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      改造農(nóng)銨系統(tǒng)生產(chǎn)工銨

      2014-12-02 08:11:26王剛
      杭州化工 2014年1期
      關(guān)鍵詞:鹽析氯化銨結(jié)晶器

      王剛

      (杭州龍山化工有限公司,杭州 蕭山區(qū)311228)

      杭州龍山化工有限公司整體搬遷聯(lián)堿分廠,I期于2010年投入生產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)20萬(wàn)t 純堿,22.5 萬(wàn)t 氯化銨。 2012年,通過(guò)II 期建設(shè)、工藝技改、設(shè)備能力挖潛等方式,提高了生產(chǎn)能力以及緊急情況下的續(xù)產(chǎn)能力,現(xiàn)生產(chǎn)能力為30 萬(wàn)t 純堿,34 萬(wàn)t 氯化銨。。

      目前杭州龍山化工有限公司只能生產(chǎn)農(nóng)業(yè)用氯化銨,產(chǎn)品利潤(rùn)低,而且受季節(jié)因素影響較大,價(jià)格和銷(xiāo)量波動(dòng)明顯。 工業(yè)用氯化銨不僅利潤(rùn)較高,而且其應(yīng)用范圍很廣,可應(yīng)用于電池、電鍍、金屬焊接、染料、印刷和醫(yī)藥等方面,價(jià)格和銷(xiāo)量相對(duì)比較穩(wěn)定。

      1 制銨生產(chǎn)工藝

      本公司采用聯(lián)合制堿法生產(chǎn)純堿和氯化銨。該法分二個(gè)過(guò)程:第一過(guò)程為生產(chǎn)純堿的過(guò)程,稱(chēng)為制堿過(guò)程;第二過(guò)程為生產(chǎn)氯化銨的過(guò)程,稱(chēng)為制銨過(guò)程。兩個(gè)過(guò)程構(gòu)成一個(gè)循環(huán)系統(tǒng),向循環(huán)系統(tǒng)中連續(xù)加入原料:氨、氯化鈉、二氧化碳和水,不斷地生產(chǎn)出純堿和氯化銨。

      制銨過(guò)程的工藝流程按制冷方法分,有外冷結(jié)晶和真空結(jié)晶,按鹽析結(jié)晶的晶漿取出方式的不同,又分為并料流程和逆料流程。本公司采用外冷結(jié)晶和逆料流程。

      制銨生產(chǎn)工藝過(guò)程是: 將碳化車(chē)間送來(lái)的熱氨母液(工藝簡(jiǎn)稱(chēng)AI,下同),用母液換熱器降溫后,經(jīng)計(jì)量送到冷析結(jié)晶器的中心循環(huán)管,與通過(guò)外冷器降溫后的循環(huán)母液(又稱(chēng)半II)一起到結(jié)晶器底部,分布上升。 循環(huán)母液經(jīng)外冷器降溫后,產(chǎn)生了過(guò)飽和度,促使結(jié)晶生成和成長(zhǎng)。如此循環(huán)降溫,析出氯化銨結(jié)晶。固體取出后經(jīng)稠厚器稠厚后離心得到產(chǎn)品氯化銨。 冷析結(jié)晶器溢流液流入鹽析結(jié)晶器。

      原鹽由皮帶送至鹽析結(jié)晶器中心循環(huán)管內(nèi),與離心機(jī)分離的濾液等一起通過(guò)軸流泵流入結(jié)晶器底部,分布上升并逐步溶解,同時(shí)通過(guò)同離子效應(yīng)析出氯化銨晶體。 固體取出后經(jīng)稠厚器稠厚后送到冷析結(jié)晶器內(nèi)生產(chǎn)氯化銨。 鹽析結(jié)晶器上層溶解了鹽的母液(工藝簡(jiǎn)稱(chēng)MII,下同)溢流到MII桶,通過(guò)沉降出固體顆粒后,將清液送到碳化吸氨后生產(chǎn)純堿。

      工藝設(shè)備流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。

      圖1 氯化銨生產(chǎn)工藝流程圖

      其中氯化銨生產(chǎn)系統(tǒng)主要設(shè)備為冷析結(jié)晶器及其附屬外冷器、 鹽析結(jié)晶器,二套;MII 桶,三臺(tái);濕銨離心機(jī),8 臺(tái);其它設(shè)備見(jiàn)表1。

