武滿紅
(云南水富云天化有限公司尿素車間,云南水富 657800)
尿素裝置超低負荷運行的可行性研究
武滿紅
(云南水富云天化有限公司尿素車間,云南水富 657800)
通過對云南水富云天化有限公司尿素裝置的設(shè)備及工藝分析,找出裝置在超低負荷(60%~65%)下運行的瓶頸。通過搜集裝置在超低負荷下運行數(shù)據(jù),進行分析研究,針對性提出應(yīng)對措施,通過實際運行維護來驗證裝置在超低負荷運行的安全性和可行性。
尿素裝置;超低負荷;可行性
云南水富云天化有限公司(以下簡稱“公司”)尿素裝置采用荷蘭Stamicarbon二氧化碳汽提技術(shù),原設(shè)計能力為1 620 t/d,經(jīng)過2003年的增產(chǎn)改造及系統(tǒng)優(yōu)化后,裝置最大生產(chǎn)能力已達到2 450 t/d。但是,由于外界環(huán)境的影響,天然氣供應(yīng)一直比較緊張,尿素裝置低負荷生產(chǎn)已不可避免。
尿素裝置在低負荷下運行時,經(jīng)濟效益低,單位產(chǎn)品的物耗和能耗大幅增加,同時由于裝置負荷過低,尿液和甲銨的混合液在汽提塔(201-C/CB)分配管中不易形成液位,汽提管內(nèi)液體分布不均,導(dǎo)致汽提管內(nèi)液氣比失調(diào),造成汽提塔部分列管腐蝕加劇。根據(jù)Stamicarbon設(shè)計要求,CO2負荷不能低于70%運行(Stamicarbon口頭建議CO2負荷不能低于65%),否則汽提塔將遭受嚴重腐蝕。2011年10月,由于天然氣供應(yīng)的原因,公司的尿素裝置在62%負荷下連續(xù)運行了3天,但產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)備運行較好。所以,有必要探討尿素裝置在超低負荷下運行的可行性,為公司的尿素裝置在非正常供氣下運行提供依據(jù)。
1.1 汽提塔的腐蝕速率增加
汽提塔結(jié)構(gòu)較為特殊,其中的液體分布器是汽提塔中關(guān)鍵部件,其作用就是將液體均勻分布到每根汽提管內(nèi)。當系統(tǒng)負荷降低后,流經(jīng)汽提塔的物料量將減少,使得上管箱內(nèi)液面高度降低、靜壓頭減小、液膜將變薄和不完整、液體分布不均勻性增加、部分管內(nèi)氣液比較低,造成該管內(nèi)汽提效率降低;同時,該汽提管內(nèi)液相中溶解的氧含量也將降低,甲銨在高溫下分解,管壁氧化膜被破壞,導(dǎo)致汽提塔的列管腐蝕加劇。為此,Stamicarbon建議公司尿素裝置負荷不能低于65%。
1.2 小汽提塔封塔維護風(fēng)險增大
根據(jù)Stamicarbon設(shè)計要求,當系統(tǒng)負荷低于25 000 m3/h(即65%負荷)時,需切除小汽提塔(201-CB)和新循環(huán)系統(tǒng),但是切除小汽提塔會存在以下問題:
1)根據(jù)《汽提塔201-CB維護檢修規(guī)程》要求,201-CB封塔時間不能超過72 h,否則設(shè)備鈍化膜將遭到破壞。
2)若合成塔至201-CB進液閥HV-205內(nèi)漏較大,201-CB在有工藝介質(zhì)情況下封塔,勢必加劇201-CB的腐蝕,縮短封塔時間。
3)由于系統(tǒng)負荷很低,進入大小汽提塔的CO2不好控制。201-CB中的二氧化碳加入量控制較低將導(dǎo)致201-CB腐蝕,而201-CB二氧化碳加入量過大將導(dǎo)致大汽提塔201-C氣液比降低,不但造成201-C汽提效率降低而且造成201-C嚴重腐蝕。
4)在201-CB排放液位時,如果排放控制不好(二氧化碳竄入循環(huán)系統(tǒng)),不僅存在循環(huán)系統(tǒng)超壓風(fēng)險,甚至?xí)鸶邏杭卒@泵汽化、高壓系統(tǒng)超壓。
5)如果進201-CB的二氧化碳止逆閥內(nèi)漏,存在201-CB中的二氧化碳管線堵塞的風(fēng)險(2010年9月19日切除小汽提塔后,由于CO2止逆閥內(nèi)漏以及進入201-CB二氧化碳流量表指示不準,造成進201-CB二氧化碳管線堵塞)。
1.3 產(chǎn)品質(zhì)量下降
裝置在低負荷運行時,流入汽提塔的物料減少,造成液體流經(jīng)高溫段的流速降低,停留時間延長。由于尿素是熱敏性較強的物質(zhì),在高溫條件下,尿素聚合反應(yīng)和水解反應(yīng)隨停留時間的延長和溫度的升高而加?。ㄈ鐖D1所示),這樣不但造成尿素產(chǎn)品中縮二脲含量升高,影響產(chǎn)品質(zhì)量,同時也降低了尿素的產(chǎn)率。
