年11月正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng),至爆管前運(yùn)行約3萬(wàn)小時(shí)。[1]高溫過(guò)熱器共33排,位于折焰角上部,沿爐寬方向布置,每排管屏由20根管子并聯(lián)繞制而成,爐內(nèi)受熱面管子均采用SA-213TP347H材料。 規(guī)格為外圈管Φ51×7、Φ51×10,其余Φ45×6.5、Φ45×9;管屏入口段管子規(guī)格為:最外圈管Φ51×6.5,其余管Φ45×6,材料SA-213T91;管屏出口段管子規(guī)格為:最外圈管Φ51×9.5,其余管Φ45×8.5,材料SA-213T91。

      2 事件過(guò)程

      2.1 事件現(xiàn)象

      2012年7月31日,#1機(jī)組負(fù)荷600MW,主蒸汽壓力23.4MPa,巡檢發(fā)現(xiàn)#1爐頂大包處保溫層向外冒汽,爐墻周?chē)煌潭扔姓羝婵聚E象。進(jìn)行停爐處理。

      2.2 檢查過(guò)程

      檢查發(fā)現(xiàn)#1爐高溫過(guò)熱器出口聯(lián)箱入口管(SA-213T91,Φ45×8.5mm)發(fā)生爆管, 爆管位于過(guò)熱器出口集箱南數(shù)第18排(總33排),爐后數(shù)第12根,過(guò)熱蒸汽出口溫度571℃,過(guò)熱蒸汽出口壓力為25.4MPa。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),爆管周?chē)芘啪艿酱祿p,部分管道被吹破,其中高過(guò)一管座受振動(dòng)影響齊根斷開(kāi),臨近高再進(jìn)口聯(lián)箱管道三處被吹破。

      對(duì)高溫過(guò)熱器出口聯(lián)箱18~12管對(duì)應(yīng)高過(guò)進(jìn)口聯(lián)箱割管進(jìn)行異物檢查,發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)管節(jié)流口中有16×12mm的金屬氧化物(圖1),可以判定氧化物堵管,導(dǎo)致管內(nèi)蒸汽通流面積減少,管材長(zhǎng)期超溫,蠕變加劇,強(qiáng)度不斷下降,最終導(dǎo)致管材失效。

      圖1 高過(guò)入口聯(lián)箱18-12管排節(jié)流孔氧化物形態(tài)

      3 爆管分析[3]

      3.1 宏觀分析

      3.1.1 管排爆口分析

      高過(guò)出口聯(lián)箱南數(shù)18排爐后向爐前數(shù)第12根管發(fā)生失效(下圖2),同時(shí)造成周管排均不同程度受到吹損,在對(duì)泄漏失效位置檢查發(fā)現(xiàn),高溫過(guò)熱器進(jìn)口管彎管外弧面爆口處有明顯脹粗,爆口呈鈍邊形態(tài),外壁存在明顯縱向分布龜裂紋,為典型長(zhǎng)期超溫爆管形態(tài)(下圖3);沿爆口向兩側(cè)延伸長(zhǎng)度約300mm的裂紋,為管子爆裂時(shí)主裂口向兩側(cè)延伸所致。

      圖2 現(xiàn)場(chǎng)爆管分布圖

      圖3 18-12爆口形態(tài)圖

      3.1.2 管座失效分析

      檢查發(fā)現(xiàn),高過(guò)出口聯(lián)箱南數(shù)18排爐后向 爐前數(shù)第9根管子與聯(lián)箱管座斷裂位置部分位于焊縫熔合線,部分位于接管母材熱影響區(qū),集箱上焊縫斷口存在三處區(qū)域顏色明顯異于其余斷口部分(發(fā)黑區(qū)域,先斷裂后表面氧化所致),且該三塊區(qū)域均位于焊縫熔合線切線方向,由斷面顏色可以判斷此三處區(qū)域應(yīng)早于其余區(qū)域斷裂,初步判斷管座焊縫存在原始焊接缺陷。如下圖4、5。

      圖4 聯(lián)箱處管座焊縫

      圖5 脫落直管段

      3.2 理化分析[4]

      3.2.1 管排爆口分析

      對(duì)高過(guò)出口聯(lián)箱南數(shù)18排爐后向爐前數(shù)第12根管進(jìn)行金相分析,爆口邊緣顯微組織在長(zhǎng)期超溫的作用下鋼材金相組織發(fā)生變化,原T91回火馬氏體組織已完全轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體基體上彌散分布的碳化物粒,顯微組織中存在明顯的蠕變裂紋,材質(zhì)明顯劣化(圖6);爆口背面顯微組織也存在一定程度的馬氏體分解(圖7);距離爆口約500mm的位置回火馬氏體位相明顯清晰(圖8),分解程度輕微,同時(shí)對(duì)此處管子內(nèi)壁氧化皮厚度進(jìn)行測(cè)量,約為0.49mm,且氧化皮形態(tài)疏松,部分區(qū)域存在脫落的趨勢(shì)(圖9)。

      表1 顯微硬度檢測(cè)結(jié)果,硬度無(wú)異常[2]

