郭仰山
摘 要:目前,國內(nèi)采用濕法脫硫風(fēng)機的工廠已占到85%,濕法脫硫風(fēng)機故障率相對比較高,風(fēng)機軸承故障將直接影響機組在安全周期內(nèi)穩(wěn)定運行。針對環(huán)保要求,結(jié)合設(shè)備故障進行分析處理,并提出針對性的解決措施和意見,為相關(guān)專業(yè)人員對其進行維護提供技術(shù)參考。
關(guān)鍵詞:脫硫風(fēng)機;增壓風(fēng)機;振動;軸承
中圖分類號:TH17 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)03-0020-02
1 概況
某公司脫硫風(fēng)機選用成都電力機械廠生產(chǎn)的AN系列軸流通風(fēng)機,在機器運行中,由于軸承溫度高,會出現(xiàn)溫度保護跳閘、旁路聯(lián)開和脫硫系統(tǒng)退出運行的情況。
脫硫風(fēng)機的具體情況如下:型號為AN40e6軸流風(fēng)機,轉(zhuǎn)速為585 r/min,風(fēng)機效率為85.3%,軸功率為2 915 kW,主電機為3 150 kW。
2 故障分析
脫硫風(fēng)機運行中,運行值班員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn),增壓風(fēng)機推力軸承溫度測點 4,5,6從52 ℃、59 ℃、55 ℃上升至62 ℃、68 ℃、63 ℃,有明顯異常上升現(xiàn)象。值班員就地檢查增壓風(fēng)機和冷卻風(fēng)機的運行情況,發(fā)現(xiàn)其正常運行,但推力軸承溫度還在繼續(xù)上升,電流和振動無明顯變化。幾分鐘后,增壓風(fēng)機推力軸承溫度測點4,5,6上升至100 ℃,增壓風(fēng)機溫度保護跳閘(共3套報警系統(tǒng),如果其中2套報警系統(tǒng)的保護定值大于100 ℃,則說明此套設(shè)備出現(xiàn)故障),旁路聯(lián)開。
3 故障前運行工況
具體情況如下:機組負(fù)荷為231 MW,增壓風(fēng)機靜葉開度為54%,增壓風(fēng)機電流為206 A,石膏—石灰石濕法脫硫(FGD)入口壓力為29 Pa,旋轉(zhuǎn)式換熱器(GGH)差壓為986/643 Pa,入口二氧化硫的含量為4 297 mg/Nm3,出口二氧化硫的含量為285 mg/Nm3,入口粉塵含量為106 mg/Nm3,出口粉塵含量為31 mg/Nm3。
4 設(shè)備調(diào)整指標(biāo)變化情況
具體情況如表1所示。
5 設(shè)備運行分析
通過調(diào)閱脫硫風(fēng)機相關(guān)參數(shù)運行歷史曲線,主要查看電流、入口粉塵濃度、入口壓力、靜葉開度、軸承振動和軸承溫度這幾個參數(shù)發(fā)現(xiàn),在粉塵濃度、脫硫風(fēng)機電流變化不大的情況下,軸承溫度僅在跳閘時刻突升,其余時段基本上保持平穩(wěn)。因此,只取3個參數(shù)進行分析,情況如表1所示。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,脫硫風(fēng)機入口靜葉調(diào)整帶來的壓力波動,隨著風(fēng)機振動值的變化而變化。僅就數(shù)值變化而言,沒有明顯上升或下降的規(guī)律,但從風(fēng)機跳閘前的曲線可看出,在軸承溫度突升前,風(fēng)機振動是先于軸承溫度向上發(fā)生變化的。
6 設(shè)備解體情況
具體情況詳見圖1—圖10.
