郭玉杰,王曉東,高宇,葉海庭
(1.河南電力試驗(yàn)研究院,鄭州 450052;2.大唐信陽發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 信陽 464100)
近年來,隨著變頻調(diào)速技術(shù)的日益成熟,大多數(shù)電廠把凝結(jié)水泵變頻改造作為一項(xiàng)重要的汽輪機(jī)專業(yè)節(jié)能技術(shù)措施。電廠凝結(jié)水泵的作用是將凝汽器中的凝結(jié)水輸送到除氧器中。傳統(tǒng)的凝結(jié)水泵是定速運(yùn)行,屬于節(jié)流調(diào)節(jié)方式,水泵工作轉(zhuǎn)速在1 500 r/min左右,不隨汽輪發(fā)電機(jī)組有功負(fù)荷、除氧器水位變化而變化。
凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)主要是通過降低電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行轉(zhuǎn)速,從而降低能耗達(dá)到節(jié)能效果,是變頻調(diào)速方式。其在運(yùn)行中根據(jù)汽輪發(fā)電機(jī)組的有功負(fù)荷及除氧器水位要求而改變凝結(jié)水泵的運(yùn)行轉(zhuǎn)速。某型超臨界660 MW汽輪發(fā)電機(jī)組配套的凝結(jié)水泵投產(chǎn)后變頻運(yùn)行中出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的振動(dòng)問題,表現(xiàn)在某一轉(zhuǎn)速區(qū)域振動(dòng)異常增大,類似汽輪發(fā)電機(jī)組柔性轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速,導(dǎo)致無法變頻運(yùn)行。
電廠立式凝結(jié)水泵一般布置在汽輪機(jī)房零米以下,通過聯(lián)軸器與布置在零米基礎(chǔ)上部的電動(dòng)機(jī)連接,如圖1所示。依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定,對(duì)于垂直的機(jī)器,能得到最大的振動(dòng)測量讀數(shù)的位置應(yīng)作為傳感器放置的方向,因此凝結(jié)水泵振動(dòng)測量位置應(yīng)靠近電動(dòng)機(jī)上部軸承附近[1]。徑向振動(dòng)測量方向需要互為垂直的兩個(gè)方向。
圖1 軸系簡圖
該型凝結(jié)水泵共4臺(tái),機(jī)組每天配備2臺(tái),一臺(tái)運(yùn)行另一臺(tái)備用,即“一運(yùn)一備”,2臺(tái)凝結(jié)水泵共用1個(gè)變頻調(diào)節(jié)器,變頻調(diào)速方式與工頻定速方式可以進(jìn)行相互切換。試運(yùn)行期間,4臺(tái)凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行中均出現(xiàn)了不同程度的振動(dòng)問題,導(dǎo)致無法變頻調(diào)速,只能工頻定速運(yùn)行。下面以其中的一臺(tái)為例進(jìn)行分析。
該型電動(dòng)機(jī)的主要結(jié)構(gòu)參數(shù)為:長、寬、高分別為2 448 mm×1 260 mm×2 369 mm,質(zhì)量為9 150 kg,額定功率為2 300 kW,額定電壓為6 000 V,額定電流為259 A。
該凝結(jié)水泵于2009年3月投產(chǎn),工作轉(zhuǎn)速為1 500 r/min。2009年9月24日,對(duì)該凝結(jié)水泵進(jìn)行了振動(dòng)測試,現(xiàn)場振動(dòng)試驗(yàn)測量位置是電動(dòng)機(jī)上部,測量方向是南北和東西方向,振動(dòng)傳感器為速度傳感器。凝結(jié)水泵進(jìn)、出水管道布置在南北方向,由于管道的支撐作用力影響,一般該方向振動(dòng)值通常小于另一方向沒有管道連接的振動(dòng)值。
