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      3 000 m深水鋪管起重船推進器卡阻分析

      2013-06-12 06:54:06朱華林
      船海工程 2013年2期
      關(guān)鍵詞:導桿百分表絲桿

      朱華林,付 鵬

      (江蘇熔盛重工有限公司 海洋工程事業(yè)部,江蘇 如皋226532)

      1 全回轉(zhuǎn)可伸縮式推進器

      1.1 可伸縮推進器分布位置介紹

      江蘇熔盛重工承建的3 000 m深水鋪管起重船共有可伸縮推進裝置5臺,用于鋪管及起重狀態(tài)的動力定位。當船舶航行時,可伸縮推進裝置處于收縮狀態(tài);動力定位時,推進裝置伸出,通過轉(zhuǎn)舵系統(tǒng)可360°全回轉(zhuǎn)。按從船艉到船艏,從左舷到右舷的順序,推進裝置分別稱為#3、#4、#5、#6、#7推進器,其在船上的相對位置見圖1。

      圖1 可伸縮推進器位置分布

      1.2 工作原理

      1.2.1 伸縮系統(tǒng)

      當推進裝置需收縮時,電機輸出軸與推進器輸入軸之間的離合裝置處于斷開位置,安裝于絲桿基座上的兩只液壓伸縮馬達動作,通過同步鏈條帶動兩根絲桿同步旋轉(zhuǎn),由于與絲桿配合的螺紋襯套固定安裝于上齒輪箱基座,所以絲桿的旋轉(zhuǎn)使上齒輪箱基座-舵管組件及與之相連的下齒輪箱、螺旋槳、導流罩、推力梁等分組件向上拉升,從而達到收縮的目的。推進裝置伸出原理亦然。見圖2。

      圖2 伸縮/全回轉(zhuǎn)系統(tǒng)

      1.2.2 全回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)舵系統(tǒng)

      推進裝置處于伸出狀態(tài),上齒輪箱基座上的4只液壓轉(zhuǎn)舵馬達在液壓作用下,同步帶動舵管上的齒輪轉(zhuǎn)動。由于舵管與下齒輪箱分組件上的舵柄相連,所以與下齒輪箱分組件所連接的螺旋槳、導流罩亦在其帶動下以舵管為中心回轉(zhuǎn),從而達到轉(zhuǎn)舵目的。

      1.2.3 推力系統(tǒng)

      推進裝置處于伸出狀態(tài),電機軸與推進器輸入軸之間的離合裝置嚙合,上齒輪箱內(nèi)的錐齒輪使沿電機軸線的旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為沿傳動軸軸線旋轉(zhuǎn),由于傳動軸與下齒輪箱內(nèi)的小齒輪軸上端嚙合,從而帶動下齒輪箱內(nèi)錐齒輪旋轉(zhuǎn),使沿傳動軸軸線的旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為沿螺旋槳軸軸線的旋轉(zhuǎn),從而帶動螺旋槳旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生推力。見圖3。

      圖3 推力系統(tǒng)

      1.3 全回轉(zhuǎn)可伸縮式推進裝置基本參數(shù)

      推力型式:電推進

      輸入功率(MCR):3 200 kW,900 r/min

      螺旋槳直徑/形式:3 200 mm/FPP

      推進器回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速:約2 r/min

      滑油系統(tǒng)循環(huán)量:8.4 m3/h

      滑油需量:3 200 L

      壓縮空氣:0.7 MPa

      推進電機功率(MCR):3 200 kW,900 r/min

      推進器型號:FS2510/2 500 MNR

      輸入轉(zhuǎn)速:0~900 r/min

      螺旋槳轉(zhuǎn)速:192 r/min

      淡水消耗:(38℃,0.3 MPa)

      液壓轉(zhuǎn)舵及伸縮系統(tǒng)循環(huán)量:3.6 m3/h

      液壓油需量:1 200 L

      推進電機制造商:ABB

      推進電機轉(zhuǎn)速:0~900 r/m

      1.4 可伸縮推進裝置結(jié)構(gòu)組成

      側(cè)推進裝置包括推進電機、上齒輪箱、舵管組件、剎車盤、快速離合器、伸縮裝置及組件、絲桿液壓馬達、同步鏈條、下齒輪箱及組件、導向桿、導流罩、導流鰭、推力梁及螺旋槳等,見圖4。