7 原因分析
因為脫硫風(fēng)機自由側(cè)軸承溫度高導(dǎo)致跳閘,所以要先對自由側(cè)軸承進行分析:設(shè)備解體后,自由軸承滾珠、滾道、保持架完好;潤滑脂也未缺少、乳化;軸承沒有過熱痕跡;溫度測點檢查正常,有受熱痕跡;自由軸承清洗后,壓鉛絲檢查徑向
間隙為0.59 mm,新軸承C級精度國標(biāo)為0.138~0.259 mm,風(fēng)機自由軸承間隙較大。
通過上述情況可知,脫硫風(fēng)機溫度高而跳閘不是軸承本身損壞引起的,因為軸承外觀完好,設(shè)備潤滑狀況良好,而軸承間隙大雖然會使振動增大,但不會使溫度升高,這一點與風(fēng)機歷史曲線是相吻合的。因此可知,軸承不會因本身溫度升高而引發(fā)設(shè)備跳閘現(xiàn)象。
排除了軸承和溫度測點問題導(dǎo)致風(fēng)機跳閘后,再從與自由軸承相鄰的零件開始分析。
從磨損的密封軸套和自由軸承壓蓋來看,有過熱痕跡,由此可推斷,自由側(cè)軸承溫度升高的直接原因是風(fēng)機轉(zhuǎn)子葉輪側(cè)軸套與軸承壓蓋之間發(fā)生動靜摩擦,熱量傳導(dǎo)造成自由軸承測點溫度急劇上升,產(chǎn)生保護動作。
密封軸套與壓蓋之間產(chǎn)生磨損的直接原因是自由軸承自然磨損后間隙增大(清洗后,測繪間隙為0.59 mm),造成葉輪側(cè)傳動軸圓跳動增大,而密封軸套與自由軸承壓蓋的間隙為0.3~0.4 mm(原設(shè)備廠家技術(shù)人員提供數(shù)值),導(dǎo)致密封軸套和壓蓋在運轉(zhuǎn)過程中發(fā)生磨損。
靠近自由側(cè)的推力軸承滾珠和保持架脫落,其主要原因是自由側(cè)軸承磨損后間隙增大??拷杂奢S承側(cè)的推力軸承受葉輪的重力作用,與葉輪側(cè)的軸承間隙大,徑向受力大,導(dǎo)致其磨損度比另一盤推力軸承的磨損嚴(yán)重。軸承間隙增大后,拆卸設(shè)備時,滾珠從保持架上脫落。
設(shè)備拆卸時,沒有發(fā)現(xiàn)軸套密封環(huán),由此可推斷,軸套和壓蓋磨損后溫度升高,密封環(huán)碳化,變硬、變脆,在傳動軸發(fā)生圓跳動時被碰碎,致使細(xì)屑進入軸套與壓蓋的間隙中,成為了研磨介質(zhì),加劇了軸套和壓蓋的磨損,相對摩擦力增大的同時也產(chǎn)生了大量的熱量,加劇了設(shè)備的溫升速度。
其他原因為:①風(fēng)機的部分靜葉調(diào)整葉片因機組負(fù)荷過重,頻繁進行調(diào)整,經(jīng)常發(fā)生短時喘振,造成部分靜葉調(diào)整葉片局部損壞;②運行、調(diào)整不當(dāng),機器長期在非正常工況的喘振區(qū)運行,使軸承長期承受不均勻或過大的軸向推力,加速了軸承發(fā)熱速度,縮短了軸承的使用壽命;③設(shè)備安裝調(diào)試存在保溫隔熱、軸承通風(fēng)冷卻不暢、軸承未定期加油、調(diào)整機構(gòu)松動等隱患,這些隱患也會導(dǎo)致風(fēng)機振動或振動超標(biāo),對軸承運行造成一定的影響。
8 檢修方案
補焊磨損的軸套和壓蓋后進行機加工修復(fù),如果圖上未標(biāo)注公差,應(yīng)聯(lián)系廠家技術(shù)人員確認(rèn)配合間隙是否為0.3~0.4 mm,考慮軸承實際間隙為0.31 mm,軸徑為φ400 mm的動密封配合間隙太小,不滿足使用要求,所以,要聯(lián)系機加工將配合間隙調(diào)整為0.6~0.8 mm,并盡量向上偏差靠近。
與廠家聯(lián)系后,環(huán)套上的密封環(huán)槽確認(rèn)為10 mm×10 mm,由于圖上沒有標(biāo)注公差,所以,考慮此密封圈只起防止漏黃油和防
粉塵的作用。非關(guān)鍵性部位的尺寸,聯(lián)系機按420 mm加工。
