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      西昌新鋼業(yè)2#高爐長(zhǎng)期爐況失常的原因分析及處理措施

      2013-04-10 10:14:36譚顯科段如禮
      河南科技 2013年7期
      關(guān)鍵詞:爐型爐況大修

      譚顯科 段如禮

      (攀鋼集團(tuán)西昌新鋼業(yè)煉鐵廠,四川 西昌 615012)

      1 前言

      新鋼業(yè)煉鐵廠擁有兩座高爐。兩座高爐有效容積均為420m3,其配置基本相同。兩座高爐均采用串罐式無(wú)料鐘爐頂、實(shí)行槽下篩分,爐渣處理采用水沖渣新工藝。每座高爐配有3座頂燃式球式熱風(fēng)爐和干法布袋除塵(七個(gè)布袋箱體);高爐有14個(gè)風(fēng)口、一個(gè)鐵口、兩個(gè)噴吹口和一個(gè)渣口。爐喉采用兩段式爐喉鋼磚,下半段為水冷鋼磚(后因漏水,斷水操作),爐喉直徑為4.2米,高為1.8米,爐身下部到爐腰采用水冷模塊,爐喉鋼磚下沿(標(biāo)高24.2米)到水冷模塊上沿(標(biāo)高21.45米)采用普通粘土磚砌筑。爐腹?fàn)t缸爐底采用GL-65高鋁磚砌筑(風(fēng)渣鐵口區(qū)域采用復(fù)合棕剛玉組合磚),高爐開爐后長(zhǎng)期冶煉釩鈦磁鐵礦,渣中二氧化鈦長(zhǎng)期維持在20%左右。

      2 事故經(jīng)過(guò)

      2011年12月因西昌電力公司大網(wǎng)故障限電,鑒于2#高爐從2003年10月投產(chǎn)已有一代爐齡,爐腹及爐缸耐火磚侵蝕嚴(yán)重,特別是鐵口組合磚基本侵蝕完的實(shí)際情況下,公司決定在2011年12月14日對(duì)2號(hào)高爐停爐進(jìn)行大修。大修前的技經(jīng)指標(biāo)如表一。

      表一 大修前技經(jīng)指標(biāo)

      2012年1月31日14:10點(diǎn)火開爐,2月4日平均風(fēng)量加至1071Nm3/min,2月8日,風(fēng)量1188Nm3/min,熱壓201Kpa。2月9日中班懸料,逐漸采取疏邊料制;通過(guò)上下部調(diào)劑,風(fēng)量最高加至1139Nm3/min,熱壓189Kpa。3月6日,因風(fēng)量,產(chǎn)量上不去,空料線觀察爐型,發(fā)現(xiàn)爐腹,耐材完整,爐腰,爐身中下部噴涂料脫落見大模塊水管。2012年3月8日,進(jìn)行第二次噴涂。此次噴涂共用料59t,其中高溫料40t,上部普通料19t。2012年3月10日重新點(diǎn)火開爐,但爐況仍未見好轉(zhuǎn),高爐仍然表現(xiàn)為加不上風(fēng),風(fēng)量更低,熱風(fēng)壓力更低,產(chǎn)量更低,高爐順行狀況更差。經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析討論認(rèn)為是經(jīng)過(guò)大修和二次噴涂后爐身上部嚴(yán)重變小,造成爐型不規(guī)則,爐身上部煤氣流速變快引起爐況失常。2012年4月5日,決定停爐處理爐內(nèi)粘結(jié)物和修理爐型,4月12日高爐重新點(diǎn)火開爐,高爐順行變好。

      3 原因分析

      3.1 大修后爐型未按圖紙恢復(fù)

      鐵廠向公司申報(bào)大修內(nèi)容為:①高爐所有磚襯更換(包括爐底、爐缸、爐腹、爐腰、爐身),采用碳磚爐底、風(fēng)渣口、鐵口組合磚更換;②爐喉鋼磚全部更換;③所有冷卻壁,水冷模塊更換。但在具體實(shí)施中對(duì)爐底、爐缸、爐腹、爐腰進(jìn)行了砌筑、,對(duì)變型嚴(yán)重的爐喉鋼磚未進(jìn)行處理和更換,爐身上部砌筑部分改為噴涂。