      2 調(diào)試過程中遇到的重大問題

      6#可伸縮推進器浮動軸對中和推進電機基座的環(huán)氧澆注前,進行伸縮試驗時,6#全回轉(zhuǎn)可伸縮式推進器伸縮部分卡住,無法進行收放操作和開展項目的后續(xù)對中工作。通過安排潛水員對水下推力梁的測量,發(fā)現(xiàn)推力梁左右側(cè)不平,單邊傾斜了13 mm。

      經(jīng)調(diào)整水下推力梁至水平后,使用液壓扁油泵和手拉葫蘆,終于緩慢提升成功。經(jīng)檢查,水上齒輪箱襯套未受損、水下導桿與推力梁襯套也未受損。進行收放檢查,一切正常,服務(wù)商表示故障排除。并一致認為,現(xiàn)場服務(wù)商通過電磁閥手動下放推進器的過程中,由于操作失誤,未對推進器下放過程進行良好控制,導致6#可伸縮推進器伸縮部件整體超過設(shè)定位置,是造成水下推力梁傾斜產(chǎn)生卡死的原因。

      圖4 可伸縮式推進器結(jié)構(gòu)組成

      2.1 水下部分結(jié)構(gòu)介紹

      水下部分主要包括舵桿、下齒輪箱及組件、導流罩、螺旋槳、水下導桿、推力梁、座板支撐、導流鰭、割網(wǎng)刀及填料函等,見圖5。

      圖5 DP推進器水下部分結(jié)構(gòu)組成

      2.2 原因分析

      1)在采用手動方式下放推進器時,未能控制最后的下放位置,導致推進器下放超過了對中位置1 3 m m,并造成水下推力梁軸承襯套卡住。

      2)對推進器的水下部分進行檢查后,現(xiàn)場做出了錯誤的判斷,排除了水下推力梁軸承襯套卡住的可能性。

      3)在整個推進器檢查及嘗試修復過程中,忽視了水下推力梁平衡度的測量,最終導致推力梁傾斜了13 mm,不僅對之前所有的嘗試修復造成阻礙,還可能增加損壞推力梁軸承襯套的狀況,增加了水下推力梁軸承襯套更換的風險。

      4)設(shè)計上存在問題:水下部分,左側(cè)水下導桿在設(shè)計上,從上(330 mm)至下(340 mm),呈臺階狀逐漸變粗,下降到最底端時,水下導桿與襯套間的間隙最小約0.15 mm。再加上服務(wù)商手動操作失誤,導致上下齒輪箱超過下限位,慣性作用下,水下導桿與襯套間抱死,機械卡死。見圖6、7。

      2.3 解決辦法

      1)分離導向襯套與絲桿襯套,便于絲桿旋轉(zhuǎn)帶動上齒輪箱升降;

      2)測試聯(lián)動過程。手搖絲桿上升,水下用百分表觀測水下導桿的銅套是否動作,同時水上部分在兩絲桿處的上齒輪箱下端面打百分表,百分表4、5、6,判斷水上部分的動作情況;結(jié)果水上部分上升0.3 mm,水下部分沒有動作,見圖8。

      3)把水上部分作為一個整體,用油頂作用在上齒輪箱上,水上、水下同時打表,如圖9所示:百分表1至百分表6,判斷水下部分是否抱死。

      4)絲桿馬達油泵及上軸承座拆除,下軸承座及絲桿襯套下壓蓋螺絲拆除。絲桿上方增加吊裝的葫蘆1、2、3及4。用4個40 t的油頂對上齒輪箱施加向上的力,水下分別打百分表1、2及3。

      通過上齒輪箱整體向上的移動量和水下推力梁平面向上的移動量,判斷各部分的聯(lián)動情況。水上部分移動:P側(cè)百分表4:3.52 mm;S側(cè)百分表6:3.61 mm;水下部分的移動,P側(cè)百分表1:0.85 mm,S側(cè)百分表2:0.77 mm;釋放壓力后,水下右側(cè)百分表2和中間百分表3回零,左側(cè)百分表1不回零。由此初步判斷水下左側(cè)導桿抱死。

