曹御風(fēng)
(浙江浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江 樂清 325602)
溫州發(fā)電廠300 MW機組設(shè)計煤種為高灰熔點優(yōu)混煤,常用煤種為優(yōu)混和富動24,其中富動24屬于蒙煤類與優(yōu)混類的預(yù)混配煤,其中蒙煤的摻配比例約為60%~67%。為保障發(fā)電廠供煤的靈活性和安全性,本文探討300 MW機組分磨摻燒蒙煤的可行性,以及分磨摻燒蒙煤對NOX排放、鍋爐結(jié)渣傾向性、燃燒經(jīng)濟性等方面的影響,提出鍋爐分磨摻燒蒙煤的合理方案。
試驗選擇蒙煤作為研究對象,同時選擇發(fā)電廠常用煤種優(yōu)混和富動24作為對比煤種,3個煤種的煤質(zhì)分析如表1所示。
利用德國NETZSCH公司STA449C型熱天平對3個原煤和配煤樣品進行熱重分析(TG)試驗,配煤為優(yōu)混與蒙煤摻配,摻配比例為1:3,1:1和3:1。試驗氣氛為空氣;升溫速率20℃/min;升溫范圍0~800℃。通過熱分析得到各煤種的TG曲線和DTG曲線(TG的一次微分曲線)分別如圖1和圖2所示,各煤種的著火溫度(切線法)和燃盡溫度(可燃物燃盡98%)如表2所示。
在著火性能方面,與優(yōu)混煤相比,蒙煤有更好的著火特性,著火溫度比優(yōu)混煤低32.5℃,配煤的著火溫度介于兩者之間,略傾向于易著火煤。在保證安全性的前提下,煤的著火溫度降低將使?fàn)t膛火焰中心下移,更有利于空氣分級燃燒,降低NOX濃度,并具有更低的灰渣含碳量,同時也有利于降低減溫水量。從圖1和圖2所示的燃燒過程來看,蒙煤與優(yōu)混煤也具有良好的燃燒匹配性,其配煤呈現(xiàn)穩(wěn)定的連續(xù)燃燒特性,沒有出現(xiàn)燃燒分級現(xiàn)象。
圖1 各原煤和配煤的TG曲線
圖2 各原煤和配煤的DTG曲線
表1 試驗煤種的主要煤質(zhì)
表2 各煤種著火和燃盡溫度
在燃盡性能方面,與優(yōu)混煤相比,蒙煤具有優(yōu)越的燃盡性能,燃盡溫度比優(yōu)混煤低46.9℃,配煤的燃盡溫度介于兩者之間,更接近于相對難燃的優(yōu)混煤。
從表3中不同單煤及配煤后的灰熔融特性數(shù)據(jù)可知,直接燃用蒙煤時灰熔點偏低,具有明顯的結(jié)渣傾向性。配煤后,隨著優(yōu)混煤摻配比例的增加,煤的灰熔點逐漸升高,即使摻混優(yōu)混煤比例為25%,軟化溫度也達到1 350℃,這對于鍋爐防止結(jié)渣具有重要意義。
表3 還原性氣氛下單煤及混煤灰熔融特性
試驗機組為300 MW亞臨界、一次再熱控制循環(huán)鍋爐,配用5臺HP-863中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng)、單爐膛Π型露天布置、四角切向燃燒,擺動噴嘴調(diào)溫,平衡通風(fēng),全鋼架懸吊結(jié)構(gòu),固態(tài)排渣,鍋爐設(shè)計煤種為山西優(yōu)混煤,校核煤種為山西大混煤,設(shè)計煤種下鍋爐主要運行參數(shù)如表4所示。額定負(fù)荷下,磨煤機投運方式為5磨4運行。鍋爐已進行了空氣分級低氮燃燒與SCR(選擇性催化還原法)煙氣脫硝改造。
表4 設(shè)計煤種鍋爐主要運行參數(shù)
鍋爐效率試驗按照GB 10184-88《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》中相關(guān)內(nèi)容進行。SCR進/出口、空預(yù)器進/出口煙氣組分和溫度采用網(wǎng)格法進行測試,煙氣組分采用德國ECOM煙氣分析儀分析,煙氣溫度利用K型熱電偶測量。
試驗期間保持300 MW額定負(fù)荷,控制爐膛出口氧量為3%,其余燃燒控制參數(shù)保持不變。試驗煤種包括3個煤種:優(yōu)混、富動24、蒙煤,其中優(yōu)混、富動24單燒,優(yōu)混、蒙煤分磨入爐摻燒(共4磨運行,摻燒比例分別為1:3,1:1,3:1)。文中5個試驗工況分別命名為優(yōu)混、富動24及B蒙煤、BD蒙煤、BCD蒙煤。
