詹雷飛 上海鐵路局杭州北車輛段
影響貨車安全運(yùn)行的主要故障主要表現(xiàn)為制動(dòng)故障、鉤緩故障和輪軸故障,這三大慣性故障經(jīng)過幾年的技術(shù)攻關(guān)和整治,未能得到根本性的改變。其中制動(dòng)故障主要表現(xiàn)為制動(dòng)閥故障、制動(dòng)管系故障和手制動(dòng)機(jī)故障,特別是120制動(dòng)閥經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行后,性能變化較大。提高制動(dòng)閥的檢修質(zhì)量,保證制動(dòng)閥的穩(wěn)定性和可靠性是解決制動(dòng)閥故障的主要手段,在這里就提高制動(dòng)閥檢修質(zhì)量做幾點(diǎn)分析并提出相關(guān)建議。
在2012年1~7月間對(duì)檢修的120制動(dòng)閥進(jìn)行寫實(shí),通過對(duì)120制動(dòng)閥檢修后試驗(yàn)不合格制動(dòng)閥故障的統(tǒng)計(jì),造成貨車120型控制閥試驗(yàn)不合格主要故障見表1。
表1 120閥一次試驗(yàn)故障統(tǒng)計(jì)表
根據(jù)120閥一次試驗(yàn)故障統(tǒng)計(jì)可以看出,主排氣口、局減排氣口漏泄超限超過檢修總數(shù)的25%,其他故障占檢修總數(shù)不足15%。
主排氣口、局減排氣口漏泄超過制動(dòng)閥故障總數(shù)的60%,是制動(dòng)閥一次試驗(yàn)的主要故障,產(chǎn)生的原因主要是滑閥、節(jié)制閥、滑閥座摩擦面漏泄。由于滑閥、滑閥座摩擦面故障在組裝時(shí)難以發(fā)現(xiàn),該故障發(fā)生后主要依靠研磨滑閥、滑閥座來處理。
其他故障占檢修總數(shù)不足15%,其中配合面密封不嚴(yán)、橡膠密封圈啃邊、縮堵堵塞、小配件變形不良等制動(dòng)配件組裝質(zhì)量造成的制動(dòng)閥故障,占檢修總數(shù)約8%;半自動(dòng)緩解閥故障及閥體套間內(nèi)部漏泄,占檢修總數(shù)約4%。大部分為組裝質(zhì)量造成的制動(dòng)閥故障,該型故障處理簡(jiǎn)單,其發(fā)生原因基本為組裝時(shí)配件檢查不仔細(xì)或組裝方法未嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書。理論上該型故障能夠避免發(fā)生。通過對(duì)一次試驗(yàn)制動(dòng)閥故障的統(tǒng)計(jì)分析可知,一次試驗(yàn)制動(dòng)閥故障主要表現(xiàn)為制動(dòng)閥漏泄和制動(dòng)閥組裝質(zhì)量?jī)煞矫妗?/p>
要提高制動(dòng)閥的檢修質(zhì)量,主要是減少制動(dòng)閥漏泄和制動(dòng)閥組裝故障,提高作業(yè)人員處理制動(dòng)閥故障的技能。其中減少制動(dòng)閥漏泄的手段主要是進(jìn)行制動(dòng)閥研磨。
影響制動(dòng)閥研磨質(zhì)量的因素主要為平板、油石等工具質(zhì)量,研磨技能高低及規(guī)范作業(yè)程序。
(1)平板未能定期刮研,平板平面度和精度不符合要求,造成油石校對(duì)不良;油石和金剛砂質(zhì)量不良,含有雜質(zhì)或夾渣;油石和金剛砂目數(shù)不達(dá)標(biāo),易造成研磨平面漏泄。
(2)研磨前未分解相連配件,易造成磨粒進(jìn)入閥內(nèi);研磨后配件的粗糙度不符合要求,造成研磨質(zhì)量不高;研磨后配件未進(jìn)行二次清洗,造成磨渣殘留,易發(fā)生故障復(fù)發(fā)。
(3)制動(dòng)閥研磨技能不高,研磨后制動(dòng)閥漏泄量仍然偏大,從而降低了制動(dòng)閥的穩(wěn)定性。
(1)制動(dòng)閥清洗質(zhì)量不高。制動(dòng)閥外部清洗不凈,造成制動(dòng)閥超聲波清洗時(shí)清洗液不潔凈影響小配件清潔度;制動(dòng)閥小配件及制動(dòng)閥內(nèi)部的污垢及硅脂不能通過超聲波清洗機(jī)清洗干凈,需手工進(jìn)行補(bǔ)洗;制動(dòng)配件清洗后有余水,不易自動(dòng)清除,需手工吹凈;制動(dòng)配件內(nèi)部污垢需手工擦拭,擦拭質(zhì)量由組裝人員個(gè)人控制。
