侯瑩妮
(山西省永濟(jì)市氧化塘管理站,山西 永濟(jì)044500)
某城鎮(zhèn)污水廠2007年建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)處理能力為4×104m3/d,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其工藝流程為:廢水—粗格柵—提升泵—細(xì)格柵—沉砂池—初沉池—厭氧塘—懸浮鏈曝氣池—二沉池—穩(wěn)定塘—出水。
二沉池為平流式2座,尺寸40m×26m×5.0m,Q=2350m3/h,表面負(fù)荷 1.125m3/m2/h ,總停 留時(shí) 間4.0h。進(jìn)出水方式為潛孔。
二沉池安裝有2套,江蘇產(chǎn)HJX—26型平流式泵吸機(jī),每臺(tái)行車安裝上海產(chǎn)YW型液下排污泵150yw200—15型4臺(tái),每臺(tái)電機(jī)功率15kW,吸泥量833.3m3/h,液下水深2.5m,行車行走功率 N=2×0.75kW 行走速度1.0m/min。
吸泥泵使用時(shí)易出現(xiàn)泵體振動(dòng),軸承損壞、軸斷、鍵槽磨損、葉輪磨損、機(jī)械密封磨損等故障,致設(shè)備故障頻發(fā),檢修不斷,影響回流。
行車跨度26m,兩側(cè)各安裝有1臺(tái)減速機(jī),控制行走,利用行程開關(guān)與軌道兩端擋塊,組成反復(fù)換向控制系統(tǒng),該行車在使用過程中,易出現(xiàn)兩側(cè)行走不同步,跑偏、啃軌、撞壞擋塊、軌道拉彎、脫軌等故障。
由于該泵安裝在行車上,泵管淹入水下2.5m,機(jī)械密封易被污水浸壞出現(xiàn)滲漏,致使軸承損壞,引起軸偏磨、卡死、軸斷等故障。
由于該泵在安裝上未施行避震措施,在使用過程中,噪聲及震動(dòng)偏大,致使管道磨損漏水,泵軸出現(xiàn)串軸及共振現(xiàn)象。
行程開關(guān)撞到限位擋塊后,未能復(fù)位,致減速機(jī)未能倒換方向,減速機(jī)一直工作,造成軌道被拉彎或行車脫軌現(xiàn)象。
軌道接縫因熱脹冷縮造成縫隙較大,兩軌道的直線精度、位置精度、平行精度、平面精度、行程開關(guān)位置精度等未能保證。
減速機(jī)鏈條松,使用年限長(zhǎng)、磨損,各軸的同軸度,平行精度輪距的安裝精度出現(xiàn)偏移,造成不同步、打滑跑偏、卡死、啃軌等現(xiàn)象,致使整機(jī)無法正常工作。
為了減小故障率,將原液下式吸泥泵改造為潛污泵,型號(hào)為WQ300—7—11型,8臺(tái)。提高了設(shè)備的完好率,保證回流正常工作。對(duì)泵管進(jìn)行避震安裝,減少磨損。
行車部分,在軌道未裝限位擋塊側(cè)加裝擋塊,在行車上增裝2個(gè)行程開關(guān),利用PLC較強(qiáng)的編程功能,使行程開關(guān)先碰到擋塊一側(cè)的電機(jī)停轉(zhuǎn),等到另一側(cè)也碰到對(duì)應(yīng)的擋塊時(shí),兩電機(jī)才同時(shí)反轉(zhuǎn),行車開始往回返。這樣使行車在每個(gè)行程結(jié)束時(shí)都進(jìn)行一次平行校準(zhǔn)。同時(shí)增加了行程超時(shí)保護(hù),防止因行車在軌道接縫處長(zhǎng)時(shí)間打滑而損壞軌道。改造后提高了靈敏度和可靠性,保證換向準(zhǔn)確及時(shí)。
調(diào)整軌道精度和平直度,補(bǔ)焊打磨軌道,減小軌道接縫間隙,減少打滑和卡死現(xiàn)象。調(diào)整行走輪軸精度,更換磨損輪軸,提高各輪軸的同軸度。
減速機(jī)鏈條增設(shè)壓鏈輪,調(diào)整張緊度,提高同步率,適時(shí)更換鏈條。
本工程2010年10月底實(shí)施完成,經(jīng)過連續(xù)兩個(gè)月運(yùn)行取得滿意效果,且液下泵改為潛污泵用電功率上每天可節(jié)約電380kW·h,每度電0.6元,年可節(jié)電4560 kW·h,資金約2736元。
[1]劉元成.鏈條式刮渣機(jī)與行車式吸渣機(jī)的對(duì)比給水排水[J].給水排水,2008,12(12):106~107.
[2]謝經(jīng)良,沈曉南,彭 忠.污水處理設(shè)備操作維護(hù)問答[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.