      5)水下部分用手拉葫蘆和20 t的扁油頂向上頂升推力梁,并在水上部分對上齒輪箱同時釋加4個葫蘆向上的外力;結(jié)果左側(cè)推力梁平面沒有位移量,右側(cè)推力梁仍能上移2 mm,表明推力梁平面不水平。

      6)水上部分拆開左側(cè)導桿襯套,水上用4個15 t葫蘆向上施力,水下用2個20 t扁油頂向上頂升推力梁,同時,潛水員在水下打表測量每次上升量和推力梁的水平情況,直到推力梁水平為止。見圖10。

      推力梁上升過程:水下用2個5 t葫蘆,2個20 t的扁油頂同時向上,同時水上用2個20 t的千斤頂和4個20 t的葫蘆施加向上的力,水下用卡鉗測量上升高度,左右同時記錄判斷推力梁是否保持水平。

      圖10 扁油泵、葫蘆外力作用及百分表測量位置分布

      當水下升到600 mm后,水上的絲桿襯套與絲桿脫開,水下測量結(jié)束,肉眼觀察水下拉起的襯套,未看到有明顯變形。水上繼續(xù)用4個20 t葫蘆向上拉起,升至2.00 m,絲桿襯套旋上,4根支撐柱裝上,保險鎖上。至此,服務(wù)工程師確認故障排除。

      2.4 綜合分析及合理化建議

      除了#6推進器在升降過程中出現(xiàn)過卡阻的情況外,#3推進器在自動升降過程式中,下降結(jié)束后,上升過程中出現(xiàn)卡阻,水下部分也出現(xiàn)無法收進艙內(nèi)的現(xiàn)象。在DPV項目組組織下,和服務(wù)工程師一起確認受阻部位,快速組織潛水員,對其進行水下部分結(jié)構(gòu)培訓,安排專人配合,潛水員到水下清理海生物,同時點動升降,直到重新升起來為止。

      2.4.1 原因分析

      在青島海域的工況下,將近有5個月沒有升降,大量硬質(zhì)海生物填充在導桿與襯套的間隙之間,使水下的齒輪箱受巨大外力,無法在伸縮系統(tǒng)的帶動下上升。

      廠家在設(shè)計上存在重大缺陷:5臺可伸縮推進器在長江淡水內(nèi)建造了398天(10年5月28日出塢到11年6月20日第一次試航)沒有出現(xiàn)升降過程中水下部分卡阻的現(xiàn)象。但到中國海洋石油(青島)有限公司107天的青島海況下,就頻繁出現(xiàn)了水下部分卡阻現(xiàn)象,這表明收放艙內(nèi)沒有有效的防海生物措施,如增加防海生物電極、陰極保護等防海生物裝置。

      水下部分,水下導桿與推力梁的襯套間的間隙在設(shè)計上缺乏實用性。①從上向下的間隙不是足夠小,在上下升降過程中還無法借助自身的推力將表面清理干凈。②水下導桿的材料無法做到防海生物。③水下導桿長期浸泡在海水中,當無法改變水下導桿與襯套間的間隙時,可以通過在水下導桿表面做防護漆,抑止海生物的生長,因為船體的外板通過這種方式,起到了很好的防海生物的效果。

      2.4.2 合理化建議

      1)在5臺可伸縮推進器的收放艙內(nèi)增加2套防海生物裝置,防止大量海生物在艙內(nèi)聚積產(chǎn)生卡阻危害。

      2)設(shè)計時在水下導桿外表做一定厚度的防海生物的油漆:一度防腐底漆,二度間隔封閉漆,三度防腐防生物漆,四度防腐防生物漆,五度防腐防海生物漆。同水線以下船底外板,五度油漆可以防止海生物在水下導桿上附著;同時改善水下導桿的材料,使其輔助地達到防海生物的效果。

      3)每隔20天伸降一次,使海生物在硬化前通過襯套與水下導桿間的摩擦力將海生物清理掉,減小海生物受阻的幾率。

      4)在推力梁上的襯套上安裝一圈一定長度的絞刀,絞刀通過推力梁的升降將水下導桿上的硬質(zhì)生物清理掉,達到順利升降的目的。

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