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      連續(xù)重整再生風(fēng)機(jī)異常振動(dòng)的消除

      2014-05-10 06:04:59毛坤朋臧大慶李國(guó)沖
      化工技術(shù)與開發(fā) 2014年8期
      關(guān)鍵詞:大修介質(zhì)風(fēng)機(jī)

      黃 聰,毛坤朋,臧大慶,李國(guó)沖

      (中國(guó)石油廣西石化公司生產(chǎn)二部,廣西 欽州 535008)

      連續(xù)重整再生風(fēng)機(jī)異常振動(dòng)的消除

      黃 聰,毛坤朋,臧大慶,李國(guó)沖

      (中國(guó)石油廣西石化公司生產(chǎn)二部,廣西 欽州 535008)

      某石化公司連續(xù)重整再生風(fēng)機(jī)大修后振動(dòng)增大,并在介質(zhì)溫度下降和風(fēng)雨天氣時(shí)振動(dòng)上升明顯,威脅機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行。通過分析DCS記錄和振動(dòng)數(shù)據(jù),認(rèn)為存在以下問題:機(jī)組存在應(yīng)力變化和膨帳變形;轉(zhuǎn)子存在一定的不平衡和彎曲。通過采取保溫修復(fù)措施,消除了風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)受介質(zhì)溫度和天氣變化的影響,保證了機(jī)組的長(zhǎng)周期運(yùn)行,轉(zhuǎn)子的不平衡和彎曲擇機(jī)處理。

      再生風(fēng)機(jī);振動(dòng);保溫;消除

      1 風(fēng)機(jī)振動(dòng)異?,F(xiàn)象

      某石化公司連續(xù)重整再生風(fēng)機(jī),德國(guó)PILLER懸臂離心式,變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),聯(lián)軸節(jié)連接,介質(zhì)是重整再生氣,入口體積流量50068m3·h-1,入口壓力0.238MPa(G),介質(zhì)溫度480~510℃,操作轉(zhuǎn)速2776r·min-1,啟動(dòng)轉(zhuǎn)速1388r·min-1,軸功率64kW。連鎖參數(shù):軸承溫度100℃,電機(jī)繞組溫度155℃,振動(dòng)7.2mm·s-1。

      1.1 振動(dòng)持續(xù)現(xiàn)象

      2013年5月大修后至11月,該風(fēng)機(jī)振動(dòng)幅值波動(dòng)較大,主要是在工藝介質(zhì)溫度下降、風(fēng)雨天氣時(shí)上升明顯。最典型的是隨介質(zhì)溫度變化發(fā)生的波動(dòng),每次再生熱停工,風(fēng)機(jī)入口溫度下降時(shí),風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)都會(huì)增大至4~5 mm·s-1左右,風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)稍低,和驅(qū)動(dòng)端的振動(dòng)變化趨勢(shì)一致。但軸承溫度卻一直正常(50~60℃)。等再生重新開工溫度恢復(fù)正常之后,振動(dòng)下降至正常值(風(fēng)機(jī)兩端軸承振動(dòng)正常值都在1.0~2.5mm·s-1之間,工況平穩(wěn)時(shí)在2mm·s-1以內(nèi),非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)比驅(qū)動(dòng)端稍大)。

      1.2 振動(dòng)連鎖停車事故

      2013年11月10日至11月11日,臺(tái)風(fēng)暴雨天氣,發(fā)生風(fēng)機(jī)振動(dòng)連鎖停機(jī)事故。整個(gè)過程分為3個(gè)階段。

      階段一:11月10日21:40,風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)由正常值2 mm·s-1急劇上升,到22:39時(shí)到達(dá)最高點(diǎn)7.0 mm·s-1,已非常接近連鎖值。此時(shí)鉗工在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)軸承箱非驅(qū)動(dòng)端北側(cè)地角螺栓松動(dòng),用扳手緊固一圈后,振動(dòng)開始下降,至24:00左右振動(dòng)恢復(fù)正常值;

