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      對(duì)沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造中2種燃燒器的應(yīng)用分析

      2014-11-15 08:25:08應(yīng)明良茅建波戴宇寧
      浙江電力 2014年4期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)箱噴口省煤器

      趙 剛,應(yīng)明良,王 磊,茅建波,戴宇寧

      (1.中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司,北京 100029;2.國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014;3.北京巴布科克·威爾科克斯有限公司,北京 100043)

      近幾年來(lái),我國(guó)先后出臺(tái)了改善大氣環(huán)境質(zhì)量的火電廠氮氧化物防治技術(shù)政策、火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)于執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告,對(duì)火電廠大氣污染物如NOX的排放等提出了很高的要求。而國(guó)內(nèi)火電廠早期投運(yùn)的鍋爐低氮燃燒技術(shù)相對(duì)落后,NOX排放濃度普遍較高,要對(duì)早期投運(yùn)的鍋爐NOX進(jìn)行排放濃度控制,由于受現(xiàn)場(chǎng)條件的制約,增設(shè)鍋爐尾部煙氣脫硝裝置的改造難度和工作量較大,且成本較高。相對(duì)而言,低氮燃燒器改造是一種經(jīng)濟(jì)、有效的減排方法。因此,低氮燃燒技術(shù)應(yīng)作為燃煤電廠氮氧化物控制的首選技術(shù)[1]。

      1 設(shè)備概況

      1.1 改造前概況

      某電廠300 MW機(jī)組鍋爐是由北京巴布科克·威爾科克斯有限公司(簡(jiǎn)稱北京巴威)引進(jìn)美國(guó)B&W公司RB鍋爐技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的亞臨界壓力、單爐膛、一次再熱、自然循環(huán)、平行煙道、單汽包型箱式煤粉爐,型號(hào)為B&WB-1025/17.5-M,鍋爐爐膛寬為13 800 mm,深度為12 300 mm,高為48 500 mm。配用5臺(tái)MPS-ZGM95N型中速磨的直吹式制粉系統(tǒng),采用前后墻對(duì)沖燃燒方式,配置20只B&W標(biāo)準(zhǔn)的雙調(diào)風(fēng)DRBXCL型旋流煤粉燃燒器,前后墻各10只,分3層前后對(duì)稱布置,上、中、下分別為2,4,4只。

      1.2 改造概況

      1.2.1 燃燒器改造

      本次改造對(duì)原系統(tǒng)20只燃燒器進(jìn)行了更換,使用美國(guó)B&W公司研制的AireJet以及DRB-4Z型超低NOX雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器替代原有燃燒器。為使最上排燃燒器投運(yùn)時(shí)能使煤粉在爐膛斷面范圍內(nèi)更為均勻,將最上層燃燒器的布置方式由原來(lái)的前、后墻各2只,改為4只燃燒器全部布置在前墻。為滿足下排燃燒器使用微油點(diǎn)火設(shè)備的需要,下排8只燃燒器使用DRB-4Z型燃燒器,其余12只全部使用AireJet型燃燒器。

      AireJet燃燒器能夠高效地燃燒煤粉,并可通過(guò)與燃盡風(fēng)噴口聯(lián)合使用來(lái)大幅度降低NOX的排放。同時(shí),AireJet燃燒器能夠在合適的調(diào)節(jié)范圍內(nèi)在燃燒器喉口處建立穩(wěn)定的著火點(diǎn)。燃燒器在爐膛內(nèi)的布置既能控制NOX的排放,又能提供完全燃燒所需停留時(shí)間的熱環(huán)境。AireJet燃燒器設(shè)計(jì)獨(dú)特,空氣可直接供到燃燒器的火焰內(nèi)部,使燃燒更加迅速。因而該型燃燒器能在更低的過(guò)量空氣系數(shù)下運(yùn)行,同時(shí)將一氧化碳和飛灰含碳量降到最低。

