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      600MW機組凝結水精處理系統(tǒng)優(yōu)化

      2014-11-10 14:51:43袁杰
      科技創(chuàng)新導報 2014年12期
      關鍵詞:優(yōu)化措施節(jié)約

      袁杰

      摘 要:通過實驗,對凝結水精處理系統(tǒng)和樹脂體外再生系統(tǒng)運行方式進行優(yōu)化,解決運行過程中跑樹脂、酸堿用量過多等問題,達到控制方便,節(jié)能減排,降低運行費用的目的。

      關鍵詞:精處理 樹脂再生 優(yōu)化措施 節(jié)約

      中圖分類號:TM621 文獻標志碼:A 文章編號:1674-098X(2014)04(c)-0072-01

      茂名臻能熱電有限公司#7號國產600 MW超臨界燃煤機組,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1920 t/h。凝汽器采用不銹鋼管,冷卻水為淡水,采用循環(huán)供水方式。單臺機的凝結水量:正常為1428 m3/h,最大為1590 m3/h。凝結水精處理系統(tǒng)采用以下流程:凝結水泵出口來凝結水→前置過濾器→體外再生混床→樹脂捕捉器→低加入口。

      機組設置1套凝結水精處理系統(tǒng),系統(tǒng)由2臺前置過濾器(按2×50%凝結水全容量處理設計)、3臺混床和3臺樹脂捕捉器(按3×50%凝結水全容量處理設計)組成。并設置1臺出力為單臺混床70%正常出力的再循環(huán)泵和1套凝結水精處理體外再生系統(tǒng)。

      1 優(yōu)化內容和依據

      (1)優(yōu)化內容:①精處理出水水質和周期制水量試驗;②再生系統(tǒng)陽、陰樹脂分離效果和混床輸送效果試驗;③再生酸堿耗量、除鹽水耗量及能耗;④檢驗精處理再生反洗程序各參數的合理性。

      (2)依據:①GB/T 13922-2011《水處理設備性能試驗》;②GB/T 6903~6913-2005《鍋爐用水和冷卻水分析方法》。

      2 試驗情況和效果

      (1)延長精處理運行周期。

      ①前置過濾器試驗前3 d反洗一次,試驗后7 d反洗一次,水質合格,壓差正常,兩臺制水量由原來99144 m3增加到231336 m3,提高了2.33倍,反洗用水量減少了58%。

      ②混床運行,每臺NH4-OH型制水量由原來20萬 t提高到25萬 t,運行周期由原來20 d提高到25 d,H-OH-型運行時,周期制水量在8萬 t以上,運行周期達到8 d,符合設計要求。

      (2)消除了再生過程中樹脂流失現象。

      試驗前,分離塔在反洗時上部跑樹脂,嚴重時每次跑樹脂量達50 kg左右,主要原因是反洗流量過大,樹脂被頂至頂部,無法攪動,也影響到反洗效果。試驗后反洗流量由90~100 m3/h降低到55 m3/h,既保證了反洗效果又消除了跑樹脂現象。

      (3)提高了再生質量和再生度

      通過試驗,再生過程作了下列改進:

      分離塔反洗流量由原來90~100 m3/h降低到55 m3/h,既提高了反洗效果,又防止了樹脂流失,保證了樹脂總量和陰、陽樹脂配比正常。

      分離塔樹脂分離由原來一次分離改為二次分離。分離時間與進水流量也作了改進,提高了樹脂分離效果。樹脂分離率≥99.9%,符合設計要求。分離后,陽樹脂中含陰樹脂由原來的0.1%~0.25%減少到≤0.1%,陰樹脂中含陽樹脂≤0.1%。

      陰、陽塔再生失效樹脂,試驗前,進再生液時,再生塔內充滿了水,再生塔下部出水門全開,造成再生液在20 min內稀釋至1%左右,流速達10~12 m/h,20 min后,再生液濃度雖然恢復到了4%~5%,但由于再生塔內水已放盡,進入的再生液產生嚴重偏流,影響再生效果。試驗后作了兩個改進,一是進再生液前將再生塔內水位放至樹脂層處,二是在再生塔出水管上加裝了一個手動隔膜閥,控制再生流量,保證了再生液再生濃度和流速,提高了再生效果。

      降低了再生用酸、用堿、用水、用電量。

      通過多次試驗,再生時,再生劑用量、用水量、用電量降低明顯:

      用酸量由原來每次2 m3降低到1.2 m3,用酸量降低了40%。

      用堿量由原來每次2 m3降低到1.34 m3,用堿量減低了33%。

      由于再生液用量減少,再生時間、沖洗時間減短,用水量,用電量也相應減少。

      (4)節(jié)約運行費用(以一年365天計)

      ①前置過濾器反洗用水減少3197 m3,用電量減少1034度,用氣量減少53%;

      ②高速混床樹脂再生用酸量減少44 t,用堿量減少45 t,用電量減少955度,用水量減少2951 m3;

      ③一年節(jié)約運行費用約11萬元。

      (5)分離塔陽樹脂輸出由人工控制改為自動控制

      陽樹脂從分離塔向陽再生塔輸送,實驗前采用人工控制,即一個人在現場觀察,一個人在控制室,進行人工操作。既繁雜,又產生輸送誤差。試驗時,將分離塔底部的光電控制開關,重新安裝,重新調試,調節(jié)靈敏度在最大值,經多次試驗,光電控制開度使用靈敏、可靠,陽樹脂輸送到設定位置,立即自動停止。既節(jié)省了人力,勞力,又防止因人工控制時對講機故障等原因造成人工控制失誤,樹脂多輸現象產生,保證了樹脂輸送效果。

      3 結語

      (1)前置過濾器運行,反洗正常,流量計、壓差計符合要求,出力達到設計要求,除鐵效果較好??稍傺娱L運行時間至10d后再進行反洗。

      (2)三臺混床運行正常,出力達到要求,出水質量良好,流量計,壓差計符合要求。兩臺混床運行時,有兩種情況出現。一種是一臺呈H-OH型運行,一臺呈NH4-OH型運行。運行一段時間后,將出現一臺呈NH4-OH型運行,一臺則徹底呈NH4-OH型運行,這兩種運行模式既能使混床運行負荷降低,運行周期加長,運行費用降低。又能抵抗水質波動,抗沖擊能力加強。在不影響出水水質前提下,氨化運行時間還可延長,周期制水量達25萬t以上,但氨化運行必須把握好兩個前提:一是必須保證再生效果好,再生徹底。二是必須保證凝結水不銹鋼管不泄漏,凝結水質量良好。

      (3)再生優(yōu)化措施:①確保樹脂總量與比例正確;②徹底反洗,嚴格控制反洗流速;③提高分層效果,由一次分離改為二次分離;④提高堿再生液溫度,試投堿液加熱箱(冬天);⑤調試出最佳用酸、堿量,最佳流速、流量;⑥嚴格控制好再生液濃度,再生前將水位放置在樹脂層處;嚴格控制再生流速,調節(jié)好進再生液流速和排廢液流量,在陰陽塔底部出水門上加裝一個手動隔膜閥,調節(jié)流速。endprint

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