      階段二:11月11日15:40左右,非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)又開始急劇上升,至16:05到達(dá)最高值6mm·s-1,現(xiàn)象與階段一類似;之后保持穩(wěn)定,在檢查過程中,鉗工同樣對(duì)其余螺栓進(jìn)行緊固,但并無發(fā)現(xiàn)明顯松動(dòng)。在緊固過程中,風(fēng)機(jī)振動(dòng)瞬間增大,連鎖停機(jī)(DCS未記錄到趨勢(shì),但捕捉到停機(jī)連鎖報(bào)警)。現(xiàn)場(chǎng)1min后重啟風(fēng)機(jī),振動(dòng)緩慢上升,切高速檔后振動(dòng)值一直在5.0~5.5mm·s-1之間波動(dòng);

      階段三:11月11日17:30-19:00,由于工藝操作不當(dāng)導(dǎo)致再生器超溫至600oC,工藝調(diào)整操作,風(fēng)機(jī)在負(fù)荷調(diào)整過程中非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)下降之后上升至5.0~5.5 mm·s-1之間波動(dòng),19時(shí)00之后工藝無操作變化,到22:30左右振動(dòng)下降,至24:00左右振動(dòng)下降至1.8 mm·s-1左右,之后一直穩(wěn)定運(yùn)行。

      在3個(gè)階段中,風(fēng)機(jī)入口介質(zhì)溫度在17:30-19:00分超溫偏高;暴雨貫穿在3個(gè)階段,但在11月11日20:00開始左右逐漸減小;兩端軸承溫度無明顯變化,都在60oC以內(nèi)。

      2 原因分析

      2.1 振動(dòng)監(jiān)測(cè)

      對(duì)機(jī)組每周進(jìn)行離線監(jiān)測(cè),測(cè)點(diǎn)布置見圖1。

      圖1 機(jī)組測(cè)點(diǎn)分布

      9月29日再生停工風(fēng)機(jī)振動(dòng)大時(shí)采集數(shù)據(jù),進(jìn)行離線分析。分析發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端水平、垂直、軸向振動(dòng)趨勢(shì)一致,其中垂直方向振動(dòng)最大。圖2為當(dāng)時(shí)測(cè)得的非驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)數(shù)據(jù)。

      圖2 非驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)數(shù)據(jù)

      圖2中,最上部分圖是截止至2013年9月26日的振動(dòng)趨勢(shì)。在波形比較圖和頻譜比較圖中,選擇了2013年2月27日9:04和2013年9月26日10:12作比較。

      圖3是2013年9月26日10:17風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端的軸心軌跡,其中上部分2張圖分別是垂直和水平方向波形圖,下部是軸心軌跡圖。

      圖3 2013年9月26日風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸心軌跡

      從圖2~3可以看出,風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端在9月26日出現(xiàn)了自監(jiān)測(cè)后的最大振動(dòng)值,正弦波形,特征頻率為一倍頻,垂直和和水平方向相位差接近90℃。

      結(jié)合其余3點(diǎn),即電機(jī)驅(qū)動(dòng)及非驅(qū)動(dòng)端、風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)數(shù)據(jù),加上停工溫度下降振動(dòng)明顯上升的現(xiàn)象,分析如下:1)振動(dòng)隨介質(zhì)溫度明顯變化,可能存在管道應(yīng)力或熱膨帳變形。2)從振動(dòng)特征看,有存在不平衡或軸彎曲的可能。

      2.2 暴雨天氣振動(dòng)

      2013年11月10日至11日,當(dāng)時(shí)發(fā)生大振動(dòng)的整個(gè)過程中,由于伴有暴雨,測(cè)點(diǎn)一直有水附著,無法進(jìn)行數(shù)據(jù)提取,但結(jié)合之前的振動(dòng)特征,分析如下:1)暴雨風(fēng)是振動(dòng)增大的直接原因。2)檢查發(fā)現(xiàn)的螺栓松動(dòng)現(xiàn)象,在修復(fù)后振動(dòng)存在高數(shù)值,說明是振動(dòng)導(dǎo)致的松動(dòng),松動(dòng)不是振動(dòng)產(chǎn)生的原因。

