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      坑口發(fā)電公司機組冷態(tài)啟動過程優(yōu)化分析

      2014-04-29 22:40:43張立壯宋揚
      中國電子商情 2014年6期
      關(guān)鍵詞:汽門油槍主汽

      張立壯 宋揚

      引言:本文針對600MW火電機組冷態(tài)啟動時間長的情況進行分析,在保證設備安全的基礎(chǔ)上,對機組冷態(tài)啟動過程進行優(yōu)化,縮短了機組啟動時間,節(jié)省了廠用電,降低啟動油耗,實現(xiàn)了機組安全、經(jīng)濟啟動,對同類型火電機組啟動具有參考意義。

      前言

      近年來,燃油、煤炭等原材料價格及環(huán)保成本逐年提高,機組利用小時下降,降低運營成本,提高節(jié)能效益,已引起發(fā)電企業(yè)的高度重視。本文通過對機組冷態(tài)啟動過程進行優(yōu)化分析,采取相關(guān)運行措施,縮短機組啟動時間,達到了節(jié)油、節(jié)電的目的。

      一、概況

      霍林河坑口發(fā)電公司現(xiàn)有兩臺600MW汽輪發(fā)電機組,鍋爐為亞臨界壓力,一次中間再熱,強制循環(huán)爐型,最大連續(xù)蒸發(fā)量為2080t/h,采用微油復合點火技術(shù)。汽輪機為單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式,控制調(diào)節(jié)采用DEH系統(tǒng)。

      二、冷態(tài)啟動過程

      啟動閉冷泵(10分鐘)→鍋爐上水泵(5分鐘)→排汽裝置補水和凝結(jié)水管道補水(90分鐘)→啟動凝泵向除氧器上水(45分鐘)→爐側(cè)給水管道注水,除氧器投加熱,水溫提至80℃(120分鐘)→啟動給水泵向鍋爐上水(150分鐘)→投入軸封供汽,啟動三臺真空泵抽真空,投入半側(cè)風機運行,啟動密封風機(15分鐘)→投入等離子增壓風機及小爐膛三支油槍,A磨暖磨(15分鐘)→投入微油和啟動A磨,鍋爐開始升溫、升壓,達到?jīng)_轉(zhuǎn)參數(shù),啟動EH油泵和啟動油泵運行(300分鐘)→汽機沖轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)速400rpm(15分鐘)→停留5分鐘后繼續(xù)升速至2000 rpm(10分鐘)→中速暖機(150分鐘)→中速暖機結(jié)束,繼續(xù)升速至3000 rpm(15分鐘)→發(fā)電機并網(wǎng)帶初始負荷(10分鐘)→初始負荷暖機、停止爐膛小油槍(30分鐘),→逐漸啟動B、C、D磨煤機,逐漸帶負荷至210MW(50分鐘)→停止微油運行(5分鐘)→啟動另一臺一次風機(5分鐘)→加負荷至300MW,投入另一臺送風機和引風機(20分鐘)。

      三、問題提出

      (一)機組啟動時間過長。從機組啟動前補水至并網(wǎng)帶50%額定負荷需1060分鐘。

      (二)廠用電增加較多。

      (三)油耗量大。由于從點火至切除油槍用時605分鐘,耗油需14噸。

      (四)暖機效果差。以2009年3月10日2號機組啟動為例:主汽壓力5.9MPa暖機150分鐘后,汽缸金屬溫度汽缸總膨脹才達到5.2mm。

      (五)掛閘前中壓主汽門打不開,閥切換過程中高壓主汽門在19%位置卡澀。

      四、原因分析

      (一) 廠用電增加。一是過早投入閉冷泵、鍋爐上水泵、凝結(jié)水泵運行;二是從鍋爐上水開始一直投入給水泵運行;三是機組從鍋爐點火至并網(wǎng)用時515分鐘,啟動時間過長,廠用電相應增加。

      (二)油耗量大。一是點火用煤質(zhì)差,灰分、水份較高;二是爐水溫度低,升溫至產(chǎn)生蒸汽起壓過程速度慢;三是鍋爐點火初期爐膛溫度低,煤粉著火不穩(wěn)定,磨煤機煤量受限。四是工作安排不當,耽誤機組正常啟動。五是部分運行人員節(jié)油意識不強。

      (三) 暖機效果差。一是高低壓旁路開度匹配不當;二是背壓低;三是主蒸汽壓力高;四是主汽溫度變化大。上述原因?qū)е赂邏褐髌T預啟閥開度小,進入的蒸汽流量小,經(jīng)過節(jié)流損失,蒸汽溫度進一步降低,蒸汽與金屬溫差小,加熱速度緩慢,暖機效果不好。