推力軸承壓蓋冷風(fēng)進口密封圈(75×120×10)已老化、變硬,應(yīng)予以更換。
推力軸承間隙圖上標(biāo)注為0.1~0.16 mm,同時,推力軸承壓蓋控制間隙為0.2~1.4 mm,并滿足螺栓緊力500 N。由于內(nèi)外圈調(diào)整環(huán)差為0.1 mm,而推力軸承壓蓋比平面高0.8 mm,安裝條件無法滿足以上條件,因此,要通過加裝墊片調(diào)整(螺栓間隔加裝0.3 mm與0.5 mm的墊片各1片,設(shè)備解體前未加裝)。
對輪間隙按廠家規(guī)定要求調(diào)整為電機側(cè)為上張口0.2 mm,葉輪側(cè)對輪下張口0.2 mm。
由于自由軸承側(cè)軸套與壓蓋組裝后,配合間隙有約1/3的部位用塞尺檢查間隙較小(0.05 mm塞尺不入),可判定是由機加工同心度誤差造成的,因此,安裝后會存在軸套與壓蓋的磨損,可安排設(shè)備運轉(zhuǎn)磨合1周后,對自由軸承側(cè)注油,及時將磨損的鐵屑排出。
對風(fēng)機葉片、靜葉調(diào)整裝置和葉片同時檢查,確保調(diào)整機構(gòu)同步一致,葉片無損壞,及時修補更換損壞葉片。
9 注意事項
具體要注意以下幾點:①執(zhí)行脫硫風(fēng)機定期檢查、檢修制度;②加強日常維護、檢查和異常分析診斷;③更換軸承時,應(yīng)注意檢查自由軸承徑向間隙是否符合標(biāo)準(zhǔn);④在檢修中,應(yīng)注意推力軸承間隙的調(diào)整;⑤檢修中,應(yīng)注意推力軸承壓蓋間隙的調(diào)整;⑥檢修中,應(yīng)注意自由軸承間隙的調(diào)整;⑦修理脫硫風(fēng)機機加工件時,應(yīng)注意裝配公差、形位公差和表面光潔度是否符合要求;⑧新購的軸承間隔環(huán)現(xiàn)場配車時,需注意配合公差滿足設(shè)備的裝配要求,即同時滿足推力軸承裝配公差和壓蓋裝配公差的要求;⑨運行調(diào)整時,要盡可能躲開喘振區(qū),嚴(yán)禁在喘振區(qū)長期運行;⑩每次停機或檢修要認(rèn)真檢查脫硫風(fēng)機各部位的運行情況。
〔編輯:白潔〕
摘 要:目前,國內(nèi)采用濕法脫硫風(fēng)機的工廠已占到85%,濕法脫硫風(fēng)機故障率相對比較高,風(fēng)機軸承故障將直接影響機組在安全周期內(nèi)穩(wěn)定運行。針對環(huán)保要求,結(jié)合設(shè)備故障進行分析處理,并提出針對性的解決措施和意見,為相關(guān)專業(yè)人員對其進行維護提供技術(shù)參考。
關(guān)鍵詞:脫硫風(fēng)機;增壓風(fēng)機;振動;軸承
中圖分類號:TH17 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)03-0020-02
1 概況
某公司脫硫風(fēng)機選用成都電力機械廠生產(chǎn)的AN系列軸流通風(fēng)機,在機器運行中,由于軸承溫度高,會出現(xiàn)溫度保護跳閘、旁路聯(lián)開和脫硫系統(tǒng)退出運行的情況。
脫硫風(fēng)機的具體情況如下:型號為AN40e6軸流風(fēng)機,轉(zhuǎn)速為585 r/min,風(fēng)機效率為85.3%,軸功率為2 915 kW,主電機為3 150 kW。
2 故障分析
脫硫風(fēng)機運行中,運行值班員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn),增壓風(fēng)機推力軸承溫度測點 4,5,6從52 ℃、59 ℃、55 ℃上升至62 ℃、68 ℃、63 ℃,有明顯異常上升現(xiàn)象。值班員就地檢查增壓風(fēng)機和冷卻風(fēng)機的運行情況,發(fā)現(xiàn)其正常運行,但推力軸承溫度還在繼續(xù)上升,電流和振動無明顯變化。幾分鐘后,增壓風(fēng)機推力軸承溫度測點4,5,6上升至100 ℃,增壓風(fēng)機溫度保護跳閘(共3套報警系統(tǒng),如果其中2套報警系統(tǒng)的保護定值大于100 ℃,則說明此套設(shè)備出現(xiàn)故障),旁路聯(lián)開。
