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淺談基槽巖層非爆破法處理
郭德臣
(大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司,遼寧 大連 116000)
本文結(jié)合綏中36-1終端碼頭擴(kuò)建工程2000噸級(jí)輸灰泊位基槽工程研究案例,介紹靜力爆破法和沖擊鉆法處理碼頭巖石基槽的實(shí)施方案。
原油外輸;強(qiáng)風(fēng)化巖;靜力爆破;沖擊鉆鉆孔
本工程采用沉箱重力式碼頭結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)對(duì)碼頭基槽采取了標(biāo)高和土質(zhì)雙控的要求,土質(zhì)要求為強(qiáng)風(fēng)化巖層。在工程施工期間,初期采用13方50t重斗式抓斗船施工,但是施工效率極低,挖至風(fēng)化巖層后無法繼續(xù)開挖,經(jīng)取樣分析,部分基礎(chǔ)已達(dá)到中風(fēng)化層,抓斗船很難施工,但此時(shí)碼頭基床厚度無法滿足沉箱安裝需要。根據(jù)目前行業(yè)內(nèi)普遍采取的基巖處理方式,建議采取爆破方式處理基巖;但是考慮到施工現(xiàn)場在綏中36-1原油處理廠內(nèi),廠內(nèi)原油外輸作業(yè)繁忙,施工現(xiàn)場距離原油外輸管線直線距離為不超過30米,為不影響處理廠安全生產(chǎn),不能采取爆破方式處理。
通過對(duì)基槽水深測(cè)量數(shù)據(jù)和潛水人員探摸取樣結(jié)果分析,現(xiàn)場存在兩種情況:一、基槽前80米范圍內(nèi)風(fēng)化巖層經(jīng)抓斗船施工后,高出設(shè)計(jì)標(biāo)高的部分多為凸起的巖石,較為分散,需處理的方量小,經(jīng)測(cè)算約為15m3;二、基槽后30米底部風(fēng)化巖成片狀凸起、面積大,需處理的量大。針對(duì)上述兩種情況,為提高施工效率和質(zhì)量,主要采取了以下兩種處理工藝。
針對(duì)基槽前80米范圍內(nèi)的基巖主要采用靜力爆破法進(jìn)行處理,即應(yīng)用膨脹水泥的特性,膨脹水泥配制的混凝土在水中自由膨脹率為8~10×10-4,可在有裂隙的風(fēng)巖層中產(chǎn)生0.2~0.6MPa的自應(yīng)力。利用此原理,在對(duì)風(fēng)化巖層造成松動(dòng)破壞后,安排潛水人員進(jìn)行水下作業(yè)施工。
施工方式如下:
1 裝載潛水設(shè)備和潛水作業(yè)人員的駁船沿碼頭基槽方向駐位,測(cè)量人員采用GPS配合確定碼頭基槽前后沿位置,施工人員在駁船舷邊懸掛導(dǎo)軌至設(shè)計(jì)標(biāo)高,岸上有專職人員按時(shí)通報(bào)水位,每半小時(shí)根據(jù)水位變化調(diào)整導(dǎo)軌標(biāo)高。
2 水下潛水作業(yè)人員根據(jù)導(dǎo)軌位置,由基槽前沿向后沿進(jìn)行水下巖石清理。作業(yè)人員在清理前,先用風(fēng)泵將基槽表面淤泥和浮渣吹出基槽外側(cè),直至露出風(fēng)化巖層;然后作業(yè)人員使用風(fēng)鎬在巖層表面打孔,打孔間距根據(jù)巖石形狀確定,一般間距20~40cm一個(gè)孔,同時(shí)布置豎向孔及橫向孔??状蚝煤?,潛水人員在孔內(nèi)塞上已配制好的膨脹水泥,膨脹水泥遇水后硬化,利用膨脹壓力對(duì)風(fēng)化巖層進(jìn)行預(yù)裂。24小時(shí)后,潛水作業(yè)人員采用水下風(fēng)鎬對(duì)灌入膨脹水泥的巖石進(jìn)行破碎鑿除。
3 基槽內(nèi)破碎的巖石處理采用高壓風(fēng)泵抽吸的方法,吹至碼頭基槽外側(cè)。由于膨脹力使風(fēng)化巖層破裂產(chǎn)生的較大塊石,潛水員人工搬運(yùn)至水下鐵筐內(nèi),由駁船上的履帶吊機(jī)吊出水面。
靜力爆破法施工的設(shè)備及人員清單見表一。
表1 設(shè)備及人員清單
本方法主要是利用了膨脹水泥的硬化過程中體積膨脹的特性,以潛水人員水下作業(yè)為主。由于本方法主要是潛水人員水下施工,因此施工效率較低,安全難度大。因此本方法適用于經(jīng)抓斗船施工后,基槽內(nèi)有少量高出設(shè)計(jì)標(biāo)高的風(fēng)化巖石需要處理;同時(shí)由于本方法主要是潛水人員水下施工,因此對(duì)水域條件要求高,需在有掩護(hù)水域進(jìn)行。本方法施工效果好,施工質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。
通過對(duì)碼頭基槽后30米有大片風(fēng)化巖層的情況分析,需處理的面積廣,工作量大,風(fēng)化巖成片狀凸出,不適宜采用靜力爆破法施工,因本次施工水域水深較淺,平均水深為6米,經(jīng)多方分析論證后決定采用灌注樁沖擊鉆施工。
本方法利用了鉆機(jī)掛載梅花形沖擊錘,利用沖擊鉆的動(dòng)能對(duì)海底巖層進(jìn)行破碎沖擊,利用真空泵將破碎的石渣清楚出基槽,以降低風(fēng)化巖層標(biāo)高,提高基槽水深。
施工方法如下:
1 將輪式?jīng)_擊鉆固定在500T的方駁上。
2 采用GPS配合確定基槽前后沿位置。
3 鉆機(jī)進(jìn)行沖擊施工時(shí),每沖擊一小時(shí),需要清渣一次,清渣采用直徑10cm的鋼管,用空壓機(jī)從鋼管底部吹氣,利用高壓空氣帶起的水流吸走鉆機(jī)施工產(chǎn)生的泥漿和沉渣。
4 為了保證沖擊鉆破碎基巖的施工效果,反復(fù)施工待破碎基巖至要求深度,滿足要求后GPS定位移至下一沖擊點(diǎn)位進(jìn)行施工。
沖擊鉆沖擊法配備的設(shè)備及人員清單見表2。
表2
本方法因采用機(jī)械為主,人員為輔的施工方式,因此施工效率較高,在施工設(shè)備無故障的條件下可24小時(shí)連續(xù)作業(yè),適合在對(duì)基槽大面積風(fēng)化巖的處理。
通過對(duì)以上兩種的方法的分析比較,兩種方法都能滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范質(zhì)量要求,與傳統(tǒng)的爆破法施工效果相當(dāng),避免了因爆破法施工帶來的不利因素影響。
[1]劉勝,王旭方,崔?。嗯蛎浡试囼?yàn)方法[J]水泥,2008(10).
[2]JTS257-2008,水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)[S].
TD23 < class="emphasis_bold"> 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
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