(2)配件組裝質(zhì)量。配件組裝不正位、配合面密封不嚴(yán)密和組裝緊固不到位,造成制動(dòng)閥性能不良或漏泄;各緊固件緊固力矩不合工藝要求,造成漏泄或配件損傷;各縮孔、限制孔堵塞未進(jìn)行疏通;制動(dòng)閥組裝為單人作業(yè),不利于進(jìn)行工序質(zhì)量控制,作業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)對(duì)組裝質(zhì)量影響較大。
(1)未能對(duì)制動(dòng)閥故障反饋進(jìn)行系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和分析,不利于組裝人員自身的改進(jìn)和提高。
(2)制動(dòng)閥配件檢測(cè)尺寸少,缺少圖紙和標(biāo)準(zhǔn),難以對(duì)配件性能進(jìn)行檢查判斷。
根據(jù)以上制動(dòng)閥檢修中故障原因分析,提高制動(dòng)閥檢修質(zhì)量的方法主要為提高制動(dòng)閥研磨質(zhì)量、提高制動(dòng)閥內(nèi)部清潔度、規(guī)范制動(dòng)閥組裝作業(yè)和提高作業(yè)人員作業(yè)技能。
(1)定期對(duì)平板進(jìn)行刮研和校對(duì),確保平板精度;加強(qiáng)對(duì)油石和金剛砂的選購和檢驗(yàn),避免檢修用具質(zhì)量不高;選拔有技能的研磨人員專門進(jìn)行研磨作業(yè),提高制動(dòng)閥的研磨質(zhì)量。
(2)改變現(xiàn)有的作業(yè)工序,在配件超聲波清洗后對(duì)滑閥、節(jié)制閥、滑閥座進(jìn)行研磨,提高制動(dòng)閥的穩(wěn)定性和可靠性。
(3)使用機(jī)械設(shè)備對(duì)滑閥座進(jìn)行研磨,減輕作業(yè)人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高研磨質(zhì)量。
(1)將閥體和閥內(nèi)小配件分開進(jìn)行超聲波清洗,避免配件的相互污染。
(2)在研磨后設(shè)立二次清洗工序,對(duì)小配件進(jìn)行手工二次清洗,清除配件表面的污垢和硅油,提高配件清潔度。
(3)做好日常制動(dòng)閥質(zhì)量抽查,班組設(shè)專人配合質(zhì)檢人員參與每日抽檢,做好記錄分析,全面提高組裝工序質(zhì)量控制。
(1)按照120控制閥試驗(yàn)的38個(gè)項(xiàng)目逐項(xiàng)編制故障處理對(duì)照表,便于作業(yè)人員提高故障處理能力。
(2)將組裝人員和試驗(yàn)人員進(jìn)行配對(duì),有利于組裝人員不斷提高自身的組裝質(zhì)量。
(3)建立有效的故障反饋機(jī)制,有利于班組統(tǒng)計(jì)分析常發(fā)故障和階段性故障,利用故障反饋對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量教育,提高職工質(zhì)量意識(shí)和作業(yè)技能。
在經(jīng)過幾個(gè)月的實(shí)施后,制動(dòng)閥檢修的一次試驗(yàn)合格率逐步提高。截止到2012年底,檢修制動(dòng)閥的一次試驗(yàn)合格率超過70%,制動(dòng)閥檢修報(bào)廢率控制在2%左右,檢修制動(dòng)閥的穩(wěn)定性和可靠性得到較大的提高。
120制動(dòng)閥雖經(jīng)過多次改進(jìn),檢修中仍然暴露出一些源頭質(zhì)量問題,需要繼續(xù)對(duì)制造工藝、檢修工藝進(jìn)行改進(jìn)。
(1)制動(dòng)閥的合金閥體和不銹鋼閥芯配合質(zhì)量不高,易發(fā)生體套竄動(dòng)或漏泄;
(2)120試驗(yàn)臺(tái)的機(jī)能試驗(yàn)不能全面檢驗(yàn)試驗(yàn)臺(tái)的性能,機(jī)能試驗(yàn)未涉及流量計(jì),同一制動(dòng)閥在不同試驗(yàn)臺(tái)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)有誤差。建議采用標(biāo)定閥進(jìn)行試驗(yàn)以確保試驗(yàn)臺(tái)性能良好;
(3)120閥自動(dòng)超聲波清洗質(zhì)量不高,需要研制新型的配件清洗工藝提高制動(dòng)閥的內(nèi)部清洗質(zhì)量。