      3.1.1 大修開爐后技經(jīng)指標(biāo)

      表三 大修開爐后的技經(jīng)指標(biāo)

      3.1.2 爐喉鋼磚向內(nèi)嚴(yán)重變形,誘導(dǎo)造成上部噴補(bǔ)過(guò)厚。大修噴涂后,沒(méi)有對(duì)上部爐型內(nèi)部尺寸進(jìn)行測(cè)量

      大修對(duì)上部噴涂層沒(méi)有足夠的重視,噴補(bǔ)前,用高壓水槍沖洗爐墻及爐喉鋼磚。由于時(shí)間緊,未對(duì)爐墻進(jìn)行專門清理,不清洗殘留磚襯而直接噴補(bǔ)會(huì)影響噴補(bǔ)造襯的壽命;上部噴補(bǔ)尺寸主要以爐喉鋼磚作為噴補(bǔ)基點(diǎn)進(jìn)行目測(cè)噴補(bǔ),而爐喉鋼磚向內(nèi)嚴(yán)重變形,誘導(dǎo)造成上部噴補(bǔ)過(guò)厚。大修噴涂后,沒(méi)有對(duì)上部爐型內(nèi)部尺寸進(jìn)行測(cè)量。

      3.2 二次噴涂加重了爐型不規(guī)則

      因風(fēng)量,產(chǎn)量上不去,爐腰,爐身中下部噴涂料脫落見大模塊水管??紤]高爐爐型不規(guī)則,決定進(jìn)行第二次噴涂修復(fù)爐型。二次噴涂采用大模塊冷卻水管間開孔加錨固釘固定噴涂層噴涂,二次噴涂共用料59t,其中高溫料40t,上部普通料19t。2012年1月30日空料線后,爐腰爐身中下部噴涂少部分脫落。在耐火磚與噴涂交接處,脫落最明顯,冷卻壁管暴露出來(lái)。

      3.2.1 二次噴涂后的技經(jīng)指標(biāo)

      表五 二次噴涂后的技經(jīng)指標(biāo)

      3.2.2 二次噴涂給予大修后上部噴涂層脫落影響爐況,由于時(shí)間緊,二次噴涂直接在大修后噴涂層上直接噴涂,加重上部爐型不合理

      由二次噴涂后實(shí)測(cè)上部爐型,可知,在噴涂后,由于爐喉的變形,由設(shè)計(jì)的4.2m變?yōu)?.0m,導(dǎo)致爐喉鋼磚下噴涂過(guò)厚且不符合爐喉煤氣流控制,實(shí)際延長(zhǎng)爐喉高度2787mm,爐喉高度由1800mm向下延長(zhǎng)高度為4550mm,如圖2。由于爐喉的增長(zhǎng),導(dǎo)致料面上部邊沿煤氣流過(guò)于集中,上部料面煤氣壓力增大,煤氣控制性變?nèi)?,影響布料和煤氣分?爐喉增長(zhǎng)后,爐料到達(dá)爐身中下部,邊沿料層變薄,增強(qiáng)邊沿煤氣流,上部料制調(diào)節(jié)作用變?nèi)酰?]。爐身上部噴涂層厚度是設(shè)計(jì)厚度的3.5倍,所形成的爐身角偏小,對(duì)下料有明顯影響,而爐身高度的縮短對(duì)煤氣利用也有影響。

      圖2 二次噴涂后的爐喉及以下部爐型

      二次噴涂后,高爐煤氣流可控性變差,爐頂煤氣邊緣氣流過(guò)分發(fā)展,且分布不均勻,采取降料線,改變上中下調(diào)節(jié)制度等沒(méi)有效果。由于爐況長(zhǎng)期不順,爐況穩(wěn)定性日益變差,突然懸料,頻繁崩料,高爐爐況極差。停爐后發(fā)現(xiàn)由于長(zhǎng)期慢風(fēng),渣口側(cè)、爐腰、爐腹粘結(jié)較嚴(yán)重,爐身上部結(jié)有一圈鐵質(zhì)瘤。