      表1 結(jié)晶主要設(shè)備一覽表

      序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 數(shù)量6離心機(jī) 8晶漿泵 2 8濾液泵 2 7 9沉降泵 3

      2 產(chǎn)品質(zhì)量要求

      工業(yè)用氯化銨的要求見(jiàn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB-2946-92,如表2 所示。

      表2 工業(yè)用氯化銨的要求

      我公司生產(chǎn)的氯化銨主要質(zhì)量指標(biāo)見(jiàn)表3。

      表3 實(shí)際產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)

      從表2 同表3 對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),氯化銨產(chǎn)品同工銨相比,水分和鈉鹽偏高,這主要是因?yàn)楸竟静捎玫氖悄媪狭鞒躺a(chǎn)氯化銨。 因?yàn)榫蜕a(chǎn)農(nóng)用氯化銨來(lái)說(shuō),逆料流程與并料流程比較有如下優(yōu)點(diǎn):

      (1)提高產(chǎn)品的產(chǎn)量。由于逆料的鹽析晶漿返回冷析結(jié)晶器晶漿層中,利用半II 對(duì)鹽的不飽和特性,進(jìn)一步洗滌溶解鹽析晶漿中的固體鹽,所以鹽析結(jié)晶器可以多加鹽,由于多加鹽,母II 中的Na+濃度增加0.2 mol/L ~0.4 mol/L,為制堿過(guò)程創(chuàng)造了有利的條件。

      (2)延長(zhǎng)冷析結(jié)晶器的作業(yè)周期。因最終的晶漿均由冷析結(jié)晶器取出,晶漿量增加,有利于過(guò)飽和度的消失,減輕外冷器的列管、出口管及母液集合槽的結(jié)疤,延長(zhǎng)了冷析結(jié)晶器的作業(yè)周期。

      但是,逆料流程與并料流程比較也存在以下缺點(diǎn):

      (1)產(chǎn)品粒度變細(xì)。由于鹽析晶漿返回冷析結(jié)晶器,使冷析母液過(guò)飽和度增大,母液雜質(zhì)增多,使結(jié)晶變細(xì),造成離心機(jī)分離困難,產(chǎn)品水分增高。

      (2)不能生產(chǎn)精制氯化銨。并料流程可單獨(dú)取出冷析晶漿生產(chǎn)工銨;采用逆料流程時(shí),冷析、鹽析晶漿共同取出,氯化鈉、鐵份、水不溶物等會(huì)增高,不能生產(chǎn)工銨產(chǎn)品。

      所以,當(dāng)前的生產(chǎn)工藝不具備生產(chǎn)工銨的條件。 必須調(diào)整生產(chǎn)工藝,改逆料流程為并料流程。

      3 利用農(nóng)銨系統(tǒng)生產(chǎn)工銨

      生產(chǎn)工銨的方法有很多種,方法一是:建設(shè)一套裝置,包括外冷器、結(jié)晶器、稠厚器、離心機(jī)、相應(yīng)廠房等,預(yù)計(jì)投資需要上千萬(wàn)元,從目前的市場(chǎng)行情和公司現(xiàn)狀看,肯定不現(xiàn)實(shí),所以不予采納。方法二是: 采用重結(jié)晶法,除了需要投入資金之外,產(chǎn)生的廢液如何處理是個(gè)難題,質(zhì)量不穩(wěn)定是個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,所以也不宜采納。 如何利用現(xiàn)在裝置,采用簡(jiǎn)單的辦法,可以在短時(shí)間內(nèi)就生產(chǎn)出工銨,經(jīng)過(guò)對(duì)生產(chǎn)狀況了解、對(duì)比后,決定采用二套結(jié)晶系統(tǒng)獨(dú)立分別生產(chǎn)農(nóng)銨和工銨。

      具體方案如下:

      (1)1#結(jié)晶系統(tǒng)生產(chǎn)農(nóng)銨。 2# 結(jié)晶系統(tǒng)的冷析結(jié)晶器及外冷器二臺(tái)生產(chǎn)工銨,最大AI 投量100 m3/h,其最大生產(chǎn)能力為

      100 ÷ 25 =4 t/h

      式中25 為每生產(chǎn)一噸工銨 (干基計(jì))需要25 m3AI。年最大生產(chǎn)能力為4×8000 (h)=3.2萬(wàn)t。 AI 投量保持恒定,當(dāng)銷(xiāo)售數(shù)量偏小時(shí),可以將冷析晶漿送到農(nóng)銨系統(tǒng),使農(nóng)銨質(zhì)量不受太大影響。