      DRB-4Z燃燒器充分利用了空氣分級(jí)燃燒的特點(diǎn),煤粉噴口位于燃燒器中心區(qū),可以有效控制空氣與煤粉在火焰根部的相互作用。二次風(fēng)通過(guò)一次風(fēng)道外側(cè)的3個(gè)環(huán)形風(fēng)道進(jìn)入燃燒器,二次風(fēng)量可以調(diào)節(jié),其中少量的二次風(fēng)進(jìn)入環(huán)繞在一次風(fēng)道外圍的過(guò)渡區(qū),以控制火焰中心富燃料區(qū)域的氧量,有利于降低NOX的生成量。在過(guò)渡區(qū)外環(huán)依次是內(nèi)二次風(fēng)區(qū)和外二次風(fēng)區(qū),二次風(fēng)可分別進(jìn)入這2個(gè)區(qū)域,通過(guò)可調(diào)軸向葉片產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)的二次風(fēng)氣流,控制空氣與一次風(fēng)的混合,再通過(guò)控制燃燒率及二次風(fēng)量來(lái)降低NOX的生成量。二次風(fēng)在燃燒過(guò)程中逐漸與初期燃燒的產(chǎn)物混合,完成煤粉的燃盡,從而使NOX的生成降到最低。

      1.2.2 燃盡風(fēng)改造

      本次改造在燃燒器上部增加10只B&W公司的雙風(fēng)區(qū)燃盡風(fēng)噴口(前、后墻各5只),并固定旋流方向,對(duì)應(yīng)主燃燒區(qū)域燃燒器的旋流方向,以實(shí)現(xiàn)空氣分級(jí)燃燒。雙風(fēng)區(qū)燃盡風(fēng)噴口中心風(fēng)區(qū)為直流,以保證燃盡風(fēng)有足夠的速度覆蓋爐膛的深度;外環(huán)風(fēng)區(qū)為旋流風(fēng)(可調(diào)),以保證燃盡風(fēng)在爐寬方向的均勻分布。燃盡風(fēng)的進(jìn)風(fēng)量由每只燃盡風(fēng)噴口上的二次風(fēng)套筒進(jìn)行調(diào)節(jié)。

      新增加燃盡風(fēng)噴口后,在維持總空氣量不變的情況下,主燃燒區(qū)域的部分風(fēng)量分到上層燃盡風(fēng)風(fēng)箱,主燃燒區(qū)域富燃料環(huán)境得以加強(qiáng),同時(shí)主燃燒區(qū)域的欠氧還原氣氛可促使已生成的NOX還原成N2,減少燃料型NOX的生成。另一方面,主燃燒區(qū)域燃燒推遲,有利于減少熱力型NOX的生成。燃盡風(fēng)從主燃燒區(qū)域上噴入,以確保前期產(chǎn)生的還原性氣體和未燃盡燃料的燃盡。

      2 燃燒調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果

      2.1 燃燒器開(kāi)度調(diào)整

      鍋爐低氮燃燒改造啟動(dòng)后,結(jié)合對(duì)鍋爐燃燒狀況的觀察,首先進(jìn)行了燃燒器二次風(fēng)門(mén)開(kāi)度及內(nèi)、外二次風(fēng)葉片角度的優(yōu)化調(diào)整工作。調(diào)整后爐膛內(nèi)火焰充盈度好,火焰形狀完整,顏色明亮,無(wú)火焰沖刷側(cè)水冷壁情況,燃燒器區(qū)域水冷壁及燃燒器喉口無(wú)積灰。

      試驗(yàn)結(jié)果表明調(diào)整調(diào)風(fēng)盤(pán)開(kāi)度對(duì)飛灰含碳量影響不大,而外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度對(duì)飛灰含碳量影響較大,增強(qiáng)內(nèi)二次風(fēng)旋流強(qiáng)度、減弱外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度會(huì)降低飛灰含碳量,因此將各燃燒器外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度基本調(diào)至最弱。

      2.2 AireJet燃燒器層風(fēng)箱風(fēng)門(mén)開(kāi)度調(diào)整

      在機(jī)組負(fù)荷為300 MW,B,C,D,E磨運(yùn)行工況下,將AireJet燃燒器層風(fēng)門(mén)擋板開(kāi)度由50%關(guān)至35%時(shí),NOX排放由380 mg/m3降低至250 mg/m3,可見(jiàn)關(guān)小AireJet燃燒器層風(fēng)門(mén)擋板可降低NOX排放,但風(fēng)門(mén)開(kāi)度低于35%時(shí),NOX排放值又有所提高,如圖1所示。

      2.3 DRB-4Z燃燒器層風(fēng)箱風(fēng)門(mén)開(kāi)度調(diào)整

      圖1 NOX隨AireJetTM燃燒器層風(fēng)箱風(fēng)門(mén)開(kāi)度變化趨勢(shì)