測試工況有啟動(dòng)升速、降速過程。運(yùn)行方式采取變頻調(diào)速升速,升速到最高轉(zhuǎn)速1 500 r/min,手動(dòng)打閘停機(jī)降速惰走。圖2為南北和東西方向的波德圖。
圖2 啟動(dòng)升速、降速過程振動(dòng)的波德圖
根據(jù)以上振動(dòng)測試,該凝結(jié)水泵電動(dòng)機(jī)振動(dòng)特點(diǎn)如下:
(1)東西、南北方向軸承處振動(dòng)頻率以基頻為主,無明顯低頻、高頻振動(dòng)分量,振動(dòng)性質(zhì)為普通強(qiáng)迫振動(dòng);
(2)啟動(dòng)升速過程中,在1 100 r/min時(shí)東西方向有一個(gè)振動(dòng)峰值,達(dá)到955 μm,對(duì)應(yīng)凝結(jié)水泵電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速頻率為32 Hz,在1 100~1 200 r/min,振動(dòng)峰值前后相位變化約173°;
(3)啟動(dòng)升速過程中,在1 020 r/min時(shí)南北方向有一個(gè)振動(dòng)峰值,達(dá)到788 μm,對(duì)應(yīng)凝結(jié)水泵電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速頻率是37.3 Hz,在900~1 100 r/min,最大振動(dòng)峰值前后相位變化約151°;
(4)東西、南北方向的振動(dòng)峰值前后區(qū)域基頻振動(dòng)幅值、相位具有急劇變化的特點(diǎn),與汽輪發(fā)電機(jī)組柔性轉(zhuǎn)子的動(dòng)力學(xué)振動(dòng)特性類似;
(5)最高轉(zhuǎn)速1 500 r/min時(shí),東西方向振動(dòng)大于南北方向,東西方向振動(dòng)值達(dá)到81 μm,兩個(gè)方向相位差為61°;
(6)對(duì)比啟動(dòng)升速與降速過程中的振動(dòng)數(shù)據(jù),相同轉(zhuǎn)速下振動(dòng)變化不大,兩條曲線基本重合。
該立式電動(dòng)機(jī)振動(dòng)無明顯2倍頻振動(dòng),降速過程是在切斷電源后自然降速惰走下進(jìn)行的,與啟動(dòng)升速過程對(duì)比,兩條曲線基本上重合,說明電動(dòng)機(jī)無熱彎曲現(xiàn)象,因此不存在定子電磁激振、動(dòng)靜碰磨、氣隙不均勻、電動(dòng)機(jī)發(fā)熱不均勻、轉(zhuǎn)子繞組故障等電氣方面的因素,也不存在轉(zhuǎn)子冷卻不均勻的故障[2]。
機(jī)械方面的因素主要有軸承失效、中心不正、質(zhì)量不平衡及局部松動(dòng)等。結(jié)合運(yùn)行中軸承溫度、聲音和振動(dòng)頻譜,基本上可以排除軸承異常問題。
由圖2可知,類似汽輪發(fā)電機(jī)組柔性轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)的振動(dòng)特性,主要表現(xiàn)在東西、南北方向基頻振動(dòng)幅值和相位變化急劇,相位變化接近180°,分析振動(dòng)原因是轉(zhuǎn)子-軸承-外殼系統(tǒng)共振。結(jié)合振動(dòng)相位變化,可以確定東西方向的共振轉(zhuǎn)速為960 r/min,南北方向的共振轉(zhuǎn)速為1 140 r/min。還可確定共振放大因子,東西方向約為11.6,南北方向約為9.6,通常認(rèn)為這時(shí)系統(tǒng)阻尼處于邊緣狀態(tài)[3]。
從圖2中還可以看出,電動(dòng)機(jī)在變頻工作區(qū)域中存在明顯的振動(dòng)峰值,而正常設(shè)計(jì)是不允許出現(xiàn)這種情況的,因此說明該型電動(dòng)機(jī)的動(dòng)剛度偏低。
機(jī)械因素造成的振動(dòng)原因有:(1)轉(zhuǎn)子激振力大,處理方法是動(dòng)平衡;(2)支承剛度偏低,處理措施是增加支承剛度,比如常用的現(xiàn)場加固等。從工作轉(zhuǎn)速下的振動(dòng)值和經(jīng)驗(yàn)上判斷,認(rèn)為該轉(zhuǎn)子激振力不大,應(yīng)從增加支承剛度上開展工作,進(jìn)行現(xiàn)場加固試驗(yàn)。
