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      火電廠高溫過熱器泄漏的原因與預(yù)防

      2014-12-02 04:26:04臧效軍
      關(guān)鍵詞:管座焊口過熱器

      臧效軍

      華電國際萊城發(fā)電廠 山東 萊蕪 271100

      0 概況

      某廠鍋爐參數(shù)為超臨界,一次中間再熱直流鍋爐,單爐膛,平衡通風(fēng),露天布置,鍋爐后部為雙流程型布置。鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),6臺HP-943碗式中速磨煤機(jī)布置,每臺磨煤機(jī)分別對應(yīng)一層煤粉噴口,共有6層,呈切圓燃燒。鍋爐為傳統(tǒng)方式Π型布置,煙氣在爐膛中上升,然后經(jīng)過折焰角轉(zhuǎn)向到達(dá)鍋爐后煙道,在爐后煙道經(jīng)過低溫過熱器、再熱器、省煤器等后排入大氣。它的特點:鍋爐的高度較低,煙氣向下流動對爐后受熱面起到吹灰的效果,受熱面的布置形式可以做成傳熱效果好的逆流方式。尾部為雙煙道,利用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫。

      巡檢人員檢查發(fā)現(xiàn)#1爐大包護(hù)板接縫處向外漏蒸汽,打開大包人孔門有蒸汽冒出,根據(jù)以往經(jīng)驗初步判斷可能是#1爐高再入口T23管道或高再減溫器笛形管焊口裂紋發(fā)生泄漏。

      停爐冷卻后,檢查發(fā)現(xiàn)高過入口聯(lián)箱南數(shù)第18排從爐前向爐后數(shù)第12根管口有一異物堵塞,造成該管位于大包內(nèi)管段爆管,同時高過出口管道南數(shù)第18排從爐后向爐前數(shù)第9根T91管座根部斷裂;爆口吹損其他管子若干。

      1 原因分析

      1.1 異常情況

      (1)高過出口管道南數(shù)第18排(聯(lián)箱中間焊口北側(cè))爐后向爐前數(shù)第9根T91管座根部斷裂,檢測該管座兩側(cè)各4排管座焊縫均無裂紋,如圖1所示。

      圖1 第9根管座斷裂

      (2)高過出口管道南數(shù)第18排爐前向爐后數(shù)第12根管道過熱爆管,以內(nèi)窺鏡檢查發(fā)現(xiàn)所對應(yīng)的高過入口聯(lián)箱管口被一焊渣堵塞,該管所對應(yīng)的爐內(nèi)部分無脹粗, 第 2、3、4、5、6、8、10、11、13、14、15根為吹損超標(biāo)爆口。如圖2、3所示。

      圖2 吹損周圍的過熱器管形態(tài)

      圖3 爆口形態(tài)

      (3)高過出口南數(shù)第17排從爐后向爐前數(shù)第9、10根管吹損超標(biāo)。高過南數(shù)第18排第9根斷裂的管道倒伏至高再入口聯(lián)箱處,吹爆高再入口聯(lián)箱T23管座三根(聯(lián)箱焊口南側(cè)),緊鄰兩側(cè)管座吹損減薄(南側(cè)3根、北側(cè)4根);

      圖4 被吹損的管子

      圖5 管內(nèi)遺留的焊渣

      (4)檢查高再入口集箱內(nèi)部有減溫器脫落的工藝襯環(huán),取出后檢查為扁鐵件。

      (5)金相及電鏡分析

      對高溫過熱器第18排第3根管子裂紋取樣進(jìn)行金相及電鏡分析,金相分析結(jié)果為:金相試樣組織為奧氏體,周向的主裂紋沿晶擴(kuò)展,裂紋尖端裂紋沿晶發(fā)展[2],并有分叉,晶界有碳化物析出。掃描電鏡分析結(jié)果為:裂紋尖端沿晶發(fā)展,觀察到的裂紋表面起源區(qū)域較平整,擴(kuò)展區(qū)形貌為典型的沿晶擴(kuò)展形式。如圖6所示,從金相檢測結(jié)果看,裂紋處金相組織嚴(yán)重老化,達(dá)到老化5級。

      圖6 裂紋處金相組織

      1.2 原因分析

      (1)焊渣堵塞

      高溫過熱器出口南數(shù)第18排爐后數(shù)第12根管道過熱脹粗爆管,是由于焊渣堵塞住高溫過熱器入口管節(jié)流孔,管道內(nèi)冷卻介質(zhì)減少,短期過熱造成在T91管段爆管。焊渣材質(zhì)分析類似于15CrMo,具體來源不清,判斷分析應(yīng)為施工遺留物,如圖5所示。