      在機(jī)組負(fù)荷為300 MW,B,C,D,E磨運(yùn)行工況下,將DRB-4Z燃燒器層風(fēng)箱風(fēng)門(mén)開(kāi)度由50%開(kāi)至85%時(shí),NOX排放值由280 mg/m3提升到410 mg/m3,風(fēng)門(mén)開(kāi)度再次關(guān)至45%時(shí),NOX排放值又降至260 mg/m3。風(fēng)門(mén)開(kāi)度低于45%時(shí),NOX排放值迅速提高,如圖2所示。

      圖2 NOX隨DRB-4Z燃燒器層風(fēng)箱擋板開(kāi)度變化趨勢(shì)

      2.4 燃盡風(fēng)箱二次風(fēng)風(fēng)門(mén)調(diào)整

      在機(jī)組負(fù)荷為300 MW,A,B,D,E磨運(yùn)行工況下,在燃盡風(fēng)風(fēng)箱擋板由100%關(guān)至50%的過(guò)程中,省煤器出口NOX排放由240 mg/m3升高至260 mg/m3,由50%關(guān)至15%的過(guò)程中,省煤器出口NOX排放值由260 mg/m3升至410 mg/m3,由15%關(guān)至8%的過(guò)程中,A側(cè)NOX排放值升至450 mg/m3,B側(cè)NOX排放值升至490 mg/m3。從試驗(yàn)結(jié)果看,隨著燃盡風(fēng)風(fēng)箱擋板開(kāi)度的減小,NOX排放值升高,如圖3所示。

      2.5 燃盡風(fēng)噴口二次風(fēng)套筒開(kāi)度調(diào)整

      在機(jī)組負(fù)荷為300 MW,A,B,D,E磨運(yùn)行工況下,在燃盡風(fēng)噴口全開(kāi)(250 mm)時(shí),省煤器出口NOX排放值最小。當(dāng)開(kāi)度關(guān)至100 mm時(shí),省煤器出口NOX的排放值達(dá)到最高,平均值達(dá)440 mg/m3。由此可見(jiàn),開(kāi)大燃盡風(fēng)噴口二次風(fēng)套筒開(kāi)度,有利于降低NOX排放,如圖4所示。

      圖3 省煤器出口NOX隨燃盡風(fēng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度變化趨勢(shì)

      圖4 省煤器出口NOX隨燃盡風(fēng)噴口二次風(fēng)套筒開(kāi)度變化趨勢(shì)

      2.6 燃盡風(fēng)噴口中心風(fēng)開(kāi)度設(shè)置

      關(guān)小燃盡風(fēng)中心風(fēng)擋板開(kāi)度后,單只燃盡風(fēng)噴口進(jìn)風(fēng)量不足,會(huì)引起對(duì)應(yīng)部位的末級(jí)過(guò)熱器超溫,故燃盡風(fēng)噴口中心風(fēng)擋板開(kāi)度全部固定在全開(kāi)狀態(tài)(250 mm)。

      2.7 燃盡風(fēng)外二次風(fēng)葉片角度調(diào)整

      在機(jī)組負(fù)荷為300 MW,A,B,D,E磨運(yùn)行工況下,燃盡風(fēng)外二次風(fēng)葉片角度由90°關(guān)至25°后,鍋爐NOX排放由330 mg/m3降低至 260 mg/m3。分析認(rèn)為,在二次風(fēng)壓不變的情況下,關(guān)小外二次風(fēng)葉片角度,減小了燃盡風(fēng)噴口的通流面積,燃盡風(fēng)通過(guò)更小的面積進(jìn)入爐膛,增加了燃盡風(fēng)的風(fēng)速,使燃盡風(fēng)更好地覆蓋整個(gè)爐膛的縱深,同時(shí)燃盡風(fēng)噴口外二次風(fēng)旋流較大,很好地覆蓋了爐膛的寬度方向,使NOX明顯下降,如圖5所示。

      2.8 備用燃燒器層風(fēng)箱風(fēng)門(mén)擋板開(kāi)度調(diào)整

      在機(jī)組負(fù)荷為300 MW,B,C,D,E磨運(yùn)行工況下,備用燃燒器層風(fēng)門(mén)擋板由25%關(guān)至7%,NOX排放由300 mg/m3降低至260 mg/m3;當(dāng)風(fēng)門(mén)關(guān)至7%后,備用燃燒器壁溫有超溫現(xiàn)象;將風(fēng)門(mén)開(kāi)大至15%,燃燒器壁溫超溫現(xiàn)象消失,但NOX排放未見(jiàn)明顯增加。由此可見(jiàn),關(guān)小備用燃燒器層風(fēng)門(mén)開(kāi)度后,有更多的二次風(fēng)進(jìn)入燃盡風(fēng)風(fēng)箱,強(qiáng)化了空氣分級(jí)燃燒,使得NOX排放值降低,如圖6所示。