      (2)2# 冷析晶漿取出送到1# 冷析稠厚器進(jìn)行稠厚,半II 溢流到濾液桶,合并送農(nóng)銨系統(tǒng)的鹽析結(jié)晶器。 稠厚器的晶漿進(jìn)入3#離心機(jī)脫水,成為成品,成品質(zhì)量正常情況下可以達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 3# 離心機(jī)下料管改造,使下料口避開(kāi)二樓的農(nóng)銨輸送帶。 離心機(jī)暫時(shí)改動(dòng)一臺(tái)。

      (3)結(jié)晶廠房北面空地建造小型廠房和倉(cāng)庫(kù)。廠房?jī)?nèi)放置一臺(tái)干燥爐,離心機(jī)下料經(jīng)皮帶輸送到干燥爐內(nèi),經(jīng)熱風(fēng)干燥后將成品送到倉(cāng)庫(kù),再進(jìn)行包裝。

      以上方案工程量較少,只需要購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)銨干燥爐、修改工藝管道等,投入資金較少,可以在短時(shí)間內(nèi)出產(chǎn)品。

      目前的二套結(jié)晶系統(tǒng),1# 鹽析結(jié)晶器對(duì)應(yīng)1#、2#MII 桶;2# 鹽析結(jié)晶器對(duì)應(yīng)3#MII 桶,如圖2 所示。

      圖2 原生產(chǎn)管道布置圖

      由于MII 桶進(jìn)口是二根DN350 的管道,出口僅一根DN350 管道,當(dāng)選用2# 結(jié)晶器生產(chǎn)農(nóng)銨時(shí),因母液流量大,一根管道不足以讓母液全部通過(guò),會(huì)造成3#MII 桶滿(mǎn)出。同時(shí),為減少生產(chǎn)能耗,結(jié)合工銨生產(chǎn)時(shí)投量小、半II 較少等情況,作如下調(diào)整:

      (1)停用1# 鹽析結(jié)晶器,生產(chǎn)中產(chǎn)生的半II和濾液全部送到2# 鹽析結(jié)晶器。 1# 鹽析結(jié)晶器溢流出的半II 通過(guò)臨時(shí)導(dǎo)管送到濾液桶內(nèi)。

      (2)連通1#、3#MII 桶的MII 進(jìn)口管;同時(shí)在II 期鹽析稠厚器溢流管上開(kāi)口與1#MII 桶連通。管道上通過(guò)增加法蘭的方式,利用插板來(lái)調(diào)節(jié)MII 的走向,保證每個(gè)鹽析結(jié)晶器出來(lái)的MII 都能進(jìn)入到3 個(gè)桶內(nèi)。通過(guò)管道調(diào)整,讓部分MII 進(jìn)入1#MII 桶,減少3#MII 桶負(fù)荷。

      (3)停用2#MII 桶,停用1#鹽析稠厚器。

      具體步驟如圖3 所示。

      圖3 整改后生產(chǎn)管道布置圖

      調(diào)整后(如圖3),管線①、管線②停用,管線③內(nèi)物料改進(jìn)入1#MII 桶,管線④內(nèi)物料仍進(jìn)3#MII 桶。 這樣可以使用2 臺(tái)MII 桶,避免因生產(chǎn)波動(dòng)造成3#MII 桶滿(mǎn)出。

      通過(guò)調(diào)整,僅需要配置約20 米工藝管道,即可完成生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型,可以利用農(nóng)銨系統(tǒng)來(lái)生產(chǎn)工銨。 同時(shí),1# 鹽析結(jié)晶器、1# 鹽析稠厚器、2#MII桶停用,共減少了鹽析軸流泵一臺(tái)(55 kw),鹽析稠厚器攪拌電機(jī)一臺(tái)(7.5 kw)及晶漿泵一臺(tái)(15 kw),MII 桶攪拌電機(jī)一臺(tái)(7.5 kw)及沉漿泵一臺(tái)(18.5 kw)。 可節(jié)約設(shè)計(jì)功率103.5 kw。

