寧 俊 云, 李 秋 石
(中國水利水電第五工程局有限公司,四川 成都 610066)
上阿特巴拉水利樞紐工程位于蘇丹東部,地處蘇丹、埃塞俄比亞和厄立特里亞三國交界處。工程所在地屬于半干旱氣候區(qū),全年高溫,月平均氣溫在30℃左右,日最高溫度達(dá)46℃。
上阿特巴拉水利樞紐工程主要由左右岸土堤、左岸土石壩、溢流壩、河床粘土心墻壩組成,樞紐總長6 615.84 m。其中溢流壩壩高55 m,壩寬121 m,沿水流方向長227 m,溢流壩整個(gè)過水面為30 cm厚的C70/85高強(qiáng)度抗沖耐磨混凝土,具體結(jié)構(gòu)見圖1。
根據(jù)結(jié)構(gòu)形式,壩體表層抗沖耐磨混凝土大致分為弧線段、斜坡段和水平段,單倉面積約為30 m×30 m;入倉方式為地泵或車泵。
圖1 溢流壩縱剖面圖
在施工過程中,施工單位成功地解決了低強(qiáng)度骨料配制高強(qiáng)度混凝土的配合比問題和高強(qiáng)度硅粉混凝土施工表面防裂問題。
骨料石料場的巖石主要為花崗巖、玄武巖及混成巖,巖石分布混雜且玄武巖比例較少、埋深較大。由于該項(xiàng)目地處蘇丹,高溫、日曬強(qiáng),石料場表層風(fēng)化嚴(yán)重,風(fēng)化深度較大。骨料強(qiáng)度不均,花崗巖和混成巖的強(qiáng)度較低,均在80 MPa左右。在配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)過程中,通過調(diào)整硅粉摻量及外加劑種類等方式,解決了采用中低強(qiáng)度骨料配制高強(qiáng)度混凝土的問題。
經(jīng)對(duì)試拌過程中各種材料摻配數(shù)量進(jìn)行調(diào)整后對(duì)所取得的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析后得知:當(dāng)硅粉摻配到一定數(shù)量后,對(duì)混凝土強(qiáng)度的提升作用不再明顯,且由于硅粉吸水量大,硅粉摻入量過大而導(dǎo)致拌合過程難以控制。
在配合比設(shè)計(jì)過程中,對(duì)中國江蘇博特PCA(1)聚羧酸型緩凝減水劑和阿聯(lián)酋迪拜MegaFlow2000長側(cè)鏈聚羧酸型高效減水劑進(jìn)行了試拌比較,發(fā)現(xiàn)MegaFlow2000長側(cè)鏈聚羧酸型高效減水劑可以顯著提升混凝土的強(qiáng)度及其施工性能。兩種外加劑的具體配比及混凝土強(qiáng)度情況見表1、2。
通過試驗(yàn)及實(shí)際生產(chǎn)結(jié)果對(duì)比,在骨料強(qiáng)度較低的情況下,采用阿聯(lián)酋迪拜MegaFlow2000減水劑進(jìn)行高強(qiáng)度混凝土拌制,強(qiáng)度保證性高,混凝土施工性良好,塌落度可達(dá)20.6 cm,流動(dòng)度為470 mm,初凝時(shí)間為470 min,終凝時(shí)間為700 min。
表1 江蘇博特PCA(1)聚羧酸型緩凝減水劑配比表
表2 迪拜MegaFlow2000減水劑配比表
硅粉高強(qiáng)度混凝土施工具有以下特點(diǎn):(1)薄層、方量小,僅澆筑30 cm厚的表層;(2)混凝土初凝時(shí)間長,初凝時(shí)間約為6~8 h;(3)粘稠度高、表面失水快。
斜坡段和弧段采用滑模、扣模方案施工的優(yōu)缺點(diǎn)如下。
滑模方案的優(yōu)點(diǎn)是表面平整度、精確度高;缺點(diǎn)是表面易失水出現(xiàn)裂縫、抹面時(shí)間不易控制??勰7桨傅膬?yōu)點(diǎn)是保水、防曬,抹面時(shí)間、施工易控制;缺點(diǎn)是弧段成型精度低,扣模耗時(shí)長。
在蘇丹高溫、強(qiáng)日曬的情況下,使用滑模施工很難解決表面失水干裂快與混凝土初凝時(shí)間長(滑模拉升慢)的矛盾。
經(jīng)過分析比較,最終決定對(duì)蘇丹上阿特巴拉項(xiàng)目表層抗沖耐磨混凝土的斜坡段及弧段采用扣模施工方法。
水平段抗沖耐磨混凝土施工工序?yàn)闈仓駬v初平→塑料薄膜覆蓋(保水)→噴水養(yǎng)護(hù)→表面壓光處理→麻袋覆蓋灑水養(yǎng)護(hù)。具體施工流程見圖2。
圖2 水平段抗沖耐磨混凝土施工流程圖
隨著澆筑收倉逐漸進(jìn)行,初步振搗找平并立即進(jìn)行塑料薄膜覆蓋噴水養(yǎng)護(hù)保溫,待混凝土澆筑6 h后(初凝前后)人工抹面壓光,最后用麻袋覆蓋灑水養(yǎng)護(hù)3 d后可將麻袋移除繼續(xù)養(yǎng)護(hù)至14 d。
斜坡及弧段抗沖耐磨混凝土施工工序?yàn)椋嚎勰VЯⅰ鷿仓駬v→拆除扣模、表面壓光處理→麻袋覆蓋灑水養(yǎng)護(hù)。
通過扣模、薄膜保水、抹面控制、覆蓋養(yǎng)護(hù)等措施的實(shí)施,較好地解決了高強(qiáng)度硅粉混凝土表面裂縫的問題;通過采用扣模底架精度、抹面等工序進(jìn)行控制,弧段的外型及平整度也得到了保證。弧段澆筑效果見圖3。
圖3 弧段澆筑效果圖
中、低強(qiáng)度的骨料通過外加劑的合理選擇,亦可配制出穩(wěn)定、高強(qiáng)度的硅粉混凝土。根據(jù)硅粉混凝土特性,在高溫、干燥地區(qū),采用蓋模法施工更容易解決表層裂縫問題。