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(1.新疆化工設計研究院有限責任公司,新疆 烏魯木齊 830006;2.新疆大學物理科學與技術學院,新疆 烏魯木齊 830046)
甲醇是一種基礎化工原料,在本研究中,作為甲基化劑生產甲醛,以供應下游BDO裝置。在甲醛生產過程中,甲醇原料的質量是其關鍵控制因素;鑒于此,本文探討200 kt/a甲醇裝置精餾系統(tǒng)的優(yōu)化設計,以期滿足甲醛生產對原料甲醇品質的要求。在甲醇精餾工藝模擬過程中,產品甲醇質量參考取值范圍比較苛刻的GB 338-2011國標優(yōu)等品及美國聯(lián)邦AA級標準。
本文針對裝置的實際要求,基于Aspen Plus軟件對四塔精餾過程進行全流程模擬;對塔溫、塔壓、塔頂回流比、進料位置、進料溫度進行優(yōu)化分析以確定其最佳操作參數(shù);提出雙效精餾模型,將加壓塔塔頂氣用作常壓塔再沸器熱源,將各再沸器凝水用于塔進料預熱,優(yōu)化其換熱網絡;并運用EDR軟件,對裝置中的換熱器進行選型計算。
(1)產品規(guī)模 200 kt/a精甲醇
(2)年操作時間 7 200 h
(3)生產方式 連續(xù)生產
(4)操作彈性 60%~110%(負荷)
(5)原料粗甲醇成分(見表1)
表1 原料粗甲醇成分表 %(wt)
粗甲醇經預熱器加熱后進入預精餾塔,塔頂不凝氣冷卻后送出裝置,塔底出料進入加壓塔。加壓塔塔頂氣相溫度約127 ℃,去常壓塔再沸器作熱源,冷凝液部分回流,另一部分作為精甲醇產品送出。加壓塔塔底出料進入常壓塔,常壓塔塔底排出廢水,塔頂精甲醇產品送出。常壓塔側線采出液進入回收塔,回收塔塔底廢水送出裝置,回收塔側線采出雜醇油送出裝置,塔頂甲醇蒸氣冷卻后送回常壓塔。常壓塔塔底0.8 MPa(G)蒸汽冷凝液作為預精餾塔和加壓塔預熱器熱源,以回收能量。
圖1 甲醇精餾四塔工藝流程簡圖
粗甲醇屬于非極性體系,可選的物性方法有WILSON、NRTL、UNIQUAC等。據文獻及現(xiàn)有裝置模擬分析,預精餾塔及加壓塔采用UNIQUAC熱力學方法,常壓塔及回收塔選用NRTL熱力學方法。精餾選用Radfrac嚴格法精餾模型,換熱器選用HeatX模型,回流罐選用Flash模型,輸送泵選用Pump模型。
計算過程采用Sensitivity及Optimization優(yōu)化工具對各塔塔板數(shù)、進料位置、溫度、壓力、回流比等操作參數(shù)進行優(yōu)化設計。
運用Aspen Plus軟件對甲醇精餾四塔工藝過程進行全流程模擬,結果見表2。
通過物料衡算,參照GB 338-2011國標優(yōu)等品質量要求,對本設計進行對標分析可以知道,產品指標均達到要求;精甲醇產品純度為99.99%(wt)、甲醇收率為99.67%、蒸汽單耗為1.09 t、循環(huán)冷卻水單耗為83.24 t,裝置能耗水平達到國內先進水平。對標結果詳見表3。
運用Aspen Plus軟件Tray Sizing及Pack Sizing模塊對精餾塔器進行初步選型計算,結果見表4。
表2 甲醇精餾裝置工況及物料平衡表
表3 甲醇精餾裝置模擬計算值對標表
表4 甲醇精餾塔器選型計算表
運用EDR軟件,對換熱器進行初步選型計算,結果見表5。
表5 換熱器選型計算表
注:換熱器主要材質均為CS(碳鋼)。
(1)通過模擬優(yōu)化設計,本四塔甲醇精餾裝置生產的精甲醇純度高、收率高;裝置能耗低,蒸汽單耗僅為1.09 t,循環(huán)冷卻水單耗為83.24 t;環(huán)保水平高,廢水中甲醇含量僅為12×10-6,遠低于30×10-6的限額。
(2)全流程模擬中,選擇了合適的熱力學模型及設備模型,采用優(yōu)化工具對操作參數(shù)進行處理,以降低能耗,并得出了優(yōu)化的設計方案。
(3)方案設計過程中,采用雙效精餾及換熱網絡優(yōu)化,降低了再沸器蒸汽用量,保證了蒸汽單耗低于1.2 t的限額。
(4)精餾塔器及換熱器選型計算,提供了可供參考的設備選型方案。總而言之,本研究可為甲醇精餾系統(tǒng)的設計提供較為完備的工藝包。
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