      調(diào)整好后,安排了試生產(chǎn),1# 冷析結(jié)晶器(工銨)投量100 m3/h 左右,2# 冷析結(jié)晶器(農(nóng)銨)投量200 m3/h 左右,工業(yè)氯化銨(協(xié)議品)最大產(chǎn)量可以達(dá)到60 t/d。 取5 天生產(chǎn)的產(chǎn)品共300 t 做為樣品,分析化驗(yàn),分析化驗(yàn)的平均結(jié)果如表4所示。

      表4 試生產(chǎn)工業(yè)用氯化銨分析報(bào)告單

      從表4 中可以看出,產(chǎn)品能夠達(dá)到一等品的要求,但尚不達(dá)優(yōu)等品的要求。 通過(guò)分析,發(fā)現(xiàn)其主要原因有以下幾個(gè)方面。

      (1)因?yàn)槭浅醮紊a(chǎn),結(jié)晶器內(nèi)雜質(zhì)多。

      (2)氯化銨的顆粒度較小。

      (3)離心機(jī)新安裝的下料斗沒(méi)有搞保溫,產(chǎn)品溫度低,使空氣中的水冷凝出來(lái)混入產(chǎn)品。

      針對(duì)以上問(wèn)題,我們通過(guò)調(diào)整取出,增加結(jié)晶器內(nèi)的固液比,使氯化銨顆粒度提升,下料斗外搞保溫,并裝攔水裝置。 在解決以上問(wèn)題后,氯化銨質(zhì)量得到明顯提高,達(dá)到了工銨優(yōu)等品的要求。

      4 調(diào)整后對(duì)工藝的影響

      因減少使用一個(gè)鹽析結(jié)晶器,初步分析,這可能會(huì)對(duì)溶鹽和鹽析晶漿造成影響,其中影響比較明顯的三個(gè)指標(biāo)是CNH3(銨分子),Na+(溶解鹽含量),和TCl-(總氯離子)。 將這三個(gè)指標(biāo)在生產(chǎn)工銨前和生產(chǎn)工銨時(shí)的數(shù)據(jù)作對(duì)比,各取10 d,每天取平均值,如表5 所示。

      表5 主要工藝指標(biāo)數(shù)據(jù)表

      序號(hào)TCl-(1/20 mol·L-1)生產(chǎn)工銨前CNH3(1/20 mol·L-1)Na+(1/20 mol·L-1)生產(chǎn)工銨時(shí)生產(chǎn)工銨前生產(chǎn)工銨時(shí)生產(chǎn)工銨前生產(chǎn)工銨時(shí)10 44.6 43.0 69.0 70.4 113.7 113.9平均 43.68 42.6 70.65 70.63 114.4 113.2

      由表5 可以看出,MII 中的Na+幾乎不受影響,CNH3略有下降,總氯根TCl-也略有下降。 分析原因,是因?yàn)樵谏a(chǎn)工銨的過(guò)程中,1#鹽析結(jié)晶器停用后,系統(tǒng)補(bǔ)充的原料鹽全送往2#鹽析結(jié)晶器內(nèi),使2#鹽析結(jié)晶器負(fù)荷增加,2#鹽析稠厚器出來(lái)的晶漿中含鹽比例高,送到2#冷析結(jié)晶器內(nèi)因同離子效應(yīng),造成CNH3略降。 根據(jù)離子平衡原理,正負(fù)離子和相等,而Na+不變,故TCl-也略降。 但結(jié)晶的后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程為碳化,碳化塔內(nèi)的生產(chǎn)反應(yīng)式為:

      NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl

      從反應(yīng)式可以看出,主要是受吸氨崗位補(bǔ)充進(jìn)系統(tǒng)的游離氨FNH3及Na+的影響,MII 中的CNH3偏低對(duì)后續(xù)生產(chǎn)的影響不大。

      5 小結(jié)

      工銨產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)計(jì)在1500 元/t,農(nóng)銨價(jià)格在750 元/t(已包含成本、稅、人工、設(shè)備折舊),產(chǎn)品價(jià)格差為:1500-750=750 元/t。 以年產(chǎn)2 萬(wàn)t計(jì),年銷(xiāo)售毛利潤(rùn)可以增加1500 萬(wàn)元。

      本項(xiàng)目主要是利用現(xiàn)有條件進(jìn)行改造,費(fèi)用較省,建設(shè)時(shí)間短。 完成后,因停用的設(shè)備可以作為后備貯桶,加強(qiáng)了對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的調(diào)控,可減少突發(fā)事件造成的不良影響,避免含氮廢水的外排,減輕環(huán)保壓力。

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