不同入爐煤的省煤器出口NOX生成濃度如圖3所示。在燃燒控制參數(shù)基本一致的情況下,燃用優(yōu)混煤時的NOX生成濃度為264 mg/Nm3,燃用富動24比其低95 mg/Nm3(降低36%),故燃用富動24具有明顯的低NOX優(yōu)勢。采用優(yōu)混與蒙煤分磨入爐摻燒時,隨著蒙煤摻燒比例改變,磨煤機由1臺增加至3臺,NOX生成濃度逐漸降低,和4臺磨煤機全部采用優(yōu)混煤相比,NOX生成濃度分別降低18%,30%和41%。根據(jù)圖3中曲線走勢,若燃用蒙煤,無論采用預(yù)混配煤還是分磨入爐摻燒,均具有明顯的低NOX排放效果和相近的變化規(guī)律。
圖3 不同入爐煤的省煤器出口NOX濃度
燃用不同入爐煤時,主/再熱蒸汽溫度如圖4所示。燃用優(yōu)混煤時,主蒸汽溫度基本保持在540℃,隨著蒙煤摻燒比例的增加,主蒸汽溫度和減溫水量總體呈降低趨勢,不過考慮減溫水余量的存在,摻燒蒙煤對主蒸汽參數(shù)影響不大。但不論燃用何種單煤還是摻燒蒙煤,鍋爐再熱蒸汽溫度均不能達到設(shè)計值540℃,且溫度變化無明顯規(guī)律。
圖4 不同入爐煤的主/再熱蒸汽溫度
不同入爐煤試驗期間,對鍋爐的結(jié)渣情況主要通過2個方面進行分析判斷:
(1)通過鍋爐不同位置觀火孔對爐內(nèi)大屏、折焰角、燃燒器噴口等位置的結(jié)渣情況進行觀察比較。試驗發(fā)現(xiàn)除優(yōu)混煤結(jié)渣較少外,其它入爐煤試驗期間,前屏位置均存在約3~4 cm結(jié)渣,后屏下沿存在少量不規(guī)則鋸齒形渣。摻燒BCD蒙煤時,透過A側(cè)折焰角處的觀火孔觀察,發(fā)現(xiàn)折焰角上部有堆積渣。
(2)從撈渣機渣量和渣的形態(tài)分析,優(yōu)混煤排渣量最小,富動24及B蒙煤、BD蒙煤的渣量變化不大,渣的形狀多以粉末狀為主。BCD蒙煤燃燒試驗期間的排渣量最大,渣量增加約1倍,且塊狀渣較多,少量渣塊有明顯的管子印記,且顏色發(fā)黑,斷口呈現(xiàn)明顯的熔融燒結(jié)形態(tài),充分說明3臺磨摻燒蒙煤時,爐內(nèi)有嚴(yán)重的結(jié)渣現(xiàn)象。
燃用不同入爐煤時的灰渣含碳量如圖5所示,燃用富動24或摻燒蒙煤比全部燃用優(yōu)混煤具有明顯的降低灰渣含碳量的優(yōu)勢。低NOX燃燒改造后,鍋爐飛灰含碳量較正常水平整體偏高,導(dǎo)致燃用設(shè)計煤種時鍋爐效率降低2%以上。不同入爐煤主要熱損失如圖6所示,燃用優(yōu)混煤的飛灰含碳量為9.52%,固體不完全燃燒損失達到3.34%,而燃用富動24或摻燒2臺及以上磨煤機的蒙煤時,飛灰含碳量降至5.54%~1.41%,固體不完全燃燒損失下降到1.24%~0.33%,即不論配燒(富動24)或分磨摻燒蒙煤,隨著蒙煤比例的增加,固體不完全燃燒損失幾乎呈線性下降。而各入爐煤之間的排煙損失(修正后)相差并不大,因此鍋爐效率相差2%以上的主要原因是固體不完全燃燒損失的差異。
圖5 燃用不同入爐煤的灰渣含碳量
圖6 燃燒不同入爐煤的主要熱損失
燃燒不同入爐煤的鍋爐效率如圖7所示,以摻燒2臺磨蒙煤的經(jīng)濟性為例,與燃用優(yōu)混煤相比,入爐摻燒2臺磨蒙煤,鍋爐效率可提高2.1%,以汽機熱耗率8 200 kJ/kWh估算,可降低發(fā)電煤耗約7.02 g/kWh。分磨入爐摻燒2臺磨蒙煤與燃用富動24相比,綜合考慮摻配比例的差異,兩者的經(jīng)濟性相近。
圖7 燃燒不同入爐煤的鍋爐效率
(1)蒙煤具有較好的燃燒、燃盡特性,結(jié)合配煤后灰熔點的提升,對于改善鍋爐結(jié)渣傾向性、提高鍋爐效率具有重要意義,理論上摻燒蒙煤具有可行性。
(2)隨著摻燒蒙煤比例的增加,燃燒NOX濃度呈線性下降,摻燒2臺磨蒙煤時NOX生成濃度可降低30%,配煤燃燒與分磨摻燒的NOX生成濃度的變化規(guī)律基本相近。
(3)主蒸汽溫度和減溫水流量隨著蒙煤摻燒比例的增加總體呈下降趨勢,考慮減溫水余量的存在,摻燒蒙煤對主蒸汽參數(shù)影響不大。
(4)摻燒2臺磨蒙煤或燃用富動24,鍋爐有一定程度結(jié)渣,但結(jié)渣量基本穩(wěn)定,無嚴(yán)重化趨勢,而摻燒3臺磨蒙煤時,結(jié)渣情況嚴(yán)重。因此從安全性角度考慮,分磨摻燒蒙煤的磨煤機最多投入2臺。
(5)摻燒2臺磨蒙煤時,鍋爐效率提高2.1%,可降低發(fā)電煤耗約7.02 g/kWh,對發(fā)電廠具有顯著的經(jīng)濟效益。
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