      (2)脆性斷裂

      高溫過熱器出口南數(shù)第18排爐后數(shù)第9根管座焊口,屬于制造廠家焊口,處于熱影響區(qū)范圍,從斷口面形狀初步分析為脆性斷裂。目前對該管排及相鄰兩側(cè)管排的管座全面檢查檢驗未發(fā)現(xiàn)異常,初步判斷本次出現(xiàn)的管座焊口斷裂應(yīng)屬于特例。后對管座局部區(qū)域焊縫進(jìn)行金相檢驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)焊縫組織較為粗大,原因分析為焊接過程控制不當(dāng),焊接時焊接速度及焊接線能量過大所致,可以判斷焊縫中存在一定的淬硬組織,即顏色發(fā)黑的斷口部分為淬硬組織存在區(qū)域,淬硬區(qū)域強(qiáng)度高,但塑性差,無法承受應(yīng)力集中形成的局部變形,故成為裂紋萌生并擴(kuò)展的區(qū)域。

      (3)襯環(huán)脫落

      再熱減溫器焊接襯環(huán)脫落,是由于廠家出于制造焊接工藝考慮采取點焊方式,且制造完畢后未取出,因點焊方式固定不牢靠造成運行一段時間后脫落遺留在聯(lián)箱內(nèi)。

      (4)制造工藝不合格

      聯(lián)箱管座焊接(制造焊口)可能存在焊接工藝質(zhì)量原始缺陷,對管道母材產(chǎn)生損傷。東方鍋爐廠減溫器制造工藝存在問題,導(dǎo)致存在焊接工藝襯環(huán)存在脫落的隱患。

      (5)質(zhì)量監(jiān)督不到位

      斷裂的第9根管子現(xiàn)場施工焊口存在焊瘤,基建焊接質(zhì)量監(jiān)督不到位。以上問題集中暴露出基建期間設(shè)備制造、現(xiàn)場施工的質(zhì)量驗收監(jiān)督存在管理不到位。

      2 防治措施

      (1)管道更換

      針對損壞的φ45x8.5材質(zhì)T91的高過管排15根,更換第9根管座,全部更換損壞的高再入口管座10只,對以上小口徑焊口進(jìn)行熱處理,所有更換的管座按照東方鍋爐廠出具的焊接工藝、熱處理工藝進(jìn)行焊接、熱處理。采用最先進(jìn)材質(zhì),杜絕因為受熱不均勻產(chǎn)生氧化皮脫落堵塞管道引起超溫爆管的發(fā)生。從管材上避免爆管發(fā)生。

      (2)運行控制

      嚴(yán)格按照規(guī)程要求控制末級過熱器溫度不超過560℃,末級再熱器管壁溫度不超過580℃,蒸汽溫度不超過555℃;煙溫偏差控制在50℃,防治煙溫偏斜造成局部受熱面過高;加強(qiáng)吹灰防治受熱面超溫運行,吹灰無效時降低機(jī)組負(fù)荷,減少單位熱負(fù)荷。

      (3)制定檢修檢驗計劃

      逢停必檢,利用大、小修機(jī)會對高過入口、高再入口聯(lián)箱及受熱面進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查,清理可能存在的異物。制定聯(lián)箱管座焊口、受熱面的滾動檢修檢驗計劃,利用大小修機(jī)會安排全部進(jìn)行探傷,對與聯(lián)箱相接管道的第一道現(xiàn)場焊口質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查,消除可能存在的隱患。進(jìn)一步組織評估減溫器工藝襯環(huán)脫落的風(fēng)險,確定下一步大小修期間去除所有襯環(huán)的檢查處理措施。

      (4)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督

      提高焊接工藝,嚴(yán)格要求工藝滿足安全生產(chǎn)的需要,保證管道的金相組織正常。加強(qiáng)基建期間設(shè)備制造、現(xiàn)場施工的質(zhì)量驗收監(jiān)督,確保管理到位,提高操作人員的焊接技能,強(qiáng)化操作人員的安全意識,防止因質(zhì)量問題引起四管的泄漏。

      3 結(jié)束語

      火電廠高溫受熱面種類眾多,四管泄漏的原因很多,必須綜合分析,針對具體的泄漏原因采取積極有效的方法,從鍋爐設(shè)備管理、運行狀況、檢修施工等方面做實工作,將過熱器爆管控制在最低范圍內(nèi),降低非停,保證機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運行。嚴(yán)格要求后,四管泄漏事件大幅下降,保證了機(jī)組長期安全運行,也為同類機(jī)組提供了有效參考。

      [1]肖國華,王春明,田曉等.鍋爐末級過熱器爆管原因分析及措施[J].熱力發(fā)電,2012,(3):78-82.

      [2]成志紅.超臨界600 MW機(jī)組鍋爐末級過熱器爆管原因分析及預(yù)防措施[J].熱力發(fā)電,2011,(7):81-83.

      [3]劉爽,趙永寧,劉天佐等.超臨界670 MW機(jī)組高溫過熱器爆管原因分析[J].熱力發(fā)電,2010,(9):103-105.

      [4]趙慧傳,賈建民,陳吉剛等.超臨界鍋爐末級過熱器爆管原因的分析[J].動力工程學(xué)報,2011,(3):69-74.

      [5]梁志福,孫丙新,張濤等.660MW超臨界鍋爐末級過熱器爆管原因分析[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2013,31(3):24-28.

      [6]李健,郭炳誠.鍋爐過熱器爆管原因分析及預(yù)防措施[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2010,(17).

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