      圖5 省煤器出口NOX隨外二次風(fēng)葉片角度開(kāi)度變化趨勢(shì)

      圖6 省煤器出口NOX隨備用燃燒器層風(fēng)箱擋板開(kāi)度變化趨勢(shì)

      2.9 爐膛氧量調(diào)整

      在機(jī)組負(fù)荷為300 MW,A,B,D,E磨運(yùn)行工況下對(duì)爐膛氧量進(jìn)行調(diào)整。從圖7看,爐膛氧量由2.6%升到4.4%,NOX排放值由270 mg/m3升到460 mg/m3。隨著爐膛運(yùn)行氧量的升高,燃燒區(qū)域富燃料環(huán)境變差,同時(shí)爐膛燃燒峰值溫度升高,使NOX排放值大大增加。

      圖7 省煤器出口NOX隨爐膛運(yùn)行氧量的變化趨勢(shì)

      2.10 燃燒器改造前后的排放數(shù)據(jù)對(duì)比

      2.10.1 改造前

      燃燒器改造前,在機(jī)組負(fù)荷維持300 MW時(shí)進(jìn)行的不同磨煤機(jī)運(yùn)行組合下的測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表1—表 2。

      表1 燃燒器改造前燃煤分析數(shù)據(jù)

      表2 燃燒器改造前300 MW負(fù)荷時(shí)不同磨煤機(jī)運(yùn)行組合下的測(cè)試結(jié)果

      2.10.2 改造后

      經(jīng)過(guò)降低NOX的調(diào)整試驗(yàn)后,在機(jī)組負(fù)荷為300 MW時(shí)進(jìn)行的不同磨煤機(jī)運(yùn)行組合下的測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表3—表4。

      從測(cè)試數(shù)據(jù)看,改造后NOX排放值明顯低于改造前,經(jīng)過(guò)降低NOX的優(yōu)化調(diào)整后,鍋爐NOX排放可控制在280 mg/m3以下。燃燒器改造后飛灰含碳量也基本正常,控制在3%以下。

      3 結(jié)論

      鍋爐應(yīng)用AireJet和DRB-4Z燃燒器以及加裝雙風(fēng)區(qū)燃盡風(fēng)的低氮燃燒改造,經(jīng)優(yōu)化調(diào)整后取得了良好的NOX減排效果。

      表3 燃燒器改造后燃煤分析數(shù)據(jù)

      表4 燃燒器改造后300 MW負(fù)荷時(shí)不同磨煤機(jī)運(yùn)行組合下的測(cè)試結(jié)果

      在鍋爐運(yùn)行中,燃盡風(fēng)風(fēng)箱擋板開(kāi)度在50%~100%時(shí),燃盡風(fēng)噴口二次風(fēng)套筒、中心風(fēng)擋板開(kāi)度全開(kāi),外二次風(fēng)葉片角度關(guān)小,對(duì)降低NOX的排放有很好的效果。

      經(jīng)實(shí)際運(yùn)行摸索,在燃盡風(fēng)風(fēng)箱擋板開(kāi)度50%~100%,AireJet燃燒器層風(fēng)門(mén)開(kāi)度 35%,DRB-4Z層燃燒器風(fēng)門(mén)開(kāi)度在45%~55%時(shí),可獲得降低NOX的最優(yōu)效果。同時(shí),在保證燃燒器喉口壁溫不超溫的前提下,盡量關(guān)小備用燃燒器層的風(fēng)箱擋板開(kāi)度,有利于降低NOX排放值。在保證鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定的前提下,適當(dāng)降低爐膛運(yùn)行氧量,同樣有利于降低NOX排放值。在機(jī)組負(fù)荷300 MW時(shí),省煤器出口NOX排放值由改造前的500~700 mg/m3降低至 280 mg/m3以下。

      [1]火電廠氮氧化物防治技術(shù)政策(環(huán)發(fā)[2010]10號(hào)文)[R].環(huán)境保護(hù)部,2010.

      [2]王東平,賈宏祿,劉小平.利港電廠2×350 MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造及其對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響[J].熱力發(fā)電,2008,37(12):38-44.

      [3]應(yīng)明良,戴成峰,胡偉峰,等.600 MW機(jī)組對(duì)沖燃燒鍋爐低氮燃燒改造及運(yùn)行調(diào)整[J].中國(guó)電力,2011,44(4):55-58.

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