馬金科
摘要:隨著煤炭礦井開采深度的增加,大噸位支架的安裝能力受到限制,進(jìn)而影響了煤炭的產(chǎn)量,本文通過對(duì)大噸位支架安裝技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化,在一定程度上為煤礦企業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)、緩解礦井接替壓力、提高安裝速度提供參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:作業(yè)形式 支架組裝、安裝 優(yōu)化組合
隨著礦井煤炭進(jìn)一步的開采,礦井開采深度進(jìn)一步的加深,礦壓顯現(xiàn)尤為突出,礦井礦壓進(jìn)一步加大,礦井工作面巷道受礦井深度增加而變的有局限性,給礦井安裝大噸位支架帶來了不可忽視的影響,大噸位支架安裝能力得不到有效的提升,給礦井工作面正規(guī)循環(huán)接替、年產(chǎn)量帶來了影響,這在中平能化集團(tuán)四礦表現(xiàn)得尤為明顯,職工收入大幅減低,嚴(yán)重威脅著我礦和諧穩(wěn)定的大局。結(jié)合我礦實(shí)際情況,經(jīng)過分析、研究,一致認(rèn)為優(yōu)化作業(yè)形式,提升大噸位支架安裝技術(shù)是應(yīng)對(duì)危機(jī)、緩解礦井接替壓力、提高安裝速度、為礦井開采提供時(shí)間的最有效途徑之一。
該項(xiàng)目的施工地點(diǎn)己16.17-23010安裝工作面具有非常大的挖掘潛力,因此我礦把該項(xiàng)目作為工作重點(diǎn)來抓,曾多次要求匯報(bào)該項(xiàng)目的進(jìn)展情況,并作了重要指示。但受到多方面因素的制約,如:切眼頂板支護(hù)工程量大,運(yùn)輸線路繁瑣,組裝間組裝設(shè)備落后等致使己16.17-23010安裝工作面很難實(shí)現(xiàn)安全、快速安裝,安裝較快時(shí)每班安裝3架,安裝受到影響時(shí)每班只能安裝2架,與快速安裝的要求相差甚遠(yuǎn)。
在此情況下,該項(xiàng)目的技術(shù)和管理攻關(guān)工作就顯得尤為重要,本項(xiàng)目著眼于現(xiàn)場實(shí)際情況,逐個(gè)攻破阻礙大噸位支架快速安裝的技術(shù)難題,極大提高礦井安裝水平,同時(shí)可以為礦井安裝同類型、不同類型支架提供管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支持。通過該項(xiàng)目的實(shí)施,可很大程度上緩解我礦的生產(chǎn)經(jīng)營壓力,增強(qiáng)職工信心,確保全礦穩(wěn)定發(fā)展,意義突出而重大。
1 總體思路
本項(xiàng)目著眼于現(xiàn)場實(shí)際情況,主要從:①改變切眼支護(hù)形式,為支架快速安裝提供技術(shù)保證;②優(yōu)化風(fēng)巷運(yùn)輸系統(tǒng),提供支架快速運(yùn)輸能力;③改進(jìn)支架組裝設(shè)施,提高支架組裝進(jìn)度;④優(yōu)化勞動(dòng)組織、科學(xué)分配,加快安裝進(jìn)度等四個(gè)方面入手,逐個(gè)攻破阻礙大噸位支架快速安裝技術(shù)的難題,極大地提升礦井支架安裝能力,具有重大意義和推廣應(yīng)用價(jià)值。通過該項(xiàng)目的實(shí)施,可以很大程度上緩解我礦的原煤生產(chǎn)、經(jīng)營壓力,對(duì)穩(wěn)固職工信心,確保全礦穩(wěn)定發(fā)展,有著重大的意義。
2 解決的關(guān)鍵問題和創(chuàng)新點(diǎn)
2.1 研究切眼頂板支護(hù)形式,超前布局,科學(xué)、合理地制定方案,實(shí)現(xiàn)安全、高效、快速安裝大噸位支架,特別是改變切眼支護(hù)形式,提高安裝效率。
2.2 通過現(xiàn)場調(diào)研,優(yōu)化風(fēng)巷運(yùn)輸系統(tǒng),確保安全、快速安裝并結(jié)合實(shí)際改變了風(fēng)巷原有的三個(gè)車場六臺(tái)絞車運(yùn)輸形式,引用了無極繩運(yùn)輸絞車,極大地提升了風(fēng)巷運(yùn)輸能力、礦井安裝安全系數(shù)。
2.3 結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,改進(jìn)支架組裝設(shè)施,順利進(jìn)行支架組裝,提高支架組裝進(jìn)度。
2.4 優(yōu)化勞動(dòng)組織,精心組織、合理安排,科學(xué)分配,加快安裝進(jìn)度,確保安裝實(shí)現(xiàn)高效、快速安裝。
3 實(shí)施效果