      2.3 最終分析及采取措施

      1)由圖2看出,2013年5月,大修后風(fēng)機(jī)振動(dòng)逐步上升。風(fēng)機(jī)在大修期間為了處理氣封泄漏問題更換了轉(zhuǎn)子,備用轉(zhuǎn)子安裝前沒有做動(dòng)平衡,可能存在一定的不平衡或彎曲。

      2)風(fēng)機(jī)振動(dòng)隨介質(zhì)溫度和天氣變化劇烈,可能是應(yīng)力變化或膨帳變形。

      3)結(jié)合振動(dòng)加速度分析,排除軸承損傷。

      根據(jù)以上3點(diǎn)做了以下工作:

      1)檢查設(shè)備基礎(chǔ)、管線支撐、吊架、膨帳節(jié),均正常。

      2)檢查管線和機(jī)體保溫,發(fā)現(xiàn)部分保溫連接處不嚴(yán),易漏水;用紅外線溫槍監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)部分連接不嚴(yán)的保溫進(jìn)水導(dǎo)致保溫效果不佳,保溫保護(hù)層表面溫度很高??梢姡笮迺r(shí)保溫未進(jìn)行完善,在之后的運(yùn)行中逐步損壞。因此,更換損壞的保溫,在所有連接處多布鉚釘,并用漿料密封。

      3)關(guān)注工藝介質(zhì)組分,均正常。

      2013年10月采取保溫修復(fù)措施后,振動(dòng)值逐步下降,并在再生熱停工和暴雨天氣下都沒有發(fā)生振動(dòng)明顯上升現(xiàn)象。因此,經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證,可以認(rèn)為,溫度變化尤其是暴風(fēng)雨天氣下,保溫漏水導(dǎo)致保溫效果不佳,管線保溫層溫度不均勻?qū)е聭?yīng)力變化或膨帳變形,振動(dòng)增大;而在再生熱停工介質(zhì)溫度下降時(shí),由于保溫效果的不一致導(dǎo)致管線溫度變化的不一致,也使振動(dòng)增加。保溫修復(fù)后,振幅下降且不受外因影響,但振動(dòng)特征與之前仍然一致,運(yùn)行狀態(tài)也沒有2013年5月大修前好,不平衡和彎曲現(xiàn)象存在。見圖4~5。

      圖4 截止至2014年7月8日的風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)數(shù)據(jù)

      3 結(jié)論

      2013年11月10日,保溫修復(fù)后,消除了風(fēng)機(jī)振動(dòng)隨工藝介質(zhì)溫度和環(huán)境溫度變化的影響,在幾次停工和暴風(fēng)雨天氣中經(jīng)受了考驗(yàn)。轉(zhuǎn)子存在一定的不平衡或彎曲,沒有大修前運(yùn)行狀態(tài)好,但處于優(yōu)良狀態(tài),待下次大修處理。

      圖5 2014年7月7日風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸心軌跡

      [1] 楊國(guó)安.機(jī)械設(shè)備故障診斷實(shí)用技術(shù)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2007.

      [2] 楊國(guó)安.石油機(jī)械故障特征及其分析方法的研究[D]. 南京:東南大學(xué), 2001.

      Elimination of Abnormal Vibration in Continuous Catalytic Reforming Regeneration Fan

      HUANG Cong, MAO Kun-peng, ZANG Da-qing, LI Guo-chong
      (Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008, China)

      TE 965

      B

      1671-9905(2014)08-0063-03

      黃聰(1984-),男,漢,廣西欽州人,工程師,工學(xué)碩士。2009年畢業(yè)于北京化工大學(xué)機(jī)械電子工程專業(yè),從事石油化工設(shè)備管理工作

      2014-07-03

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