      圖6 爆口處顯微組織1000×

      圖7 爆口背面顯微組織1000×

      3.2.2 管座失效分析:對(duì)管座局部區(qū)域焊縫進(jìn)行金相檢驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)焊縫組織較為粗大且存在半貫穿性裂紋(圖 10),原因分析為焊接過(guò)程控制不當(dāng),焊接時(shí)焊接速度及焊接線能量過(guò)大所致,可以判斷焊縫中存在一定的淬硬組織,即顏色發(fā)黑的斷口部分為淬硬組織存在區(qū)域,淬硬區(qū)域強(qiáng)度高,但塑性差,無(wú)法承受應(yīng)力集中形成的局部變形,故成為裂紋萌生并擴(kuò)展的區(qū)域。

      圖8 遠(yuǎn)離爆口顯微組織1000×

      圖9 遠(yuǎn)離爆口管段內(nèi)壁氧化皮形態(tài)100×

      圖10 管座焊縫處金相組織圖片

      4 分析結(jié)論

      4.1 高溫過(guò)熱器進(jìn)口聯(lián)箱內(nèi)部氧化物是造成超溫的原因,管排由于長(zhǎng)期超溫運(yùn)行,發(fā)生蠕變,最終導(dǎo)致失效爆管。

      4.2 在高溫過(guò)熱器區(qū)域爆管導(dǎo)致大面積泄漏的同時(shí),泄漏區(qū)域附近管座均存在較大的應(yīng)力集中,而18-9管座斷裂失效,表明此處焊縫肯定存在原始缺陷。從金相分析可知,焊縫區(qū)域金相組織粗大,存在一定的淬硬組織,而焊縫熱影響區(qū)和熔合線是焊縫的薄弱處,故由此斷裂。

      4.3 從現(xiàn)場(chǎng)勘查,高溫過(guò)熱器出口集箱進(jìn)口管彎管處長(zhǎng)期超溫首先爆裂,泄漏發(fā)生后引發(fā)周邊大面積管子減薄泄漏,隨著泄漏管排的增多,泄漏面積擴(kuò)大,聯(lián)箱振動(dòng)幅度加劇導(dǎo)致在集箱接管座角焊縫處形成應(yīng)力集中,由于18~9管座焊縫在原始焊接缺陷,最終導(dǎo)致在管座焊縫熔合線及熱影響區(qū)產(chǎn)生裂紋而斷裂失效。

      5 采取的對(duì)策

      5.1 加強(qiáng)鍋爐聯(lián)箱清潔度檢查,利用檢修機(jī)會(huì),逐次對(duì)高溫聯(lián)箱進(jìn)行割管檢查,查找在制造、安裝及檢修階段遺留異物,特別是屏過(guò)和高過(guò)聯(lián)箱遺留焊渣等雜物堵塞受熱面節(jié)流進(jìn)氣孔,使對(duì)應(yīng)的受熱面管子超溫爆管。

      5.2 加大鍋爐防磨防爆檢查力度,定期對(duì)高溫聯(lián)箱,特別是出口聯(lián)箱管座進(jìn)行滾動(dòng)磁粉探傷,查找在制造和運(yùn)行階段,因焊接和應(yīng)力原因產(chǎn)的裂紋,及時(shí)進(jìn)行處理。

      5.3 強(qiáng)化氧化皮治理,從檢驗(yàn)結(jié)果上分析,T91管材氧化皮厚度已經(jīng)達(dá)到剝落厚度,利用檢修機(jī)會(huì),對(duì)相應(yīng)受熱面出汽側(cè)彎頭進(jìn)行氧化皮檢測(cè),及時(shí)進(jìn)行清理。同時(shí)嚴(yán)格控制鍋爐壁溫,防止超溫超壓。

      5.4 嚴(yán)格把控焊接質(zhì)量,實(shí)行全過(guò)程控制,一方面防止焊接缺陷發(fā)生,另一方面防止在焊接過(guò)程中焊瘤等異物進(jìn)入管道。積極推進(jìn)焊接全過(guò)程管理,確保焊接質(zhì)量和聯(lián)箱管道清潔度。

      5.5 加強(qiáng)制造監(jiān)督檢驗(yàn),防止由于工期緊,而導(dǎo)致焊接工藝執(zhí)行不到位,產(chǎn)生制造缺陷。

      6 結(jié)論

      新投產(chǎn)機(jī)組由于制造和安裝階段焊接工藝控制不嚴(yán),聯(lián)箱和管道清潔度重視不夠,導(dǎo)致運(yùn)行后異物堵塞爆管時(shí)有發(fā)生,本文主要對(duì)#1鍋爐高溫過(guò)熱器爆管分析,充分查找原因,通過(guò)制定切實(shí)可行的措施能有效控制異物堵管長(zhǎng)時(shí)超溫爆管事故發(fā)生,確保機(jī)組能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      [1]東方鍋爐(集團(tuán))有限公司.DG1900/25.4-Ⅱ3 型設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)[R].2005.

      [2]姜求志,王金瑞.火力發(fā)電廠金屬材料手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2000.

      [3]湖南省電機(jī)工程學(xué)會(huì)編著.火力發(fā)電廠鍋爐受熱面失效分析與防護(hù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2004.

      [4]電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì).DL/T884-2004火電廠金相檢驗(yàn)與評(píng)定技術(shù)導(dǎo)則[S].2004.

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