尿素在循環(huán)系統(tǒng)、蒸發(fā)系統(tǒng)也會由于溫度高、停留時間長而造成產(chǎn)品中縮二脲含量升高。
圖1 溫度、停留時間與縮二脲生成率的關(guān)系Figure 1 Relationship among temperature,residence time and the generation rate of biuret
針對CO2汽提法尿素裝置在超低負荷下運行所存在的問題,提出以下控制措施,以減緩設(shè)備腐蝕,提高產(chǎn)品質(zhì)量,保證裝置的安全運行。
2.1 控制高壓系統(tǒng)的氨碳比
從設(shè)備方面考慮,尿素裝置在超低負荷下運行時,對汽提塔的影響最為嚴重,主要是由于負荷降低后,物料不容易在汽提塔液體分布器上部形成液位,造成汽提塔列管內(nèi)物料分布不均,導(dǎo)致列管嚴重腐蝕。為此,采取提高高壓系統(tǒng)進料氨碳比的方法增加系統(tǒng)的循環(huán)量,達到提高進入汽提塔的物料量,改善汽提塔液體分布器的分配效果,從而減緩設(shè)備腐蝕。當然,高氨碳比勢必會增加裝置電力、蒸汽等消耗。
裝置氨碳比設(shè)計控制指標為3.0~3.4,當裝置在超低負荷下運行時,控制氨碳比在3.3~3.4之間。
2.2 不切除小汽提塔及新循環(huán)系統(tǒng)
不切除小汽提塔及新循環(huán)系統(tǒng),不僅可以延長裝置在超低負荷下運行的時間,避免小汽提塔封塔72 h后裝置停車,而且也降低維護風(fēng)險。
2011年10月,公司尿素裝置在62%負荷下運行時,小汽提塔和新循環(huán)系統(tǒng)未切除,從分析數(shù)據(jù)及裝置運行情況看,小汽提塔的腐蝕在允許范圍內(nèi)。
2.3 提高進入系統(tǒng)的氧含量
提高進入系統(tǒng)的氧含量,可以提高液相中氧的溶解量,使設(shè)備氧化膜遭到破壞時,可以及時進行修復(fù)。
公司尿素裝置氧含量(質(zhì)量分數(shù))控制范圍是0.6%~1.0%,在超低負荷時氧含量可控制在0.9%~0.95%,以減緩設(shè)備腐蝕。
2.4 降低汽提塔殼側(cè)蒸汽壓力
由于縮二脲的生成速率與溫度、游離氨含量和停留時間有關(guān),從尿素的合成反應(yīng)開始縮二脲就生成,只是由于合成塔內(nèi)游離氨含量較高,縮二脲生成的較少。但在汽提塔內(nèi),由于汽提過程進行的溫度較高,而游離氨含量較低,所以縮二脲再次大量的生成。為此,在保證循環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定運行的前提下,盡量降低汽提塔殼側(cè)蒸汽壓力,從而降低汽提塔殼側(cè)加熱蒸汽的溫度,以降低縮二脲的生成速率,同時還可以減少尿素的水解。
降低汽提塔殼側(cè)蒸汽壓力,可以降低反應(yīng)進行的溫度,從而減緩設(shè)備的腐蝕,延長設(shè)備的使用壽命。
公司尿素裝置汽提塔殼側(cè)蒸汽壓力控制范圍是1.62~2.05MPa,在超低負荷時蒸汽壓力可控制在1.55~1.60MPa。
2.5 降低加熱器溫度
由圖1看出,溫度越高,縮二脲生成速率越快,因此降低反應(yīng)溫度可以降低縮二脲的生成速率。
2.5.1 降低循環(huán)加熱器溫度
據(jù)統(tǒng)計,在循環(huán)系統(tǒng)有0.4%左右的縮二脲生成[1],因此對循環(huán)系統(tǒng)的縮二脲控制也尤為重要。在超低負荷下,精餾塔出液溫度TI03-1可控制在125℃(正常指標128~135℃)。
2.5.2 降低蒸發(fā)二段溫度
在蒸發(fā)系統(tǒng),由于游離氨含量較低,同時溫度較高,所以縮二脲的生成與溫度的控制很重要。裝置在超低負荷下運行時,在保證尿液不進入結(jié)晶區(qū)域的前提下,盡量降低蒸發(fā)二段溫度,蒸發(fā)二段溫度TIC-404可控制在137~139℃。
2.6 降低各儲槽的液位
由圖1看出,隨著停留時間的延長,縮二脲生成速率越快。因此,縮短停留時間可以降低縮二脲的生成速率。
2.6.1 控制尿液儲槽在低液位
為了縮短尿液在尿液儲槽的停留時間,將尿液槽的液位控制在低限5%~7%。
2.6.2 控制汽提塔和精餾塔在低液位
在保證不竄氣的情況下,汽提塔液位LI203/202由50%降至40%,精餾塔液位LI302/301由15%降至10%。
2.6.3 降低蒸發(fā)二段液位