3 故障前運行工況
具體情況如下:機組負(fù)荷為231 MW,增壓風(fēng)機靜葉開度為54%,增壓風(fēng)機電流為206 A,石膏—石灰石濕法脫硫(FGD)入口壓力為29 Pa,旋轉(zhuǎn)式換熱器(GGH)差壓為986/643 Pa,入口二氧化硫的含量為4 297 mg/Nm3,出口二氧化硫的含量為285 mg/Nm3,入口粉塵含量為106 mg/Nm3,出口粉塵含量為31 mg/Nm3。
4 設(shè)備調(diào)整指標(biāo)變化情況
具體情況如表1所示。
5 設(shè)備運行分析
通過調(diào)閱脫硫風(fēng)機相關(guān)參數(shù)運行歷史曲線,主要查看電流、入口粉塵濃度、入口壓力、靜葉開度、軸承振動和軸承溫度這幾個參數(shù)發(fā)現(xiàn),在粉塵濃度、脫硫風(fēng)機電流變化不大的情況下,軸承溫度僅在跳閘時刻突升,其余時段基本上保持平穩(wěn)。因此,只取3個參數(shù)進行分析,情況如表1所示。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,脫硫風(fēng)機入口靜葉調(diào)整帶來的壓力波動,隨著風(fēng)機振動值的變化而變化。僅就數(shù)值變化而言,沒有明顯上升或下降的規(guī)律,但從風(fēng)機跳閘前的曲線可看出,在軸承溫度突升前,風(fēng)機振動是先于軸承溫度向上發(fā)生變化的。
6 設(shè)備解體情況
具體情況詳見圖1—圖10.
7 原因分析
因為脫硫風(fēng)機自由側(cè)軸承溫度高導(dǎo)致跳閘,所以要先對自由側(cè)軸承進行分析:設(shè)備解體后,自由軸承滾珠、滾道、保持架完好;潤滑脂也未缺少、乳化;軸承沒有過熱痕跡;溫度測點檢查正常,有受熱痕跡;自由軸承清洗后,壓鉛絲檢查徑向
間隙為0.59 mm,新軸承C級精度國標(biāo)為0.138~0.259 mm,風(fēng)機自由軸承間隙較大。
通過上述情況可知,脫硫風(fēng)機溫度高而跳閘不是軸承本身損壞引起的,因為軸承外觀完好,設(shè)備潤滑狀況良好,而軸承間隙大雖然會使振動增大,但不會使溫度升高,這一點與風(fēng)機歷史曲線是相吻合的。因此可知,軸承不會因本身溫度升高而引發(fā)設(shè)備跳閘現(xiàn)象。
排除了軸承和溫度測點問題導(dǎo)致風(fēng)機跳閘后,再從與自由軸承相鄰的零件開始分析。
從磨損的密封軸套和自由軸承壓蓋來看,有過熱痕跡,由此可推斷,自由側(cè)軸承溫度升高的直接原因是風(fēng)機轉(zhuǎn)子葉輪側(cè)軸套與軸承壓蓋之間發(fā)生動靜摩擦,熱量傳導(dǎo)造成自由軸承測點溫度急劇上升,產(chǎn)生保護動作。
密封軸套與壓蓋之間產(chǎn)生磨損的直接原因是自由軸承自然磨損后間隙增大(清洗后,測繪間隙為0.59 mm),造成葉輪側(cè)傳動軸圓跳動增大,而密封軸套與自由軸承壓蓋的間隙為0.3~0.4 mm(原設(shè)備廠家技術(shù)人員提供數(shù)值),導(dǎo)致密封軸套和壓蓋在運轉(zhuǎn)過程中發(fā)生磨損。
靠近自由側(cè)的推力軸承滾珠和保持架脫落,其主要原因是自由側(cè)軸承磨損后間隙增大??拷杂奢S承側(cè)的推力軸承受葉輪的重力作用,與葉輪側(cè)的軸承間隙大,徑向受力大,導(dǎo)致其磨損度比另一盤推力軸承的磨損嚴(yán)重。軸承間隙增大后,拆卸設(shè)備時,滾珠從保持架上脫落。