      3.3 修復(fù)后的爐型

      3.3.1 原因分析

      新鋼業(yè)2號(hào)高爐自2003年10月投產(chǎn)以來(lái)至今已生產(chǎn)近8年,爐喉鋼磚已嚴(yán)重破損變形。由于高溫變形扭曲,鋼磚內(nèi)表面開裂起翹,鋼磚起翹阻礙探尺錘正常工作。高爐鋼磚變形起翹使?fàn)t喉直徑變窄,導(dǎo)致高爐上部低溫帶噴涂過(guò)厚,高爐內(nèi)型尺寸變小,竟而對(duì)煤氣流的分布影響很大,嚴(yán)重危及高爐生產(chǎn)。

      3.3.2 此次修復(fù)爐型的內(nèi)容

      嚴(yán)格按照高爐設(shè)計(jì)尺寸修復(fù),采用掉中心垂直線,每段修復(fù)后要實(shí)測(cè)高爐內(nèi)徑。施工重點(diǎn):由于爐喉變窄,高爐21.413m至24.2m處,用耐火磚砌筑,恢復(fù)設(shè)計(jì)尺寸。21.413m及以下人工清理內(nèi)表面,要求內(nèi)表面尺寸符合高爐設(shè)計(jì)內(nèi)徑。修復(fù)后高爐內(nèi)表面均勻、平整,效果很好。

      2 #高爐爐型修復(fù)后,實(shí)測(cè)爐型較好,所測(cè)爐內(nèi)尺寸較設(shè)計(jì)爐內(nèi)尺寸半徑大約200mm。較科學(xué)的符合高爐操作爐型。

      3.3.3 修復(fù)后技經(jīng)指標(biāo)

      表六 爐型修復(fù)后的生產(chǎn)指標(biāo)

      爐喉是高爐爐料入爐和煤氣穿透料柱排升到高爐爐頂?shù)膮^(qū)間,對(duì)爐料分布和煤氣在塊狀帶的第三次分布均有影響?,F(xiàn)代高爐爐喉直徑和爐喉高度對(duì)爐料分布控制意義重大,高爐焦批重量和礦批重量以及料線等上部調(diào)劑的主要參數(shù)都與爐喉直徑和爐喉高度相關(guān)。在高爐大噴煤條件下,確定合理的礦焦比以及中心及邊緣的焦炭層厚度,對(duì)于獲得理想的煤氣流發(fā)布、抑制邊緣沒(méi)氣流過(guò)分發(fā)展至關(guān)重要[2]。爐喉直徑過(guò)大造成爐喉徑向爐料發(fā)布控制難度增加,煤氣流的合理分布不易獲得;而爐喉直徑過(guò)小則會(huì)造成煤氣上升阻力增加、爐身角過(guò)小。爐喉高度滿足高爐料線的要求一般以1.5~2.5m為宜,爐喉高度過(guò)高對(duì)高爐冶煉并無(wú)積極意義。

      3 經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

      3.1 高爐噴涂要十分慎重,噴涂要防止噴涂料大面積脫落而影響爐況。

      3.2 高度重視高爐爐型,特別是上部低溫帶爐型,不可貪多,合理即可。

      3.3 大修高爐,要重視高爐內(nèi)型尺寸,考慮好局部和整體尺寸的科學(xué)合理性。

      3.4 發(fā)現(xiàn)爐況應(yīng)及時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整,找出爐況失常的根源。

      3.5 實(shí)現(xiàn)高爐的設(shè)計(jì)爐型,操作爐型和合理爐型的統(tǒng)一,有利高爐生產(chǎn)和長(zhǎng)壽。

      [1]Takanobu,INADA,高爐內(nèi)型對(duì)爐內(nèi)狀態(tài)的影響,鞍鋼技術(shù),2004,3(1):49-55

      [2]林成城,項(xiàng)鐘庸,第七屆中國(guó)鋼鐵年會(huì)論文集,北京,冶金工業(yè)出版社,1998,p443-447

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