      (四) 高中壓主汽門存在問題。機組掛閘后中壓主汽門打不開,閥切換過程中高壓主汽門預啟閥開度在19%位置卡澀。主要原因是是主汽門設計、安裝質(zhì)量存在問題,另外受運行參數(shù)影響,門前后差壓大。

      五、采取措施

      (一)降低廠用電消耗。一是啟動時50%負荷以下時鍋爐半側(cè)風機運行;二是閉式水系統(tǒng)在中速暖機結(jié)束前由鄰機帶;三是鍋爐上水期間只維持凝補泵及給水泵運行,上水結(jié)束停止給水泵;四是軸封投入前啟動凝結(jié)水泵運行;五是爐水循環(huán)泵點動后維持單泵運行;六是并網(wǎng)后再投入空冷風機并保持低頻運行;七是保持軸封供汽壓力25~30KPa,維持三臺真空泵運行迅速抽真空,背壓降至35KPa左右,保持一臺真空泵運行。

      (二)降低啟動油耗。一是機組啟動前筒倉進入高熱值燃煤;二是合理使用等離子小爐膛油槍配合加熱A磨煤機一次風,煙溫180℃時,啟動第二臺磨煤機,保持兩臺制粉系統(tǒng)均低煤量運行,并停止等離子小爐膛油槍;三是根據(jù)汽包金屬溫度逐漸提高上水溫度,點火前汽包溫度達到90℃;四是統(tǒng)籌安排,保證鍋爐上水、風機啟動及點火操作時間的銜接;五是中速暖機結(jié)束后投入第三臺磨煤機,并網(wǎng)前投入第四臺磨煤機,逐漸提高煤量至180噸/小時,并加強燃燒調(diào)整,機組負荷150MW以上,爐膛負壓波動小于±50Pa,及時切除全部油槍運行。

      (三)提高暖機效果。一是選擇恰當?shù)恼羝麉?shù):主汽壓力5.0MPa,再熱蒸汽壓力0.5~1.0MPa主、再熱汽溫度340~360℃,1小時后逐漸升至380℃并維持穩(wěn)定運行;二是沖轉(zhuǎn)前30分鐘,投入過熱蒸汽減溫水,將主汽參數(shù)調(diào)整至沖轉(zhuǎn)過程中所需參數(shù),防止主汽溫度大幅度波動;三是高壓旁路調(diào)整門維持在25~30%開度,低壓旁路調(diào)整門不大于35%開度;四是通過調(diào)整空冷島投入列數(shù)來提高背壓,一般維持背壓在20~25KPa;通過上述措施的采取,預啟閥開度會保持在7%以上開度,主汽流量不低于40噸/小時,蒸汽溫度與汽缸金屬溫差會維持在35℃左右,這樣會大大提高暖機效果。

      (四)從運行角度減少高中壓主汽門出現(xiàn)的問題。一是沖轉(zhuǎn)前10分鐘,緩慢減小高壓旁調(diào)整門,同時開大低壓旁路調(diào)整門,使中壓主汽門前蒸汽壓力降至0.1MPa左右,將中壓主汽門開啟,恢復沖轉(zhuǎn)參數(shù)。二是中速暖機結(jié)束后通過開大高低旁路門和5%水旁路門降低主汽壓力,保持主汽壓力低于6MPa,能夠在閥切換過程中順利打開高壓主汽門,縮短機組啟動時間。

      六、效果評價

      (一)啟動時間縮短2.5小時,負荷率按60%計算,多發(fā)電90萬千瓦時,創(chuàng)造利潤27萬元。

      (二)整個啟動過程輔機耗電量下降8.71萬千瓦時,節(jié)約費用2.61萬元。

      (三) 整個啟動過程節(jié)省燃油5噸,節(jié)約費用4萬元。

      七、結(jié)論

      機組從投產(chǎn)至今,共啟動56次,通過逐漸摸索和積累經(jīng)驗,機組啟動過程不斷得到優(yōu)化,啟動費用逐次下降。但是從歷次啟動看,還有很大欠缺,主要表現(xiàn)在汽溫、汽壓控制瞬時值波動較大,溫升速度未能嚴格執(zhí)行曲線,機組啟動關(guān)鍵節(jié)點控制銜接差等,還需在以后機組啟動過程不斷完善和改進。

      參考文獻

      [1]淺析火力發(fā)電廠汽輪機的優(yōu)化運行 遼寧電力勘測設計院,馬宏山.

      [2]600MW機組啟動維護說明書 哈爾濱汽輪機廠.

      [3]通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司集控運行規(guī)程.

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