設(shè)備拆卸時,沒有發(fā)現(xiàn)軸套密封環(huán),由此可推斷,軸套和壓蓋磨損后溫度升高,密封環(huán)碳化,變硬、變脆,在傳動軸發(fā)生圓跳動時被碰碎,致使細(xì)屑進入軸套與壓蓋的間隙中,成為了研磨介質(zhì),加劇了軸套和壓蓋的磨損,相對摩擦力增大的同時也產(chǎn)生了大量的熱量,加劇了設(shè)備的溫升速度。
其他原因為:①風(fēng)機的部分靜葉調(diào)整葉片因機組負(fù)荷過重,頻繁進行調(diào)整,經(jīng)常發(fā)生短時喘振,造成部分靜葉調(diào)整葉片局部損壞;②運行、調(diào)整不當(dāng),機器長期在非正常工況的喘振區(qū)運行,使軸承長期承受不均勻或過大的軸向推力,加速了軸承發(fā)熱速度,縮短了軸承的使用壽命;③設(shè)備安裝調(diào)試存在保溫隔熱、軸承通風(fēng)冷卻不暢、軸承未定期加油、調(diào)整機構(gòu)松動等隱患,這些隱患也會導(dǎo)致風(fēng)機振動或振動超標(biāo),對軸承運行造成一定的影響。
8 檢修方案
補焊磨損的軸套和壓蓋后進行機加工修復(fù),如果圖上未標(biāo)注公差,應(yīng)聯(lián)系廠家技術(shù)人員確認(rèn)配合間隙是否為0.3~0.4 mm,考慮軸承實際間隙為0.31 mm,軸徑為φ400 mm的動密封配合間隙太小,不滿足使用要求,所以,要聯(lián)系機加工將配合間隙調(diào)整為0.6~0.8 mm,并盡量向上偏差靠近。
與廠家聯(lián)系后,環(huán)套上的密封環(huán)槽確認(rèn)為10 mm×10 mm,由于圖上沒有標(biāo)注公差,所以,考慮此密封圈只起防止漏黃油和防
粉塵的作用。非關(guān)鍵性部位的尺寸,聯(lián)系機按420 mm加工。
推力軸承壓蓋冷風(fēng)進口密封圈(75×120×10)已老化、變硬,應(yīng)予以更換。
推力軸承間隙圖上標(biāo)注為0.1~0.16 mm,同時,推力軸承壓蓋控制間隙為0.2~1.4 mm,并滿足螺栓緊力500 N。由于內(nèi)外圈調(diào)整環(huán)差為0.1 mm,而推力軸承壓蓋比平面高0.8 mm,安裝條件無法滿足以上條件,因此,要通過加裝墊片調(diào)整(螺栓間隔加裝0.3 mm與0.5 mm的墊片各1片,設(shè)備解體前未加裝)。
對輪間隙按廠家規(guī)定要求調(diào)整為電機側(cè)為上張口0.2 mm,葉輪側(cè)對輪下張口0.2 mm。
由于自由軸承側(cè)軸套與壓蓋組裝后,配合間隙有約1/3的部位用塞尺檢查間隙較?。?.05 mm塞尺不入),可判定是由機加工同心度誤差造成的,因此,安裝后會存在軸套與壓蓋的磨損,可安排設(shè)備運轉(zhuǎn)磨合1周后,對自由軸承側(cè)注油,及時將磨損的鐵屑排出。
對風(fēng)機葉片、靜葉調(diào)整裝置和葉片同時檢查,確保調(diào)整機構(gòu)同步一致,葉片無損壞,及時修補更換損壞葉片。
9 注意事項
具體要注意以下幾點:①執(zhí)行脫硫風(fēng)機定期檢查、檢修制度;②加強日常維護、檢查和異常分析診斷;③更換軸承時,應(yīng)注意檢查自由軸承徑向間隙是否符合標(biāo)準(zhǔn);④在檢修中,應(yīng)注意推力軸承間隙的調(diào)整;⑤檢修中,應(yīng)注意推力軸承壓蓋間隙的調(diào)整;⑥檢修中,應(yīng)注意自由軸承間隙的調(diào)整;⑦修理脫硫風(fēng)機機加工件時,應(yīng)注意裝配公差、形位公差和表面光潔度是否符合要求;⑧新購的軸承間隔環(huán)現(xiàn)場配車時,需注意配合公差滿足設(shè)備的裝配要求,即同時滿足推力軸承裝配公差和壓蓋裝配公差的要求;⑨運行調(diào)整時,要盡可能躲開喘振區(qū),嚴(yán)禁在喘振區(qū)長期運行;⑩每次停機或檢修要認(rèn)真檢查脫硫風(fēng)機各部位的運行情況。
