李 強 程建英 王 澤 江 寧(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限責(zé)任公司臨猗分公司 山西臨猗044100)(四川省精細化工研究設(shè)計院 四川自貢643000)
溶液在線凈化技術(shù)在MDEA脫碳系統(tǒng)中的應(yīng)用
李 強 程建英 王 澤 江 寧
(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限責(zé)任公司臨猗分公司 山西臨猗044100)(四川省精細化工研究設(shè)計院 四川自貢643000)
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司臨猗分公司(以下簡稱臨猗分公司)原有2套MDEA脫碳系統(tǒng)(一、二分廠各有1套),一分廠2#系統(tǒng)MDEA脫碳系統(tǒng)于2009年停用,閑置了200 m3MDEA溶液。為了有效利用閑置資源,將此閑置的MDEA溶液補加至二分廠甲醇脫碳系統(tǒng)。添加后,出現(xiàn)溶液吸收能力下降、鐵離子含量升高等問題;若不進行處理,情況將會進一步惡化,溶液吸收率會進一步降低,造成裝置的電耗和溶液損失越來越大,會加劇溶液對設(shè)備和管道的腐蝕,存在安全隱患,因此,必須對溶液進行凈化處理。
經(jīng)過與四川省精細化工研究設(shè)計院溝通,對溶液進行了分析,溶液中的熱穩(wěn)定性鹽質(zhì)量分數(shù)竟高達3.1%。四川省精細化工研究設(shè)計院最近研制出一種MDEA溶液在線吸附劑,采用該吸附劑對臨猗分公司MDEA溶液進行處理小試。處理后的溶液化學(xué)分析結(jié)果令人滿意,溶液中雜質(zhì)殘存含量明顯降低,溶液性能得到改善。為了驗證處理后溶液的吸收能力,四川精細化工研究設(shè)計院擬與臨猗分公司聯(lián)合開發(fā),將小試裝置放大,建立1套工業(yè)化溶液在線處理裝置,其優(yōu)點是可在系統(tǒng)不停車的情況下對溶液進行在線凈化處理。
處理前溶液外觀呈不透明的黑色,溶液發(fā)泡較嚴重,溶液黏度較大。從分析數(shù)據(jù)結(jié)果可以得出:①硫化物質(zhì)量分數(shù)達560×10-6,是造成溶液發(fā)泡及腐蝕的因素之一;②降解物質(zhì)量分數(shù)>5%,形成的熱穩(wěn)定性鹽腐蝕性強,易堵塞管道,造成脫碳液的酸性氣處理能力下降、凈化氣質(zhì)量不達標。
脫碳液經(jīng)MDEA溶液在線吸附劑小試處理后,溶液的外觀、性質(zhì)等都得到極大改善:溶液顏色大幅度變淺,呈淺褐色,溶液變得更清澈透明(硫化物被全部去除所致);最重要的是脫碳液中熱穩(wěn)定性鹽質(zhì)量分數(shù)由3.1%降低至未檢出,熱穩(wěn)定性鹽去除率很高;從色譜圖上來看,部分的重組分峰沒有了,而且其他雜質(zhì)峰在一定程度上也大幅削弱;溶液的腐蝕性得到有效遏制,且不易起泡。溶液中鐵離子質(zhì)量分數(shù)由240×10-6降低至50×10-6,溶液pH由9.4升高至11.1(熱穩(wěn)定性鹽被去除所致)。
催化劑交換器內(nèi)裝填由四川省精細化工研究設(shè)計院提供的JH- 21型催化劑。此催化劑屬于易再生、無二次污染的環(huán)保型催化劑;離子交換樹脂使用氫氧化鈉堿液再生,再生液用量少、再生效果好,再生后用脫鹽水洗凈離子交換樹脂中的堿液,再生后的離子交換樹脂繼續(xù)處理脫碳液中的熱穩(wěn)定性鹽;催化劑和離子交換樹脂的抗有機污染能力強、使用壽命長、性能穩(wěn)定。
2.2.1 稀鹽酸激活
用約2倍于催化劑體積的的稀鹽酸溶液(質(zhì)量分數(shù)4%)浸泡激活催化劑,浸泡時間為8 h,然后排去稀鹽酸溶液,用潔凈水沖洗催化劑至出水接近中性。因催化劑交換器材質(zhì)為碳鋼,所以不能在催化劑交換器中進行酸激活,鑒于此建議:將200 L的塑料桶從中間鋸開,將其一分為二,用于裝稀鹽酸來浸泡激活催化劑。浸泡結(jié)束后,用潔凈水沖洗催化劑,直至出水基本呈中性。
2.2.2 食鹽水激活
用泵從催化劑交換器底部打入質(zhì)量分數(shù)10%的食鹽水,浸泡24 h,然后排去食鹽水,從催化劑交換器上部加入清水漂洗,使排出水不帶黃色,然后用清水反洗催化劑層,直至排出水清晰、無氣味、無粉末催化劑為止。
2.2.3 堿液激活
用泵從催化劑交換器底部打入質(zhì)量分數(shù)5%的氫氧化鈉堿液,浸泡6 h,然后排去堿液,再用堿液對催化劑進行最終激活。
為了能快速、高效、穩(wěn)定地處理完200 m3脫碳液,處理全過程分為3個階段來完成。每個階段由若干個處理周期組成,每個處理周期由催化劑處理溶液過程、催化劑再生過程及處理液回收系統(tǒng)組成。
