劉建峰
(青島科技大學,山東 青島 266042)
作為全國第一家碳酸氫銨改產尿素的企業(yè),兗礦嶧山化工有限公司高度重視技改技革對企業(yè)節(jié)能降耗工作的重要性。經過多年的發(fā)展和改擴建,該企業(yè)目前擁有兩套合成氨和尿素裝置,具有年產氨醇20萬噸、尿素30萬噸的生產能力。近年來,該公司圍繞合成氨生產過程中的成本控制重點——無煙煤消耗,把造氣工段的優(yōu)化運行和改造,作為全廠節(jié)能降耗的重點進行集中攻關。在數次排查摸底和深入調研論證的基礎上,該企業(yè)技術人員分析查找出影響造氣系統(tǒng)發(fā)氣量和消耗的癥結所在,利用2012年3月份的大修,以洗氣塔雙水封改造為重點對造氣工段進行降阻節(jié)能改造,運行效果明顯。
該企業(yè)造氣工段現有16臺DN2800錐形造氣爐,由4套造氣系統(tǒng)組成,每套造氣系統(tǒng)有4臺造氣爐,各配備兩臺D600風機,開一備一。由于是分期建設,其中的兩套系統(tǒng)采用“一爐一鍋一塔”的工藝流程,其余兩套系統(tǒng)分別采用“兩爐一鍋一塔”和“四爐一鍋一塔”工藝流程。目前,造氣工段共有11臺洗氣塔,其中:“四爐一鍋一塔”系統(tǒng)的洗氣塔未采用水封結構,出氣用煤總閥控制,其余10臺洗氣塔采用水封結構。正常生產時,一般運行14臺造氣爐,備用2臺。
該公司的噸氨煤耗(實物量)長期居高不下,在煤質較好的情況下,噸氨煤耗(實物量)在1250kg,煤質差時,高達1370kg,嚴重影響企業(yè)效益。在化肥市場低迷的今天,直接威脅到企業(yè)的生存。公司組織技術骨干,從技術的角度,摸排造氣系統(tǒng)存在的問題。經過仔細的檢查,發(fā)現采用水封結構的10臺洗氣塔存在較大的阻力。洗氣塔設計水封插管高度(溢流堰高出插管下端)在90mm。停車后,拆檢實際測量水封高度(根據插管上水面的痕跡)在200mm左右。原因是由于溢流堰寬度較小,水位高度升高所致。隨著洗氣塔半水煤氣插管底部積灰的增多,局部積灰甚至達到插管下端附近,致使氣道變窄,無謂地增加了系統(tǒng)阻力。正常生產時,實際壓差在350-400mm左右,造氣系統(tǒng)發(fā)氣量明顯偏低,造氣消耗明顯偏高。
針對洗氣塔水封阻力增大的形成因素,經過認真分析、討論,同時吸取同行業(yè)改造的先進經驗,決定將洗氣塔水封改成雙水封結構。改造后的洗氣塔雙水封簡圖如圖1。
改造后的洗氣塔雙水封工作原理為:高位水封只在造氣爐檢修或需要與煤氣總管隔絕時使用,此時閥1全開,閥2微開(保持水的流動,防止積灰堵塞)。低位水封在正常生產時投用,此時閥1微開,閥2全開。雙水封結構既滿足了正常生產時低阻力的需要,又能達到檢修時形成水封與煤氣總管隔絕的要求,而且二者之間切換操作簡易,安全可靠。
圖1 洗氣塔雙水封簡圖
正常生產時,投用低位水封,閥1微開(保持水的流動,防止積灰堵塞),閥2全開,洗氣塔內水位降低,液位在半水煤氣進氣管下方300mm左右。若投用高位水封,水位高度在半水煤氣進氣管上方200mm處。由此可見,由于低位水封的投用,相比使用高位水封,半水煤氣在洗氣塔內沒有200mm高的水封阻力,況且,半水煤氣進氣管下端離水面有300mm左右的距離,氣體通道暢通。
經實際測量,洗氣塔投用低位水封,壓差減少350-400mm。單爐發(fā)氣量增加10%-15%,噸氨煤耗下降70-80kg,噸氨煤耗(實物量)穩(wěn)定在1100kg。節(jié)能效果顯著。
正常生產時,運行12臺造氣爐可保證供氣,滿足年產20萬噸氨醇,30萬噸尿素的需要。
投用低位水封要注意以下事項:①定期開大微開閥門,沖洗其所在的管路,防止積灰堵塞;②保持油路清潔和油壓的穩(wěn)定,確保油路連鎖穩(wěn)定可靠,避免由于閥門的誤動作引起的爆炸;③各臺閥門要配套閥門位置檢測、連鎖裝置。閥門起落不到位時,立即連鎖自動停爐,可有效防止爆炸事故。