〔編輯:白潔〕
摘 要:目前,國內(nèi)采用濕法脫硫風(fēng)機的工廠已占到85%,濕法脫硫風(fēng)機故障率相對比較高,風(fēng)機軸承故障將直接影響機組在安全周期內(nèi)穩(wěn)定運行。針對環(huán)保要求,結(jié)合設(shè)備故障進行分析處理,并提出針對性的解決措施和意見,為相關(guān)專業(yè)人員對其進行維護提供技術(shù)參考。
關(guān)鍵詞:脫硫風(fēng)機;增壓風(fēng)機;振動;軸承
中圖分類號:TH17 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)03-0020-02
1 概況
某公司脫硫風(fēng)機選用成都電力機械廠生產(chǎn)的AN系列軸流通風(fēng)機,在機器運行中,由于軸承溫度高,會出現(xiàn)溫度保護跳閘、旁路聯(lián)開和脫硫系統(tǒng)退出運行的情況。
脫硫風(fēng)機的具體情況如下:型號為AN40e6軸流風(fēng)機,轉(zhuǎn)速為585 r/min,風(fēng)機效率為85.3%,軸功率為2 915 kW,主電機為3 150 kW。
2 故障分析
脫硫風(fēng)機運行中,運行值班員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn),增壓風(fēng)機推力軸承溫度測點 4,5,6從52 ℃、59 ℃、55 ℃上升至62 ℃、68 ℃、63 ℃,有明顯異常上升現(xiàn)象。值班員就地檢查增壓風(fēng)機和冷卻風(fēng)機的運行情況,發(fā)現(xiàn)其正常運行,但推力軸承溫度還在繼續(xù)上升,電流和振動無明顯變化。幾分鐘后,增壓風(fēng)機推力軸承溫度測點4,5,6上升至100 ℃,增壓風(fēng)機溫度保護跳閘(共3套報警系統(tǒng),如果其中2套報警系統(tǒng)的保護定值大于100 ℃,則說明此套設(shè)備出現(xiàn)故障),旁路聯(lián)開。
3 故障前運行工況
具體情況如下:機組負(fù)荷為231 MW,增壓風(fēng)機靜葉開度為54%,增壓風(fēng)機電流為206 A,石膏—石灰石濕法脫硫(FGD)入口壓力為29 Pa,旋轉(zhuǎn)式換熱器(GGH)差壓為986/643 Pa,入口二氧化硫的含量為4 297 mg/Nm3,出口二氧化硫的含量為285 mg/Nm3,入口粉塵含量為106 mg/Nm3,出口粉塵含量為31 mg/Nm3。
4 設(shè)備調(diào)整指標(biāo)變化情況
具體情況如表1所示。
5 設(shè)備運行分析
通過調(diào)閱脫硫風(fēng)機相關(guān)參數(shù)運行歷史曲線,主要查看電流、入口粉塵濃度、入口壓力、靜葉開度、軸承振動和軸承溫度這幾個參數(shù)發(fā)現(xiàn),在粉塵濃度、脫硫風(fēng)機電流變化不大的情況下,軸承溫度僅在跳閘時刻突升,其余時段基本上保持平穩(wěn)。因此,只取3個參數(shù)進行分析,情況如表1所示。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,脫硫風(fēng)機入口靜葉調(diào)整帶來的壓力波動,隨著風(fēng)機振動值的變化而變化。僅就數(shù)值變化而言,沒有明顯上升或下降的規(guī)律,但從風(fēng)機跳閘前的曲線可看出,在軸承溫度突升前,風(fēng)機振動是先于軸承溫度向上發(fā)生變化的。
6 設(shè)備解體情況
具體情況詳見圖1—圖10.