2.3.1 第1階段——高鹽模式
溶液以1 m3/h的流量引至催化劑交換器中,約3 h后停止引入溶液,在催化劑再生過程開始前,用脫鹽水對催化劑中的殘余溶液進行清洗回收。再生完成后,引入脫碳液進行下一周期的溶液處理,以此周期性處理5 d后,根據(jù)溶液的組分變化情況對溶液的組成進行第1次調(diào)整;再次周期性處理3 d后,進行第2階段處理。
2.3.2 第2階段——中鹽模式
溶液以1 m3/h的流量引至催化劑交換器中,約6 h后停止引入溶液,開始催化劑的再生過程。催化劑再生完成后,進行下一周期的溶液處理;周期性處理6 d后,根據(jù)溶液的組分變化情況對溶液的組成進行第2次調(diào)整;再次周期性處理3 d后,進行第3階段處理。
2.3.3 第3階段——低鹽模式
溶液以1 m3/h的流量引至催化劑交換器中,約12 h后停止引入溶液,開始催化劑的再生過程。催化劑再生完成后,進行下一周期的溶液處理;周期性處理9 d后,根據(jù)溶液的情況并計算后對胺液的含量及活化劑進行最后一次調(diào)整。
2.3.4 溶液在線凈化流程
溶液在線凈化流程見圖1。
圖1 溶液在線凈化流程
來自微孔過濾器的貧液(<55 ℃)進入催化劑交換器頂部,經(jīng)過催化劑作用,離子交換樹脂上OH-與溶液中熱穩(wěn)定性鹽陰離子交換,束縛胺得到釋放,貧液從催化交換器出來后回至第2閃蒸塔溶液出口或者脫碳液地槽。
(1)當(dāng)催化劑和離子交換樹脂運行一定時間失效后,需對其進行周期性再生處理。關(guān)閉催化劑交換器頂部貧液進口閥,打開氮氣閥,將催化劑交換器內(nèi)剩余貧液完全排入脫碳液地槽。
(2)催化劑交換器內(nèi)貧液排空后,再延時5~10 min,然后關(guān)閉氮氣閥及催化劑交換器貧液出口閥,打開排氣閥。
(3)打開催化劑交換器頂部脫碳稀液進口閥,加稀液約2.5 m3,關(guān)閉脫碳稀液進口閥,延時10 min左右,打開催化劑交換器底部貧液出口閥和氮氣進口閥,將催化劑交換器內(nèi)稀液完全壓入脫碳液地槽。
(4)稀液排凈后,再延時5~10 min,然后關(guān)閉氮氣進口閥和催化劑交換器底部貧液出口閥。
(5)提前配好質(zhì)量分數(shù)為4%的氫氧化鈉溶液(約3槽堿液),保證接觸時間40~60 min。
(6)打開排氣閥,啟動堿液泵并打開堿液進口閥;當(dāng)堿液從排氣閥處排出后,關(guān)閉排氣閥,停運堿液泵。浸泡30 min后,打開催化劑交換器底部堿液排污閥和氮氣進口閥,將堿液排至絡(luò)合鐵地槽。
(7)催化劑交換器內(nèi)堿液排凈后,關(guān)閉氮氣進口閥和催化劑交換器底部排堿液閥,打開排氣閥,泄掉催化劑交換器內(nèi)壓力。
(8)打開催化劑交換器頂部脫鹽水進口閥,當(dāng)催化劑交換器上部排氣閥有脫鹽水排出后,關(guān)閉脫鹽水進口閥和催化劑交換器上部排氣閥。打開氮氣進口閥和催化劑交換器底部排堿液閥,將催化劑交換器內(nèi)脫鹽水排入絡(luò)合鐵地槽。在此過程中,在取樣處取樣檢測pH,應(yīng)保證pH為8左右;若pH達不到要求,則繼續(xù)上述步驟,直至pH達到要求為止。pH達到要求后,將脫鹽水排至堿液槽。
(9)催化劑交換器內(nèi)脫鹽水排凈后,再延時5~10 min,然后關(guān)閉氮氣進口閥和催化劑交換器底部排堿液閥,打開排氣閥。至此,本周期溶液處理過程結(jié)束,打開催化劑交換器頂部貧液進口閥和催化劑交換器底部貧液出口閥,進入下一個溶液處理周期。
溶液處理數(shù)據(jù)分析比較見表1。
表1 溶液處理數(shù)據(jù)分析比較
注:2013- 11- 06為處理前,2013- 11- 07至2013- 12- 10為處理后。
由表1可以看出:溶液中殘存雜質(zhì)質(zhì)量濃度由880 mg/L下降至424 mg/L,溶液吸收率由53.2% 提高至57.8%,噸甲醇蒸汽消耗由0.78 t降至0.72 t。由此可見,采用MDEA溶液在線處理裝置對溶液進行處理后,脫碳液中熱穩(wěn)定性鹽、硫化物、鐵離子的含量顯著降低,溶液性能得到改善;溶液對CO2的吸收能力增強;系統(tǒng)蒸汽消耗降低,噸甲醇消耗0.5 MPa飽和蒸汽由0.78 t降至0.72 t,按年產(chǎn)粗甲醇100 kt、蒸汽價格120元/t計,則年節(jié)省蒸汽費用72萬元左右,經(jīng)濟效益非常顯著。
溶液在線凈化技術(shù)能勝任溶液的凈化處理,其凈化效果好、效率高、操作方便、催化劑再生快捷,具有較好的推廣應(yīng)用價值。只要選型適當(dāng)、工藝設(shè)計合理、操作規(guī)范,可取得良好的經(jīng)濟效益。
2014- 01- 16)