經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)施,主要從:①改進(jìn)切眼支護(hù)形式,提高切眼支護(hù)強(qiáng)度,減少切眼安裝程序,提高切眼大噸位支架安裝進(jìn)度;②以科技興安為指導(dǎo),優(yōu)化風(fēng)巷運(yùn)輸系統(tǒng),引進(jìn)無極繩絞車運(yùn)輸,提升運(yùn)輸能力,降低勞動(dòng)強(qiáng)度;③改進(jìn)支架組裝設(shè)施,提高支架組裝效率,達(dá)到支架快速組裝;④優(yōu)化勞動(dòng)組織、精心組織,合理安排,科學(xué)分工,加快安裝進(jìn)度,確保大噸位支架實(shí)現(xiàn)高效、快速安裝等四個(gè)方面入手,逐個(gè)攻破阻礙高效、快速安裝的技術(shù)難題,極大地提升大噸位支架快速安裝。
3.1 超前布局,改進(jìn)切眼支護(hù)形式,為大噸位支架快速安裝提供技術(shù)保證
近年來,隨著開采深度的增加,礦壓顯現(xiàn)尤為突出,礦壓加大,礦井工作面巷道布置受礦壓影響變得非常有局限性,很難實(shí)現(xiàn)工作面大斷面巷道布置,給大噸位支架安裝帶來嚴(yán)重影響。加之,切眼支護(hù)形式繁瑣,嚴(yán)重制約大噸位支架安裝效率,對(duì)礦井生產(chǎn)、經(jīng)營帶來影響。因此,改進(jìn)大噸位支架安裝技術(shù),已成為礦井安裝大噸位支架研究的重點(diǎn)方向,通過優(yōu)化作業(yè)形式,改進(jìn)大噸位支架安裝技術(shù),從而實(shí)現(xiàn)大噸位支架高效、快速安裝。
根據(jù)礦井地質(zhì)資料,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,超前考慮,制定科學(xué)、合理的切眼支護(hù)形式。
受礦壓影響,切眼頂板支護(hù)繁瑣,采用雙排工字鋼梯形棚子支護(hù)。這種支護(hù)方式在井下作業(yè)當(dāng)中沒有科學(xué)的支護(hù)依據(jù),憑借井下頂板情況和施工經(jīng)驗(yàn)采取的支護(hù)形式,給大噸位支架安裝造成工作勞動(dòng)強(qiáng)度大、程序多,光是切眼安裝時(shí)支護(hù)、回工字鋼等作業(yè)就占據(jù)了大部分時(shí)間,且安全系數(shù)低,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大,安裝進(jìn)度緩慢。
3.1.1 切眼優(yōu)化前支護(hù)形式及液壓支架安裝作業(yè)流程
這種工字鋼梯形棚子式切眼支護(hù),給大噸位支架快速安裝進(jìn)度帶來了很大的影響,光是切眼安裝時(shí)改臨時(shí)支護(hù)、回工字鋼等作業(yè)就占據(jù)了大部分時(shí)間,且安全系數(shù)低,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大,安裝進(jìn)度緩慢。
3.1.2 優(yōu)化后切眼支護(hù)方式及液壓支架安裝流程
根據(jù)礦井地質(zhì)資料,結(jié)合礦壓、現(xiàn)場頂板實(shí)際情況,經(jīng)隊(duì)委及工程技術(shù)人員研究、分析,多措并舉,科技攻關(guān),優(yōu)化切眼支護(hù)方式,提高大噸位支架安裝效率。
優(yōu)化后切眼支護(hù)示意圖:
切眼優(yōu)化后支架安裝流程圖:
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切眼支護(hù)方式優(yōu)化后,①人員投入少,職工勞動(dòng)強(qiáng)度小;②支架空間改設(shè)工序簡單,操作方便;③回收的單體柱、木大梁少,人員抬運(yùn)方便;④工作量小,減少了回收工字鋼梁、腿的程序;⑤職工操作安全系數(shù)高;⑥很大程度上提高了改液壓支架安裝空間的時(shí)間,加快了液壓支架安裝進(jìn)度。
3.2 以科技興安作為指導(dǎo),優(yōu)化風(fēng)巷運(yùn)輸系統(tǒng),提升液壓支架運(yùn)輸能力,加快液壓支架安裝進(jìn)度
3.2.1 風(fēng)巷優(yōu)化前的運(yùn)輸系統(tǒng)
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3.2.2 風(fēng)巷優(yōu)化后的運(yùn)輸系統(tǒng)
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風(fēng)巷優(yōu)化前的運(yùn)輸系統(tǒng)復(fù)雜,車場布置多,使用多部絞車進(jìn)行接力對(duì)拉,大大的增加了運(yùn)輸環(huán)節(jié),多部絞車接力對(duì)拉安全隱患大,人員投入多,運(yùn)輸能力低下,不能實(shí)現(xiàn)安全、快速安裝。通過引進(jìn)礦用無極繩絞車大大提高運(yùn)輸效率及運(yùn)輸安全可靠性,可代替多部小絞車,回柱絞車接力對(duì)拉,簡化了運(yùn)輸系統(tǒng),減少了運(yùn)輸環(huán)節(jié),消除了多部小絞車接力對(duì)拉所帶來的安全隱患,可實(shí)現(xiàn)快速直達(dá)、減人提效和安全運(yùn)輸。無極繩絞車運(yùn)輸距離長,牽引重量大,運(yùn)輸效率高。實(shí)現(xiàn)長運(yùn)距巷道無接力直達(dá)運(yùn)輸,提高運(yùn)輸效率及安全可靠性。