7 原因分析
因為脫硫風(fēng)機自由側(cè)軸承溫度高導(dǎo)致跳閘,所以要先對自由側(cè)軸承進行分析:設(shè)備解體后,自由軸承滾珠、滾道、保持架完好;潤滑脂也未缺少、乳化;軸承沒有過熱痕跡;溫度測點檢查正常,有受熱痕跡;自由軸承清洗后,壓鉛絲檢查徑向
間隙為0.59 mm,新軸承C級精度國標(biāo)為0.138~0.259 mm,風(fēng)機自由軸承間隙較大。
通過上述情況可知,脫硫風(fēng)機溫度高而跳閘不是軸承本身損壞引起的,因為軸承外觀完好,設(shè)備潤滑狀況良好,而軸承間隙大雖然會使振動增大,但不會使溫度升高,這一點與風(fēng)機歷史曲線是相吻合的。因此可知,軸承不會因本身溫度升高而引發(fā)設(shè)備跳閘現(xiàn)象。
排除了軸承和溫度測點問題導(dǎo)致風(fēng)機跳閘后,再從與自由軸承相鄰的零件開始分析。
從磨損的密封軸套和自由軸承壓蓋來看,有過熱痕跡,由此可推斷,自由側(cè)軸承溫度升高的直接原因是風(fēng)機轉(zhuǎn)子葉輪側(cè)軸套與軸承壓蓋之間發(fā)生動靜摩擦,熱量傳導(dǎo)造成自由軸承測點溫度急劇上升,產(chǎn)生保護動作。
密封軸套與壓蓋之間產(chǎn)生磨損的直接原因是自由軸承自然磨損后間隙增大(清洗后,測繪間隙為0.59 mm),造成葉輪側(cè)傳動軸圓跳動增大,而密封軸套與自由軸承壓蓋的間隙為0.3~0.4 mm(原設(shè)備廠家技術(shù)人員提供數(shù)值),導(dǎo)致密封軸套和壓蓋在運轉(zhuǎn)過程中發(fā)生磨損。
靠近自由側(cè)的推力軸承滾珠和保持架脫落,其主要原因是自由側(cè)軸承磨損后間隙增大??拷杂奢S承側(cè)的推力軸承受葉輪的重力作用,與葉輪側(cè)的軸承間隙大,徑向受力大,導(dǎo)致其磨損度比另一盤推力軸承的磨損嚴(yán)重。軸承間隙增大后,拆卸設(shè)備時,滾珠從保持架上脫落。
設(shè)備拆卸時,沒有發(fā)現(xiàn)軸套密封環(huán),由此可推斷,軸套和壓蓋磨損后溫度升高,密封環(huán)碳化,變硬、變脆,在傳動軸發(fā)生圓跳動時被碰碎,致使細(xì)屑進入軸套與壓蓋的間隙中,成為了研磨介質(zhì),加劇了軸套和壓蓋的磨損,相對摩擦力增大的同時也產(chǎn)生了大量的熱量,加劇了設(shè)備的溫升速度。
其他原因為:①風(fēng)機的部分靜葉調(diào)整葉片因機組負(fù)荷過重,頻繁進行調(diào)整,經(jīng)常發(fā)生短時喘振,造成部分靜葉調(diào)整葉片局部損壞;②運行、調(diào)整不當(dāng),機器長期在非正常工況的喘振區(qū)運行,使軸承長期承受不均勻或過大的軸向推力,加速了軸承發(fā)熱速度,縮短了軸承的使用壽命;③設(shè)備安裝調(diào)試存在保溫隔熱、軸承通風(fēng)冷卻不暢、軸承未定期加油、調(diào)整機構(gòu)松動等隱患,這些隱患也會導(dǎo)致風(fēng)機振動或振動超標(biāo),對軸承運行造成一定的影響。