2009年12月,采取了現(xiàn)場加固電動(dòng)機(jī)的減振方法。實(shí)施方案為:首先焊接一個(gè)固定支架,并與基礎(chǔ)埋鐵進(jìn)行焊接固定,進(jìn)行探傷檢查,確保焊縫無裂紋、夾渣、未熔合等缺陷。然后用力錘激振法測試支架的固有頻率,避免支架共振。如果支架共振會(huì)使凝結(jié)水泵電動(dòng)機(jī)振動(dòng)放大,因此該項(xiàng)工作十分必要。最后是采用8個(gè)螺栓同時(shí)加固,如圖3所示,對(duì)稱方向同時(shí)加力,主要是解決剛度不足或不對(duì)稱的問題。凝結(jié)水泵電動(dòng)機(jī)靜止時(shí),利用力矩扳手進(jìn)行螺栓預(yù)緊固。螺栓預(yù)緊固后,再次測量支架的固有頻率,測量結(jié)果應(yīng)明顯高于未緊固時(shí)的頻率。
圖3 電動(dòng)機(jī)加固受力示意圖
設(shè)備運(yùn)行后,由于南北、東西方向剛度的不同及加固螺栓松緊度的變化,可能造成電動(dòng)機(jī)振動(dòng)的變化,根據(jù)設(shè)備振動(dòng)狀況進(jìn)行再次緊固。
處理后振動(dòng)數(shù)據(jù)見表1??梢钥闯?,東西方向共振轉(zhuǎn)速960 r/min時(shí),電動(dòng)機(jī)上部振動(dòng)值降低到78 μm。南北方向共振轉(zhuǎn)速1 140 r/min下,電動(dòng)機(jī)上部振動(dòng)值降低到66 μm。整個(gè)變頻運(yùn)行區(qū)域,東西、南北方向的振動(dòng)值均小于78 μm,振動(dòng)值處于合格范圍,可以滿足運(yùn)行要求。
振動(dòng)值的計(jì)算式為
(1)
式中:P為激振力;Kd為部件的動(dòng)剛度,表示部件產(chǎn)生單位振幅所需的交變力。
對(duì)比圖2和表1可以看出,電動(dòng)機(jī)加固后振動(dòng)幅值明顯減小。由(1)式可知,在激振力P不變時(shí),振動(dòng)幅值A(chǔ)與動(dòng)剛度Kd成反比。因此,可以證明加固后動(dòng)剛度得到顯著提高。
另外3臺(tái)凝結(jié)水泵也采取了相同處理方法,效果非常明顯,基本上解決了變頻運(yùn)行中的振動(dòng)問題。至此,該型4臺(tái)凝結(jié)水泵均可以采取變頻調(diào)速方式運(yùn)行。
需要強(qiáng)調(diào)的是,引起立式電動(dòng)機(jī)振動(dòng)的因素很多,有定子電磁激振、氣隙不均勻、轉(zhuǎn)子繞組故障、質(zhì)量不平衡、軸承失效、中心偏差大、結(jié)構(gòu)共振等,對(duì)應(yīng)有不同的檢查和處理方法。
(1)立式凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行中,一個(gè)主要特點(diǎn)是某個(gè)方向在某個(gè)轉(zhuǎn)速下出現(xiàn)振動(dòng)峰值,同時(shí)該轉(zhuǎn)速前后基頻相位也發(fā)生較大變化,東西、南北方向振動(dòng)與轉(zhuǎn)速關(guān)系特性類似。振動(dòng)頻率以工頻為主,振動(dòng)性質(zhì)為強(qiáng)迫振動(dòng)。引起立式凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行的振動(dòng)原因是轉(zhuǎn)子-軸承-外殼系統(tǒng)共振。通過現(xiàn)場加固,有效降低了立式凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行的振動(dòng)水平,可以滿足運(yùn)行要求。
(2)共振轉(zhuǎn)速前后,振動(dòng)出現(xiàn)明顯峰值,相位變化接近180°。
(3)立式凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行中的振動(dòng)問題,應(yīng)引起制造廠家的高度重視,在設(shè)計(jì)階段應(yīng)考慮到此問題,在變頻運(yùn)行轉(zhuǎn)速之內(nèi)應(yīng)避免轉(zhuǎn)子-軸承-外殼系統(tǒng)產(chǎn)生共振。