3.3 改進(jìn)支架組裝設(shè)施,提高支架組裝進(jìn)度
3.3.1 組裝間優(yōu)化前示意圖:
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此組裝間采用4.0m工字鋼梁配合3.5m工字鋼腿梯形棚子支護(hù),組裝間長7.2m,寬3.6m,高3.4m。梯形棚子架設(shè)需投入工程量大,職工作業(yè)安全系數(shù)低,且作業(yè)程序繁瑣。組裝間下使用3m木大梁配合3.15m單體柱打托棚加強(qiáng)支護(hù)。組裝間設(shè)6臺(tái)5T手動(dòng)葫蘆進(jìn)行液壓支架的組裝工作。當(dāng)液壓支架前梁進(jìn)入組裝間后,使用手動(dòng)葫蘆將其起吊,待液壓支架底座進(jìn)入組裝間,在進(jìn)行液壓支架的組裝工作。待液壓支架組裝完成后,然后使用手動(dòng)葫蘆起吊,進(jìn)行液壓支架換車裝車工作。
這種作業(yè)方式:①人員投入多,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大;②起吊、組裝液壓支架工序繁瑣,起吊組裝進(jìn)度緩慢;③組裝間投入工程量大,時(shí)間多;④職工作業(yè)安全系數(shù)低,手動(dòng)起吊、換車時(shí)易出現(xiàn)安全事故。
3.3.2 組裝間優(yōu)化后示意圖(如下圖):
此組裝間采用兩根7.2m工字鋼梁配合錨桿支護(hù),錨桿使用u型卡對(duì)工字鋼梁進(jìn)行連接,工字鋼梁間距2.4m,每根工字鋼梁下均勻打設(shè)8根3.15m單體柱進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù)。組裝間設(shè)4臺(tái)5T手動(dòng)葫蘆、4臺(tái)液壓千斤頂進(jìn)行液壓支架的組裝工作。4臺(tái)5T手動(dòng)葫蘆、4臺(tái)液壓千斤頂對(duì)稱架設(shè),間距均2.6m。
當(dāng)液壓支架前梁進(jìn)入組裝間后,使用5T手動(dòng)葫蘆將其起吊,待液壓支架底座進(jìn)入組裝間,再進(jìn)行液壓支架的組裝工作。待液壓支架組裝完成后,使用液壓千斤頂對(duì)整體支架進(jìn)行起吊,進(jìn)行液壓支架換車裝車工作。
這種作業(yè)方式:①人員投入少,職工勞動(dòng)強(qiáng)度降低; ②起吊、組裝液壓支架工序操作簡單,杜絕了來回更換手動(dòng)葫蘆組裝、起吊換車工作,減少了施工工序,很大程度的提高了安裝效率;③組裝間工程量小,施工簡單,支護(hù)強(qiáng)度效果好,投入人員、時(shí)間少;④職工作業(yè)安全系數(shù)高,杜絕了人員在組裝支架時(shí)在支架下方滯留時(shí)間過長的問題,不易出現(xiàn)安全事故。⑤該組裝間技術(shù)操作方便,使用簡單,技術(shù)性強(qiáng),且又能安全快速對(duì)液壓支架進(jìn)行組裝,具有很好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
3.4 優(yōu)化勞動(dòng)組織,科學(xué)分配,加快安裝進(jìn)度,提高工效
3.4.1 勞動(dòng)組織優(yōu)化前、后對(duì)照表(每班)
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3.4.2 優(yōu)化勞動(dòng)組織,及時(shí)調(diào)整工作崗位,人盡其能。對(duì)于優(yōu)化后節(jié)省下的人員,根據(jù)每位職工的專長、特點(diǎn)等安排到合適的工作崗位中去,使每名職工都能夠發(fā)揮最大作用。
4 取得的經(jīng)濟(jì)效益
該項(xiàng)目在己16.17-23010安裝工作面的成功實(shí)施。作業(yè)形式優(yōu)化前,工作面每班安裝2架,計(jì)劃31天完成,經(jīng)過作業(yè)形式的優(yōu)化,提高到每班6架,20天完成安裝,比計(jì)劃提前11天。該項(xiàng)目順利實(shí)施為四礦每年共創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益約2172.175萬元。
5 結(jié)束語
該技術(shù)屬于自主研發(fā)從未應(yīng)用,該項(xiàng)目的實(shí)施,可填補(bǔ)該項(xiàng)技術(shù)在礦井同等條件下的安裝技術(shù)空白。并取得在礦井同等條件下組裝、安裝大噸位支架每小班6架的好成績,創(chuàng)全省在同等條件下的最高記錄。
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