8 檢修方案
補焊磨損的軸套和壓蓋后進行機加工修復(fù),如果圖上未標(biāo)注公差,應(yīng)聯(lián)系廠家技術(shù)人員確認(rèn)配合間隙是否為0.3~0.4 mm,考慮軸承實際間隙為0.31 mm,軸徑為φ400 mm的動密封配合間隙太小,不滿足使用要求,所以,要聯(lián)系機加工將配合間隙調(diào)整為0.6~0.8 mm,并盡量向上偏差靠近。
與廠家聯(lián)系后,環(huán)套上的密封環(huán)槽確認(rèn)為10 mm×10 mm,由于圖上沒有標(biāo)注公差,所以,考慮此密封圈只起防止漏黃油和防
粉塵的作用。非關(guān)鍵性部位的尺寸,聯(lián)系機按420 mm加工。
推力軸承壓蓋冷風(fēng)進口密封圈(75×120×10)已老化、變硬,應(yīng)予以更換。
推力軸承間隙圖上標(biāo)注為0.1~0.16 mm,同時,推力軸承壓蓋控制間隙為0.2~1.4 mm,并滿足螺栓緊力500 N。由于內(nèi)外圈調(diào)整環(huán)差為0.1 mm,而推力軸承壓蓋比平面高0.8 mm,安裝條件無法滿足以上條件,因此,要通過加裝墊片調(diào)整(螺栓間隔加裝0.3 mm與0.5 mm的墊片各1片,設(shè)備解體前未加裝)。
對輪間隙按廠家規(guī)定要求調(diào)整為電機側(cè)為上張口0.2 mm,葉輪側(cè)對輪下張口0.2 mm。
由于自由軸承側(cè)軸套與壓蓋組裝后,配合間隙有約1/3的部位用塞尺檢查間隙較?。?.05 mm塞尺不入),可判定是由機加工同心度誤差造成的,因此,安裝后會存在軸套與壓蓋的磨損,可安排設(shè)備運轉(zhuǎn)磨合1周后,對自由軸承側(cè)注油,及時將磨損的鐵屑排出。
對風(fēng)機葉片、靜葉調(diào)整裝置和葉片同時檢查,確保調(diào)整機構(gòu)同步一致,葉片無損壞,及時修補更換損壞葉片。
9 注意事項
具體要注意以下幾點:①執(zhí)行脫硫風(fēng)機定期檢查、檢修制度;②加強日常維護、檢查和異常分析診斷;③更換軸承時,應(yīng)注意檢查自由軸承徑向間隙是否符合標(biāo)準(zhǔn);④在檢修中,應(yīng)注意推力軸承間隙的調(diào)整;⑤檢修中,應(yīng)注意推力軸承壓蓋間隙的調(diào)整;⑥檢修中,應(yīng)注意自由軸承間隙的調(diào)整;⑦修理脫硫風(fēng)機機加工件時,應(yīng)注意裝配公差、形位公差和表面光潔度是否符合要求;⑧新購的軸承間隔環(huán)現(xiàn)場配車時,需注意配合公差滿足設(shè)備的裝配要求,即同時滿足推力軸承裝配公差和壓蓋裝配公差的要求;⑨運行調(diào)整時,要盡可能躲開喘振區(qū),嚴(yán)禁在喘振區(qū)長期運行;⑩每次停機或檢修要認(rèn)真檢查脫硫風(fēng)機各部位的運行情況。
〔編輯:白潔〕