由于蒸發(fā)二段尿液濃度高、溫度高、游離氨含量少,為了減少縮二脲的生成,控制蒸發(fā)二段液位LI401在30%~50%,減少停留時間,降低縮二脲的生成速率。
2.7 儀表定期檢查各測溫點
為保證蒸發(fā)一、二段溫度測量的準確,定期聯(lián)系儀表,對這兩點溫度進行調(diào)校。
2.8 減少蒸發(fā)循環(huán)次數(shù)
裝置在超低負荷運行時,盡量減少蒸發(fā)循環(huán)的次數(shù),避免停留時間過長,造成產(chǎn)品縮二脲超標。如果遇到倒噴頭或熔融尿液泵,蒸發(fā)循環(huán)時需破真空并降低蒸發(fā)一、二段溫度至100℃左右。
2.9 控制噴頭轉(zhuǎn)速在低限
尿素裝置舊噴頭(型號TX302/303)是按1 950 t/d設(shè)計制造,不能滿足裝置滿負荷生產(chǎn)需要。2011年5月,公司對尿素噴頭進行了更換(型號為TX429/430),該噴頭是按2 300 t/d設(shè)計制造。因此,裝置在超低負荷運行時,為了使噴頭轉(zhuǎn)速與負荷對應(yīng),可以將新噴頭更換為舊噴頭,以提高產(chǎn)品粒度。
2011年10月28日至30日,公司尿素裝置在62%負荷(即22 500 m3/h)下連續(xù)運行了3 d,裝置運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表1。
表1 尿素裝置在62%負荷下運行數(shù)據(jù)Table 1 Load data of device running under 62%
在正常情況下,工藝介質(zhì)對設(shè)備有較小的腐蝕,并且是均勻的腐蝕,產(chǎn)品中的Ni含量穩(wěn)定在0.30μg/g以下?!度债a(chǎn)2300 t尿素裝置工藝手冊》中規(guī)定當成品尿素中Ni含量超過0.30μg/g(Ni總量達28.7 g)時,經(jīng)48 h處理后,成品中的Ni含量仍高于0.30μg/g,則應(yīng)停車排放、重新升溫鈍化[2]。雖然裝置在62%負荷下運行時產(chǎn)品中Ni含量較高,但是尿素產(chǎn)品中總Ni量變化不大,說明設(shè)備腐蝕量基本無變化。
通過對裝置在超低負荷下運行情況的分析研究,在針對性采取相應(yīng)措施后,雖然其中一些操作會造成裝置能耗上升,但是可有效降低裝置在超負荷下運行時設(shè)備的腐蝕,保證裝置的安全運行,可為以后裝置在超低負荷運行時的操作提供參考。
[1] 云南云天化股份有限公司.日產(chǎn)2 300噸尿素生產(chǎn)知識問答[M].云南水富:云南云天化股份有限公司,2008:79.
[2] 云南云天化股份有限公司編.日產(chǎn)2 300噸尿素裝置工藝手冊[M].云南水富:云南云天化股份有限公司,2012:3-7.
Feasibility Study of Urea plant Operation under Ultra-low-load
WU M an-h(huán)ong
(Yuntianhua Corporation,Shuifu 657800,China)
Based on the analysis of Yuntianhua AG urea plant equipment and process,bottleneck of the device running under ultra-low-load(60 to 65%,the same below).is identified.By collecting data of device running under ultra-low load,after analysis and study,targetedmeasures are addressed.through the actual operation and maintenance of the device,the safety and feasibility of operation under ultra-lowload are to be verified.
urea plant;ultra-low load;feasibility
TQ441
: A
: 1004-275X(2014)01-0056-03
12.3969/j.issn.1004-275X.2014.01.016
收稿:2013-09-06
武滿紅(1985-),男,助理工程師,主要從事生產(chǎn)技術(shù)工作。